鄭 進(jìn)
(山西藍(lán)焰煤層氣集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西晉中 048000)
煤層氣生產(chǎn)供電具有點(diǎn)多面廣的特點(diǎn),供電線路長(zhǎng),多跨越山區(qū)、林區(qū)等防火重點(diǎn)區(qū)域,且負(fù)荷對(duì)連續(xù)供電要求不高。因此在10 kV等級(jí)的供電線路保護(hù)裝置定值計(jì)算中,多以可靠、靈敏動(dòng)作為偏重,確保故障線路可迅速切除故障,由此也產(chǎn)生了保護(hù)動(dòng)作頻繁、停電范圍廣、恢復(fù)送電工作量大的問題。在煤層氣供用電系統(tǒng)維護(hù)中,不斷對(duì)不需線路停電的故障分析,優(yōu)化保護(hù)配置方案,減少停電次數(shù)、范圍和送電工作量成為煤層氣供電系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)分析的重要工作之一。
分析10 kV系統(tǒng)各類故障的原因,并針對(duì)性地提出整改措施,對(duì)提高10 kV系統(tǒng)穩(wěn)定性,降低故障率有極重要的作用,對(duì)其他以10 kV供電系統(tǒng)為主要供電方式的各類企業(yè)定值配置具有參考意義。本文針對(duì)由變壓器內(nèi)部故障引起的線路跳閘故障進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)果提出整改措施,在實(shí)際運(yùn)行中收到了明顯的效果。
南二區(qū)自35 kV 藍(lán)焰35 kV 電站10 kV 南二區(qū)624 間隔出線,使用LGJ-95鋼芯鋁絞線架空敷設(shè),線路長(zhǎng)度12.6 km,全線負(fù)載變壓器23臺(tái),總負(fù)荷容量2480 kVA,負(fù)載最大變壓器315 kVA,最小變壓器80 kVA,每臺(tái)變壓器配RW-10型跌落式熔斷器。線路停電后影響范圍廣、設(shè)計(jì)重要負(fù)載多、故障查找難度大、恢復(fù)送電工作量大、對(duì)生產(chǎn)影響大。10 kV南二區(qū)開關(guān)定值單如表1所示。
表1 10 kV南二區(qū)開關(guān)定值單
2017年6月15日17時(shí)20分,35 kV 變電站10 kV 南二區(qū)線路在雷雨天氣情況下過流一段保護(hù)動(dòng)作,斷路器跳閘,分析動(dòng)作電流可能為雷電感應(yīng)放電造成的跳閘。20時(shí),雷雨過后,對(duì)10 kV南二區(qū)線路試送,未成功。隨后對(duì)線路設(shè)備進(jìn)行全面巡檢,發(fā)現(xiàn)南二區(qū)37號(hào)變壓器噴油,疑似內(nèi)部故障,經(jīng)檢測(cè)確系該變壓器故障。切除該變壓器后送電成功。
故障數(shù)據(jù)記錄,2次均為過流一段保護(hù)動(dòng)作,動(dòng)作值如表2所示。
表2 故障數(shù)據(jù)記錄
(1)變壓器短路電流計(jì)算
因?yàn)橄到y(tǒng)為單電源輻射式結(jié)構(gòu),因此重點(diǎn)將系統(tǒng)線路變壓器結(jié)構(gòu)圖和等值電路表示為如圖1~2所示[1]。
圖1 系統(tǒng)接線圖
圖2 等效電路圖
采用標(biāo)幺值法進(jìn)行短路電流計(jì)算。選基準(zhǔn)容量Sj=100 MVA,基準(zhǔn)電壓Uj=10.5 kV,以主變?nèi)萘孔鳛橄到y(tǒng)容量SN=12500 kVA,假設(shè)斷路器為理想斷路器。則計(jì)算步驟如下:
系統(tǒng)電抗標(biāo)么值Xs*為:
架空線路及電纜電抗標(biāo)么值Xw1*為:
最大變壓器標(biāo)么值XT*為:
總阻抗X∑*為:
則最遠(yuǎn)端三相短路電流為:
轉(zhuǎn)換為保護(hù)裝置二次側(cè)電流I2:
式中:Sj為基準(zhǔn)容量;Uj為基準(zhǔn)電壓;Ij為基準(zhǔn)電流;Zj為基準(zhǔn)阻抗;X∑*為線路總阻抗。
