方雄飛
摘要:新灘油田為普通稠油油藏,隨著開(kāi)發(fā)的不斷深入,同時(shí)受邊底水入侵的影響,含水上升快,部分油井逐步失去吞吐轉(zhuǎn)周的潛力,且采出程度較低,為了尋求增產(chǎn)措施,進(jìn)一步提高單井采收率,采用電潛泵進(jìn)行多層合采的措施,取到了很好的增油效果,本文就電潛泵在普通稠油油藏高含水井開(kāi)發(fā)上的應(yīng)用進(jìn)行淺薄的分析,為同類(lèi)油藏的開(kāi)發(fā)起到一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:普通稠油;吞吐轉(zhuǎn)周; 采出程度;電潛泵
1 基本情況
1.1 區(qū)塊地質(zhì)特征
新灘油田為普通稠油油藏,勘探面積200Km2,構(gòu)造為一個(gè)在前第三系潛山背景上發(fā)育起來(lái)的第三系超覆—披覆構(gòu)造帶,主體部位為一個(gè)近南北走向的小型背斜,構(gòu)造高點(diǎn)位于KD18井附近,圈閉高度約為30m。主要含油層系為館上段5、6砂層組,油層埋藏深度1020~1110m,地層厚約100m,為一套曲流河沉積的砂泥巖互層地層。儲(chǔ)層埋藏淺,膠結(jié)疏松,平均空隙度為35.7%,平均空氣滲透率1860×10-3μm2,總體上看,儲(chǔ)層物性好,屬于高孔高滲油藏。館上段油藏地層壓力為10.8MPa,原油密度0.9740g/cm3,原油粘度2817mPa·s,屬普通Ⅰ-2類(lèi)稠油油藏。儲(chǔ)層發(fā)育薄且單一,全部采用一套層系開(kāi)發(fā),主力層少,平均只有1-2個(gè),非主力層發(fā)育差。儲(chǔ)層含水飽和度高,先天發(fā)育差,受油藏自身發(fā)育影響,平均原始含水飽和度40.8%。邊底水發(fā)育,Ngs 61、Ngs 62、Ngs 65層均見(jiàn)油水邊界,邊水能量充足,由于Ngs 62層、Ngs 63層發(fā)育大面積水體,隨著采出程度及地層虧空的不斷增大,邊底水侵入迅速,含水上升快。
1.2 開(kāi)發(fā)中存在的主要矛盾
1.2.1 開(kāi)發(fā)陣地不斷縮小
2017年以來(lái),按照政策要求,新灘油田對(duì)自然保護(hù)區(qū)緩沖區(qū)內(nèi)油井實(shí)施逐步封井退出方案,恢復(fù)井場(chǎng)環(huán)境生態(tài),截止到2019年底,共計(jì)封井37口,占開(kāi)井?dāng)?shù)25%,損失儲(chǔ)量341.6萬(wàn)噸,開(kāi)發(fā)陣地不斷縮小。目前涉黃河沿岸的灘海區(qū)域還將封井53口,包括油井46口,邊外注水井7口,其中正常生產(chǎn)油井35口,停產(chǎn)井12口,合計(jì)液量2859.8t/d,日油149.8t/d,綜合含水94.8%,損失控制儲(chǔ)量235萬(wàn)噸。
1.2.2 采油工藝遇到瓶頸
隨著氮?dú)庹{(diào)剖吞吐輪次的增加,周期生產(chǎn)時(shí)間變短,周期產(chǎn)油、油汽比減少,復(fù)合吞吐效果變差逐輪次效果變差。目前已有69口井實(shí)施CO2復(fù)合吞吐工藝,57口井采取了氮?dú)庹{(diào)堵注汽,占熱采井的85%,隨著工藝輪次的增加,下步復(fù)合吞吐效果難以保障,急需熱采新技術(shù)突破。
2 電潛泵在稠油區(qū)塊的應(yīng)用
面對(duì)日益嚴(yán)苛的環(huán)保政策及高含水開(kāi)發(fā)面臨的諸多問(wèn)題,加快老井有效提液,盤(pán)活老井存量資產(chǎn),提高采油速度,控制自然遞減,既是確保新灘油田穩(wěn)產(chǎn)開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵,也是新灘油田加快開(kāi)發(fā)的必然要求。提液幅度的增加可使低滲層剩余油得到有效動(dòng)用,新灘油田受層間非均質(zhì)性影響,采出程度低,剩余油富集,常規(guī)抽油機(jī)及螺桿泵采油工藝不能滿(mǎn)足提液需求,因而采用電潛泵提液增產(chǎn),挖掘?qū)娱g剩余油。
2.1 電潛泵生產(chǎn)情況
