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        660MW超臨界機組汽輪機通流部分結(jié)垢分析及對策

        2021-01-13 10:02:44張若巖謝祖超
        探索科學(學術(shù)版) 2020年10期
        關(guān)鍵詞:通流結(jié)垢水汽

        張若巖 莊 偉 張 坤 謝祖超

        大唐淮北發(fā)電廠 安徽 淮北 235000

        0 引言

        某電廠2x660MW超臨界凝汽式燃煤發(fā)電機組,汽輪機為上海汽輪機廠生產(chǎn)的超臨界凝汽式汽輪機,型號:N660-24.2/566/566。機組配有雙殼體、雙背壓、表面式(型號:N-36000)凝汽器,冷卻面積36000m2。2016年1月份,該廠2號機組因鍋爐尾部受熱面泄漏停備轉(zhuǎn)檢修。通過對汽輪機高中低壓缸解體,發(fā)現(xiàn)汽輪機動葉及隔板等部位存在較嚴重的積垢情況。針對汽輪機結(jié)垢原因進行分析,加強化學監(jiān)督,水汽品質(zhì)控制、機組停備用期間防銹蝕保護等措施,有效地控制了汽輪機通流部分的結(jié)垢。

        1 機組通流部分結(jié)垢狀況

        1.1 高壓缸 2號機高壓缸從調(diào)速級起,整體呈銹紅色并且顏色逐級加深。調(diào)速級固體顆粒沖蝕狀況不明顯。迎汽側(cè)葉片第8-11級表面有疏松銹紅色沉積物,其中第10級葉片最多(如圖1),第11級葉片為局部分布。背汽側(cè)調(diào)速級及第1級葉片表面沉積物不明顯,第2-11級葉片表面有明顯沉積物,其中8、9級葉片最多。高壓靜葉持環(huán)葉片表面有明顯沉積物。

        1.2 中壓缸 2號機中壓缸迎汽側(cè)葉片整體呈鋼灰色,背汽側(cè)第1-3級呈鋼灰色,4-8級呈銹紅色。迎汽側(cè)葉片無明顯沉積物,1-7級葉片表面有不同程度的氧化皮剝落現(xiàn)象。背汽側(cè)第4-8級葉片表面有明顯沉積物并逐級增多(如圖1)。

        1.3 低壓缸 2號機低壓缸迎汽側(cè)第4級葉片表面有點蝕坑(如圖1),低壓缸背汽側(cè)第4級表面有明顯銹斑。

        圖1 高壓缸、中壓缸、低壓缸表面沉積物

        通過此次化學監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn),該廠2號機組汽輪機存在較為嚴重的結(jié)垢和腐蝕問題,主要表現(xiàn)為高、中壓缸葉片的結(jié)垢和低壓缸葉片的腐蝕現(xiàn)象。

        2 原因分析

        2.1 垢樣成份分析 根據(jù)宏觀觀察分析,高中壓缸垢樣主要為鐵的化合物,其在2號機的分布情況與主要的雜質(zhì)成分在汽輪機的沉積分布規(guī)律相符合。

        2.2 結(jié)垢速率分析

        部位類別一類二類三類汽輪機轉(zhuǎn)子葉片、隔板c結(jié)垢、積鹽速率d小于1mg/(cm2·a)或沉積物總量小于5mg/ cm2結(jié)垢、積鹽速率1mg/(cm2·a)~10 mg/(cm2·a)或沉積物總量5mg/ cm2~25 mg/ cm2結(jié)垢、積鹽速率d大于10mg/(cm2·a)或沉積物總量大于25mg/ cm2

        經(jīng)定量分析高壓缸第9級葉片結(jié)垢速率為3.44mg/(cm2·a),結(jié)垢、積鹽速率屬于二類。

        2.3 通過對該廠2號機組高壓缸效率及調(diào)節(jié)級壓力參數(shù)進行檢查,發(fā)現(xiàn)2號機組自投產(chǎn)后,機組的調(diào)節(jié)級壓力始終呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。2號機組各監(jiān)視段壓力同時超過了設(shè)計值。利用DCS測點數(shù)據(jù),并通過2014年以來的機組熱力試驗的結(jié)果的對比,分析得出機組的高壓缸效率持續(xù)降低。

