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        超低排放改造后電除塵本體故障原因分析與治理

        2020-12-23 08:43:16田林峰華潤電力南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司江蘇南京210000
        化工管理 2020年35期
        關(guān)鍵詞:極線陽極板電除塵

        田林峰(華潤電力南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司,江蘇 南京 210000)

        1 概述

        南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司位于南京市長江北岸、六合國家級化工園區(qū)的中心,主要承擔(dān)園區(qū)八十余家化工企業(yè)生產(chǎn)用熱,其中一期工程建設(shè)2×35MW背壓發(fā)電機組+3×220t/h鍋爐,每臺爐配一臺蘭州電力修造廠生產(chǎn)的雙室四電場電除塵器,2015年將四電場改為旋轉(zhuǎn)極板電場,2017年實施超低排放改造,將電除塵內(nèi)部陰極線材質(zhì)由普通碳鋼更換為316L不銹鋼,灰斗內(nèi)襯316L不銹鋼板,陽極板利舊。其中電除塵內(nèi)部陰極線有鋸齒線和芒刺線兩種,鋸齒線分布在1~3電場,芒刺線安裝在4電場。超低排放改造后,電除塵運行期間發(fā)生電場嚴(yán)重閃絡(luò),部分電場短路跳閘,旋轉(zhuǎn)極板坍塌現(xiàn)象。停爐發(fā)現(xiàn)陰極線陽極板異常積灰,陰極線飛灰包裹。超低排放改造后電除塵運行參數(shù)經(jīng)常達到環(huán)保考核下限,還發(fā)生一次被迫停爐事件,已嚴(yán)重影響到發(fā)電機組安全、經(jīng)濟、環(huán)保運行。

        2 超低排放改造后電除塵本體故障原因分析

        2.1 陰極線陽極板搭橋原因

        根據(jù)跳閘電場搭橋極線照片可以看出極線兩端螺桿磨損嚴(yán)重(最薄處減薄2mm(原始6mm)),說明陰極線在運行時存在不同程度的晃動,使止退螺母點焊點脫焊,止退螺母松動和鎖緊螺母松動使極線從上部框架滑出,陰陽極搭橋短路跳閘,而極線積灰結(jié)垢加劇晃動、磨損。技改期間割除舊極線傷及陰極框架,極線與框架安裝時松緊不一致,部分極線受力大,在極線安裝工作全部完成后,使小框架內(nèi)極線受力均勻性調(diào)整失效,最終使整列框架受力不均,運行中容易發(fā)生極線彎曲變形、脫焊脫扣等現(xiàn)象,導(dǎo)致陰陽極搭橋短路而跳閘(圖1)。

        圖1 磨損極線螺栓磨損情況、極線彎曲變形、脫焊脫扣搭橋

        2.2 極線極板積灰分析

        每臺電除塵檢修期間,均發(fā)現(xiàn)內(nèi)部各個電場大量積灰,陰極線被飛灰嚴(yán)重包裹。2018年8月對電除塵內(nèi)包裹的陰極線積灰進行取樣分析,分析表明電除塵積灰氨含量偏高,2019年3月對空預(yù)器出口氧含量及NO含量進行檢測,發(fā)現(xiàn)NO數(shù)據(jù)有為0情況。兩者表明該類型鍋爐氨逃逸偏大,導(dǎo)致電除塵極線、極板上附著的積灰內(nèi)含有振打難以清除的鼻涕狀硫酸氫銨。

        2.3 脫硝參數(shù)控制對電除塵電場運行的影響

        通過查閱某臺爐2019年7月20日至2019年10月1日參數(shù)情況。發(fā)現(xiàn)2019年8月15日前后,該爐NOx排放有顯著降低,均值由24mg/Nm3降低至17mg/Nm3。8月15日后一二電場二次電壓由56~62kV升至64~69kV,脫硝排放值與電除塵二次電壓的相關(guān)性明顯。經(jīng)電除塵檢查以及清理后的參數(shù)變化,證明電場二次電壓的升高與電除塵硫酸氫銨凝結(jié)有關(guān)。而排口NOx長期控制在15mg/Nm3也能為氨逃逸偏大提供數(shù)據(jù)支撐(圖2)。

        2.4 旋轉(zhuǎn)極板坍塌

        旋轉(zhuǎn)極板電除塵工作原理[1]:旋轉(zhuǎn)陽極板在頂部驅(qū)動輪的帶動下緩慢地上下移動,粉塵在收塵區(qū)域被收集,附著在極板上的粉塵隨極板轉(zhuǎn)移到非收塵區(qū)域,被正反兩把旋轉(zhuǎn)清灰刷刷除,粉塵直接刷落于灰斗中,最大限度地減少二次揚塵。

        2.4.1 煙氣倒流對旋轉(zhuǎn)極板的影響

        由于公司一期設(shè)計三爐兩塔,其中#2爐煙氣既可以至#1脫硫塔也可至#2脫硫塔,加上引風(fēng)機和增加風(fēng)機進行“引增合一”改造,會發(fā)生煙氣漏入停運鍋爐現(xiàn)象,煙氣腐蝕性很強,作為電除塵最后一級旋轉(zhuǎn)電場首當(dāng)其沖,而旋轉(zhuǎn)極板的轉(zhuǎn)動部件中的鏈條極易因生銹腐蝕而導(dǎo)致卡澀,造成電機過載,嚴(yán)重時會將極板拉裂脫落,使旋轉(zhuǎn)電場陰陽極搭橋短路跳閘。

