黃 平
(中國石油天然氣股份有限公司西南油氣田分公司蜀南氣礦,四川瀘州 646000)
天然氣的生產和輸送離不開天然氣壓縮機組。目前大部分天然氣壓縮機組采用燃料氣(燃油)發(fā)動機作為驅動機,即燃料氣(燃油)燃燒產生的內能,通過曲柄連桿機構將動力活塞的往復運動轉化為曲軸的旋轉運動,以提供壓縮機所需的機械能,而氣門是燃氣(燃油)發(fā)動機的重要組成部分。發(fā)動機氣門分為進氣門(Intake Valve)和排氣門(Exhaust Valve),進氣門的作用是將空氣吸入發(fā)動機內與燃料混合燃燒,排氣門的作用是將燃燒后的廢氣排出并散熱。
2015 年6 月,某處理站首次投用5 臺分體式天然氣壓縮機組,該機組驅動機采用卡特彼勒公司生產四沖程、直列8 缸、渦輪增壓、中冷、燃氣發(fā)動機G3608TA,每個氣缸布置有4 只氣門,即2 只進氣門和2 只排氣門組成。氣門是由氣門頭部和桿部組成,氣門頭部溫度很高,同時承受氣體的壓力、氣門彈簧的作用力和傳動組件慣性力,所以要求氣門必須有一定強度、剛度、耐熱和耐磨性能(圖1)。
2018 年2 月至2019 年1 月近11 個月的時間內,在機組正常運轉情況下,發(fā)動機缸蓋排氣門在不同時段多次突發(fā)排氣門閥桿斷裂、氣門閥盤(氣門頭部)落入缸體內事件(圖2)。氣門閥盤掉入氣缸,引發(fā)機組強烈的敲擊聲并伴有異常振動,機組巡檢人員現(xiàn)場實施緊急停機,嚴重時機組則高爆燃保護故障自停。掉入缸內閥盤造成發(fā)動機缸蓋和活塞有不同程度的損傷,缸蓋與活塞損壞無法修復,更為嚴重的是斷裂閥盤與活塞、缸蓋撞擊所產生的金屬碎塊隨排氣通道進入廢氣渦輪增壓器,導致渦輪增壓器廢氣葉輪損壞,使渦輪增壓器無法再用,需送廠大修。
技術人員綜合不同時段所發(fā)生排氣門斷裂事故,經比對發(fā)現(xiàn)排氣門閥桿斷裂故障擁有4 個共同特征:①斷裂部位基本一致,即在閥盤端以上60~70 mm 附近;②閥桿斷口整齊,均垂直于氣門桿;③斷裂的都是排氣門;④該故障發(fā)生在機組運行12 000~19 000 h。
(1)對斷裂的排氣門做金相分析。排氣門至少由2 種材料組合,閥桿頂部經淬火高溫回火,組織為索氏體,硬度為32 HRC,表層有0.04 mm 鍍Cr 層;閥盤組織為奧氏體,硬度為32.2 HRC;閥桿中部距閥盤60 mm 處組織為球狀珠光體,表面鍍Cr 層已被腐蝕,硬度為32 HRC。排氣門盤錐面受高溫腐蝕,組織發(fā)生明顯轉變,錐面上有多處開裂,桿體上鍍層消失,有腐蝕產物和腐蝕坑。
(2)斷口分析。斷口表面有藍褐色氧化特征,為多源表面撕裂,源區(qū)有臺階,說明使用上存在應力集中,裂紋擴展區(qū)主要表現(xiàn)為疲勞條紋和二次裂紋。斷口分析結果是閥桿斷裂是腐蝕疲勞??ㄌ乇死展尽禛3600 發(fā)動機操作、維修手冊》推薦G3608TA 發(fā)動機缸蓋大修時間是20 000 h,幾起排氣門發(fā)生斷裂時間均在12 000~19 000 h,尚未達到維修手冊規(guī)定的缸蓋大修時間;其次氣閥不應該斷裂,只應是磨損和腐蝕。
圖1 進排氣門積碳情況
圖2 發(fā)動機缸蓋進排氣機構
綜上,該處理站所發(fā)生的排氣門閥盤掉缸事故是由排氣門質量問題而引發(fā)的機械事故。進氣門一般采用合金鋼(鉻鋼、鎳鉻鋼),排氣門采用耐熱合金(硅鉻鋼)。該發(fā)動機為了節(jié)省耐熱合金,排氣門頭部用耐熱合金,而桿部用鉻鋼,經特殊工藝對接而成,排氣門在高溫、高壓廢氣的作用下機械強度下降,在對焊部位斷裂,屬于產品質量問題。
為了避免機組使用期間部分總成、組件不達規(guī)定修理時間便出現(xiàn)異常損壞,維修人員采取以下措施:①適當修正總成或組件大修時間,機組運行8000 h 即對缸蓋實施檢修,強制更換排氣門,防止再發(fā)生類似事件;②將G3608TA 發(fā)動機使用中出現(xiàn)排氣門斷裂異常情況反饋給卡特彼勒公司,分析原因,改進加工工藝,提升產品質量。經采取上述措施后,隱患得到消除,機組2019 年未再發(fā)生排氣門掉缸事故。