匡語(yǔ)唐
(新余鋼鐵集團(tuán)公司線棒材廠,江西新余 338001)
新鋼線棒材廠1300 t 國(guó)產(chǎn)冷剪自2013 年9 月15 日投產(chǎn)以來(lái)因?qū)Ω黝愡\(yùn)動(dòng)副的狀態(tài)缺乏在線有效監(jiān)測(cè),運(yùn)動(dòng)副失效出現(xiàn)過(guò)多次重大事故,對(duì)生產(chǎn)造成巨大損失,這幾類典型的事故發(fā)生前均需要經(jīng)歷一段狀態(tài)劣化期,如能及時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)并加以處理是完全能避免重大事故的發(fā)生,所以研發(fā)冷剪動(dòng)態(tài)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)并投入應(yīng)用顯得十分必要而且緊迫。
幾次典型的運(yùn)動(dòng)副失效產(chǎn)生的事故分別為:①飛輪軸承損壞事故。分別在2014 年7 月5 日、2014 年9 月21 日及2014 年10 月5 日,每次事故造成的停產(chǎn)時(shí)間均超過(guò)24 h,尤其是2014年10 月5 日的事故,由于軸承失效造成冷剪不能使用,后停產(chǎn)7 d 進(jìn)行改造維修;②偏心軸銅套磨損失效事故,分別在2014年2 月、2015 年4 月,銅套因長(zhǎng)時(shí)間缺油引起溫升高、發(fā)熱導(dǎo)致偏心軸抱死造成3 d 停產(chǎn)檢修;③上刀架銅側(cè)滑板磨損失效事故,分別在2013 年12 月、2014 年7 月,滑動(dòng)摩擦副缺油引起溫升高、發(fā)熱,導(dǎo)銅滑板連接螺栓被剪短而掉落。
現(xiàn)象及原因分析:冷剪投產(chǎn)不到1 年飛輪就因軸承損壞出現(xiàn)事故,特別是第三次事故僅靠更換飛輪軸承已不能恢復(fù)生產(chǎn),飛輪端部漏油嚴(yán)重,飛輪皮帶容易磨損,電機(jī)剪切電流偏大,冷剪故障時(shí)間平均350 min/月以上。
(1)飛輪軸承選型分析。飛輪選擇的兩個(gè)支撐軸承型號(hào)均為SKF23044CC/W33,該軸承為普通徑向游隙鋼保持架調(diào)心軸承,該型號(hào)軸承徑向游隙較??;兩個(gè)支撐軸承為同型號(hào)的調(diào)心軸承,軸承沒(méi)有軸向定位功能,不能承受飛輪的偏心載荷,因此軸承易發(fā)熱損壞甚至燒死。
(2)軸承潤(rùn)滑不足因素分析。軸承內(nèi)外圈隔套由兩個(gè)分體圓環(huán)構(gòu)成,其空腔很大,要加入大量滑脂才能進(jìn)入軸承滾道,因此易出現(xiàn)因加油量不足而欠潤(rùn)滑現(xiàn)象;端壓蓋上的唇油封易與軸套產(chǎn)生摩擦造成軸高溫使軸承潤(rùn)滑失效而損壞;骨架油封與軸摩擦產(chǎn)生熱量使?jié)櫥А?/p>
(3)狀態(tài)劣化過(guò)程的監(jiān)測(cè)失效導(dǎo)致事故的發(fā)生。由于軸承選型的不合理及運(yùn)行過(guò)程中軸承潤(rùn)滑條件不充分造成剪切電流不斷增大,而對(duì)這一現(xiàn)象缺乏有效的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),故障得不到及時(shí)處置最終導(dǎo)致事故的發(fā)生。
冷剪偏心主軸銅套在運(yùn)行過(guò)程中長(zhǎng)時(shí)間得不到有效潤(rùn)滑,頻繁的產(chǎn)生干摩擦使得銅套溫度升高,剪切電流不斷增大,事故臨界狀態(tài)未得到有效的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),故障得不到及時(shí)處置最終導(dǎo)致事故的發(fā)生。
冷剪在剪切的上下動(dòng)作過(guò)程中與銅側(cè)滑板之間的運(yùn)動(dòng)副頻繁出現(xiàn)缺油或斷油現(xiàn)象,銅側(cè)滑板得不到充分潤(rùn)滑產(chǎn)生嚴(yán)重磨損,最后導(dǎo)致事故發(fā)生。
冷剪的幾個(gè)典型事故已對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生嚴(yán)重的影響,針對(duì)此廠里成立了專門的攻關(guān)組,就曲軸銅軸承、滑板滑動(dòng)軸承運(yùn)行的動(dòng)態(tài)溫度及冷剪負(fù)載電流在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)技術(shù)進(jìn)行研究開(kāi)發(fā)。