(2)校驗(yàn)靈敏度系數(shù)
靈敏系數(shù)按最小運(yùn)行方式下線路始端兩相短路電流來校驗(yàn)[2]:
(3)故障電流、保護(hù)動(dòng)作電流裝置定值對(duì)比
由于本文采用實(shí)用公式進(jìn)行粗略計(jì)算,計(jì)算電流只能精確在6 A 左右,對(duì)比2 次保護(hù)動(dòng)作電流均在計(jì)算電流范圍內(nèi)。故由此推斷,故障原因?yàn)樽儔浩鲀?nèi)部短路故障引起[3]。
經(jīng)過對(duì)比故障電流和變壓器內(nèi)部短路電流,不難得出故障原因?yàn)槔子晏鞖庖鸬母袘?yīng)過電壓,對(duì)變壓器內(nèi)部絕緣薄弱點(diǎn)造成擊穿,形成短路故障。短路后因跌落保險(xiǎn)熔絲配置過大,未能及時(shí)熔斷,加之保護(hù)裝置動(dòng)作值過小導(dǎo)致南一區(qū)624回路跳閘[4]。總結(jié)跳閘原因如下。
(1)10 kV南二區(qū)開關(guān)過流一段保護(hù)定值設(shè)置過小,無法躲過線路最大變壓器內(nèi)部故障電流。
(2)變壓器跌落保險(xiǎn)熔絲配置過大,無法及時(shí)切除故障變壓器。對(duì)于全線負(fù)載23 臺(tái)變壓器的線路來說,變壓器內(nèi)部故障不應(yīng)該引起全線跳閘,因此可以判斷出原定值計(jì)算方案不符合線路運(yùn)行要求,為此需要對(duì)出線開關(guān)定值進(jìn)行調(diào)整。
原開關(guān)定值計(jì)算以系統(tǒng)最小運(yùn)行方式計(jì)算短路電流,得到的定值未考慮變壓器內(nèi)部短路對(duì)其造成的影響,不適用于現(xiàn)有系統(tǒng)的運(yùn)行。原變壓器跌落保險(xiǎn)熔絲設(shè)定以短路速斷為原則配置,未考慮變壓器熔絲熔斷的時(shí)限性,不適用現(xiàn)有運(yùn)行方式[5]。
(1)對(duì)10 kV南二區(qū)開關(guān)定值重新計(jì)算,按照躲過系統(tǒng)所帶最大變壓器內(nèi)部短路故障電流作為過流一段保護(hù)定值。計(jì)算步驟同變壓器內(nèi)部短路電流,根據(jù)變壓器位置和線路長(zhǎng)度調(diào)整計(jì)算參數(shù),得出計(jì)算結(jié)果如下:
轉(zhuǎn)換為保護(hù)裝置二次側(cè)電流I2:
式中:X∑
*為線路總阻抗。
處于安全的角度考慮,定值調(diào)整后可能不能迅速切除線路末端兩相短路故障,因此增加過流二段保護(hù),確保保護(hù)配置安全合理,保護(hù)定值采用原過流一段定值,時(shí)限為0.05 s[6]。
(2)對(duì)熔絲按變壓器最大負(fù)荷1.1倍配置[7]。
(3)通過對(duì)定值的調(diào)整和跌落保險(xiǎn)熔絲的更換措施后,在2018年夏季成功切除故障變壓器2 臺(tái),并且未引起整條線路10 kV開關(guān)動(dòng)作,大幅降低了故障影響范圍。原線路運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性大幅提高[8]。整定后的定值單如表3所示。
表3 整定后的定值單
在當(dāng)前10 kV系統(tǒng)保護(hù)定值以線路速動(dòng)性為主的整定原則下,部分線路設(shè)備故障將影響整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行,通過引入新的保護(hù)定值計(jì)算方法,根據(jù)最大設(shè)備故障電流調(diào)整定值,同時(shí)將原定值作為設(shè)置短延時(shí)做后備保護(hù),在實(shí)際應(yīng)用中大幅提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,取得了良好的效果。這種計(jì)算方法對(duì)企業(yè)10 kV供電系統(tǒng)定值優(yōu)化具有良好的實(shí)際效果,行業(yè)人員可參照計(jì)算設(shè)置。