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        Shell粉煤氣化爐破渣機的運行總結(jié)

        2020-12-21 20:53:50武志峰張恩光
        化肥設計 2020年6期

        武志峰,張恩光

        (河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 453800)

        破渣機作為氣化爐的關(guān)鍵設備,其運行好壞關(guān)乎裝置的長周期運行。越來越多的煤氣化裝置因破渣機的運行出現(xiàn)問題而被迫停車,造成較大的經(jīng)濟損失?,F(xiàn)結(jié)合河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)破渣機的運行經(jīng)驗,對常見故障及問題進行分析總結(jié)。

        1 Shell爐排渣流程

        Shell渣處理系統(tǒng)包括冷卻、造粒和排放三個過程。氣化爐容器的底部安裝有“水浴”(渣池V-1401),位于渣池上部的噴淋環(huán)為氣化爐連續(xù)提供噴淋水,噴淋環(huán)的安裝是為了提供浸濕飛灰和夾雜進渣池空間的未被氣化的煤粉。當液態(tài)渣進入渣池時,被固化并分散成顆粒。在渣到收集罐的途中,大的渣塊通過破渣機X-1401進行粉碎。渣池循環(huán)泵P-1401從V-1401中取液,打到渣池噴淋環(huán),這樣可使水形成一個從上至下的循環(huán),迫使渣排入渣收集器V-1402。排渣罐V-1403與渣收集器V-1402隔離泄壓,當泄到常壓后,V-1403內(nèi)的渣排入渣脫水槽T-1401,由撈渣機X-1402送上渣皮帶,而后渣鎖斗V-1403通過低壓循環(huán)水進行補水后由高壓氮氣對其充壓,當V-1402與V-1403壓差低時,打開聯(lián)通閥進行收渣,重復操作形成一個完整的排渣循環(huán)[1]。

        2 破渣機處堵渣的原因

        造成堵渣的原因主要有以下幾種:①氣化爐操作溫度偏低或者更換煤種后調(diào)整不及時,造成積渣;②激冷水流量偏低,水幕成型不好,熔融的渣激冷后產(chǎn)生的蒸汽進入渣口處,導致大塊渣未能及時破碎,造成破渣機處堵渣;③運行周期長,破渣機內(nèi)部件損壞未被及時發(fā)現(xiàn),引起故障停車,造成堵渣;④通過對大渣塊取樣分析,灰熔點偏高40℃,爐膛內(nèi)燃燒不充分,渣流動性減弱,造成氣化爐出現(xiàn)垮渣、堵渣情況;⑤氣化爐內(nèi)部燒嘴罩或膜式水冷壁存在泄漏,造成積渣情況的發(fā)生。

        破渣機停運后將影響氣化爐系統(tǒng)的正常排渣,進而迫使氣化爐因堵渣跳車,所以,破渣機的穩(wěn)定運行必須引起足夠的重視。

        3 堵渣后的處理方法

        Shell氣化爐的積渣現(xiàn)象可能發(fā)生在破渣機X-1401、V-1402和V-1403處。

        X-1401堵渣時,可通過手動操作將破渣機反轉(zhuǎn)來解決。如出現(xiàn)渣塊堵塞致X1401跳車時,現(xiàn)場全關(guān)滑板閥,在空載位置啟動,待破渣機啟動后,滑板閥開至10%進行加載,開20%、30%、50%進行加載,直至破渣機能夠正常運行。

        V-1402錐底堵渣時,用高壓補充水對V-1403充壓(高于氣化爐壓力0.5~0.8MPa),對錐底進行反沖排堵,在排堵過程中密切注意V-1401液位的變化。

        V-1403錐底堵渣時,現(xiàn)場開14XV0014旁路閥,對V-1403錐底進行反沖,或關(guān)小14FV0004,并關(guān)14XV0013、開14XV0014,對V-1403錐底進行反沖。

        4 關(guān)于破渣機的技改

        (1)原破渣機液壓動力裝置只安裝1臺油泵,一旦油泵出現(xiàn)問題,必將造成破渣機停運。通過技改增加1臺備用油泵,兩泵并聯(lián)安裝,進出口安裝球閥,電源增加轉(zhuǎn)換開關(guān),3min內(nèi)就可以倒泵運行,提高了破渣機的運行穩(wěn)定性。