冷剪各個(gè)運(yùn)動(dòng)副的潤(rùn)滑情況需由人工進(jìn)行點(diǎn)檢檢測(cè),一旦點(diǎn)檢維護(hù)不到位就會(huì)造成設(shè)備劣化趨勢(shì)失控,最后構(gòu)成事故,曲軸銅軸承及滑板滑動(dòng)軸承由于缺油造成燒死直到冒青煙才發(fā)現(xiàn),此時(shí)已構(gòu)成設(shè)備事故,為此,攻關(guān)組參照高線精軋機(jī)溫度在線動(dòng)態(tài)檢測(cè)診斷系統(tǒng),自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)1 套1300 t 冷剪在線動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),工作原理如圖1 所示,即在冷剪主要運(yùn)動(dòng)副的潤(rùn)滑點(diǎn)安裝溫度傳感器對(duì)溫升進(jìn)行在線動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),并將系統(tǒng)所監(jiān)測(cè)的參數(shù)與冷剪運(yùn)行實(shí)行聯(lián)機(jī)保護(hù),設(shè)置報(bào)警點(diǎn)和保護(hù)跳閘點(diǎn),將檢測(cè)參數(shù)與冷剪運(yùn)行的其他參數(shù)一同顯示在畫(huà)面上,出現(xiàn)異常既可以遠(yuǎn)程操作控制也可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)保護(hù),確保冷剪的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
圖1 溫度在線監(jiān)測(cè)原理
冷剪運(yùn)行負(fù)載電流的顯示原設(shè)計(jì)要求是在配電柜顯示屏上以模擬量輸出形式顯示,不方便實(shí)時(shí)監(jiān)視冷剪的負(fù)載變化,針對(duì)此公關(guān)組對(duì)信號(hào)傳輸系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),將原模擬輸出轉(zhuǎn)化成數(shù)字輸出,然后進(jìn)行編程將載荷檢測(cè)信息以數(shù)字形式顯示在操作室的計(jì)算機(jī)畫(huà)面上,進(jìn)而可即時(shí)掌握監(jiān)控冷剪運(yùn)行的載荷變化情況,為了接收處理冷剪電流信號(hào)在冷床PLC 增加西門子模擬量模塊6ES7-331-7NF00-0AB0(本圖代號(hào)A07),電流變送器4、5 端子接收原冷剪電機(jī)啟停軟啟動(dòng)柜內(nèi)電流互感器輸入信號(hào),經(jīng)轉(zhuǎn)換通過(guò)電流變送器23、24 端子輸出4~20 mA 電流信號(hào),新增模塊A07 的23、24 端子用于PLC 程序讀取冷剪電流,輸入地址PIW336,編程讀取PIW336 地址信號(hào)處理后得出冷剪實(shí)際電流,經(jīng)檢測(cè)比較誤差在2%左右,編程得出冷剪實(shí)際信號(hào)后在人機(jī)界面HMI 上作電流顯示便于觀察。負(fù)載電流在線監(jiān)測(cè)原理如圖2 所示,通過(guò)了解掌握其變化量即時(shí)調(diào)整各運(yùn)行單元,改善剪切效果,保證冷剪長(zhǎng)期處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。
將冷剪原負(fù)載電流的輸出輸入模塊及線路進(jìn)行改造,改造后可將載荷電流值直接下載在操作室計(jì)算機(jī)界面,并設(shè)定聲光報(bào)警系統(tǒng),操作人員可方便的進(jìn)行監(jiān)控;自主設(shè)計(jì)的溫度在線檢測(cè)系統(tǒng)安裝在1300 t 冷剪上,可實(shí)時(shí)檢測(cè)冷剪曲軸運(yùn)動(dòng)副各滑動(dòng)軸承的溫度變化情況,并將輸出參數(shù)接入到聯(lián)機(jī)保護(hù),可確保設(shè)備運(yùn)行安全高效。
圖2 負(fù)載電流在線監(jiān)測(cè)原理
