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        AP1000核電機(jī)組建造技術(shù)難點

        2021-01-08 12:29:30馬元華
        工程技術(shù)研究 2020年23期
        關(guān)鍵詞:主泵主管工期

        馬元華

        (山東核電有限公司,山東 煙臺 265116)

        AP1000屬于第三代核電,在設(shè)計理念和建造技術(shù)方面都有很大的創(chuàng)新,代表了現(xiàn)代核電技術(shù)進(jìn)步和發(fā)展的方向,其在設(shè)計上采用了非能動的安全設(shè)施系統(tǒng),建造方面首次將模塊化施工引入核電建設(shè)中,模塊化施工通過增加并行施工面,減少了交叉施工,可有效縮短核電建設(shè)周期。這些先進(jìn)技術(shù)最終依托三門和海陽兩個核電項目完成了全面引進(jìn)、消化并吸收。首堆建設(shè)中,在攻克模塊化、開頂法、大體積混凝土、主管道窄間隙焊接、主泵安裝等關(guān)鍵施工難點時,由于沒有可借鑒的經(jīng)驗,過程之中經(jīng)歷了諸多困難,也走了不少彎路。對此,文章主要總結(jié)了大體積混凝土、開頂法、主管道窄間隙焊接、主泵安裝等關(guān)鍵技術(shù)的施工難點,旨在為相關(guān)核電項目的機(jī)組建造積累經(jīng)驗。

        1 設(shè)計對核電機(jī)組建造的影響

        核電廠建造的諸多環(huán)節(jié)中,設(shè)計是龍頭,且設(shè)計是影響質(zhì)量、進(jìn)度、造價控制的最關(guān)鍵的因素。設(shè)計的質(zhì)量、采用的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計變更都是決定工程質(zhì)量和進(jìn)度的首要因素。核電廠工程建造的成功與否,很大程度取決于設(shè)計,AP1000機(jī)組也不例外。

        目前AP1000依托化項目的4臺機(jī)組已經(jīng)相繼投產(chǎn)商用,從電站前期調(diào)試及初次試運行的情況來分析,AP1000機(jī)組的設(shè)計在安全、質(zhì)量方面還是表現(xiàn)出了很好的優(yōu)勢,調(diào)試期間設(shè)計問題少,調(diào)試相關(guān)參數(shù)與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)符合性良好,顯著縮短了調(diào)試工期,簡化的非能動設(shè)計的優(yōu)勢在調(diào)試運行期間得以充分體現(xiàn)。但在建造過程中受制于首堆設(shè)計不完善、關(guān)鍵設(shè)計問題滯后的影響,對建造過程的工期及造價帶來了嚴(yán)重的制約。以海陽1號機(jī)組為例,裝料前西屋公司共發(fā)布DCP(主要設(shè)計方案變更)達(dá)3000多份,發(fā)布E&DCR(一般設(shè)計變更)多達(dá)34000多份,這對AP1000的建造工期產(chǎn)生了很大的影響,尤其是大宗材料安裝階段的變更反復(fù)影響最大。從設(shè)計變更統(tǒng)計表(見圖1)可以看出,AP1000工程在2009年開始FCD(第一罐混凝土),設(shè)計固化工作一直持續(xù)到2016年。

        設(shè)計不斷變更是首堆的特點,這與其他堆型(M310、VVER、EPR)首堆工程類似,設(shè)計的不斷變更和逐步固化是影響AP1000機(jī)組進(jìn)度的關(guān)鍵。在后續(xù)CAP1000機(jī)組建造過程中,這些設(shè)計變更必須在開工前固化并復(fù)核完成,否則將同樣制約建造進(jìn)度,如果這些問題得以落實,則設(shè)計對后續(xù)項目的建造影響將會明顯降低。

        圖1 設(shè)計變更統(tǒng)計表

        2 大體積混凝土施工

        AP1000機(jī)組的核反應(yīng)堆廠房、輔助廠房基礎(chǔ)坐落在同一個筏板基礎(chǔ)上,基礎(chǔ)底部高程設(shè)計值為-12m,頂部高程設(shè)計值為-10.2m,整個基礎(chǔ)底板的長度約為78m,總面積約為3015m2,底板厚度為1.829m。

