楊相喜
(攀鋼工程公司修建分公司,四川攀枝花 617000)
隨著冶煉技術(shù)快速發(fā)展,氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼已成為國(guó)內(nèi)外主要的煉鋼方法,余熱鍋爐作為轉(zhuǎn)爐汽化冷卻關(guān)鍵設(shè)備,主要對(duì)煉鋼產(chǎn)生的高溫?zé)煔膺M(jìn)行冷卻、換熱、產(chǎn)生蒸汽,是轉(zhuǎn)爐余熱回收、節(jié)能減排的重要支撐[1]。攀鋼煉鋼廠有2 座提釩轉(zhuǎn)爐,余熱鍋爐長(zhǎng)期處于高溫、高壓、多粉塵的環(huán)境中,高溫?zé)煔獾牧鲃?dòng)和傳熱十分復(fù)雜,并伴有燃燒及傳質(zhì)過(guò)程。熱負(fù)荷隨冶煉周期頻繁而急劇變化,在壽命周期內(nèi)鍋爐管漏水的事故率高。活動(dòng)煙罩上線(xiàn)2 年就發(fā)生漏水,固定煙道部分受阻力較大的三、四段煙道不到1 年就發(fā)生漏水。其他固定煙道平均壽命在3 年左右,經(jīng)常停爐檢修,不僅檢修工作量大、成本高,而且在安全運(yùn)行上存在隱患,對(duì)連續(xù)性生產(chǎn)造成很大影響。
在投產(chǎn)初期,該余熱鍋爐運(yùn)行正常,能滿(mǎn)足生產(chǎn)所需,轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表1。近年來(lái),通過(guò)加大管理力度、優(yōu)化生產(chǎn)組織,半鋼及釩渣產(chǎn)量都大幅度提高,其中半鋼年產(chǎn)量超112.5%、釩渣年產(chǎn)量超104.5%,熱負(fù)荷過(guò)大,鍋爐管內(nèi)的水汽化嚴(yán)重,冷卻不良,出現(xiàn)管子燒裂漏水現(xiàn)象,特別是在三段、四段煙道表現(xiàn)明顯,如圖1 所示。

表1 轉(zhuǎn)爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比
在日常管理中,水系統(tǒng)、煤氣回收等工藝輔助設(shè)備的管理相對(duì)寬松,未引起足夠重視,循環(huán)水水質(zhì)控制不嚴(yán)。由于汽包無(wú)加藥、取樣裝置,鍋爐冷卻水在循環(huán)過(guò)程中不斷蒸發(fā)、濃縮,pH 值動(dòng)態(tài)變化,很難保證水堿度平衡。pH 值超標(biāo)會(huì)破壞鍋爐管金屬鈍化膜,加速氧對(duì)鍋爐管的電化學(xué)腐蝕,管壁變薄,嚴(yán)重時(shí)形成深坑和穿孔泄漏。如果鍋爐冷卻水水堿度過(guò)高,鍋爐管使用一段時(shí)間后就會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢。通過(guò)對(duì)失效鍋爐管研究分析,水垢主要為碳酸鹽及磷酸鹽水垢,局部厚度約1 mm,嚴(yán)重影響汽化冷卻煙道的傳熱效果,在鍋爐管最薄弱處產(chǎn)生裂紋,發(fā)生漏水。

圖1 煙道鍋爐管漏水
國(guó)內(nèi)外大部分鋼鐵企業(yè)為使轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐更加緊湊,設(shè)計(jì)安裝時(shí)立體空間3 個(gè)方向都有布置,煙道末端結(jié)構(gòu)常用圓弧式、多邊形式、直角式,有利于與凈化系統(tǒng)設(shè)備連接。公司提釩轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐采用直角式,三段、四段煙道上部轉(zhuǎn)角分別為90°,形成180°的轉(zhuǎn)角。煙氣在拐角處產(chǎn)生較強(qiáng)的漩渦、易結(jié)渣,溫度高、煙氣流速高的區(qū)域鍋爐管劣化趨勢(shì)明顯,產(chǎn)生裂紋或爆管漏水。通過(guò)應(yīng)用Fluent 軟件數(shù)值模擬不同結(jié)構(gòu)形式下煙道內(nèi)的煙氣流場(chǎng)、溫度場(chǎng)分布狀況,分析不同結(jié)構(gòu)形式煙道的使用壽命,制定優(yōu)化措施。
(1)物理模型。根據(jù)已知幾何尺寸,建立余熱鍋爐三維空間模型,模型空間區(qū)域?yàn)闊煔獾牧鲃?dòng)區(qū)域,物理模型見(jiàn)圖2。

圖2 余熱鍋爐物理模型
(2)邊界條件。數(shù)值模擬時(shí),網(wǎng)格劃分忽略膜式水冷壁對(duì)煙氣流動(dòng)的影響,設(shè)入口煙氣流速為6.5 m/s、入口煙氣溫度1400 ℃、入爐爐氣量75 000 m3/h、煙道直徑2450 mm、中心線(xiàn)長(zhǎng)度37 661 mm、自然循環(huán)壁面溫度140 ℃。
(3)速度場(chǎng)分析。高溫?zé)煔庠谟酂徨仩t內(nèi)的速度場(chǎng)分布如圖3 所示,活動(dòng)煙罩處流速相對(duì)較低,在煙道末端流速逐漸增大。同等邊界條件下,直角式煙氣流速最大為31.6 m/s,圓弧式煙氣流速最大為35.2 m/s,多邊形式煙氣流速最大為33.3 m/s。

