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        生物滴濾法處理藥廠混合廢氣的工程實踐

        2020-12-25 12:53:54蘇有升王渭軍韋基岸成卓韋王家德
        化工環(huán)保 2020年6期
        關(guān)鍵詞:生物膜廢氣填料

        蘇有升,王渭軍,韋基岸,成卓韋,王家德

        (1. 浙江工業(yè)大學(xué) 環(huán)境學(xué)院,浙江 杭州 310014;2. 浙江醫(yī)藥股份有限公司 昌海生物分公司,浙江 紹興 312366)

        揮發(fā)性有機物(VOCs)是形成臭氧和細(xì)顆粒物污染的重要前體物,導(dǎo)致光化學(xué)煙霧、灰霾等一系列環(huán)境問題,嚴(yán)重影響人類健康。污水處理過程逸散的VOCs廢氣具有組分多、濃度低等特點,并伴有惡臭氣味,嚴(yán)重影響周圍環(huán)境空氣質(zhì)量。

        從技術(shù)經(jīng)濟、凈化程度等角度考慮,生物法具有高效低耗、無二次污染等優(yōu)點,在處理中低濃度VOCs廢氣方面?zhèn)涫荜P(guān)注。某生物發(fā)酵類制藥廠污水處理設(shè)施和生產(chǎn)車間產(chǎn)生的混合廢氣,主要污染物成分為甲苯、正庚烷、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷和二甲基硫等低濃度VOCs,其中二甲基硫和乙酸乙酯等含氧有機物具有明顯惡臭味。生物法對丙酮和乙酸乙酯等親水性VOCs有著良好的去除效果[1-2],而屬于疏水性VOCs的甲苯、正庚烷和二甲基硫作為目標(biāo)污染物,均出現(xiàn)在有關(guān)生物法處理的文獻報道中,顯示出生物法凈化該類廢氣的可行性[3-6]。但已有的研究大多在實驗室里開展,鮮有利用該技術(shù)凈化工業(yè)排放實際廢氣的報道。

        本研究利用生物滴濾中試裝置處理上述含VOCs和惡臭的廢氣,并基于高通量測序技術(shù)分析了填料上的微生物群落結(jié)構(gòu),旨在探究生物法處理實際廢氣的可能性,為生物除臭技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用提供試驗依據(jù)。因試驗易受生產(chǎn)波動和現(xiàn)場條件的影響,操作條件不如小試穩(wěn)定,故考察該裝置在現(xiàn)場工況條件下凈化廢氣的效果,探討工況參數(shù)對凈化效果的影響,具有實際應(yīng)用價值。

        1 材料與方法

        1.1 試驗裝置和流程

        如圖1所示,現(xiàn)場中試裝置包括進氣系統(tǒng)、循環(huán)噴淋系統(tǒng)和生物滴濾池(BTF)箱體3部分。

        BTF主體為規(guī)格6 500 mm×3 000 mm×3 200 mm的箱式玻璃鋼結(jié)構(gòu),并設(shè)置進氣布?xì)庀到y(tǒng)。由上至下分為3層,上、中層為填料層,外部均設(shè)有填料取樣口,用于取/放填料,下層為儲水層,防止循環(huán)池溢滿。填料采用直徑50 mm(比表面積236 m2/m3,堆密度10 500 個/m3)的聚丙烯空心多面球,整個填料層體積為31.2 m3。廢氣來源于某生物發(fā)酵類制藥廠污水處理設(shè)施(改良式序列間歇反應(yīng)器(MSBR)的反應(yīng)池)逸散的臭氣及生產(chǎn)車間產(chǎn)生的綜合廢氣。BTF運行時采用連續(xù)噴淋方式,噴淋強度維持在794.87 L/(m2·h),處理氣流量為364~3 300 m3/h,循環(huán)液更新速率與排出廢液速率一致,為500 L/d。

        圖1 現(xiàn)場中試裝置的照片(a)和工藝流程(b)