        主要指標(biāo)要求如下:水泥含量最小值為268kg/m3,粉煤灰含量最大值為91kg/m3,粗骨料含量為1056kg/m3,砂子含量為734kg/m3,水灰比最大值為0.45,坍落度要求為150±40mm,容重要求為不小于2250kg/m3,含氣量要求為0~6%,設(shè)計入模溫度為不高于26℃,裂縫控制寬度為小于0.41mm。

        2.1 主要施工難點

        (1)核反應(yīng)堆廠房和核輔助廠房筏板基礎(chǔ)平面尺寸大,厚度達(dá)1.8m,圓弧段與直角處存在截面突變,容易引起應(yīng)力集中,這增加了大體積混凝土的裂縫控制難度。

        (2)筏板基礎(chǔ)采用分層澆筑法,一次澆筑完成,混凝土一次澆筑量達(dá)到5000m2,澆筑過程間斷時間不能超過混凝土初凝時間,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)勞動力組織、布料機(jī)和泵車等機(jī)械組織,同時要提前考慮溫度控制和養(yǎng)護(hù)措施。

        (3)筏板基礎(chǔ)的底部是厚30cm的墊層混凝土,先前已經(jīng)澆筑完成,在混凝土降溫過程中的收縮約束力較大,這對混凝土的裂縫控制帶來了不利影響。

        2.2 砼養(yǎng)護(hù)控制要點

        根據(jù)測溫情況,分為2個階段養(yǎng)護(hù)混凝土,即升溫、降溫階段,分別進(jìn)行保濕、保溫養(yǎng)護(hù)。在混凝土澆筑結(jié)束收面后,表面覆蓋1層塑料薄膜和2層麻袋片,整個養(yǎng)護(hù)棚內(nèi)部要保持空氣濕潤。在升溫階段要始終保持整個筏板基礎(chǔ)混凝土表面的濕潤。依據(jù)測溫的結(jié)果,當(dāng)混凝土中心溫度達(dá)到最高值并開始下降時,進(jìn)入降溫階段,再覆蓋1層塑料薄膜和2層麻袋片。降溫階段的技術(shù)控制要求為砼表面與外界環(huán)境的溫差小于25℃,每日降溫梯度小于2℃,養(yǎng)護(hù)期間要始終保持混凝土表面濕潤,通過增減麻袋片進(jìn)行降溫梯度控制。在混凝土養(yǎng)護(hù)時間達(dá)到14d,砼里表溫差小于25℃,表面與環(huán)境溫差小于15℃時養(yǎng)護(hù)結(jié)束。

        2.3 混凝土裂縫控制要點

        大體積混凝土施工的關(guān)鍵是混凝土裂縫控制,以海陽核電FCD(第一罐混凝土)為例,最終混凝土最高溫升控制在55℃左右,且沒有有害裂縫產(chǎn)生,取得了很好的效果,這主要是因為在施工過程采取了如下措施:(1)在底板表面及側(cè)面設(shè)置溫度鋼筋,增加抗裂性能;(2)選用低熱水泥,優(yōu)化配合比設(shè)計,盡量減少水泥用量;(3)混凝土骨料采取了風(fēng)冷、加冰等措施,使夏季混凝土入模板溫度控制在20℃以下;(4)夏季高溫施工期間,在澆筑區(qū)域設(shè)置噴霧器進(jìn)行噴霧,降低環(huán)境溫度;(5)優(yōu)化澆筑方案,確定合理的澆筑順序、強度。

