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        霍爾辛赫選煤廠降低重介淺槽分選的經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析

        2021-01-09 05:37:48
        山東煤炭科技 2020年12期
        關(guān)鍵詞:洗煤廠發(fā)熱量精煤

        李 軍

        (山煤集團(tuán)煤業(yè)管理有限公司,山西 太原 030006)

        霍爾辛赫選煤廠隸屬于霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司,設(shè)計(jì)處理量300 Mt/a,經(jīng) 2013 年技術(shù)改造后產(chǎn)能擴(kuò)建為500 Mt/a。洗煤廠位于霍爾辛赫礦井工業(yè)場地內(nèi),是一座礦井型動(dòng)力煤選煤廠。霍爾辛赫礦井所產(chǎn)毛煤全部入洗該洗煤廠,服務(wù)年限與礦井同為61.5 年?;魻栃梁者x煤廠在長期的運(yùn)營中發(fā)現(xiàn),其主要存在的原煤入洗率和精煤產(chǎn)出率都較低的兩個(gè)問題是一直制約洗煤廠經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵點(diǎn)。同樣影響選煤廠經(jīng)濟(jì)效益的問題還包括由于混末煤灰分較高,導(dǎo)致發(fā)熱量不足。對此,本文以對霍爾辛赫選煤廠工藝改造為例,通過對該動(dòng)力煤選煤廠的洗選工藝的分析研究,并在經(jīng)濟(jì)效益方面進(jìn)行了對比后,最終得到了提高末煤入洗比的準(zhǔn)確研究,對類似洗煤廠的進(jìn)一步提升有一定的借鑒意義。

        1 霍爾辛赫洗煤廠生產(chǎn)概況

        1.1 工藝流程

        霍爾辛赫選煤廠設(shè)計(jì)洗選工藝流程為:重介淺槽分選機(jī)+有壓三產(chǎn)品重介旋流器(預(yù)先脫泥)+粗煤泥螺旋分選機(jī)+細(xì)煤泥濃縮壓濾。首先,原煤從礦井運(yùn)輸皮帶運(yùn)送進(jìn)入固定分級篩(Φ200 mm)進(jìn)行預(yù)篩分工作,無法通過分級篩上的原煤在手選后進(jìn)入破碎機(jī)中破碎;其次,此部分原煤在破碎后與分級篩下(0~200 mm)原煤一起進(jìn)入二級分級篩 (Φ13 mm)完成干濕分級環(huán)節(jié);分級完成后的13~200 mm 粒級煤進(jìn)入重介淺槽分選,50~200 mm洗大塊、13~50 mm 洗混塊,分別運(yùn)至所匹配的塊倉;-13 mm 的末煤全部入洗,細(xì)煤泥經(jīng)濃縮池沉淀后采用快開壓濾機(jī)脫水回收或進(jìn)行浮選,最終成為混末煤產(chǎn)品。

        1.2 最終產(chǎn)品

        霍爾辛赫洗煤廠最終商品煤銷售包括精煤(末精煤、塊精煤)、混煤、煤泥及矸石等品種。其中,精煤發(fā)熱量介于 20.09 MJ/kg<Qnet,ar<20.93 MJ/kg 之間;混煤發(fā)熱量較低于精煤,15.9 MJ/kg< Qnet,ar<16.7 MJ/kg;煤泥及矸石利用價(jià)值較低,通常情況下做棄用處理。

        1.3 存在問題

        霍爾辛赫洗煤廠投產(chǎn)至今,產(chǎn)品質(zhì)量一直受到灰分、水分、原煤含矸量“三高”的影響,疊加原煤入洗率、精煤回收率“兩低”的原因,導(dǎo)致洗煤廠經(jīng)濟(jì)效益欠佳。目前正值從國家到地方對環(huán)保管理力度不斷加大,對居民用煤進(jìn)行限制,部分地方政府(長治市城區(qū))通過補(bǔ)貼引導(dǎo)居民使用潔凈焦炭,主要塊煤終端用戶減少,洗煤廠的利潤進(jìn)一步受到擠壓。

        2 洗選方案的確定

        根據(jù)選煤廠目前工藝條件,從生產(chǎn)過程、商品煤結(jié)構(gòu)、商品煤市場信息等方面考慮,結(jié)合國家政策及環(huán)保對燃煤質(zhì)量的要求,本文將針對提高原煤入洗率、精煤回收率和精煤熱量三方面來對本廠進(jìn)行工藝升級與改造,并提出方案:將重介淺槽入料下限由原先的13 mm 降為6 mm,即固定分級篩尺寸調(diào)整為6~200 mm,將調(diào)整后的入洗方案與原工藝進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益比較,如圖1。