        1.2 BTF的接種掛膜

        直接采用該廠好氧池活性污泥對BTF進行接種掛膜,掛膜初期每天額外補充一定量好氧池活性污泥以加速形成生物膜。循環(huán)池營養(yǎng)液組成為:3 kg/m3Na2HPO4,1 kg/m3KH2PO4,0.5 kg/m3(NH4)2SO4,0.5 kg/m3葡萄糖,0.1 kg/m3MgSO4,20 g/m3CaCl2,1 g/m3FeSO4·7H2O。投加體積為1.5 m3,投加頻率從掛膜期的1 d一次減少到后期的3 d一次,每次排出1.5 m3廢液。

        1.3 分析方法

        進出口氣樣采集:采用江蘇鹽城科博電子儀器公司TMP-1500型空氣采樣泵(采樣流量1.5 L/min)將進出口廢氣吸入氣袋內(nèi)供濃度分析,采樣體積為2 L,每個樣品采集3次。

        采用日本新宇宙電機公司xp-329ⅢR型氣味傳感器測定氣樣惡臭值。惡臭值為表示惡臭強弱的數(shù)字等級值表示,量程0~2 000,無量綱。若檢測值超過量程,則稀釋后檢測。待穩(wěn)定后記錄讀數(shù),每個氣樣檢測3次,取平均值。

        采用美國華瑞公司PGM-7360型便攜式VOC檢測儀(傳感器為美國華瑞公司9.8eV PID型檢測器)測定氣樣VOCs濃度。該儀器作為廣譜VOC檢測儀,測定的濃度可以表征氣樣中總VOC濃度[7]。待穩(wěn)定后記錄讀數(shù),每個氣樣檢測3次,取平均值。

        采用美國ENTECH公司Entech 7200型預(yù)濃縮儀對現(xiàn)場廢氣進行前處理后,利用安捷倫科技有限公司氣相色譜儀(Agilent 6890N型)-質(zhì)譜分析儀(Agilent 5975B型)聯(lián)用分析其成分,每個氣樣檢測3次,取平均值。

        采用日本日立公司Hitachi SU8010型高分辨冷場發(fā)射掃描電子顯微鏡觀察填料表面生物膜的微觀形貌。掃描前對樣品進行固定、脫水和干燥鍍膜預(yù)處理。

        采用美國Illumina公司Illumina MiSeq高通量測序平臺進行微生物群落結(jié)構(gòu)分析。樣品基因組DNA提取、PCR擴增、產(chǎn)物熒光定量、Illumina PE文庫構(gòu)建和測序均委托明科生物技術(shù)(杭州)有限公司進行。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 廢氣成分分析

        圖2為廢氣的GC譜圖。可以看出廢氣中的污染物呈現(xiàn)出種類繁多、含量相差大的特點。這和該制藥廠發(fā)酵過程產(chǎn)生的廢氣具有組分復(fù)雜、濃度差別大等特點有關(guān)[8]。廢氣中含有醚類和醇類等極易引起嗅覺感知的組分,其中二甲基硫和乙酸乙酯等含氧有機物具有明顯惡臭味。

        2.2 BTF的運行效果

        整個試驗期分為Ⅰ掛膜啟動(0~28 d)、Ⅱ穩(wěn)定運行(29~88 d)、Ⅲ恢復(fù)生產(chǎn)(111~120 d)、Ⅳ工況參數(shù)考察(121~161 d)、Ⅴ不穩(wěn)定運行(162~204 d)和Ⅵ試驗后期(212~245 d)6個階段。試驗期間,89~110 d和205~211 d工廠停產(chǎn)調(diào)整生產(chǎn)工藝,此時BTF沒有氣源,僅維持循環(huán)液噴淋。各個階段的工況參數(shù)如表1所示。

        圖2 廢氣的GC譜圖

        表1 試驗不同階段的工況參數(shù)

