劉昌林
(四川中煙西昌卷煙廠,四川 西昌 615000)
YB45 小盒包裝機(jī)商標(biāo)紙橫向推送裝置俗稱小滑車,其作用是將完成上膠和鋼印標(biāo)識的商標(biāo)紙橫向推送到五號包裝輪下方包裝位置,等待后續(xù)的折疊包裝。在生產(chǎn)運(yùn)行過程中,該部位發(fā)生短期周期性過度磨損,出現(xiàn)油封劣化,產(chǎn)生小滑車輸出軸油封座漏油的現(xiàn)象,見圖1。
圖1 小滑車部位漏油實(shí)拍圖
輸出軸將傳動箱體內(nèi)的油液帶出,滴漏在機(jī)身箱體周圍,其造成的危害:(1)嚴(yán)重污臟設(shè)備,影響設(shè)備的整潔;(2)該漏油點(diǎn)與八號包裝輪剔除部位很接近,油液容易污染到煙包,為產(chǎn)品質(zhì)量帶來隱患。因此,一旦出現(xiàn)漏油必須停機(jī)進(jìn)行維修處理。經(jīng)統(tǒng)計,對該部位進(jìn)行維修處理需要拆卸的零部件多達(dá)20 余件,同時需要兩名維修人員花費(fèi)120 分鐘才能完成。由于該部位漏油發(fā)生的頻次高,每一臺設(shè)備平均1 個月需進(jìn)行一次修理。以目前生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行測算,每次維修影響設(shè)備的運(yùn)行效率高達(dá)0.62%,造成經(jīng)濟(jì)損失15.5 萬元。因此,有必要對小滑車部位的漏油故障進(jìn)行處理。
小滑車輸出軸油封座由法蘭座、防塵蓋以及骨架油封三部分組成,見圖2。骨架油封安裝在防塵蓋內(nèi),在法蘭座上加工有上下兩個回油孔,呈軸向分布。骨架油封在這個位置起到阻擋住油液和防塵的作用,即輸出軸往前推出時油封將油液阻擋下,回退時將附著在輸出軸上的灰塵阻擋下保證了機(jī)器內(nèi)部的清潔。
小滑車輸出軸與油封座采用的是間隙配合,經(jīng)過噴淋潤滑后的輸出軸作往復(fù)運(yùn)動,軸上油液經(jīng)骨架油封阻擋后通過法蘭座上的回油孔回流至油箱,見圖3。
輸出軸的往復(fù)運(yùn)動為400 次/分,附帶的油液量大,其向前運(yùn)動過程中會帶著潤滑油逆向進(jìn)入回油孔,阻礙油液回流,導(dǎo)致骨架油封內(nèi)側(cè)快速積聚大量油液,油封內(nèi)外形成壓差,逐漸增大的壓差使油液突破油封唇口的封鎖從而產(chǎn)生泄漏,這是造成商標(biāo)紙小滑車部位出現(xiàn)漏油的主要原因;同時,該部件位于五號包裝輪下部煙沫、紙屑容易聚集的地方,這些灰垢附著在輸出軸上必將導(dǎo)致輸出軸和油封的磨損,長時間后引起漏油。
圖2 小滑車輸出軸油封座結(jié)構(gòu)示意圖
圖3 小滑車輸出軸工作原理示意圖
基于小滑車設(shè)計結(jié)構(gòu)及漏油原因分析,控制油液泄露的總體方案主要集中在:(1)平衡油封內(nèi)外的壓差;(2)增強(qiáng)油封的密封性,阻擋油液在壓差作用下溢出。通過原理、措施及優(yōu)缺點(diǎn)的比較認(rèn)為對油封座結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),以疏通為主的方案更可行。
確定以疏通為主的總體方案后,針對快速、高效疏通回油提出三套油封座結(jié)構(gòu)的改進(jìn)具體方案:(1)四回油孔油封座;(2)回油環(huán)式油封座;(3)外部回油油封座。
3.3.1 方案一:增加油封座回油孔數(shù)量
具體措施:在當(dāng)前兩個回油孔的基礎(chǔ)上增加一倍數(shù)量的回油孔,見圖4。
圖4 四回油孔油封座
圖5 回油環(huán)式油封座
方案分析:回油孔數(shù)量增加,理論上單位時間的回油量增加,對于油封密封唇處存在的壓差有緩解作。
3.3.2 方案二:設(shè)計回油環(huán)式油封座
具體措施:在油封座中部,輸出軸徑向位置設(shè)計一個環(huán)形空腔,見圖5。
方案分析:新增儲油腔,當(dāng)輸出軸往復(fù)動作時部分多余油液在此處被節(jié)流,同時被骨架油封阻擋的油液也可通過回油孔在此處匯聚,隨后油液通過回油孔回流傳動箱。環(huán)形空腔起到緩解油壓升高,平衡油封內(nèi)外壓差的作用。
