章遠(yuǎn)甲,李海艷,唐雪珂
(山東豐源輪胎制造股份有限公司,山東 棗莊 277300)
氣泡缺陷是輪胎生產(chǎn)過程中的普遍及主要問題,不僅直接影響輪胎外觀質(zhì)量,而且存在很大的輪胎安全性隱患,容易引起輪胎肩空、脫層,甚至爆胎問題。2019年該問題占整體廢品量30%,是不合格品的主要類別問題。為解決此問題,公司成立了專門的QC攻關(guān)小組,主要由車間工藝組、質(zhì)量、技術(shù)骨干組成。依據(jù)質(zhì)量管理PDCA方法,分為4個階段,綜合運用各種管理技術(shù)和方法,逐步推進(jìn),從而解決該問題,減少廢次品數(shù)量,提高輪胎綜合合格率,從而進(jìn)一步穩(wěn)步提升產(chǎn)品整體質(zhì)量水平。
通過對輪胎制造過程中主要質(zhì)量問題進(jìn)行統(tǒng)計,2019年共產(chǎn)生廢品輪胎21 533條。主要缺陷問題分布如表1所示。
表1 主要缺陷問題分布(2019年1~12月)
由表1可知,改善氣泡類缺陷是當(dāng)前需要解決的首要問題,從人員保障、工作責(zé)任及資源保證三方面分析制定目標(biāo):逐步消除制造過程中氣泡隱患,防止批量質(zhì)量問題發(fā)生,力爭2019年月度廢品數(shù)量同比2018年降低15%。
在輪胎成型過程中,胎胚中各半部件壓合不實,導(dǎo)致胎面和冠帶條、帶束層,胎側(cè)與胎圈、胎體間殘存空氣,硫化時,殘存的空氣受熱膨脹,必然導(dǎo)致脫層或鼓包,嚴(yán)重影響輪胎的使用性能。
使用魚骨圖(圖1)分析法從設(shè)備、環(huán)境、管理(方法)、人員等方面全面分析影響設(shè)備精準(zhǔn)的因素。
經(jīng)過對造成氣泡類不合格品的潛在各因素進(jìn)行匯總分析,確定造成氣泡類缺陷的原因并進(jìn)行了調(diào)查和確認(rèn),并制定如表2所示的解決措施,每條措施由小組成員跟蹤管理。
針對造成氣泡的主要原因,分別對現(xiàn)場工藝標(biāo)準(zhǔn)、成型設(shè)備裁刀狀態(tài)及胎體簾布防錯棉紗線的使用進(jìn)行優(yōu)化。例如:
(1)規(guī)范現(xiàn)階段白色棉紗線使用流程,對白紗線的存放環(huán)境和使用前處理流程進(jìn)行管理。
(2)對胎胚修理手法及員工操作進(jìn)行培訓(xùn),規(guī)范新員工上機(jī)流程,強(qiáng)化質(zhì)量意識。
(3)針對氣泡多發(fā)規(guī)格制定針對性措施。
同時,出臺各項管控措施。具體包括:
(1)成型機(jī)臺管控
a.對工藝壓合參數(shù)全部實現(xiàn)三級權(quán)限管理,穩(wěn)定生產(chǎn)條件,減少過程中的變因。
圖1 魚骨圖分析
表2 影響因素及對策措施
b.對機(jī)臺縫合器、壓輥及工裝納入日常點檢項目,并結(jié)合每周質(zhì)量檢查重點監(jiān)控。
c.成型機(jī)裁刀制定更換周期,定期對彎曲、缺口破損的進(jìn)行更換;成型機(jī)設(shè)備成立專項設(shè)備精度校驗小組,對設(shè)備精度定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),確保設(shè)備精度。
(2)來料管控
