聶金成, 葉潔云, 汪志剛, 何曉璇, 陳子慧
(1. 江西理工大學材料冶金化學學部,江西 贛州 341000;2. 南昌航空大學航空制造工程學院,南昌 330000;3. 南京理工大學泰州科技學院,江蘇 泰州225300)
ZG06Cr13Ni4Mo 對應于美國標準A743/743M-03 中的CA6NM,是一種低碳馬氏體不銹鋼,具有優(yōu)異的強度、韌性、可焊接性能、耐磨性能和鑄造性能,因此廣泛應用于水力發(fā)電設備。某公司利用采用砂型重力鑄造方法生產的用于水輪發(fā)電機自動控制的折流器鑄件來切斷水流保護水輪機,延長水輪機使用壽命。 由于折流器長期服役在高沖擊、重潮濕的腐蝕環(huán)境中,要求鑄件承受一定的載荷和強度,因此減少鑄造過程中氣孔、夾渣、裂紋、縮松、縮孔等鑄造缺陷的出現(xiàn)是實現(xiàn)折流器鑄件致密化的關鍵[1-4]。 隨著人們對鑄造模擬技術需求的快速增長,ESI 集團開發(fā)的ProCAST 軟件能夠進行鑄件充型、凝固和冷卻過程模擬,準確預測縮松、縮孔等鑄造缺陷出現(xiàn)的位置,以便調整工藝方案[5-7]。本文結合企業(yè)生產的實際需要,基于ProCAST 鑄造模擬軟件,對折流器鑄件的鑄造工藝進行模擬,通過模擬結果調整鑄造工藝,從而獲得較優(yōu)的鑄件質量,并為同類產品生產提供參考。
1.1.1 鑄件結構特點
折流器鑄件屬于異形件, 三維結構如圖1 所示。該鑄件材質選用ZG06Cr13Ni4Mo 馬氏體不銹鋼,其輪廓尺寸為 967 mm×455 mm×509 mm。 鑄件凈重190 kg,毛重 218 kg。
1.1.2 鑄件結構設計
對折流器鑄件進行結構分析(見圖2),確定鑄件的機械加工余量、粗糙度以及加工方法[8],如表1 所列。
①鑄件熔煉采用EAF(電弧爐)+LF(鋼包精煉爐)+VOD(真空吹氧脫碳法)的冶煉工藝方案,最終化學成分如表2 所列; ②鑄件熱處理工藝為1 010 ℃正火+605 ℃一次回火+580 ℃二次回火[9-10]。
本次折流器鑄件采用呋喃樹脂砂重力鑄造的方法[11-12],因不銹鋼澆注溫度高于普通鑄鋼件,呋喃樹脂砂在高溫狀態(tài)下易出現(xiàn)發(fā)氣量加大和造成鑄件表面黏砂的現(xiàn)象[13],因此需要采取合理措施排出氣體(設置明頂冒口、出氣孔和芯骨纏繞排氣繩等)和選用醇基鋯英粉做涂料[14]。
本鑄件充分考慮分型面和澆注位置的選擇,確定了平做立澆工藝方案[15]。在澆注時力求金屬液流平穩(wěn),防止卷氣,降低出現(xiàn)氣孔可能性,故平做立澆工藝方案采用底注式澆注系統(tǒng),水平側入方式[16],澆注系統(tǒng)使用預埋陶瓷管造型[17]。
表1 鑄件機械加工余量分布Table 1 Distribution of machining allowance for the casting
表2 折流器鑄件化學成分Table 2 Chemical composition of the jet deflector casting 單位:質量分數(shù),%
結合折流器鑄件尺寸和結構特點, 共設置1 條錐形直澆道、1 條環(huán)形橫澆道、4 條切線內澆道 (螺旋狀布置)和1 處梯形直澆道窩,并根據鑄件的補縮范圍,設置了6 個標準腰形暗冒口和2 個隨形明頂冒口。 折流器鑄件的澆注系統(tǒng)及澆道分布如圖3所示。
由于 ProCAST 軟件中 Cast 模塊里沒有ZG06Cr13Ni4Mo 的材料熱物性數(shù)據, 需要自定義添加材料的化學成分,軟件由此計算生成相應的材料屬性[18]。 主要鑄造模擬參數(shù)如下:
1) 邊界條件。鑄件與砂型之間、冷鐵與砂型之間取500 W/(m·2K),鑄件與冷鐵之間取2 000 W/(m·2K)[6]。
2) 初始條件。澆注溫度 1 565 ℃,型砂溫度 25 ℃,冷卻方式為室溫空冷。 澆注時間t 采用漏包澆注系統(tǒng)鋼液上升計算法計算,公式為[19]:
式中:GL為澆注重量,按工藝出品率估算,約為350 kg;N 為同時澆注的澆包數(shù)量, 取1 個;n 為每個澆口的包孔數(shù),取 1 個;v包為鋼液的澆注速度,取 20 kg/s。 由式(1)計算得到澆注時間 t 為 17.5 s,取整為 17 s。
