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        機械加工生產(chǎn)廢水處理零排放工程實例

        2020-12-24 07:47:42
        山東化工 2020年22期
        關鍵詞:混凝生化污泥

        劉 興

        (栗田工業(yè)(蘇州)水處理有限公司,江蘇 蘇州 215122)

        機加工行業(yè)是我國經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,涉及酸洗、切削加工、金屬磷化、電泳等行業(yè)。隨著我國機械加工企業(yè)的迅速發(fā)展,機械加工廢水的排放量也與日俱增,機加工廢水中含有酸、堿、鹽、礦物油、各類乳化劑、防腐劑等多類污染物,具有很強的污染程度和毒性危害。也導致該類廢水具有易乳化、生化性差、成分復雜、難降解等特點,是目前國內(nèi)外廢水處理的難點和熱點之一[1-2]。

        我國淡水資源較缺乏,國家對排污的控制也越來越嚴格,尤其是發(fā)達地區(qū)。2008 年1月1日實施的江蘇省地方標準《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》(DB32 1072-2007)中表3太湖地區(qū)重點工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值要求排污單位最后出水氨氮小于5 mg/L,總氮小于15 mg/L。

        在我國經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)如太湖流域地區(qū)對新建項目更是要求實行含氮磷廢水零排放要求[3]。

        蘇州某機加工有限公司為專業(yè)設計制造汽車空調(diào)壓縮機的企業(yè),主要包括機件脫脂廢水、酸洗磷化廢以及清洗廢水等。生產(chǎn)廢水具有種類繁多、成分復雜、排放無規(guī)律、水質水量波動大的特點。本著盡量減少工程投資、減少占地面積、降低處理難度和運行成本的原則,經(jīng)過多方調(diào)研論證[4-5],最后確定采用預處理+氣浮+AO+MBR+MVR的零排放處理工藝。文中系統(tǒng)闡述了該工藝對機加工廢水的處理效果,并介紹了各主要構筑物的設計參數(shù)和工程經(jīng)濟指標等情況。

        1 廢水水質與水量

        該廢水水質特點為:水質波動較大,含油濃度高,可生化性較差,含有大量磷酸鹽和表面活性劑等。要求處理后的廢水進行回用,主要用于沖廁、綠化及清洗地面。設計出水水質達到國家《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920-2002)標準,同時滿足零排放要求。設計進、出水水質指標見表1。

        表1 設計進出水水質

        2 工藝流程

        由于廢水為弱酸性廢水,且其中含有大量石油類以及高濃度的COD和TP,可生化性差,所以采用隔油+混凝沉淀+二級氣浮+A/O生化+MBR+MVR法對該廢水進行處理。

        企業(yè)生產(chǎn)廢水量約為8 m3/d,預處理系統(tǒng)設計流量0.8 m3/h,每天運行10 h;生化系統(tǒng)設計流量0.5 m3/h,每天24h循環(huán)連續(xù)運行。

        工藝流程如圖1所示。

        圖1 廢水工藝流程

        由圖1可見,車間廢水首先進入隔油池,該單元設有帶式除油機,去除廢水表面的浮油后廢水進入調(diào)節(jié)池進行水質水量調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水由提升泵提升,進入pH調(diào)整槽,向其中投加NaOH將廢水pH值調(diào)節(jié)至強10~11,同時向廢水內(nèi)投加CaCl2,實質同廢水內(nèi)的磷發(fā)生反應,形成磷酸鈣顆粒物,繼而進入混凝絮凝槽,通過投加適量的絮凝劑PAC、助凝劑PAM藥劑,使微小固體顆粒形成大粒徑絮體后進入沉淀池泥水分離。底部污泥排入污泥濃縮池,上清液自流進入一級氣浮池。通過投加適量的PAC、PAM 與廢水發(fā)生反應后,使水中的乳化油及部分可絮凝污染物形成較大顆粒絮狀物, 同時由于氣浮設備產(chǎn)生微小氣泡吸附于絮狀物表面,使水內(nèi)絮狀物浮出水面,由刮渣板收集排出。清液自流進入中間水池1繼而進入二級氣浮進一步除油除濁處理。

