梁 旭,趙立紅,崔發(fā)科,,韓聯(lián)國,李 豐,張超奇,魏靈朝,蔣元力*
(1. 河南能源化工集團研究總院有限公司,河南 鄭州 450046;2. 商丘國龍新材料有限公司,河南 商丘476000;3. 安陽永金化工有限公司,河南 安陽 455133)
隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,合成氣制乙二醇已經(jīng)成為現(xiàn)代煤化工主要技術(shù)之一,其中合成氣制草酸二甲酯(DMO)是其中關(guān)鍵一步。DMO是一種無色單斜形結(jié)晶有機物,主要用于醫(yī)藥、農(nóng)藥、增塑劑等有機合成。合成氣制DMO主要采用合成氣中的一氧化碳(CO)氣體與亞硝酸甲酯(MN)羰化合成。 該反應生成的另一種產(chǎn)物一氧化氮(NO),可再生成MN循環(huán)利用,因此實際只需補充系統(tǒng)循環(huán)中少量NO損失即可滿足生產(chǎn),原子經(jīng)濟性較高[1,2]。此外,CO價廉易得,廣泛存在于工業(yè)生產(chǎn)中,如煤基合成氣、焦爐尾氣、高爐尾氣等, 利用CO生產(chǎn)DMO可有效減少工業(yè)碳排放,降低環(huán)境污染,因此受到廣泛關(guān)注。
20世紀70年代石油危機發(fā)生后,美國的聯(lián)碳公司與日本的宇部興產(chǎn)公司開始聯(lián)合研究煤基CO與亞硝酸酯反應合成草酸酯技術(shù)[3]。 在80年代,我國中科院成都有機所針對CO氣相催化制草酸酯做了一系列研究,涉及載體、催化劑、熱力學及工藝條件等[4-7],但后續(xù)沒有更進一步的研究進展和工業(yè)化應用報道。 中科院福建物構(gòu)所也對草酸酯合成催化劑進行了系統(tǒng)的研究[8-10],并與相關(guān)企業(yè)合作,于2009年建成了國內(nèi)第一套合成氣制DMO并加氫生產(chǎn)乙二醇的工業(yè)示范裝置。 90年代以后,國內(nèi)研究機構(gòu)如西南化工研究設(shè)計院有限公司[11]、天津大學[12]、華東理工大學[13,14]等國內(nèi)研發(fā)機構(gòu)紛紛跟進,并做了較為詳細的研究,取得了一些顯著成果[15];其中主要有上海浦景、寧波中科遠東、華爍科技、中石化等技術(shù)擁有方成功實現(xiàn)了工業(yè)化。
2005年,中科院物構(gòu)所與江蘇丹化集團簽訂合同實施專利許可,開展CO氣相合成草酸酯和草酸中試。 2009年12月,由中科院福建物構(gòu)所聯(lián)合江蘇丹化集團和上海金煤化工開發(fā)的首套20萬噸/年乙二醇工業(yè)示范裝置打通全流程。 2010年,河南能源化工集團與丹化科技實現(xiàn)戰(zhàn)略排他性合作,開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“CO偶聯(lián)合成DMO,再加氫生產(chǎn)乙二醇”兩步法新工藝。 河南能源化工集團布局發(fā)展合成氣制乙二醇產(chǎn)業(yè), 采用上述技術(shù)先后建成6套合計120萬噸/年合成氣制乙二醇裝置, 同時采用高化學技術(shù)另建成一套30萬噸/年乙二醇裝置,成為目前國內(nèi)最大的合成氣制乙二醇生產(chǎn)基地。 但是,乙二醇工業(yè)催化劑長期外購, 存在催化劑成本高、使用周期短等問題,生產(chǎn)裝置難以實現(xiàn)穩(wěn)定達標達產(chǎn),嚴重影響了乙二醇產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益。