        3 開頂法施工

        3.1 開頂法施工優(yōu)勢

        AP1000模塊化施工是一種先進(jìn)的施工理念,它的先進(jìn)在于它大量引入了平行作業(yè),減少了現(xiàn)場作業(yè),從而為縮短核電廠建設(shè)工期提供了有效途徑。與目前國內(nèi)核電傳統(tǒng)施工方法相比,其主要優(yōu)勢體現(xiàn)在以下三個方面:(1)土建施工作業(yè)與安裝施工作業(yè)并行進(jìn)行,傳統(tǒng)核電的安裝工作需要到廠房封頂以后才開始,縮短了工期;(2)開頂法施工不需要專門的施工工裝,如制作臨時鋼結(jié)構(gòu),減少了使用卷揚機(jī)、滑輪組的次數(shù),施工過程的安全性好、工效高;(3)吊裝條件好,施工安全規(guī)范。以往核電的主要設(shè)備吊裝如蒸發(fā)器等必須在反應(yīng)堆廠房內(nèi)翻轉(zhuǎn)、豎立,而采用開頂法,可以用專用的大型吊車在廠房外進(jìn)行翻轉(zhuǎn)豎立工作,易操作且能夠準(zhǔn)確就位。

        3.2 開頂法施工的不足之處

        雖然開頂法施工可以縮短工期,但在施工過程中要事先考慮如下方面的問題:(1)大型吊裝運輸設(shè)備需要專用、高等級(承載力大于50t/m2)的大件運輸?shù)缆泛偷跹b場地,且要在開工前完成。(2)由于土建、安裝為平行交叉作業(yè),因此需要協(xié)調(diào)、組織好各專業(yè)的交叉作業(yè)活動,前期準(zhǔn)備工作量大,這對三級以下進(jìn)度的編制程度要求更高;(3)由于安裝單位需要提前介入,且主設(shè)備的安裝方案也需要提前進(jìn)行,因此占用技術(shù)人員的時間較長;(4)設(shè)備成品保護(hù)的工作量大,部分關(guān)鍵設(shè)備需要專門的方案;(5)設(shè)計、設(shè)備到貨、施工三方需要無縫銜接。

        4 主管道焊接施工

        與其它核電機(jī)組不同的是,AP1000反應(yīng)堆中每一個環(huán)路由1臺蒸發(fā)器、2臺主泵與壓力容器構(gòu)成,且主泵泵殼直接與蒸發(fā)器焊接在一起,不存在過渡段(見圖2)。每個環(huán)路的主管道由2個冷段、1個熱段組成,施工空間狹小,需要三維對準(zhǔn),組對和變形控制難度大。

        圖2 主管道布置三維圖

        主管道安裝的主要難點如下:(1)焊接量大。由于主管道直徑大,壁厚大(冷段65mm、熱段83mm),焊口的焊接量大,一道焊口消耗的焊材近100kg。(2)焊接質(zhì)量要求高。主管道是反應(yīng)堆的核心部件,運行工況惡劣,焊接質(zhì)量要求為核1級。投入運行后如出現(xiàn)焊接質(zhì)量問題,返修代價巨大,因此必須保證焊接質(zhì)量可靠。(3)焊接收縮控制難。主管道焊接過程中焊接收縮量大,要專門控制焊接變形,否則會產(chǎn)生殘余應(yīng)力,主管道會存在質(zhì)量隱患,進(jìn)而給電站運行帶來風(fēng)險。(4)安裝工藝復(fù)雜。AP1000主管道規(guī)格大,重量重,沒有過渡段,最終要與蒸發(fā)器實現(xiàn)冷熱端三個口的一次三維對準(zhǔn),因此要提前建立三維數(shù)據(jù)模型,并分析安裝預(yù)案,根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行主管道的坡口加工,否則會造成主管道最小壁厚不足、組對間隙超標(biāo)等問題。(5)AP1000主管道安裝要實現(xiàn)立體三維三口的一次對準(zhǔn),因此需要投入先進(jìn)技術(shù)控制手段,并提前研究落實激光跟蹤測量及3D建模、數(shù)控坡口精確加工、遠(yuǎn)程窄間隙焊接控制等技術(shù)。

        在AP1000主管道的施焊過程中,建造單位從FCD(第一罐混凝土)開始就成立了專門的隊伍進(jìn)行攻關(guān),并反復(fù)論證和對比,還進(jìn)行了多次的1∶1模型的模擬焊接。采用了窄間隙自動焊、激光測量數(shù)據(jù)采集、3D建模擬合等新技術(shù),收到了良好的效果,這是第三代核電建設(shè)在應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料中獲得的突破,且最終熱態(tài)性能試驗滿足電廠運行的技術(shù)要求。