        2號機660MW負荷工況歷年試驗結(jié)果與設(shè)計值比較表

        通過上表數(shù)據(jù)分析,2號機組自投產(chǎn)以來,高壓缸效率減低,調(diào)節(jié)級壓力呈現(xiàn)持續(xù)上漲的趨勢,說明2號機組汽輪機結(jié)垢現(xiàn)象在機組運行整個過程延續(xù)發(fā)生。

        3 汽輪機通流部分結(jié)垢的影響

        3.1 汽輪機轉(zhuǎn)子結(jié)垢會破壞轉(zhuǎn)子動平衡,引發(fā)軸系震動。

        3.2 汽輪機蒸汽流通面積結(jié)垢會后,導致同流面積減小、氣流阻力增大,轉(zhuǎn)子軸向位移和軸向推力增大,引發(fā)轉(zhuǎn)子動靜摩擦、推力軸承過負荷燒瓦事故等。

        3.3 結(jié)垢后由于葉片形式的改變和阻力,結(jié)垢后的葉片疲勞損傷增大,受力加劇、影響機組效率和葉片使用周期。

        3.4 結(jié)垢后汽輪機通流部分由于通流部分面積減小,因而蒸汽流量減少,葉片的效率也因而降低,導致汽輪機負荷和效率降低。同時引起各級的反動度變化,導致汽輪機軸向推力增加,嚴重影響機組安全運行。

        3.5 結(jié)垢后汽輪機通流部分若維持各級壓力不變,將導致流量減小,則引發(fā)汽輪機輸出的功率減少。若要使其功率不變,則必須提高新蒸汽的壓力;而且,通流部分結(jié)垢的表面變得粗糙,摩擦損失增大。如是汽閥閥桿上結(jié)垢,則會引起汽閥卡澀,嚴重時引發(fā)汽輪機飛車事故。

        4 暴露的問題

        4.1 日常水汽品質(zhì)監(jiān)督不到位 抽查2014年7-9月給水和蒸汽中鐵含量情況,兩臺機組水汽中鐵含量都較高,平均值達到4.2μg/L,接近5.0μg/L的控制值上限,電廠日常送樣結(jié)果顯示水汽中腐蝕性陰離子及鐵含量較高,水汽中鐵含量過高使熱力設(shè)備較快結(jié)垢。

        4.2 精處理系統(tǒng)運行不正常

        4.2.1 2號機組精處理混床投運后,設(shè)備進口流量計偏差較大,流量顯示值比實際值大約200-300t/h,由于精處理混床設(shè)有超流量保護,導致精處理混床在大約半年時間內(nèi)一直無法正常投運(開50%旁路運行)。

        4.2.2 化學專業(yè)技術(shù)人員缺乏660MW超臨界機組設(shè)備運行管理經(jīng)驗,一直投運精處理混床氨化運行,由于氨化混床的除鐵和除鹽效率低下,水汽品質(zhì)無法滿足機組控制要求,直至2015年年中改為電導率控制,采用氫型混床運行。

        4.2.3 該廠2號機組在投產(chǎn)后至2015年2月底前,精處理前置過濾器一直采用啟動濾元運行,啟動濾元濾徑為10μm,濾元孔徑大,效果較差。

        4.3 給水工況不合理 對于660MW超臨界機組造成運行機組給水鐵含量較高的主要原因為:給水系統(tǒng)的主要腐蝕形態(tài)——給水系統(tǒng)的流動加速腐蝕(FAC)。

        4.4 存在的其他問題

        (1)運行人員、專業(yè)技術(shù)人員對指標的異常變化不敏感,汽輪機調(diào)節(jié)級壓力持續(xù)上升,最大值達到甚至超過19.8MPa的控制值,但沒有及時發(fā)現(xiàn)并進行分析,采取措施。

        (2)在線儀表未按照要求進行定期校驗,水汽指標數(shù)據(jù)的真實性得不到保證,如凝結(jié)水電導率規(guī)定一個月進行校驗,2014年12月變成一個季度校驗。