        整個試驗階段,BTF對惡臭(a)和VOCs(b)的總體去除情況如圖3所示,VOCs進氣負(fù)荷為0.007~2.623 g/(m3·h)。

        在啟動階段,進氣濃度較高,平均進氣惡臭值為1 798,而出氣惡臭值從1 748逐漸下降到739,下降顯著,可認(rèn)為反應(yīng)器啟動成功。在29~88 d的穩(wěn)定運行階段中,進氣濃度較穩(wěn)定,期間平均出口惡臭值為839,說明BTF對惡臭有穩(wěn)定的去除能力。在恢復(fù)生產(chǎn)階段中的116~120 d,MSBR逸散的惡臭廢氣增多,導(dǎo)致平均進氣惡臭值上升到了1 846,而出氣無明顯氣味,且惡臭值呈持續(xù)降低趨勢,整體滿足排放要求,說明BTF能在較短時期內(nèi)恢復(fù)處理性能。在162~204 d,進氣惡臭值呈下降趨勢,平均值為787,但相比Ⅳ階段,出氣值并沒有明顯降低,平均值為505,說明BTF對惡臭的凈化效果變差了,此時環(huán)境溫度較低,推測是由于溫度的下降導(dǎo)致微生物活性降低,繼而引起B(yǎng)TF的去除性能變差。在試驗后期階段,為了滿足排放要求,將處理風(fēng)量從2 000 m3/h減至360 m3/h,相應(yīng)的空床停留時間(EBRT)從56 s延長至312 s,出口惡臭值逐漸降低至448,恢復(fù)情況良好。

        在啟動初期,BTF對VOCs的去除率就達到60%左右,一方面依靠填料的物理吸附作用,另一方面是由于掛膜所用污泥為原廠好氧池活性污泥,微生物菌群對廢氣中的有機污染物有較好的適應(yīng)性和降解能力。29~88 d的穩(wěn)定運行階段,處理風(fēng)量保持在2 000 m3/h,平均去除率達92.06%,顯示出BTF對低濃度VOCs有著良好的去除效果。恢復(fù)生產(chǎn)后的121~161 d,考察工況參數(shù)對VOCs去除的影響,VOCs去除率隨著處理風(fēng)量和進氣濃度的改變在30.11%~97.58%區(qū)間內(nèi)變化。在試驗后期階段,BTF對VOCs的去除效果同樣變差,將處理風(fēng)量從2 000 m3/h減至360 m3/h,EBRT從56 s延長至312 s,平均VOCs進氣負(fù)荷降至0.784 g/(m3·h)后,平均去除率升至71.11%。