新灘油田自2018年4月以來(lái),累計(jì)使用電潛泵生產(chǎn)油井共計(jì)16口,目前電泵井總井10口,開(kāi)井7口,日液能力2021t/d,日油能力52.2t/d,平均含水97.4%,日耗電量11842Kwh。平均單井日液能力288.7t/d,平均單井日油能力7.5t/d,平均單井日耗電1692 Kwh/d。目前在用10臺(tái),其中二次利用舊機(jī)組5臺(tái),已報(bào)廢2臺(tái),平均生產(chǎn)388天。
2.2 電潛泵增油效果
截止到目前,新灘油田累計(jì)使用電潛泵16口,成為新灘油田待封井區(qū)塊提高采油速度、擴(kuò)大稠油動(dòng)用半徑的重要挖潛手段,與應(yīng)用前對(duì)比,增由能力142t/d,截止目前累計(jì)增油3.5589萬(wàn)噸,平均單井日油上升9.9噸。
2.3 電潛泵效益測(cè)算
新灘油田累計(jì)實(shí)施電泵井16口,截止目前累計(jì)產(chǎn)油3.8839萬(wàn)噸,累增油3.0485萬(wàn)噸;累產(chǎn)液145.3340萬(wàn)噸,累增液115.3035萬(wàn)噸。
累計(jì)利潤(rùn)=增油效益-增量投入-增加液量處理費(fèi)-增加電費(fèi)=3973.2萬(wàn)元。
其中,平均單井利潤(rùn)209萬(wàn)元,投入作業(yè)費(fèi)用1346.3萬(wàn)元,其中電泵費(fèi)用609萬(wàn)元。增加液量處理費(fèi)用1307.4萬(wàn)元,增加電費(fèi)532.5萬(wàn)元。
3電泵生產(chǎn)中存在的問(wèn)題
3.1 電泵使用電源均為2000V高壓電,但是在電力系統(tǒng)保障上存在缺陷,一是無(wú)變頻控制系統(tǒng),滿(mǎn)頻啟動(dòng)電流大,扭矩大,對(duì)機(jī)組損傷大;二是地面電纜絕緣性能差,容易老化短路造成機(jī)組損壞。如:2018年11月21日XTKD43-13井電泵變壓器擊穿,導(dǎo)致電機(jī)燒,該變壓器僅投產(chǎn)159天;2020年3月8日KD29X18井地面接線(xiàn)盒電纜兩相絕緣層老化短路造成停機(jī);2020年3月16日KD29X18井下小扁電纜接頭鉛封上移不密封,電機(jī)短路擊穿;2020年4月4日KD182-1井下機(jī)組發(fā)生故障,變壓器損壞。
3.2 電泵本體強(qiáng)度偏低,12口電泵中有3口泵體疲勞性損壞(XTKD29-13、XTKD43-13、XTKD18-17-08),平均生產(chǎn)時(shí)間486天。
3.3 整套機(jī)組費(fèi)用高,作業(yè)投入大,但是檢泵周期短,作業(yè)頻繁。管理五區(qū)自2018年4月以來(lái)累計(jì)使用12臺(tái)電泵,累計(jì)作業(yè)次數(shù)29井次,平均檢泵周期僅268天,其中2套電泵報(bào)廢更換全新機(jī)組,1臺(tái)電泵更換了除電纜以外的其他全部配件,合計(jì)投入作業(yè)費(fèi)用1346.3萬(wàn)元,其中電泵費(fèi)用609萬(wàn)元,占投入的45%以上。
4普通稠油區(qū)塊電潛泵采油的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)
4.1 稠油區(qū)塊提液能夠擴(kuò)大波及體積,強(qiáng)化弱流線(xiàn),提高層間、層內(nèi)剩余油動(dòng)用效果,同時(shí)提液能夠提高單井采收率,攤薄固定成本,提高單井經(jīng)濟(jì)效益。
4.2 電潛泵有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì),可滿(mǎn)足稠油區(qū)塊有效提液的需求,是實(shí)現(xiàn)油田穩(wěn)產(chǎn)增效開(kāi)發(fā)的有效手段,達(dá)到了放大壓差的目的。電泵大幅提液后,有效放大了生產(chǎn)壓差,層間和層內(nèi)潛力得到有效釋放,生產(chǎn)壓差最好增加3-4MPa以上,同時(shí)地層壓力不可過(guò)低,要確保一定的地層能量和供液能力,控制液量,穩(wěn)定油壓生產(chǎn)。
參考文獻(xiàn)
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