a.根據(jù)前期氣泡廢品暴露出的胎側(cè)及胎圈質(zhì)量問題,重點針對胎側(cè)尺寸進(jìn)行排查,對四復(fù)合米稱精度及生產(chǎn)線速進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化,減少生產(chǎn)過程中的變化,并對物料導(dǎo)開后尺寸變化問題進(jìn)行數(shù)據(jù)收集,以導(dǎo)開后胎側(cè)厚度為控制標(biāo)準(zhǔn),減少氣泡問題的發(fā)生。
b.胎圈接頭質(zhì)量較差的19寸規(guī)格,對熱帖擠出溫度嚴(yán)格控制,對冷卻輥及溫控裝置進(jìn)行整改,確保接頭質(zhì)量穩(wěn)定。
(3)日常跟蹤管控,實時監(jiān)查每日氣泡廢品的發(fā)生趨勢。如圖2所示。
(4)人員操作管控
a.每周有針對性對現(xiàn)場隱患組織工藝質(zhì)量大檢查;
b.根據(jù)氣泡發(fā)生情況不定時進(jìn)行小組內(nèi)部專項檢查;
c.對違反工藝紀(jì)律按照《產(chǎn)品質(zhì)量工藝紀(jì)律管理規(guī)定》進(jìn)行考核。
圖2 每日氣泡廢品發(fā)生趨勢
(5)強(qiáng)化現(xiàn)場管理。識別現(xiàn)場管控關(guān)鍵項目并制定現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)操作可視化看板強(qiáng)化現(xiàn)場管理。
每個月小組對本月小組活動情況及成果進(jìn)行匯總,自該QC小組活動開展以來,氣泡廢品率逐月下降,效果明顯,氣泡類廢品在所有廢品的占比由30%降到12%,2020年1~5月份獲得經(jīng)濟(jì)效益36 442元,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)!
除了直接經(jīng)濟(jì)效益外,還獲得了以下間接的經(jīng)濟(jì)效益:
(1)小組成員運用質(zhì)量工具、工程技術(shù)解決質(zhì)量問題的能力得到加強(qiáng),質(zhì)量意識得到明顯提升。
(2)改善了產(chǎn)品質(zhì)量能力水平,顧客滿意度得到提升。
(3)穩(wěn)定了現(xiàn)場生產(chǎn)的工藝水平,一線職工的工藝紀(jì)律性得到加強(qiáng)。
為鞏固取得的成果,QC小組制定了以下鞏固措施:
(1)修訂相關(guān)技術(shù)文件,工藝制度標(biāo)準(zhǔn)化,如:成型工藝規(guī)程、胎體裁斷工藝規(guī)程、成型機(jī)參數(shù)權(quán)限管理規(guī)定、成型胎胚檢查標(biāo)準(zhǔn);
(2)定期開展培訓(xùn)工作,全面提高職工技術(shù)素質(zhì)和操作技能。
通過本次攻關(guān)小組的開展,形成了一系列常態(tài)化管控措施,解決了制約氣泡類廢品中棉紗線位置氣泡的主要問題,但仍然存在一些不足,一方面高附加值產(chǎn)品支撐膠特殊性,在成型自動壓合過程中的氣泡隱患問題目前尚不能徹底杜絕,另一方面在QC活動中運用質(zhì)量工具解決質(zhì)量問題的能力仍需提高。
(1)針對本次活動的不足,加強(qiáng)高附加值產(chǎn)品的氣泡控制,涉及點支撐膠刺孔及保證表面無水漬,補(bǔ)強(qiáng)層裁斷、接頭結(jié)合、補(bǔ)強(qiáng)層卷曲、成型自動貼合等,如何保證作業(yè)環(huán)境、成型時減少氣泡產(chǎn)生,如何修理胎胚,生產(chǎn)作業(yè)如何標(biāo)準(zhǔn)化等。
(2)為進(jìn)一步降低輪胎氣泡問題,結(jié)合公司生產(chǎn)實際,力爭氣泡不良率在現(xiàn)有基礎(chǔ)上再降低3.5%。