        (3)定期工作執(zhí)行不到位,前置過濾器的清洗有很大的隨意性,未能根據(jù)實際水質(zhì)情況進行有效定期清洗工作,造成前置過濾器污堵。

        (4)設(shè)備管理不到位?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),化學爐內(nèi)加藥系統(tǒng)無法實現(xiàn)自動功能,目前仍然采用人工就地手動調(diào)整的方式,連畫面點操都無法實現(xiàn),造成給水pH波動較大,影響整個熱力系統(tǒng)的水汽品質(zhì)

        (5)中水石灰處理系統(tǒng)未能投運,未經(jīng)處理的中水直接進入循環(huán)水系統(tǒng),造成循環(huán)水系統(tǒng)結(jié)垢,兩臺機組凝汽器因端差大被迫進行酸洗。

        (6)停爐保護工作雖已開展,但與標準相比還有很大差距,化學監(jiān)督管理人員尚未實現(xiàn)從下發(fā)停爐保護技術(shù)措施-停爐保護節(jié)點控制-現(xiàn)場監(jiān)督、監(jiān)護等環(huán)節(jié)閉環(huán)管理,并形成制度或文件抄送職能部門和相關(guān)專業(yè)。

        (7)化學實驗室管理不到位,部分實驗室被占用,目前水處理及循環(huán)水分析只有兩間實驗室,且實驗室內(nèi)下水和電源設(shè)置不合理,無法滿足日常分析監(jiān)督工作要求,致使一些精密操作不能實現(xiàn)標準化、規(guī)范化,例如高純水制備、化學分析藥劑配備等,不能滿足溫度、濕度、防塵、避光等要求。

        5 結(jié)論和對策

        5.1 該電廠2號機組汽輪機結(jié)垢速率為3.44mg/(cm2·a),屬于二類,比較嚴重,機組調(diào)節(jié)級壓力持續(xù)上漲,說明汽輪機結(jié)垢現(xiàn)象延續(xù)在2號機組整個運行過程。

        5.2 造成汽輪機結(jié)垢的主要原因為化學監(jiān)督不到位,定期工作不到位、水汽品質(zhì)控制,給水工況不良、精處理裝置不正常運行、機組停機備用期間各汽水容器及管道防銹蝕保護工作開展不到位。

        5.3 該廠應(yīng)針對爐內(nèi)加藥系統(tǒng)無法實現(xiàn)自動功能、中水石灰處理系統(tǒng)無法投運及實驗室存在的問題立即制定整改計劃,進行整改,并定期匯報整改進展情況。

        5.4 嚴格按照制度要求開展定期工作,切實做好化學儀表的定期校驗,前置過濾器定期清洗以及凝結(jié)水精處理裝置的樹脂再生工作,化學監(jiān)督人員必須深入現(xiàn)場監(jiān)督到位,確保數(shù)據(jù)真實、準確,系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠。

        5.5 檢修期間應(yīng)認真對熱力設(shè)備內(nèi)部雜物進行檢查清理,化學監(jiān)督人員必須對汽輪機本體、凝汽器、除氧器、汽包、聯(lián)箱等容器進行封閉前的檢查驗收,防止遺留的鐵銹等雜物污染水質(zhì),造成機組啟動困難和水質(zhì)超標。

        5.6 目前,停爐、停機保護技術(shù)已較為成熟,該廠應(yīng)結(jié)合本廠機組的實際情況,選擇并確定停爐停機保護方式,以規(guī)程制度的形式固定下來,各相關(guān)部門的專業(yè)人員和管理人員分別從管理、執(zhí)行、監(jiān)督環(huán)節(jié)做好停爐停機保護工作,減少機組停運期間設(shè)備的腐蝕,既保護了設(shè)備,也減少再次啟動時對汽水品質(zhì)的影響。

        5.7 組織對化學及相關(guān)專業(yè)人員技能培訓,以考試或考問的方式督促專業(yè)技術(shù)人員提高技能水平,掌握機組運行特性,及時發(fā)現(xiàn)和處理機組運行過程中發(fā)生的汽水品質(zhì)偏差,杜絕發(fā)生類似問題重復發(fā)生。

        6 結(jié)束語

        該廠加強對化學監(jiān)督,水汽品質(zhì)控制、定期工作管理及精處理裝置運行、給水工況優(yōu)化、和機組停備用期間防銹蝕保護工作,機組結(jié)垢狀況得到控制,經(jīng)濟效益顯著,提高了機組安全性經(jīng)濟性運行。

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