2010年起,河南能源化工集團成立催化劑研發(fā)團隊,目的在于解決上述關(guān)鍵問題。 2014年,河南能源化工集團研究總院完成了DM系列合成催化劑實驗室小試,2016年及2017年, 先后完成兩次百噸級催化劑中試試驗, 進行了多個配方的工業(yè)側(cè)線驗證,取得了階段性科研成果[16-20]。 2015年開始乙二醇催化劑工業(yè)生產(chǎn)裝置建設(shè)并于2017年成功生產(chǎn)出合格催化劑產(chǎn)品,其性能在實驗室得到了驗證。 為了更好應用于工業(yè)裝置,根據(jù)20萬噸/年乙二醇裝置生產(chǎn)工藝,設(shè)計并完成3000噸/年草酸酯工業(yè)側(cè)線裝置建設(shè), 重點考察了DM系列工業(yè)合成催化劑在工業(yè)原料條件下的催化性能。
原料氣來自于工業(yè)裝置, 其體積分數(shù)組成為:MN占15%~19%,CO 39%~55%,NO 4%~10%,CO25%~13%, 其余為N2; 其中,H2品質(zhì)99.9%、CO品質(zhì)98%,N2品質(zhì)99.5%。
催化劑為工業(yè)生產(chǎn)的自研DM系列合成催化劑, 采用常規(guī)浸漬工藝生產(chǎn), 主要組分為0.25%~0.30%Pd/Al2O3,裝填量0.5噸。
來自于工業(yè)裝置的亞硝酸酯經(jīng)管道送往DMO反應器,與來自于氣化爐裝置的CO在催化劑作用下反應生成草酸酯和NO;NO分離后進入MN再生塔經(jīng)與氧氣和甲醇反應后生成MN繼續(xù)參與反應。 該反應工藝流程原理圖如圖1所示。
圖1 CO偶聯(lián)合成DMO工藝流程原理圖Fig. 1 Process principle chart of synthesis DMO by CO coupling reaction
3000噸/年工業(yè)側(cè)線裝置的公用工程及原輔料供應等依托于20萬噸/年乙二醇工業(yè)裝置,主要配置反應器(R101)、換熱器、汽包(F101)及其他控制系統(tǒng),反應器前后增設(shè)取樣口,如圖2所示。 主要工藝流程如下:自工業(yè)裝置原料氣出口引入工業(yè)氣為原料, 計量并經(jīng)換熱器預熱后進入新增側(cè)線反應器R101,反應產(chǎn)物經(jīng)反應器出口返回工業(yè)裝置分離系統(tǒng),經(jīng)原工業(yè)裝置氣液分離罐分離,液相進入DMO儲罐,氣相進入吸收塔。 為了更真實模擬工業(yè)化生產(chǎn),工業(yè)側(cè)線反應器采用與工業(yè)裝置相同的設(shè)備參數(shù)同比例縮小列管數(shù),保持反應器高度不變。
催化劑還原:催化劑床層通入氮氣吹掃至氧氣含量低于0.5%,切換25%H2/N2混合氣,通入夾套蒸汽以10 ℃/h開始逐步升溫,升溫至設(shè)定溫度后恒溫24 h。還原結(jié)束后,切斷氮氫混合氣,采用CO置換至側(cè)線系統(tǒng)H2含量低于0.5%,待溫度達到反應溫度后開始進料。
在原始開車過程中通過控制CO流量調(diào)節(jié)生產(chǎn)負荷,實現(xiàn)CO逐步遞減,原料氣逐步增加,最終實現(xiàn)完全置換, 達到與工業(yè)裝置完全相同的原料氣組成。
圖2 千噸級工業(yè)側(cè)線試驗裝置示意圖Fig. 2 Schematic diagram of the kiloton industrial sideline test
來自工業(yè)裝置的原料氣經(jīng)計量(F0,m3/h)后進入預熱器, 通過采樣點1取樣分析進入側(cè)線反應器的原料氣組成(CMN0,%);進入反應器R101反應后,在采樣點2對通過催化劑床層反應后的尾氣取樣并分析其組成(F1,m3/h)(CMN1,%),通過式(1)算得原料MN單程轉(zhuǎn)化率(XMN,%)。
