鄭 波(焦作千業(yè)水泥有限責任公司,河南 焦作 412000)
我公司生料磨由于進磨物料調(diào)整,易磨性變差,導致磨機穩(wěn)定性下降,震動值增加,主電機電流波動增大,磨機產(chǎn)量下降,磨機操作困難,常會出現(xiàn)由于震動超標引起的抬輥操作,影響了磨機的正常生產(chǎn)。
為了緩解磨機的不穩(wěn)定運行狀態(tài),設備科決定為生料磨配置一套噴水裝置,通過對磨盤料層噴水,增加料層的摩擦系數(shù),穩(wěn)定料層,實現(xiàn)磨機的穩(wěn)定生產(chǎn),同時在磨機電流穩(wěn)定的前提下,適當增加物料的粉磨壓力,提升磨機的研磨能力,進而提高磨機的臺時產(chǎn)量。
噴水裝置設置有水路和氣路兩部分,通過電磁閥自動切換。開磨前,氣路打開;當需要噴水時,水路打開,氣路關(guān)閉;當不需要噴水時水路關(guān)閉,氣路打開。當磨機停機后,氣路延時關(guān)閉。設置氣路的目的是為了防止噴水口在不噴水時被物料堵塞,影響噴水裝置的使用。在水路上還設置有調(diào)節(jié)閥和流量計,可實現(xiàn)噴水量的精確反饋和控制。
新增的噴水管結(jié)構(gòu)示意圖如圖1。進水管沿立磨下料管和選粉機回料管進行布置,環(huán)形噴水管為八邊形結(jié)構(gòu)如圖2、3,布置在回料管的四周。環(huán)形噴水管下設置有角鋼,用于防止環(huán)形噴水管磨損,在B-B向位置設置有噴嘴(共均布有4件,布置在兩輥之間),同時還設置有多個支撐板將環(huán)形噴水管和回料管固定在一起。
圖1 噴水管結(jié)構(gòu)示意圖
噴水裝置運行后,磨機的運行狀態(tài)得到改善,磨機震動值降低,主電機電流波動值減小。在此基礎上,適當增加了研磨壓力,磨機產(chǎn)能有了一定提高。
在噴水裝置穩(wěn)定運行幾個星期后,中控發(fā)現(xiàn)噴水裝置失效,磨機運行狀態(tài)變差,停機后檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)形噴水管磨損嚴重,物料通過磨穿的管壁進入噴水管將噴水通道堵塞。
通過對環(huán)形噴水管磨損觀察,發(fā)現(xiàn)環(huán)形噴水管的磨損位置如圖4所示,根據(jù)該現(xiàn)象,決定對環(huán)形噴水管的設計進行改進,改進后的環(huán)形噴水管將防磨角鋼放置在環(huán)形噴水管的上方,見圖5、6。生產(chǎn)時,物料將在角鋼的上方堆積,形成料墊,可進一步降低角鋼的磨損,提高環(huán)形噴水管的使用壽命。
圖2 環(huán)形噴水管布置圖
圖3 環(huán)形噴水管斷面圖
圖4 環(huán)形噴水管磨損位置示意圖
圖5 改進環(huán)形噴水管布置圖
圖6 改進環(huán)形噴水管斷面圖
根據(jù)設計要求,重新制作安裝了改進后的環(huán)形噴水管,在磨機生產(chǎn)后檢查,防磨角鋼上堆積有一定的料層,和設計預期一致。
經(jīng)過幾個月的生產(chǎn)后,改進后的環(huán)形噴水管幾乎沒有磨損,改進效果良好。