王萬銀 華電國際電力股份有限公司奉節(jié)發(fā)電廠
“W”型火焰鍋爐由于火焰中心溫度高和燃燒器結(jié)構(gòu)的限制造成燃燒波動性大,而且在高負(fù)荷運(yùn)行時存在飛灰可燃物含量較高的問題。燃燒效率低造成機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行情況下爐膛氧量分布不均,結(jié)渣嚴(yán)重,水冷凝需求用水量增大,運(yùn)行成本增加的問題。為了提高鍋爐燃燒效率,降低運(yùn)行成本,對鍋爐燃燒參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整是十分必要的。
空氣預(yù)熱器入口同一側(cè),隨著入口位置的不同,對應(yīng)的側(cè)氧量也不同。隨著側(cè)氧量的增大,產(chǎn)生的一氧化碳濃度隨之減小。將空氣預(yù)熱器入口兩側(cè)的氧量濃度進(jìn)行檢測和對比,發(fā)現(xiàn)兩側(cè)的氧濃度有明顯的差異,一側(cè)氧氣濃度比另一側(cè)氧氣濃度偏高,并且側(cè)氧濃度較低的一側(cè)飛灰可燃物濃度明顯偏高。對機(jī)組歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)該機(jī)組在高負(fù)荷運(yùn)行情況下存在較大的燃燒偏差。表現(xiàn)為空預(yù)器一側(cè)氧量明顯偏高,而且飛灰可燃物濃度和一氧化碳濃度偏高。同時,空預(yù)器兩側(cè)出口過熱蒸汽的氣溫存在較大偏差。另外,鍋爐配煤摻燒的方式不固定,造成燃燒波動性大,導(dǎo)致產(chǎn)生的灰渣可燃物在不同的時間段內(nèi)有很大的差別。調(diào)整機(jī)組在中度負(fù)荷條件下運(yùn)行,檢測到空預(yù)器出口處的一氧化碳濃度較小,此時產(chǎn)生的灰渣可燃物濃度比機(jī)組在高負(fù)荷運(yùn)行條件下產(chǎn)生的灰渣可燃物濃度高。
磨煤機(jī)采用動態(tài)分離器形式,運(yùn)行人員主要通過調(diào)整分離器變頻器開度來調(diào)整分離器轉(zhuǎn)速,分離器變頻器開度大,則分離器轉(zhuǎn)速高。
燃盡風(fēng)的作用主要是降低NOx的生成、保證燃燒后期的煤粉燃盡。在滿足NOx控制要求的前提下,綜合考慮鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性來調(diào)整燃盡風(fēng)門開度。變?nèi)急M風(fēng)門開度試驗在600MW負(fù)荷下進(jìn)行,共進(jìn)行3個工況,燃盡風(fēng)門開度分別為100%、70%和50%,隨著燃盡風(fēng)門開度變小,鍋爐NOx生成量明顯增加。
F擋板在二次風(fēng)箱中所占風(fēng)量最大,燃燒所需的主要風(fēng)量從此擋板處進(jìn)入,是控制火焰行程和形狀的最主要的調(diào)節(jié)手段。為了解不同F(xiàn)擋板開度對鍋爐運(yùn)行的影響,控制磨煤機(jī)分離器變頻器開度頻率均在60%以上、表盤運(yùn)行氧量2.6%左右進(jìn)行了F擋板開度方式試驗。可以看出關(guān)小F擋板后,火焰行程變短,飛灰可燃物含量有所增加。
氧量對鍋爐燃燒起著非常重要的作用。氧量過大,會使干煙氣熱損失增加,也會增加風(fēng)機(jī)電耗;氧量過小,又會使灰渣中未燃碳熱損失增加。為了解運(yùn)行氧量對鍋爐運(yùn)行的影響,進(jìn)行了變氧量試驗。測試結(jié)果顯示,運(yùn)行氧量增加,鍋爐NOx生成量有所增加,飛灰可燃物含量有所下降,鍋爐熱效率有所升高。