3.3.3 方案三:增設(shè)外部回油油封座
具體措施:(1)在油封座中部設(shè)計一個環(huán)形回油空腔,此空腔與一個外部回油管路連接;(2)在油封座傳動箱一側(cè)面再增加一個油封;(3)油封座與防塵蓋油封之間增設(shè)外回油孔,見圖6。
方案分析:(1)雙油封設(shè)計,法蘭座上油封阻擋油液、防塵蓋上油封防塵,分工明確;(2)法蘭座上油封在阻擋住油液時,油液直接流入傳動箱不容易隨輸出軸往復(fù)運(yùn)動而堆積,大幅降低了油封承受的油壓;(3)當(dāng)油封、輸出軸磨損或局部溫度升高油液變稀薄時,油液將隨輸出軸的運(yùn)動滲透出來,滲透出的油液將進(jìn)入回油空腔,在重力作用下回油空腔內(nèi)的油能夠快速經(jīng)回油管流回油池;(4)足夠大的回油空腔和外回油孔配合,獨(dú)立的回油管能夠及時疏通滲出的油液,避免油液在防塵蓋油封處積聚,避免了油封密封唇內(nèi)外出現(xiàn)壓差;(5)防塵蓋上油封能夠防止灰塵進(jìn)入回油空腔,確保回油管路暢通,見圖7。
圖6 外部回油油封座
圖7 外部回油油封座模擬效果
對以上提出的三個小滑車油封座的改進(jìn)具體方案,在西昌卷煙廠YB45 機(jī)型進(jìn)行改進(jìn)試驗(yàn),并對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比較,結(jié)論見表1。
結(jié)論:通過表1 可見,外部回油油封座的使用周期最長,能夠有效防止漏油,因此采用方案三:增設(shè)外部回油油封座。
5.1.1 增設(shè)油封座設(shè)計
油封座設(shè)計方案確認(rèn)以后,首先對原油封座的外型尺寸進(jìn)行測量,為新油封座的設(shè)計提供數(shù)據(jù)支撐;同時畫出新油封座的設(shè)計圖,見圖8。在材料選擇方面,新油封座與原油封座一樣,都選擇錫青銅作為加工材料。
表1 小滑車油封座的改進(jìn)具體方案試驗(yàn)結(jié)果比較
圖8 新型油封座設(shè)計圖
5.1.2 新增設(shè)油封型號選擇
新油封座在油箱側(cè)增設(shè)了一個油封,油封內(nèi)徑20mm,起到阻擋軸上油液的作用。從有效性、使用壽命、成本、一致性等方面進(jìn)行考慮,直接選擇普通20*30*7 TC-骨架油封作為裝配新型油封座使用。
5.1.3 泄漏油液二次回流收集設(shè)計
在滿足便捷、經(jīng)濟(jì)以及回油要求等條件的前提下就近選擇小滑車(5 號輪)下方傳動箱體作為泄漏油液回流的目的地。實(shí)際操作中,僅需要在傳動箱上方工藝蓋上加工回油管聯(lián)接螺紋孔,并安裝管接頭、連接回油管即可。這樣,滲透出的油液在重力作用下從回油空腔內(nèi)順著回油管能夠快速流回5 號輪下方傳動箱的油池。
5.1.4 裝配上機(jī)
將油封安裝到新設(shè)計油封座內(nèi),并裝上回油管連接頭,隨后裝配新油封座,并連接回油管。
5.2.1 直觀效果對比
商標(biāo)紙小滑車新型油封座投入使用后,在2017年2月-6月連續(xù)半年對油封座的漏油情況進(jìn)行觀察,沒有發(fā)現(xiàn)該部位有漏油情況,對比改進(jìn)前有明顯效果。
5.2.2 推廣及目標(biāo)完成情況
2017年7月份在試驗(yàn)設(shè)備上試用取得成功以后,迅速將該成果推廣到其他YB45 包裝機(jī)上,并持續(xù)對油封座的漏油情況進(jìn)行觀察。在長達(dá)一年的觀察期中,并沒有發(fā)生因商標(biāo)紙小滑車部位漏油導(dǎo)致的維修。
YB45 商標(biāo)紙小滑車部位漏油是該機(jī)型的一個共性問題,本項目采用“以疏代阻”的理念,獨(dú)立的回油空腔、回油管路設(shè)計為該機(jī)型的漏油處理提供了新的思路與方法,并得以成功解決。
應(yīng)用新型油封座后,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。因產(chǎn)能的增加產(chǎn)生了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,按照國家煙草專賣局產(chǎn)量增加類的計算方式,單組設(shè)備每月可增加14.3 萬元的理論產(chǎn)值。