        經(jīng)過二級氣浮后的廢水,向其中投加H2SO4,調(diào)節(jié)廢水pH值至7~8后,打入AO生化池,利用微生物作用,降解廢水內(nèi)的有機物及氨氮,繼而利用MBR膜過濾,濾除廢水內(nèi)污泥、細菌等物質,達到泥水分離效果。膜池內(nèi)污泥定期排放至污泥濃縮池。

        由于企業(yè)廢水量較小,為了深度凈化及降低廢水電導率,MBR出水直接采用MVR蒸發(fā)器。MVR設備,引入蒸汽壓縮機或壓縮風機,通過回收利用二次蒸汽給廢水加熱,以達到蒸發(fā)的效果。MVR設備同其它蒸發(fā)器相比,具有節(jié)能環(huán)保、自動化程度高,運行穩(wěn)定的特點[7-8]。MVR出水排入回用水槽再由回用水泵打入用水點回用,產(chǎn)生濃縮液委外處理。

        沉淀池污泥、氣浮浮渣、生化系統(tǒng)產(chǎn)生的剩余污泥混合進入污泥濃縮池進行濃縮后,經(jīng)過疊螺脫水機進行脫水后委外處理。

        3 主要設施設計參數(shù)

        (1)隔油池:1座,地下RC結構,設計尺寸:2000 mm×1000 mm×2500 mm,有效水深2.0 m。池內(nèi)設有格柵板及隔板,以達到濾除大顆粒物質及隔油的目的。配套設備:帶式除油機1臺,除油量250 L/h。撇除的浮油收集后委外處理。

        (2)調(diào)節(jié)池:1座,地下RC結構,設計尺寸:3000 mm×4000 mm×3000 mm,有效容積:30 m3。配套設備:1)提升泵2 臺,1 用1備,流量1 m3/h,揚程7 m,功率0.37 kW;2)浮球液位計1套,通過液位控制提升泵,高位啟動,低位停止,超高位報警。

        (3)pH調(diào)整槽:1座,碳鋼+環(huán)氧防腐結構,設計尺寸:500 mm×500 mm×1700 mm,有效容積0.275 m3,HRT為20 min。配套設備:1)反應攪拌機1臺,轉速100 r/min,功率0.37kW;2)pH計:1套,檢測范圍:0~14;3)NaOH加藥系統(tǒng)1套。

        (4)除磷反應槽:2座,碳鋼+環(huán)氧防腐結構,設計尺寸:500 mm×500 mm×1700 mm,有效容積0.275 m3,HRT為20 min。配套設備:1)反應攪拌機2臺,轉速100 r/min,功率0.37 kW;2)CaCl2加藥系統(tǒng)一套。

        (5)混凝沉淀槽:碳鋼+環(huán)氧防腐結構,設計尺寸:1)混凝槽1座,設計尺寸:500 mm×500 mm×1700 mm,有效容積0.275 m3,HRT為20 min;2)絮凝槽1座,設計尺寸:500 mm×500 mm×1700 mm,有效容積0.275 m3,HRT為20 min; 3)斜管沉淀池1座,設計尺寸:1500 mm×2700 mm×2500 mm,表面負荷:0.27 m3/(m2·h)。配套設備:1)混凝攪拌機1臺,轉速100 r/min,功率0.37 kW;2)PAC加藥系統(tǒng)一套;3)絮凝攪拌機1臺,轉速40 r/min,功率0.37 kW;4)PAM加藥系統(tǒng)一套;5)斜管填料:φ50型,數(shù)量:4 m2。

        (6)一級氣?。? 套,碳鋼+環(huán)氧防腐結構,處理量1 m3/h。(包括氣浮機本體,刮渣機,循環(huán)泵、混凝絮凝槽、配套加藥系統(tǒng)等)。