        (2)破渣機是氣化關(guān)鍵設備,特別是在氣化爐運行不穩(wěn)定、有大渣塊產(chǎn)生時,會造成破渣機跳車。出現(xiàn)這種情況后,需要人工手動改變供油方向來改變破渣機的轉(zhuǎn)向,操作繁瑣,耗時較長,嚴重影響氣化爐的穩(wěn)定運行。經(jīng)技改后,增加了破渣機供油換向開關(guān),在破渣機跳車后能夠及時改變供油方向,從而保障破渣機能夠在第一時間恢復運行,避免因破渣機不啟動而造成氣化爐被迫停車事故的發(fā)生,提升了裝置的穩(wěn)定運行率。

        (3)因破渣機油壓高報達到16MPa后,系統(tǒng)邏輯會將破渣機滑板閥全開,之后大渣塊從破渣機處落下,導致V-1402底部堵塞,逼迫氣化爐降低負荷。將系統(tǒng)破渣機邏輯進行修改,待油壓高達16MPa后,破渣機雖跳車,但滑板閥保持原位。防止破渣機上方的大渣塊掉入V-1402底部,堵塞管道,造成二次事故。

        (4)近期停車檢查時,發(fā)現(xiàn)破渣機動齒由于腐蝕、磨損嚴重,已有一組動齒脫落,其余動齒在兩半結(jié)合面處的連接螺栓磨損嚴重,部分已脫落。針對此情況,龍宇煤化工對其采取焊接加固的方法,以增加破渣機動齒的剛性,保障了氣化爐的長周期運行。

        5 運行總結(jié)

        (1)破渣機運行情況需加強關(guān)注,滑板閥的開度正常保持在30%左右,嚴禁低于30%運行。中控密切關(guān)注好破渣機油壓變化,若油壓持續(xù)波動時,及時聯(lián)系現(xiàn)場人員,將破渣機滑板閥開度適當調(diào)大5%并反轉(zhuǎn),反轉(zhuǎn)啟動1min后,正轉(zhuǎn)啟動,若破渣機油壓仍較高,再次反轉(zhuǎn)啟動。破渣機正轉(zhuǎn)啟動時,滑板閥的開度保持在30%。

        (2)嚴格控制氣化爐的操作溫度,避免出現(xiàn)大幅波動,盡量避免渣塊產(chǎn)生。重點監(jiān)控13DI0040、13FY0047、落渣管溫度、固含量、手動分析的二氧化碳含量、渣池液位等參數(shù)變化,參數(shù)出現(xiàn)異常時,及時匯報。

        (3)每次排渣注意觀察X-1402電流變化趨勢,現(xiàn)場人員觀察渣量情況,如有問題,及時反饋。排渣時控制室注意觀察14PDI0020值的變化情況,如果14PDI0020在系統(tǒng)連通時壓差不降或者為正壓差,則對V-1402進行排堵。

        (4)檢查14FI0004流量是否正常(10Nm3/h),當14XV0013關(guān)閉、14XV0014打開時,14FI0004流量低,則在V-1403開始充水時打開14XV0014,對此管道進行清堵。出現(xiàn)堵渣1h內(nèi)未處理結(jié)束,及時匯報相關(guān)領導和調(diào)度,做好氣化爐降負荷停車準備。

        6 結(jié)語

        引起氣化爐破渣機跳車的原因是多方面的,首先應加強操作工的技能培訓,了解破渣機跳車帶來的危害。生產(chǎn)過程中加強設備的巡檢,提高對煤種變化、灰熔點變化、爐溫波動的關(guān)注度,加強渣層厚度變化的監(jiān)控,做到提早預防,做出正確判斷,采取有效措施保證氣化爐平穩(wěn)運行。做到煤質(zhì)來源穩(wěn)定,順利排渣是不難做到的,隨著技術(shù)人員不斷總結(jié)正反兩方面操作經(jīng)驗,Shell煤氣化長周期、穩(wěn)定運行的目標一定能夠?qū)崿F(xiàn)。

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