        5 主泵安裝

        AP1000主泵是垂直安裝、無密封的單級高慣性離心屏蔽泵,也是RCS系統(tǒng)中唯一的轉(zhuǎn)動設(shè)備,其最大外形尺寸為Φ2.04m×5.87m,重約67.4t。從主體結(jié)構(gòu)、現(xiàn)場布置、運輸通道的設(shè)置等方面來看,AP1000主泵與其他堆型比較均具有明顯的差異。

        主泵安裝的技術(shù)難點如下:(1)主泵的水平、垂直運輸控制要求高,翻轉(zhuǎn)豎立需要一氣呵成,且吊裝工作需要反復(fù)演練并進(jìn)行1∶1模型實際模擬安裝;(2)主泵在11廠房內(nèi)SG隔間的引入空間狹小,主泵泵殼與SG墻體的最小間隙只有1cm,引入工作需要專用工具進(jìn)行精準(zhǔn)控制;(3)專用安裝小車設(shè)計功能復(fù)雜,安裝操作過程需要多次演練,并準(zhǔn)備頂升等重要部件的備件;(4)主泵的頂升和對中條件復(fù)雜,由于對中組對的工藝和精度控制是主泵的關(guān)鍵技術(shù),因此需要提前進(jìn)行激光跟蹤測量及3D建模。(5)24組連接螺栓需要多次拉伸、緊固,過程中需要嚴(yán)格控制好熱平衡、緊固步驟。

        建造單位在電站開工后就成立專門機(jī)構(gòu)充分準(zhǔn)備主泵的安裝工作,時間跨度長達(dá)2年,對安裝方案進(jìn)行了反復(fù)論證和專家評審,還建造了專門的模擬體進(jìn)行反復(fù)的安裝練習(xí)和人員培訓(xùn),在現(xiàn)場制作1∶1模型進(jìn)行實際引入演練。在實操階段,主泵制造供貨商、總包商采購方、安裝承包商,調(diào)試單位共同成立主泵安裝攻堅小組,全面、完整、快捷地準(zhǔn)備和解決了工作中的問題。施工單位共編制施工方案17份,包括主泵安裝、主泵電儀、焊接特錯、起駁運輸、測量等。在安裝過程的控制中,將安裝步驟從運輸?shù)桨惭b完成細(xì)化為200多步并嚴(yán)格控制,主要控制邏輯見圖3。

        依托化項目首批三門02A主泵、01B主泵從2015年12月31日開始啟動,2016年1月29日熱交換器安裝完成,歷時29d,后續(xù)14臺主泵相繼安裝完成,整個主泵安裝單臺工期始終控制在1個月以內(nèi),最好控制在20d,在保證高質(zhì)量安裝的情況下取得了非常理想的成績。

        圖3 主泵安裝邏輯圖

        6 結(jié)束語

        依托化項目AP1000的4臺機(jī)組在建造過程中雖然工期較原計劃有較大滯后,但整個建造過程質(zhì)量可控,后期調(diào)試及啟動運行也驗證了建造技術(shù)質(zhì)量是可靠的,這說明AP1000的可施工性設(shè)計是合理的,同時經(jīng)過參加建設(shè)的各方通力合作,不斷解決了各種技術(shù)難題,建設(shè)過程中的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的應(yīng)用最終得以突破,這也是中國核電建設(shè)能力處于世界領(lǐng)先水平的展示。在后續(xù)CAP1000機(jī)組建造過程中要充分吸收依托化項目的經(jīng)驗反饋,目前參建各方針對不同領(lǐng)域分設(shè)計、采購、施工、調(diào)試開展了充分的經(jīng)驗反饋,相信后續(xù)經(jīng)驗反饋的落實將會更加突出AP系列機(jī)組在建造工期、質(zhì)量方面的優(yōu)勢。

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