李曉奎
(山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司趙莊煤業(yè),山西 長(zhǎng)治 046600)
巷道頂板破碎的問(wèn)題長(zhǎng)期以來(lái)一直制約著掘進(jìn)巷道施工效率。造成巷道頂板破碎的原因眾多,盡管已有諸多學(xué)者[1-3]針對(duì)破碎頂板巷道施工技術(shù)進(jìn)行研究,但由于煤礦地質(zhì)條件差異較多,目前尚未存在一套適用于不同破碎頂板施工條件下的工藝。趙莊煤礦2319 底抽巷巷道埋深大、周?chē)鷰r體強(qiáng)度較低,造成2319 底抽巷在原支護(hù)狀態(tài)下頂板較為破碎。
2319 工作面底抽巷平均埋深730 m,巷道沿3#煤層底板掘進(jìn)。3#煤層平均煤厚5 m,平均傾角3°。煤層基本頂為細(xì)砂巖,厚5.7 m;直接頂為泥巖,厚度2.3 m;直接底為泥巖,厚1.1 m;基本底為粉砂巖,厚度4.5 m。2319 工作面底抽巷凈寬4.0 m,凈高3.1 m,凈斷面積12.4 m2。巷道采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù),頂板采用Ф22 mm 左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿長(zhǎng)度2.4 m,間排距為1300 mm×1300 mm;錨索采用Ф22 mm 高強(qiáng)度低松弛鋼絞線(xiàn)剪切而成,長(zhǎng)度5300 mm,每排一根;幫部采用Ф18 mm 左旋無(wú)縱筋螺紋鋼錨桿,錨桿長(zhǎng)度2 m,錨桿間排距為1800 mm×1300 mm。
(1)高地應(yīng)力
2319 底抽巷巷道平均埋深730 m,巖體地應(yīng)力高達(dá)32.8 MPa,地應(yīng)力以構(gòu)造應(yīng)力為主,在掘進(jìn)過(guò)程中隱伏性小斷層、陷落柱等可能存在,造成頂板破碎,支護(hù)困難。
(2)煤巖體自身強(qiáng)度較弱
2319 底抽巷沿3#煤層底板掘進(jìn)。3#煤層頂板為泥巖,普氏系數(shù)2.3~3.0,巖性軟弱,造成巷道頂板破碎。
(3)支護(hù)體失效
2319 底抽巷頂板錨桿4 根,錨索僅1 根,且錨索鋼絞線(xiàn)長(zhǎng)度為5.3 m。分析認(rèn)為2319 底抽巷巷道支護(hù)體已逐步失效,加劇了頂板破碎現(xiàn)象。
根據(jù)新奧法圍巖支護(hù)理論,采用深部高壓注漿的方法,旨在粘結(jié)破碎、裂隙、節(jié)理發(fā)育的巖層,使之成為一個(gè)整體,同時(shí)在簡(jiǎn)化注漿工藝的前提下,降低注漿成本。擬確定在原有巷道支護(hù)參數(shù)基礎(chǔ)上,將頂板錨索由一根變?yōu)槿?,兩?cè)補(bǔ)打的錨索為注漿錨索,錨索間排距調(diào)整為1200 mm×1200 mm,錨桿間排距調(diào)整為1200 mm×1200 mm,同時(shí)將外側(cè)兩根錨桿調(diào)整為斜錨桿,偏轉(zhuǎn)角為10°,其他參數(shù)不變;幫部在原有支護(hù)基礎(chǔ)上,在錨桿中間補(bǔ)打一根錨索,錨索參數(shù)與頂錨相同,幫錨桿間排距調(diào)整為1200 mm×1200 mm。
(1)鉆孔施工工藝
使用單體錨桿鉆機(jī)在頂板中部進(jìn)行布孔,孔間距為每排1.2 m,采用Ф30 mm 金屬鉆頭進(jìn)行施工??紤]錨索長(zhǎng)度為5.3 m,布置深度為5.3 m 的錨索鉆孔,誤差不超過(guò)50 mm,鉆孔內(nèi)部與巷道頂板表面垂直,誤差不超過(guò)10°。打孔時(shí)需注意,在施工過(guò)程中,如頂板破碎圍巖較多,則需先清理破碎圍巖,后繼續(xù)施工。
(2)封孔工藝
第一階段封孔過(guò)程中,應(yīng)先對(duì)注漿錨索纏繞紗布,即在錨索尾部400 mm 處纏繞厚度為5 mm 的紗布,纏繞長(zhǎng)度約400 mm。纏繞紗布示意圖如圖1。
圖1 纏繞紗布示意圖
紗布纏繞完成后,用錨桿鉆機(jī)將兩支Z2360 樹(shù)脂錨固劑送至孔底,用錨桿機(jī)攪拌使之初凝結(jié)。在錨索與樹(shù)脂錨固劑凝結(jié)完成后,在錨索尾部與錨索孔留有縫隙處采用紗布封堵,之后安裝止?jié){塞與托盤(pán),同時(shí)施工預(yù)緊力,保證止?jié){塞與紗布完全塞緊。
采用硅酸鹽水泥與水的比例為2:1,并配合8%水泥添加劑,425#普通硅酸鹽水泥,水泥添加劑為ACZ-I??紤]2319 底抽巷實(shí)際地質(zhì)情況及漿液滲透范圍等諸多因素,確定注漿壓力4~5 MPa,當(dāng)注漿表示數(shù)達(dá)到5 MPa 后即認(rèn)為注漿完成。
在2319 底抽巷開(kāi)口800 m 處選取一段長(zhǎng)度為100 m 的試驗(yàn)段巷道,在試驗(yàn)段巷道內(nèi)部布置4 個(gè)測(cè)站,同時(shí)在巷道未進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)的部分設(shè)立測(cè)站1 個(gè),對(duì)巷道進(jìn)行礦壓監(jiān)測(cè)。測(cè)站布置方式如圖2。
測(cè)站布置完成后,對(duì)巷道表面位移進(jìn)行觀測(cè),變化曲線(xiàn)如圖3。由圖3(a)可知,在觀測(cè)期間范圍內(nèi),在原支護(hù)狀態(tài)下,巷道最大頂板移進(jìn)量達(dá)到313 mm;而進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)后,試驗(yàn)段巷道最大頂板移進(jìn)量為205 mm。由圖3(b)可知,在觀測(cè)期間范圍內(nèi),原支護(hù)狀態(tài)下,巷道最大兩幫移進(jìn)量達(dá)到250 mm;而進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)后,試驗(yàn)段巷道最大兩幫移進(jìn)量為162 mm。巷道變形明顯減小,補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)取得了良好的效果。
圖2 測(cè)站布置方式示意圖
圖3 頂板和兩幫移進(jìn)量變化曲線(xiàn)圖
(1)2319 底抽巷頂板破碎主要受高地應(yīng)力、巖體自身軟弱、支護(hù)體失效等原因影響。
(2)采用注漿錨索的方法對(duì)2319 底抽巷頂板進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù),在監(jiān)測(cè)時(shí)間范圍內(nèi),巷道頂板移進(jìn)量為205 mm,兩幫移進(jìn)量為162 mm,巷道斷面成型效果好,頂板完整,取得了良好的效果。