圖3 余熱鍋爐煙氣流速分布
煙氣速度矢量圖如圖4 所示,受轉(zhuǎn)角的作用,煙氣在煙道轉(zhuǎn)角處產(chǎn)生較大離心力,出現(xiàn)分層現(xiàn)象,而在內(nèi)側(cè)或拐角處出現(xiàn)回流,煙氣流速相對(duì)較低,出現(xiàn)較強(qiáng)的漩渦和低溫區(qū),易結(jié)渣,煙氣離心力大的區(qū)域鍋爐管磨損最嚴(yán)重。

圖4 余熱鍋爐煙氣速度矢量圖
通過(guò)速度場(chǎng)分析可知,煙氣分布均勻性與煙道結(jié)構(gòu)形式有關(guān)。在實(shí)際運(yùn)行中,余熱鍋爐三段、四段鍋爐管漏水頻率高,使用壽命最短。圓弧式煙道內(nèi)部沒(méi)有死角,煙氣流場(chǎng)分布均勻,對(duì)煙道磨損小;直角式煙道有2 個(gè)90°死角,流場(chǎng)分布很不均勻,煙道末端安裝基礎(chǔ)面兩側(cè)流速較高,沖刷最嚴(yán)重;多邊形式煙道彎管相比直角式彎管,結(jié)構(gòu)平緩,流場(chǎng)分布比較均勻。通過(guò)對(duì)比,圓弧式、多邊形式煙道彎管受煙氣磨損較小,更有利于提高使用壽命。
(4)溫度場(chǎng)分析。余熱鍋爐內(nèi)煙氣溫度分布如圖5 所示,隨煙道的延伸,煙氣溫度逐漸降低,到煙道末端出口溫度降至允許范圍。直角式煙道出口煙氣溫度為892 ℃,圓弧式煙道出口煙氣溫度為945 ℃,多邊形式煙道出口煙氣溫度為923 ℃。經(jīng)過(guò)對(duì)比可知,圓弧式煙道的溫度場(chǎng)分布最均勻,出口溫度相對(duì)較高,說(shuō)明換熱能力最差;直角式煙道溫度分布不均勻,煙道內(nèi)壁面溫度高,出口煙氣溫度相對(duì)較低,換熱能力強(qiáng);多邊形煙道結(jié)構(gòu)平緩,溫度分布較均勻,低溫區(qū)范圍要大一些,出口溫度相對(duì)較低,換熱能力較強(qiáng)。
綜合分析煙氣在余熱鍋爐內(nèi)的速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)分布,相比直角式和圓弧式彎管,多邊形煙道更有利于延長(zhǎng)余熱鍋爐的使用壽命。綜合設(shè)備改造成本,將三段、四段煙道由直角式改造成多邊形式結(jié)構(gòu),煙道轉(zhuǎn)角由原來(lái)90°變?yōu)檗D(zhuǎn)2 個(gè)45°,改進(jìn)前后結(jié)構(gòu)如圖6 所示。

圖5 余熱鍋爐煙氣溫度分布

圖6 余熱鍋爐改造前后結(jié)構(gòu)
為達(dá)到在鍋爐軟水中投加磷酸鹽作為阻垢劑,需對(duì)轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐系統(tǒng)的汽包軟水加藥、取樣裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)和安裝施工。在鍋爐的補(bǔ)充軟水中增加加藥裝置,藥劑為磷酸鹽,加藥點(diǎn)為每個(gè)余熱鍋爐的汽包。
在加藥取樣系統(tǒng)投產(chǎn)初期,由于除垢劑作用,循環(huán)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)水體渾濁、鐵離子濃度升高的現(xiàn)象,可以通過(guò)增加排污次數(shù)改善水質(zhì),具體控制指標(biāo)見(jiàn)表2。

表2 鍋爐水水質(zhì)控制參數(shù)
(1)對(duì)余熱鍋爐失效的原因分析,確定了煙道結(jié)構(gòu)不合理、熱負(fù)荷大、循環(huán)水水質(zhì)控制不嚴(yán)等問(wèn)題是造成使用壽命短的制約因素。研究表明多邊形結(jié)構(gòu)更有利于提高使用壽命。
(2)汽包增設(shè)加藥、取樣裝置,有效解決了冷卻循環(huán)系統(tǒng)pH值和水堿度失衡的現(xiàn)狀,有效控制鍋爐冷水水質(zhì),減輕鍋爐管酸性腐蝕和結(jié)垢。
(3)工程實(shí)踐證明,改進(jìn)后有效延長(zhǎng)余熱鍋爐的使用壽命,大大降低了維護(hù)成本,為生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ),經(jīng)濟(jì)效益顯著。