MN轉(zhuǎn)化率:
樣品分析在安捷倫GC-7890B氣相色譜上進行,分析條件為:FID檢測器,檢測器溫度300 ℃,進樣口溫度220 ℃,柱溫40 ℃,以升溫速率10 ℃/min升至160 ℃。
圖3 催化劑還原過程中溫度控制曲線圖Fig.3 Temperature control curve during catalyst reduction
圖3為催化劑理論及實際還原溫度曲線, 還原終點溫度達到預設(shè)值185 ℃,持續(xù)恒溫還原24 h,整個還原過程持續(xù)近70 h,還原過程中,氣體空速保持3000 h-1左右。 從圖3可以看出,R101A反應器上、中、下床層溫度監(jiān)測點TI0101A/B/C基本一致,實際溫度階梯控制與理論值也基本一致,因低溫區(qū)溫度控制不易,導致整體時間延長,不影響后續(xù)還原程序,整個催化劑還原過程中溫度基本比較平穩(wěn)。
圖4為工業(yè)側(cè)線運行過程中催化劑床層壓降數(shù)據(jù)。當催化劑原料空速為3300~3500 h-1,整體床層壓降在32 kPa上下波動; 當催化劑原料空速調(diào)整為2500~2800 h-1時,催化劑床層壓降明顯下降,基本穩(wěn)定在21 kPa左右,符合床層壓降變化規(guī)律。在整個負荷提升過程中, 壓降隨著進氣量的增加而穩(wěn)步上升;負荷調(diào)整結(jié)束后整個床層壓降趨于平穩(wěn),同時在一定范圍內(nèi)波動。 這主要由于整個床層壓降受原料氣進氣壓力影響較大,而工業(yè)側(cè)線所用原料氣與工業(yè)裝置聯(lián)通,且氣量占其比例較小,工業(yè)裝置原料氣壓力存在一定的波動范圍。
圖4 催化劑床層壓降趨勢圖Fig. 4 Trend chart for pressure drop of the catalyst bed
3000噸/年工業(yè)側(cè)線采用多列管反應器,為了更真實反映床層溫度梯度,分別在上中下設(shè)置三個測溫點。 圖5為反應器內(nèi)溫度梯度分布曲線。 從圖5可知,控制汽包溫度115 ℃條件下,整個催化劑床層溫度在120~128 ℃之間。反應器上中下三層溫度隨著負荷提升均呈上升趨勢,源于CO羰化合成DMO反應為強放熱反應,在標準狀況下其反應熱為159.43 kJ/mol。
反應器前換熱器用于原料氣預熱,該溫度對上層溫度和中層溫度分布影響較大。 (1)當換熱器溫度控制在100~107 ℃(運行60 h以前), 催化劑床層上層溫度TI0101A均高于中層溫度TI0101B,分別為126 ℃和121 ℃, 說明在該溫度范圍內(nèi)羰化反應大部分發(fā)生于催化劑床層上部, 隨著原料中MN濃度的降低,催化劑床層溫度自上而下逐步遞減。 (2)當換熱器溫度降為85~88 ℃, 由于進入反應器入口原料氣溫度過低,未達到有效反應溫度,催化劑床層上部發(fā)生反應較少,大部分反應放熱集中于催化劑床層中部,因而出現(xiàn)催化劑中層溫度高于上層溫度現(xiàn)象,中層和上層溫度分別為127 ℃和125 ℃。
由于催化劑處于使用初期, 整體活性較好,原料氣在通過催化劑床層的過程中已大部分發(fā)生轉(zhuǎn)化,因而催化劑下層基本不發(fā)生催化反應,溫度始終穩(wěn)定在120 ℃左右,比汽包溫度高5 ℃,主要源于整個催化劑床層反應熱下移所致。
圖5 工業(yè)側(cè)線運行過程中溫度分布Fig. 5 Temperature distribution during industrial side-line test operation