        (7)中間水池1∶1座,地下RC結構,設計尺寸:3000 mm×2000 mm×3000 mm,有效容積:15 m3。配套設備:1)提升泵2 臺(1 用1備),流量1 m3/h,揚程7 m,功率0.37 kW;2)浮球液位計1套,通過液位控制提升泵,高位啟動,低位停止,超高位報警。

        (8)二級氣?。? 套,碳鋼+環(huán)氧防腐結構,處理量1 m3/h。(包括氣浮機本體,刮渣機,循環(huán)泵、混凝絮凝槽、pH回調(diào)槽、pH計、配套加藥系統(tǒng)等)。

        (9)A/O生化池:1座,碳鋼+環(huán)氧防腐結構,設計尺寸:A池:設計尺寸:1500 mm×1500 mm×3000 mm,有效容積5.6 m3,HRT為11 h;配套設備:潛水攪拌機1套;O池,設計尺寸:4000 mm×1500 mm×3000 mm,有效容積:15 m3,HRT為30 h,配套設備:1)微孔曝氣系統(tǒng):1套;2)鼓風機:2臺(1用1備),風量0.9 m3/min,風壓29.4 KPa,功率;1.1 kW;3)污泥回流泵:2臺(1用1備),流量10 m3/h,揚程10 m,功率0.75 kW;4)MBR膜,數(shù)量50 m2×2,材質PVDF,膜通量10L/ m2;5)抽吸泵:2臺(1用1備),流量:1 m3/h,揚程10 m,功率0.37 kW。

        (10)清水池:1座,碳鋼+環(huán)氧防腐結構,設計尺寸:4000 mm×1500 mm×3000 mm,有效容積:15 m3,HRT為30 h。配套設備:1)MVR進水泵:2臺(1用1備),流量1 m3/h,揚程10 m,功率0.37 kW;2)浮球液位計1套,通過液位控制提升泵,高位啟動,低位停止,超高位報警。

        (11)污泥池:1座,地下RC結構,設計尺寸:2000 mm×3000 mm×3000 mm,有效容積15 m3。配套設備:1)污泥氣動泵:2臺(1用1倍),流量132 L/min;2)浮球液位計1套,通過液位控制污泥泵電磁閥,高位啟動,低位停止;3)疊螺污泥脫水機:1套,型號DL201,材質SUS304,處理量15~20 kg/h,功率0.55 kW,配套陽離子加藥系統(tǒng)1套。

        (12)MVR蒸發(fā)器:1套,處理量0.5 m3/h,材質SUS316,蒸汽壓縮機形式:羅茨式蒸汽壓縮機,運行功率:68.55 kW。配套設備:1)主體設備:1套,含濃縮器、主換熱器、氣液分離罐、母液罐、冷凝液罐、真空汽水分離器、晶漿罐等;2)預熱及冷卻設備,1套,含冷凝液預熱器、蒸汽預熱器、不凝氣預熱器、冷凝器、蒸汽發(fā)生器等;3)泵及壓縮機設備,1套,含循環(huán)泵、出料泵、母液泵、排污泵、冷凝液泵、壓縮機等。

        4 控制要點與調(diào)試

        4.1 控制要點

        機械加工廢水的有機物濃度較高,且含有礦物油、懸浮物和氮磷等污染物。通過混凝沉淀和氣浮處理可大大降低廢水COD、TP、礦物油及SS等污染物,因此物化預處理的效果會對后續(xù)生化及MVR系統(tǒng)造成很大的影響。對于物化預處理主要是pH及加藥量的控制。預處理后的廢水進入生物系統(tǒng)可將COD 降低到150 mg/L 左右,繼而廢水進入蒸發(fā)器蒸發(fā)處理,出水可穩(wěn)定達標回用。

        4.2 生化系統(tǒng)