燃料的數(shù)量、送風(fēng)量和引風(fēng)量以及外界負(fù)荷等均會影響鍋爐內(nèi)燃燒的程度,須加強(qiáng)對鍋爐送風(fēng)量和引風(fēng)量的控制,控制鍋爐內(nèi)的空氣系數(shù)。應(yīng)做好對二次風(fēng)能的優(yōu)化調(diào)節(jié),以提高對高溫?zé)煔獾奈章?,可提供氧氣使煤炭充分燃燒。在排煙系統(tǒng)優(yōu)化方面,為降低排煙帶來的熱能損失,必須做好對漏風(fēng)問題的控制,準(zhǔn)確觀察排煙氧氣表、風(fēng)量表的變化,加強(qiáng)對水封槽的監(jiān)測,排煙過程中不能將水放干。做好對空預(yù)器的內(nèi)部清理,避免受熱面污垢沉積影響后期燃燒效率,吹灰工作應(yīng)定期開展并做好記錄,以確保鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。鍋爐運(yùn)行中飛灰含碳質(zhì)量濃度,會影響鍋爐的燃燒效率,可采用飛灰含碳質(zhì)量濃度檢測的方式,對煤粉制造系統(tǒng)及通風(fēng)量進(jìn)行調(diào)整和控制,避免因飛灰問題而對鍋爐燃燒工作效率產(chǎn)生影響。
對于火電廠燃煤鍋爐運(yùn)行的優(yōu)化,在政策與技術(shù)研究上都已經(jīng)非常完善,但在實(shí)際運(yùn)行中無法避免出現(xiàn)問題,應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,轉(zhuǎn)變思想理念。在未來火電廠鍋爐燃燒運(yùn)行優(yōu)化技術(shù)發(fā)展方面,首先,必須轉(zhuǎn)變思想,認(rèn)識到進(jìn)行技術(shù)革新是較為必要的,從節(jié)能減排和智能化的角度利用先進(jìn)的技術(shù),提高燃煤效率,降低質(zhì)量和安全方面的問題。在提高燃燒效率方面積極利用智能化系統(tǒng)軟件進(jìn)行鍋爐系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)管理,降低熱能損失,優(yōu)化鍋爐的結(jié)構(gòu)配置,采用計算機(jī)軟件進(jìn)行信息的高效傳輸,可進(jìn)一步提升鍋爐內(nèi)部數(shù)據(jù)處理的能力,確保鍋爐系統(tǒng)受網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)全方位的監(jiān)控,在新型鍋爐監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行中可在鍋爐基本信息基礎(chǔ)上,利用數(shù)字化、智能化控制技術(shù)對鍋爐數(shù)據(jù)信息全面控制,及時發(fā)現(xiàn)鍋爐運(yùn)行故障并及時排除。應(yīng)靈活使用鍋爐燃燒技術(shù),技術(shù)人員必須掌握并能靈活使用引進(jìn)新的技術(shù),優(yōu)化火力發(fā)電廠鍋爐燃燒運(yùn)行。
在常用分離器變頻器開度(60%)下,各臺磨的煤粉細(xì)度R90均大于10%,推薦的合格煤粉細(xì)度R90為5.91%~6.39%,實(shí)際煤粉細(xì)度比推薦煤粉細(xì)度粗,即使分離器變頻器開度增加至65%,煤粉細(xì)度仍然不滿足要求。煤粉細(xì)度較粗,影響煤粉著火及燃盡性,會導(dǎo)致飛灰可燃物含量較高??梢詫δッ簷C(jī)鋼球配比進(jìn)行專項改造,以降低煤粉細(xì)度。
根據(jù)燃燒調(diào)整試驗結(jié)果,綜合考慮鍋爐熱效率、NOx生成濃度控制和制粉系統(tǒng)安全運(yùn)行的要求,給出鍋爐運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化推薦值,日常運(yùn)行按推薦參數(shù)運(yùn)行。
在實(shí)際運(yùn)行管理中,應(yīng)加強(qiáng)對每一個環(huán)節(jié)的控制,并對相應(yīng)的參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,同時結(jié)合計算機(jī)信息技術(shù)加強(qiáng)對運(yùn)行全過程的實(shí)時監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障和運(yùn)行異常問題,確保煤炭燃燒充分,提高燃煤的效率、減少熱能的損失,降低了環(huán)境污染的問題,為火電廠帶來更多的效益。