        圖1 塊煤分選分析流程圖

        3 洗選方案可行性研究論證

        本文中對霍爾辛赫原煤可選性分析研究的資料以《山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司可采煤層可選性試驗(yàn)報(bào)告》與《山西霍爾辛赫煤業(yè)有限責(zé)任公司選煤廠精煤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目可研報(bào)告》為主要數(shù)據(jù)來源。原煤篩分試驗(yàn)表見表1。

        3.1 霍爾辛赫洗煤廠原煤可選性曲線圖

        本文將分別對粒級 200~13 mm、200~6 mm 的原煤進(jìn)行入洗篩分,并繪制可選性試驗(yàn)曲線圖,如圖2。

        表1 霍爾辛赫洗煤廠原煤篩分試驗(yàn)表

        圖2 原煤可選性曲線圖

        由圖2 對比可知:不論篩分粒級的大小,當(dāng)分選密度小于1.5 g/mL 時(shí),原煤可選性難度都較大,且差別很小;當(dāng)分選密度達(dá)到或超過1.5 g/mL 時(shí),原煤可選性難度將大幅降低。據(jù)此建議洗煤廠將重介淺槽的分選密度設(shè)定在1.5~1.9 g/mL 較為合理。

        3.2 塊煤洗選可行性分析

        分 別 對 6~200 mm 和 13~200 mm 的 浮 沉 資料進(jìn)行分析可知,由于重介淺槽的分選粒級的降低,6~200 mm 中浮沉組成中低密度物含量相較于13~200 mm 粒級更高,對于精煤回收率的提升更加顯著,同時(shí)矸石含量也有所提升,這將對排矸效果有促進(jìn)作用。最終產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成分比較見表2。

        如表2 所示,霍爾辛赫洗煤廠終端產(chǎn)品共有四種,即精煤、混末煤、煤泥與矸石。經(jīng)洗選后,無論產(chǎn)品粒度大小,各產(chǎn)品發(fā)熱量相差不大。兩種方案中,精煤發(fā)熱量最高,均在20 MJ/kg 以上;混末煤發(fā)熱量略高于原煤,在15 MJ/kg 以上;煤泥最小,低于10 MJ/kg,而且灰分、水分偏高;矸石基本上無發(fā)熱量,直接排棄。通過對比發(fā)現(xiàn),相較于原方案,新方案的精煤洗出率顯著提高,混末煤洗出率則呈下降趨勢。

        3.3 方案經(jīng)濟(jì)效益論證

        霍爾辛赫洗煤廠財(cái)務(wù)報(bào)表顯示,在原有系統(tǒng)工藝下,企業(yè)每年約虧損556.8 萬元,更新+6 mm 款煤重介淺槽后,精煤洗出率由原先的34.02%提高到45.87%,產(chǎn)量提高至0.6 MT/a,矸石與煤泥產(chǎn)出率幾乎沒有變化,混末煤洗出率則下降15.27%。精煤價(jià)格按215 元/t 計(jì)算,混末煤價(jià)格按115 元/t 進(jìn)行計(jì)算,洗煤廠每年可實(shí)現(xiàn)3 153.6 萬元的利潤,此方案的改造成本約為3000 萬元。最終產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益對比見表3。

        表2 最終產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成分比較

        表3 最終產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)效益對比

        4 結(jié)論及建議

        原煤入洗率偏低、精煤回收率不高一直是目前動(dòng)力煤洗煤廠普遍面臨的問題,疊加末煤灰分高、水分高、熱量不足的因素,一直制約著洗煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。本文在對霍爾辛赫洗煤廠進(jìn)行充分研究后發(fā)現(xiàn),在其洗煤工藝方面進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化和設(shè)備改造,將有效地解決該問題,具體總結(jié)如下:

        (1)對比兩種方案,精煤熱量均在20 MJ/kg以上;混末煤發(fā)熱量略高于原煤,在15 MJ/kg 以上;煤泥最小,低于10 MJ/kg,而且灰分、水分偏高;矸石基本上無發(fā)熱量,通常情況直接排棄。

        (2)重介淺槽入料分選下限由13 mm 降低為6 mm 之后,塊精煤產(chǎn)出率提高了15.28%,產(chǎn)量提升0.6 Mt/a。

        (3)在原有設(shè)備工藝下,該洗煤廠約虧損556.8 萬元/年,設(shè)備工藝更新后,洗煤廠每年可實(shí)現(xiàn)3 153.6 萬元的利潤。

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