攻關(guān)組將冷剪各運(yùn)動(dòng)副的運(yùn)行溫度和載荷電流實(shí)時(shí)運(yùn)行參數(shù)顯示操作畫(huà)面上(圖3),便于操作人員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),各參數(shù)設(shè)置了紅色報(bào)警值,在嚴(yán)重狀態(tài)下可以實(shí)現(xiàn)聯(lián)機(jī)保護(hù)。
圖3 動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)參數(shù)在人機(jī)畫(huà)面上的顯示效果
表1 2015 年與2016 年各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)照表
冷剪運(yùn)行動(dòng)態(tài)在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的研發(fā)于2015 年完成,同年年底投入應(yīng)用,表1 為2015 年與2016 年在線監(jiān)測(cè)技術(shù)應(yīng)用前后的幾項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對(duì)比。
從表1 可以看出,冷剪的動(dòng)態(tài)運(yùn)行參數(shù)在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用,使得冷剪的各項(xiàng)運(yùn)維指標(biāo)得到明顯的改善,事故故障時(shí)間同比全年減少2652 min,備件材料消耗同比全年減少16.889 1 萬(wàn)元,產(chǎn)品質(zhì)量異議損失同比全年減少300 t 約25 萬(wàn)元。
5.1.1 減少事故故障時(shí)間增加產(chǎn)量增效
事故故障時(shí)間平均每月可減少221 min,按機(jī)時(shí)產(chǎn)量210 t/h計(jì)算,每月可增產(chǎn):221 min÷60 min/h×210 t/h×83%=642 t,年創(chuàng)效:642 t×400 元/噸×12=308.1 萬(wàn)元。
5.1.2 降低備件材料消耗增效
備件材料消耗由項(xiàng)目實(shí)施前的平均每月3.26 減少至1.85,平均每月可減少約1.407 萬(wàn)元(主要減少了摩擦盤及飛輪軸承消耗),則年創(chuàng)效:1.407×12=16.88 萬(wàn)元。
5.1.3 減少質(zhì)量異議損失增效
改進(jìn)前由冷剪帶來(lái)的質(zhì)量損失月均為35 t,改進(jìn)后降低為10 t,減少產(chǎn)品質(zhì)量損失增效約為:300 t/a×400 元/噸×12=144.00 萬(wàn)元,合計(jì)增效:308.1+16.88+144.00=453.78 萬(wàn)元。
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可以對(duì)設(shè)備的劣化趨勢(shì)進(jìn)行有效掌控,提高對(duì)設(shè)備事故故障預(yù)知預(yù)判,實(shí)現(xiàn)預(yù)防性檢修,大幅降低了1300 t 冷剪事故故障率,提高了生產(chǎn)有效作業(yè)時(shí)間,增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力;通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可以大幅度減少檢修時(shí)間,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,集中精力強(qiáng)化對(duì)設(shè)備的日常維護(hù),確保設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行;通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施可以改善產(chǎn)品質(zhì)量,提高品牌知名度,維護(hù)公司在市場(chǎng)上的良好形象。
自主開(kāi)發(fā)的1300 t 冷剪溫度及負(fù)載電流在線動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)制造及引進(jìn)消化的1200 t 以上冷剪上的應(yīng)用尚屬首次,具有廣泛的推廣和應(yīng)用價(jià)值,對(duì)公司的科技進(jìn)步具有較強(qiáng)的推進(jìn)作用。