        采用接種馴化的方式培養(yǎng)活性污泥,能大大縮短培菌時間,有利于整個生化系統(tǒng)的快速啟動[9]。系統(tǒng)接種污泥來自某市工業(yè)區(qū)污水處理廠消化池內(nèi)污泥,接種污泥含水率98%左右,接種污泥量10 t。投加污泥后,悶曝2 ~4 d,使得污泥恢復活性開始進廢水。起初控制進水COD 500 mg/L;開啟好氧池(O池)曝氣系統(tǒng),控制O池DO在2~4 mg/L,逐步提高進水流量和進水濃度,其間,為了提高廢水的生化性,利于污泥生長,在生化池中投加適量葡萄糖營養(yǎng)劑。同時,根據(jù)水質水量情況調(diào)節(jié)污泥回流量,并定期排放剩余污泥。調(diào)試期約為30 d。

        4.2 MVR系統(tǒng)

        MVR主要有2個主要流程:(1)物料流程:原料液罐→進料泵→冷凝液預熱器→不凝氣預熱器→蒸汽預熱器→FC強制循環(huán)段→濃縮分離器;(2)二次蒸汽流程:二次蒸汽→蒸汽壓縮機→主換熱器→冷凝液罐→冷凝液預熱器??刂七M水條件:SS:200 mg/L、COD:400 mg/L、石油類:24 mg/L、氯離子:300 mg/L、F離子:12 mg/L、鉛:1 mg/L、鎳:5 mg/L、電導率:6.00×10-6。運行時,控制系統(tǒng)內(nèi)在-0.08 MPa,壓縮后蒸汽壓力不低于105 kPa;壓縮蒸汽溫度與壓縮前蒸汽溫差不低于16 ℃,且壓縮蒸汽溫度不低于101 ℃。

        運行中,由于廢水含COD較高,隨著蒸發(fā)進度進行,有機物富集,勢必影響蒸發(fā)系統(tǒng),故需要定期排放濃縮液,定排的周期以不影響蒸發(fā)器的蒸發(fā)量而定。

        5 運行效果

        經(jīng)過調(diào)試運行后,滿負荷運行2 個月,連續(xù)監(jiān)測各項水質指標平均值如表2 所示。

        表2 系統(tǒng)各單元運行效果

        由表2可見, 該工藝對于處理機械加工廢水效果良好、出水水質穩(wěn)定,出水可以達到《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920-2002)。同時,由數(shù)據(jù)看出,要想系統(tǒng)穩(wěn)定運行,必須嚴格控制調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水水質,從而減少廢水水質、水量等負荷對生化運行系統(tǒng)的沖擊。

        6 經(jīng)濟分析

        整個項目投資240萬元,主要耗能設備為MVR蒸發(fā)器,其動力消耗及運行成本預算見表3及表4,其余系統(tǒng)運行費用(包括電費、藥劑費)合計112元/d。綜上,整個系統(tǒng)運行費用(包括電費、藥劑費)合計1296.8元/d,折合噸水運行費用為162.1元/m3。水站每年回用中水:8 t/d×300 d=2400 t,節(jié)約自來水成本2400 t×6元=14400元。

        表3 蒸發(fā)器動力消耗

        表4 蒸發(fā)器小時運行成本預算

        7 結論

        (1)根據(jù)機加工廢水的特點及處理要求,選用隔油+混凝沉淀+二級氣浮+A/O生化+MBR+MVR的組合工藝,取得了良好的處理效果,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,最終出水水質優(yōu)于《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T 18920-2002)標準,可以滿足廠區(qū)沖廁、綠化及清洗地面的水質要求。

        (2)運行實踐結果表明,該項目回用率為100%,既大量減少污染排放,又能節(jié)約水資源,可以取得良好的經(jīng)濟效益、社會效應和環(huán)境效益,節(jié)能減排效果十分明顯。

        (3)項目總投資240萬元,整個系統(tǒng)運行費用合計1296.8元/d,折合噸水運行費用為162.1元/m3。每年回用廢水2400 t,節(jié)約自來水成本2400 t×6元=14400元。

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