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        主立井提升系統(tǒng)能力改造方案研究及應(yīng)用

        2021-01-09 05:37:38孫啟迪
        山東煤炭科技 2020年12期
        關(guān)鍵詞:天輪箕斗減速機(jī)

        孫啟迪

        (福興集團(tuán)有限公司,山東 棗莊 277300)

        1 系統(tǒng)概況

        福興煤礦主井提升選用2JK-3.5/20A 型單繩纏繞式提升機(jī),提升高度為509.1 m,鋼絲繩懸垂長度529.6 m。采用JG-3 型鋼罐道單繩箕斗,箕斗自重3500 kg,載重3 t,本體高度4.808 m,全高6.5 m;提升機(jī)鋼絲繩選用32NAT 6V×34S+FC-1570 型;連接裝置采用XS-90 型楔形環(huán)連接;天輪直徑為3 m;電動機(jī)為Z500-1A 型直流電動機(jī),額定功率為400 kW;電控裝置采用TKD/ZS-SL400KW/440 V 型直流調(diào)速裝置調(diào)速。

        2 方案比較

        將主井提升能力由39 萬t/a 提高到60 萬t 以上/年,有三種方案。一是提高絞車運(yùn)行速度;二是同時(shí)增加提升速度和箕斗單鉤提升量;三是增加單鉤提升重量。如若采用方案一,原單鉤理論提升時(shí)間100.29 s,需降低到65 s。經(jīng)核算其運(yùn)行速度大于13.5 m/s,不符合安全規(guī)程最大運(yùn)行速度規(guī)定,且提速后原提升裝置過卷過放和距離不足,電機(jī)、變壓器、減速機(jī)及電控系統(tǒng)改造成本偏大。若采用第二種方案,因速度增加,其電機(jī)、減速機(jī)、箕斗、電控均需改造,綜合評定成本較高。若采用第三種方案,原JG-3 型箕斗自重3.5 t,載重3 t,按照公式A=3600.b.t.PM/10000K1.K2.T 計(jì)算結(jié)果,選擇單鉤提升5 t 箕斗,年提升能力為65.5 萬t/a,僅更換電機(jī)、箕斗和增加部分電控柜,成本較方案二低,最為合理。

        3 改造方案

        3.1 箕斗改造

        將原主井箕斗改大,保留原井筒鋼罐道不變?;钒船F(xiàn)有井筒斷面設(shè)備布置尺寸定做,滿足現(xiàn)有空間要求,使改造后的箕斗斷面不變,只增箕斗高度,在過卷過放距離滿足的情況下,不會對現(xiàn)在的通風(fēng)、井筒設(shè)施等其他情況產(chǎn)生不利影響。

        經(jīng)與箕斗廠家測定,最終確定箕斗加高1 m,滿足使用要求。箕斗選用JGQ-5 型新型航空鋁合金材質(zhì)輕型箕斗,其主要參數(shù)為:本體加連接裝置、滾動罐耳等共重3000 kg,載重Q=5 t,箕斗本體高度Hrp=6.5 m,箕斗全高Hr=8 m。提升容器中心距S=1.8 m。

        3.2 過卷過放距離核算

        按照《煤礦安全規(guī)程》第四百零七條計(jì)算,福興煤礦主井提升速度6.69 m/s,其按照插入法計(jì)算過卷過放距離為:S=6.5+[(8.25-6.5)/(8-6)]×(6.69-6)=7.1 m。更換箕斗后,箕斗底距下托罐裝置間距8.5 m,箕斗頂部連接裝置距上防撞梁9.2 m,均大于7.1 m。

        3.3 井筒裝備

        箕斗改造后,箕斗與卸載曲軌、煤倉、定量斗相對位置不變。運(yùn)行罐道、緩沖裝置、托罐裝置、防撞梁以及箕斗與罐道間距均不變,最大程度地節(jié)約了改造成本。

        3.4 定量斗改造

        井底煤倉采用上裝式,井下箕斗裝載硐室及井底煤倉作相應(yīng)調(diào)整。原井下裝載硐室定量斗容量為6.85 m3,其載重:6.85/1.5=4.5 t。為確保其有效容量需對其改造增加有效容積,一側(cè)上部增寬0.5 m可得有效體積增加1.65 m3,增重約1.1 t。改造后定量斗容積為8.5 m3,載重5 t。

        3.5 地面皮帶及振動篩能力校核

        改造后主井年提升能力:

        A=3600×b×t×PM×K/(104×K1×K2×T)

        =3600×330×18×5×1/(104×1.1×1.15×129)

        =65.5(萬t/a)

        (改造后,原提升速度不變,129 s 為原實(shí)測單鉤運(yùn)行時(shí)間)。

        現(xiàn)有給煤機(jī)(145 萬t/a)、振動篩(145 萬t/a)、地面皮帶機(jī)(145 萬t/a)其運(yùn)輸、處理原煤能力能夠滿足改造后需求。

        3.6 鋼絲繩升級改造

        由于鋼絲繩直徑不改變,滾筒現(xiàn)有容繩量和單層纏繞的條件不變,不改造滾筒、天輪直徑、滾筒及天輪襯墊弧度,成本控制最低。為安全起見,將原鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度增大為1670 MPa,其他不變,對其安全系數(shù)進(jìn)行校核:

        提升高度Ht=460+49.1=509.1 m, 懸垂長度Hc=Hj+Ht-Hx=529.6 m,繩端荷重Qd=Qz+Q=8000 kg。提升鋼絲繩選擇32NAT 6V×34S+FC 1670 型,主要技術(shù)參數(shù):繩徑dk=32 mm,鋼絲繩單位長度質(zhì)量Pk=4.07 kg/m,鋼絲繩最大鋼絲直徑δmax=0.2 mm,鋼絲繩最小破斷拉力Qq=681 kN。