3) 模擬參數(shù)。 澆注方式選擇 Gravity Filling(重力鑄造), 計算停止溫度 TSTOP=700 ℃, 填充率LVSURF=1[20]。
初始方案模擬結果及分析見圖4。
從圖4(a)可知,折流器擋流板和轉軸上方添加冒口之后, 消除了大部分滯留在鑄件的縮松縮孔缺陷,說明明頂冒口和暗冒口分布和數(shù)量的設置起到了良好的補縮作用, 但是缺陷控制仍未達到理想效果,這從圖4(b)可以反映,折流器以擋流板和拐臂孔為界限所圍成的部分鑄件溫度較高, 晚于下方轉軸凝固,因此補縮通道暢通,缺陷較?。欢鴵趿靼迮c暗冒口的溫度較低, 部分暗冒口可能先行凝固, 補縮通道阻塞, 其中2 個較大的暗冒口阻塞現(xiàn)象最嚴重,缺陷也最多。 究其擋流板縮松縮孔缺陷高的原因,分析圖4(c)和圖4(d)可知,折流器澆注系統(tǒng)的內澆口連接擋流板下部分,導致內澆口上方的金屬液溫度一直過高,形成孤立液相區(qū),得不到上方冒口及時補縮,進而形成缺陷。
2.3.1 鑄造工藝優(yōu)化方案制定
根據初始方案的模擬結果,為進一步減少縮松縮孔缺陷區(qū)域,對初始工藝做出如下改進:
1) 折流器長短側翼與擋流板連接處處于熱節(jié)位置,金屬液溫度高,在熱節(jié)連接處下設置2 塊大的弧形冷鐵,在擋流板下設置12 塊方形冷鐵;
2) 折流器長側翼中的轉軸部分存在少量缺陷,應加大明頂冒口的尺寸,同時在轉軸外設置4 塊半圓冷鐵;
3) 在原有暗冒口的基礎上,改用2 個保溫冒口。
本次優(yōu)化工藝均使用鑄鐵外冷鐵,冷鐵尺寸采用模數(shù)法計算,并結合工廠中常用的冷鐵厚度,選取冷鐵的厚度為20 mm, 冷鐵形狀依照鑄件形狀優(yōu)化[21]。冷鐵和保溫冒口形狀大小見圖5,最終優(yōu)化工藝方案如圖6 所示。
2.3.2 工藝優(yōu)化方案速度場分析
針對圖 7(a)~圖 7(e)速度場分析,對應左側速度標尺,從充型1.19 s 時可以看出,金屬液以較快的流速充滿整個澆道,進入型腔的平均速度達到1.7 m/s,因內澆道呈螺旋切線布置, 對擋流板側壁沖擊較小,但金屬液紊流現(xiàn)象較突出;充型5.05 s 時,金屬液同步上升,較平穩(wěn)地充滿擋流板,充型平均速度低于0.8 m/s;充型10.61 s 時,金屬液面十分平穩(wěn),沒有發(fā)現(xiàn)金屬液飛濺和卷氣現(xiàn)象, 對擋流板幾乎無沖擊;充型12.87 s 時,金屬液開始填充不對稱的2 個大明頂冒口,依舊保持平穩(wěn)、同步充型,充型平均速度低于0.01 m/s;在16.8 s 時充型完畢,總體充型結果令人滿意。 結合速度場分析和圖7(f),金屬液從澆道進入型腔直至充滿共需16.8 s, 與理論計算時間非常接近,并且從左側充型時間標尺顏色可以得出,同種顏色絕大部分呈水平層狀分布, 進一步驗證平做立澆工藝采用環(huán)形底注側入式澆注系統(tǒng)后, 整個充型過程十分平穩(wěn),降低了因卷氣而產生氣孔的可能性。
2.3.3 工藝優(yōu)化模擬結果與分析
工藝優(yōu)化模擬結果及分析見圖8。
從圖8(b)缺陷分布圖可以看出,通過合理布置冷鐵、擴大明冒口尺寸和改設保溫冒口的措施,最大程度地把縮松縮孔缺陷從鑄件內部轉移到冒口中,鑄件內部缺陷率從24.2%大幅降低到1.56%, 說明冷鐵布置增加了整個擋流板的冷卻速度,使得明頂冒口和暗冒口后期凝固, 從而優(yōu)化鑄件凝固順序,補縮通道暢通,這與圖 8(c)、圖 8(d)模擬結果一致;從圖8(e)得出,保溫冒口的設置避免了由于內澆口熱量導致孤立液相區(qū)的出現(xiàn),延長了補縮通道,幾乎消除了擋流板的全部缺陷,最終得到一個致密、滿足綜合機械性能的鑄件。
1) 本次折流器鑄件采用平做立澆工藝方案和環(huán)形底注側入式澆注系統(tǒng), 整個充型過程十分平穩(wěn),降低因卷氣而產生氣孔的可能性。
2) 根據初始方案模擬結果合理布置外冷鐵、保溫冒口和調整明冒口尺寸,最終有效減少了縮松縮孔缺陷,保證了鑄件的致密性和綜合機械性能。