        2.4.2 旋轉(zhuǎn)電機倒轉(zhuǎn)對極板的影響

        電除塵在進行超低排放改造期間,電氣專業(yè)同步將電除塵低壓電機進行大修,由于旋轉(zhuǎn)電場的上下部位均有限位槽鋼組,保證掃帚毛刷向下旋轉(zhuǎn),中間極板向上運動,所以一般情況不容許電機反轉(zhuǎn),否則會造成限位槽鋼卡住極板,導(dǎo)致極板倒塌壓彎陰極線,使旋轉(zhuǎn)電場短路跳閘。

        南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司電除塵故障原因為超低排放改造后,排口運行參數(shù)控制偏低,噴氨量較大,使鍋爐氨逃逸增加,逃逸的氨在低溫省煤器后與接近露點的酸性氣體發(fā)生反應(yīng)生成粘性很強的硫酸氫銨,與飛灰一起附著在陰極線上,陰極線質(zhì)量陡增,加劇極線晃動,使極線止退螺母和鎖緊螺母松動脫落,陰陽極搭橋,電場跳閘。同時大量的含有硫酸氫銨的積灰附著力強,致使陰極線包裹嚴(yán)重,造成電暈封閉;陽極板積灰造成電場反電暈,電場閃絡(luò)頻發(fā)。同時積灰包裹在極線上,使二次電流下降,二次電壓升至額定值運行,直至電流達到環(huán)保考核下線。而母管制煙道擋板門不嚴(yán),臨爐煙氣倒流使旋轉(zhuǎn)極板鏈條被酸性氣體腐蝕,導(dǎo)致旋轉(zhuǎn)極板鏈條生銹卡澀,使其連接的的陽極板變形坍塌。

        圖2 電除塵電場運行參數(shù)與NOx數(shù)值

        3 采取的措施

        (1)對電除塵極線極板進行水沖洗,保持極線極板清潔,調(diào)整安裝工藝,將鋸齒線安裝先調(diào)整好陰極小框架,再根據(jù)順序調(diào)整好整列16個陰極框架[2]。小框架調(diào)整需采用在室外安裝好下鎖緊螺母,待極線固定在陰極框架上后安裝上鎖緊螺母,保證整個框架受力均勻。

        (2)規(guī)范電除塵內(nèi)部鎖緊螺母和止退螺母焊接點,禁止焊接在陰極框架上。同時在陰極線小框架上部70%~80%處增加一層對夾式扁鐵,減少故障陰極線與陽極板搭橋幾率。

        (3)停爐期間保持一臺引風(fēng)機運行,同時在引風(fēng)機出口增加插板門,隔絕煙氣,阻止煙氣倒流至電除塵腐蝕極板鏈條等轉(zhuǎn)動部件,避免因煙氣腐蝕而造成轉(zhuǎn)動部件腐蝕生銹、卡澀而導(dǎo)致短路現(xiàn)象發(fā)生。

        (4)加固旋轉(zhuǎn)極板限位組件,活動并更換鏈條連接銷,清除傳動鏈條上遺留工具、雜物,防止其松動造成極板跑偏卡澀。且電機檢修后保證旋轉(zhuǎn)方向正確,禁止反轉(zhuǎn)運行。

        (5)加強鍋爐氨逃逸治理,定期進行噴氨均勻性調(diào)整實驗,控制噴氨量;根據(jù)環(huán)保要求適當(dāng)提高排口控制參數(shù);運行期間進行退投低溫省煤器、調(diào)整鍋爐燃燒等方式進行在線清灰。

        4 治理效果

        采用以上措施對電除塵故障進行治理,電除塵運行參數(shù)穩(wěn)定(圖3)。參數(shù)顯示電除塵二次電壓在45kV就能滿足二次電流200mA的運行需要。通過對電除塵的治理,不僅滿足安全、環(huán)保需要,還通過降低二次電壓和二次電流達到節(jié)能降耗的目的。

        圖3 治理后電除塵運行參數(shù)

        5 結(jié)語

        超低排放改造后,固定極板(鋸齒線)加芒刺線(旋轉(zhuǎn)極板)方式的電除塵電場發(fā)生閃絡(luò)和陰陽極搭橋跳閘現(xiàn)象是一個普遍存在的難題,通過對電除塵故障原因進行查找分析及治理,對超低排放改造遺留的不足問題進行不斷優(yōu)化,基本上可以解決閃絡(luò)和跳閘問題,使機組運行安全性大為提高,避免環(huán)??己恕:罄m(xù)南京化學(xué)工業(yè)園熱電有限公司將考慮增加運行電場數(shù)量,進行電除塵分區(qū)改造;將電除塵陰極線由鋸齒線改為芒刺線,減少陰極線數(shù)量,改變陰極線安裝方式等方面進行改造,進一步保證電除塵安全運行。

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