        鋼絲繩安全系數(shù)校驗(yàn):

        鋼絲繩允許最小安全系數(shù)m=6.5,所選鋼絲繩滿足《煤礦安全規(guī)程》要求。

        3.7 偰形環(huán)連接升級改造

        箕斗與提升鋼絲繩之間楔形連接裝置原采用XS-90 型,為安全起見,現(xiàn)升級采用XS-110 型偰形環(huán)連接,允許終端載荷110 kN。提升機(jī)鋼絲繩的端荷重 Qd=Qz+Q=50+30=80 kN<110 kN,XS-110XS 型偰形環(huán)連接滿足要求。

        3.8 提升機(jī)校驗(yàn)計(jì)算

        主井提升原用2JK-3.5/20A 型單繩纏繞式提升機(jī),其主要技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 提升機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表

        3.8.1 提升機(jī)最大靜張力

        3.8.2 提升機(jī)最大靜張力差

        3.8.3 滾筒直徑校驗(yàn)

        80d=2560 mm <Dg=3500 mm,鋼絲繩在滾筒上纏繞層數(shù)為單層纏繞,鋼絲繩直徑不變,所選提升機(jī)滿足要求。

        3.8.4 天輪直徑校驗(yàn)

        天輪直徑校驗(yàn):80d=2560 mm <Dt=3000 mm,1200δmax=2400 mm<3000 mm,天輪直徑校驗(yàn)符合要求。

        3.8.5 選擇電動機(jī)

        式中:K 為礦井提升的阻力系數(shù),箕斗提升可取1.15;ρ 為動力系數(shù),箕斗提升可取1.2~1.3;Vm為提升機(jī)選定的最大速度,m/s;η 為減速器的傳動效率,采用滾動軸承時(shí)取0.92。

        根據(jù)電動機(jī)功率計(jì)算,現(xiàn)有Z500-1A 400 型直流電動機(jī)已不能滿足要求,須更換。選用Z500-3A(730 kW,880 V)直流電動機(jī),其中心高與原電機(jī)一致,基礎(chǔ)不必變動。

        3.8.6 減速機(jī)校核

        現(xiàn)有減速器型號為ZZL-1000,減速比為20,減速機(jī)最大輸出力矩380 kN.m。減速機(jī)最大允許提升負(fù)荷:380/1.75=217.1 kN=21.7 t,最大靜張力差為115 kN,提升機(jī)靜力矩為201.25 kN.m,提升機(jī)最大靜力距為322 kN.m。按鋼絲繩、箕斗、載重之和為120 kN 核算:其滾筒靜載荷為120×1.75=210 kN.m<322 kN.m。原減速機(jī)不必改造,滿足改造后需求。

        3.9 整流變壓器升級

        根據(jù)電動機(jī)功率,計(jì)算變壓器容量:

        式中:β 為過載系數(shù),取1.35;cosφ 為功率因數(shù),取0.8。

        為減少投資,選用兩臺680 kVA 的變壓器,需另增加一臺680 kVA,采用星形接法整流變壓器,串聯(lián)原有的680 kVA 三角形接法整流變壓器,兩臺變壓器同時(shí)工作。

        3.10 絞車電控升級改造

        因絞車主電機(jī)由原來的400 kW、440 V 改造為730 kW、880 V,其電控部分也隨之變動如下:

        (1)將原有6 脈動方式改造為串聯(lián)12 脈動調(diào)速方式,其具備6 脈動半速全載運(yùn)行功能,同原有6 脈動方式相比,提高了安全系數(shù)。

        (2)新增一套高壓柜、整流變壓器、J7 整流柜及6/12 脈動切換柜,與原有系統(tǒng)構(gòu)成12 脈動傳動系統(tǒng)。

        (3)原系統(tǒng)6 脈動勵(lì)磁整流及電樞調(diào)節(jié)柜需更換為12 脈動勵(lì)磁整流及電樞調(diào)節(jié)柜。12 脈動勵(lì)磁整流及電樞調(diào)節(jié)柜中將配置2 套西門子最新型的6RA80 直流調(diào)速裝置。

        (4)原有PLC 控制系統(tǒng)程序、上位機(jī)程序重新調(diào)試、修改以適應(yīng)新的730 kW 電機(jī)12 脈動方式的運(yùn)行工況。

        (5)部分元器件如操作臺儀表、操作按鈕、外部線路等需更改以適應(yīng)新的730 kW 電機(jī)12 脈動方式的運(yùn)行工況。其余部分如快開、電抗器、編碼器、井筒開關(guān)等元件均保留原有設(shè)備。

        3.11 制動裝置校核

        現(xiàn)有盤形閘制動力矩:

        (檢測報(bào)告數(shù)據(jù))更換后鋼絲繩對滾筒的最大靜 力 距:Mj=Fc×D/2=70 124×3.5/2=122 717,Mz/Mj=3.67>3,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

        4 改造方案效果分析

        福興煤礦主井提升能力改造施工僅用48 h 完成,并一次性試運(yùn)轉(zhuǎn)成功。改造方案僅更換箕斗、更換電機(jī)、增加部分電控柜,最大限度地減少改造工程量、節(jié)約改造成本。改造前,對影響提升安全的各個(gè)方面進(jìn)行了重新校核,改造后達(dá)到了預(yù)定的提升能力,確保了系統(tǒng)安全可靠。

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