還原結(jié)束后,為了避免惰性氣體對工業(yè)裝置造成沖擊,采用CO對催化劑床層進行吹掃置換,然后逐步通入工業(yè)原料氣。 圖6為工業(yè)側(cè)線整個運行過程原料氣中MN濃度、床層熱點溫度及MN轉(zhuǎn)化率隨運行時間變化的曲線。
在保持總氣量不變的情況下, 逐步通入原料氣,減少CO氣量,亞硝酸甲酯濃度逐步升高,60 h后基本達到滿負荷。 在負荷提升過程中,控制反應器汽包溫度115 ℃,隨著MN濃度的升高,催化劑床層熱點溫度逐步上升,MN轉(zhuǎn)化率逐漸降低并趨于穩(wěn)定。 符合催化劑高活性下原料轉(zhuǎn)化率規(guī)律,雖然MN轉(zhuǎn)化率降低但絕對轉(zhuǎn)化量升高,釋放反應熱也逐漸增多,導致催化劑床層溫度也逐漸升高。
在工業(yè)側(cè)線滿負荷平穩(wěn)運行后,MN濃度與工業(yè)裝置完全一致,控制原料氣流量可調(diào)整催化劑床層空速及生產(chǎn)負荷。 從圖6可以看出,在高空速條件下(3300~3500 h-1),反應器汽包溫度115 ℃,催化劑床層熱點溫度基本維持在127~128 ℃, 整個床層溫度在119~128 ℃,MN單程轉(zhuǎn)化率為65%~81%,平均轉(zhuǎn)化率為74%,高于實驗室小試及中試水平[18],催化劑性能穩(wěn)定。
圖6 工業(yè)側(cè)線試驗運行結(jié)果Fig. 6 Running results of industrial side-line test
為了進一步考察同等工業(yè)條件下自研DM系列工業(yè)催化劑性能,保持反應器汽包溫度不變,將空速降為2800 h-1以下繼續(xù)運行考察。 在空速2500~2800 h-1下,床層溫度為119~127 ℃,MN單程轉(zhuǎn)化率75%~80%,平均轉(zhuǎn)化率為76%,比高空速運行時轉(zhuǎn)化率高兩個百分點, 說明自研DM系列工業(yè)催化劑活性高,完全滿足工業(yè)裝置應用。 工業(yè)裝置使用的現(xiàn)有商業(yè)催化劑反應器汽包控制熱點溫度為125 ℃,熱點溫度在133 ℃以上,MN轉(zhuǎn)化率55%, 因而自研催化劑總體性能優(yōu)于現(xiàn)用商業(yè)催化劑。
為實現(xiàn)自研催化劑進一步工業(yè)化應用,基于合成氣制DMO催化劑在實驗室及百噸級中試裝置上的運行數(shù)據(jù),建設(shè)了3000噸/年DMO工業(yè)側(cè)線。 針對影響工業(yè)生產(chǎn)的工藝因素,在該側(cè)線裝置上進行了部分條件試驗,取得了階段性成果。
(1)DM系列工業(yè)催化劑性能優(yōu)于實驗室小試及中試水平,很好地解決了催化劑工業(yè)化生產(chǎn)中的放大效應。
(2)3000噸/年工業(yè)側(cè)線運行過程中,在汽包溫度115 ℃、空速2500~2800 h-1下,床層熱點溫度為119~127 ℃,MN單程轉(zhuǎn)化率平均達76%。 DM系列工業(yè)催化劑在更低的操作溫度下,保持更高的催化活性,性能遠優(yōu)于現(xiàn)有商業(yè)催化劑。
(3)3000噸/年工業(yè)側(cè)線試驗為自研DM系列工業(yè)催化劑在工業(yè)條件下使用提供了強有力的技術(shù)支撐。 使用DM系列催化劑可為20萬噸/年乙二醇裝置生產(chǎn)提供更大的操作空間,進一步降低工業(yè)裝置操作溫度和原料MN濃度, 從而有效提高工業(yè)裝置的安全性、可操作性,保證工業(yè)裝置的連續(xù)穩(wěn)定運行,降低乙二醇生產(chǎn)成本。