        2.3 工況參數(shù)的影響

        在裝置運行期間,分別考察了噴淋強度、處理氣流量和進氣負(fù)荷對凈化效果的影響,具體工況參數(shù)如表2所示,結(jié)果如圖3所示。

        圖3 BTF對惡臭(a)和VOCs(b)的總體去除情況

        表2 工況參數(shù)考察階段的參數(shù)設(shè)定

        當(dāng)循環(huán)液噴淋量不足時,填料上的濕含量有限,達不到微生物正常代謝的要求,影響進氣中VOCs的溶解和被微生物利用,進而影響其去除性能。噴淋量過大時,廢氣中一些難溶組分由于填料表面液膜阻力,與生物膜的接觸變得困難,從而也會影響去除性能。圖4a為噴淋強度對BTF運行效果的影響??梢钥闯觯撝性囇b置處理惡臭和VOCs的效果隨著噴淋強度的改變而略有變化。當(dāng)噴淋強度為774.40 L/(m2·h)時,出氣惡臭值最小,為822。在噴淋強度從769.44 L/(m2·h)降至640.37 L/(m2·h)的過程中,出氣惡臭值平緩上升,平均值為985。在噴淋強度為580.80 L/(m2·h)時,出氣惡臭值最大,為1 178。噴淋強度繼續(xù)減小至392.16 L/(m2·h),惡臭值隨之逐漸下降至874。當(dāng)噴淋強度為769.44 L/(m2·h)時,VOCs去除率最大,為87.86%。噴淋強度繼續(xù)減小,去除率曲線整體呈下降趨勢,當(dāng)噴淋強度為最小值392.16 L/(m2·h)時對應(yīng)的VOCs去除率為72.98%,當(dāng)噴淋強度為426.91 L/(m2·h)時VOCs去除率最小,為68.54%。賈惠茗[9]利用BTF系統(tǒng)脫除SO2的研究表明,當(dāng)液氣比在10~18 L/m3范圍時(對應(yīng)氣液比為56~100 m3/L),脫硫效率達到最高。LEBRERO等[10]采用BTF降解甲苯,結(jié)果表明,氣液比對BTF傳質(zhì)性能的影響很大,當(dāng)氣液比為65~275 m3/L時系統(tǒng)具有最佳的氣液傳質(zhì)效率。因此,選擇合適的氣液比對BTF實際應(yīng)用具有重要意義。本試驗處理氣流量為2 000 m3/h,綜合惡臭和VOCs的處理效果,最佳噴淋強度為729.72~794.87 L/(m2·h),對應(yīng)氣液比為129~141 m3/L,與文獻報道類似??傮w而言,BTF處理效果受噴淋強度的影響較小。

        處理氣流量會影響廢氣中污染物在反應(yīng)器內(nèi)的停留時間,進而影響反應(yīng)器對污染物的去除性能。圖4b顯示了處理氣流量對BTF運行效果的影響。處理氣流量從273 m3/h提高至364 m3/h(對應(yīng)EBRT從416 s縮短至312 s)時,出氣惡臭值從288升至469,VOCs去除率從86.11%降至75.85%,反應(yīng)器整體去除性能良好。處理氣流量在364~2 845 m3/h(EBRT從312 s到40 s)范圍,出氣惡臭值在420~585范圍內(nèi)波動,平均值為480,出口無明顯異味,而VOCs去除率在65.64%~78.44%范圍內(nèi)小幅波動。處理氣流量從2 845 m3/h增至3 791 m3/h(EBRT縮短至30 s)后,出氣惡臭值迅速升至762,出口有明顯異味;同時,VOCs去除率出現(xiàn)大幅下跌,達到最低值,為30.11%。因此,該中試裝置的處理氣流量不宜超過2 845 m3/h,即EBRT不應(yīng)短于40 s。

        圖4c考察了VOCs進氣負(fù)荷與去除負(fù)荷的關(guān)系。隨著進氣負(fù)荷的增加,去除負(fù)荷并不是一味地增加。當(dāng)進氣負(fù)荷為0.740~1.183 g/(m3·h)時,VOCs去除率為100%。隨著進氣負(fù)荷升至1.667 g/(m3·h),去除負(fù)荷開始小于進氣負(fù)荷,VOCs去除率處于88%~100%范圍。進氣負(fù)荷繼續(xù)升至2.253 g/(m3·h)的過程中,去除率為80%~98%,期間出現(xiàn)最大去除負(fù)荷2.003 g/(m3·h),對應(yīng)的進氣負(fù)荷為2.119 g/(m3·h)、進氣VOCs質(zhì)量濃度為33.05 mg/m3、VOCs去除率為94.53%。再增大進氣負(fù)荷,不會使去除負(fù)荷提高,此時VOCs去除率處于較低范圍(70%~75%)。

        2.4 微生物分析

        圖5為BTF內(nèi)不同高度填料表面生物膜放大5 000和10 000倍的SEM照片,其中,淺層段為距最上層填料垂直距離0~0.1 m處,深層段為0.9~1.0 m處。通過照片可以看出,生物膜的生長情況良好,微生物輪廓明顯可見,生物膜的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,有擠壓痕跡。在較高的放大倍數(shù)下,微生物輪廓更為清晰,以桿菌為主,連接或堆積在一起。SEM照片還顯示填料表面存在一定量、大小程度不一的孔隙和通道,可傳輸營養(yǎng)物質(zhì),并提供更多的微生物附著位點。另外,處于深層的填料,其表面生物膜結(jié)構(gòu)更為緊實,微生物數(shù)量沒有明顯減少,微生物群落也主要以桿菌為主,同時有少量球菌存在。

        圖4 噴淋強度(a)、處理氣流量(b)和進氣負(fù)荷(c)對BTF運行效果的影響

        圖5 BTF內(nèi)不同高度填料表面生物膜的SEM照片

        分別取淺層和深層填料上的生物膜用作菌群多樣性分析的樣品。由于中試工況的不穩(wěn)定性,菌群種類復(fù)雜,圖6顯示了樣品中菌群在屬水平上的相對豐度,相對豐度不足1%的菌群合并入“其他”。

        圖6 填料表面微生物在屬水平上的相對豐度

        BTF在接近正常工況時為弱酸性條件,金屬桿菌(Metallibacteriumsp.)、擬桿菌科S24-7組(BacteroidalesS24-7 group)、硫單胞菌(Thiomonassp.)、為淺層填料表面的優(yōu)勢菌。隨著填料層深度增加,BacteroidalesS24-7 group的相對豐度從7.43%減至1.93%,而黃桿菌(Fluviicolasp.)、支氣桿菌(Cloacibacteriumsp.)和嗜酸菌(Acidiphiliumsp.)的相對豐度分別增至4.82%、4.40%和6.04%。

        屬于變形菌門的Metallibacteriumsp.和Thiomonassp.在生物膜上富集較多,說明變形菌門在本研究中利用廢氣中乙酸乙酯等酸性物質(zhì)所創(chuàng)造的弱酸環(huán)境而生存,可能是污染物去除過程中最大的優(yōu)勢菌群。此外,F(xiàn)luviicolasp.、Cloacibacteriumsp.和Acidiphiliumsp.在一些文獻中也被報道對有機污染物有降解能力[11-14],因此也在系統(tǒng)的穩(wěn)定運行中起到了非常重要的作用。

        2.5 與其他處理技術(shù)比較

        表3為在制藥行業(yè)廢氣治理中,本研究工藝與其他幾種工藝的對比,按照1 a運行360 d計算運行費用。與其他處理工藝相比,生物法適用于較低濃度廢氣的處理,操作簡單、運行費用低。本研究作為中試,VOCs濃度和處理氣流量與類似研究報道相比較低,但運行費用少、能長時間保持穩(wěn)定運行,而且對甲苯等疏水性VOCs也有一定的凈化效果,具有良好的經(jīng)濟性。

        表3 幾種處理工藝的對比

        3 結(jié)論

        a)現(xiàn)場中試裝置28 d掛膜啟動成功,對廢氣中惡臭和VOCs組分有較好的處理效果,能適應(yīng)現(xiàn)場廢氣濃度和氣量波動的變化。

        b)當(dāng)處理氣流量為2 000 m3/h時,最佳噴淋強度為729.72~794.87 L/(m2·h),對應(yīng)氣液比為129~141 m3/L,總體而言,BTF處理效果受噴淋強度的影響較小。處理氣流量對處理效果的影響較大,當(dāng)處理氣流量大于2 845 m3/h(對應(yīng)EBRT為40 s)時,對惡臭和VOCs的去除效果不理想。當(dāng)進氣VOCs質(zhì)量濃度為33.05 mg/m3、處理氣流量為2 000 m3/h時(對應(yīng)的進氣負(fù)荷為2.119 g/(m3·h)),系統(tǒng)對VOCs的去除率為94.53%,去除負(fù)荷達到2.003 g/(m3·h)的最大值。

        c)填料表面的生物膜生長情況良好,微生物群落種類豐富,為BTF去除惡臭和低濃度VOCs提供了條件。其中,Metallibacteriumsp.、Thiomonassp.、Fluviicolasp.、Cloacibacteriumsp.和Acidiphiliumsp.為優(yōu)勢菌種。

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