楊 林,劉博強,趙興國
(中國石油西南油氣田川東北作業(yè)分公司,四川 成都 610000)
高壓甲銨泵是尿素裝置的關鍵設備之一,能將中壓吸收塔回收的甲銨液送到高壓系統(tǒng),維持尿素合成塔反應水碳比平衡,保證尿素高壓系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。某石化公司將高壓甲銨泵由原柱塞式改為離心式,采用的離心泵為國內廠家生產制造的8級中速筒形離心泵,型號為SDT-100-120。其主要設計參數(shù)見表1。
表1 高壓甲銨泵技術參數(shù)
高壓甲銨泵組的主要設備有高壓甲銨泵、前置泵、增速機、電動機、泵組潤滑油系統(tǒng)、泵組機封沖洗水系統(tǒng)、泵組自動控制和監(jiān)控設備等。高壓甲銨泵結構見圖1,其主要結構特點如下:①內殼體為軸向剖分中心對稱雙蝸殼形式,流量小、揚程高、流道狹窄、鑄造難度大;②轉子為雙支撐結構,8級葉輪背對背對稱布置,軸向力自平衡;③采用軸向剖分內殼體和口環(huán),轉子動平衡后可整體安裝;④采用雙殼體結構,適宜輸送高溫、高壓的危險性介質;⑤徑向軸承采用可傾瓦結構,推力軸承采用菲舍爾結構。
高壓甲銨泵機械密封采用國內廠家制造的單端面集裝式機械密封,型號為CM02B-100-C082。機械密封輔助沖洗系統(tǒng)采用API682 PLAN32(見圖2),為甲銨泵和前置泵提供脫鹽水,并對各個機封進行冷卻沖洗。沖洗水系統(tǒng)包括機封沖洗水泵(一用一備)、沖洗水箱、過濾器、控制閥門、控制儀表等。沖洗水壓力為2.55MPa(g),流量為20L/min。
圖1 甲銨泵結構示意
圖2 PLAN32 示意注:FI—流量計;PI—壓力計;TI—溫度計
該泵安裝完成并進行單試和運行期間,機械密封及其沖洗系統(tǒng)有下列問題。
(1)甲銨泵用蒸汽冷凝液進行單試,運行前沖洗水壓力為1.0 MPa(g),前置泵入口壓力為0.40 MPa(g),在啟動運行5min后,因主泵的驅動側機械密封出現(xiàn)較大泄漏,手動緊急停泵。 經(jīng)拆檢機械密封發(fā)現(xiàn):機械密封的密封面有輕微的磨損;補償彈簧均有斷裂的現(xiàn)象(見圖3);靜環(huán)的防轉銷有不同程度的磨損且斷裂了兩根;解體泵體發(fā)現(xiàn)低壓側節(jié)流套與軸套黏死(見圖3),主軸處損傷,各級葉輪口環(huán)均磨損,遂決定更換主軸及各級密封環(huán),返廠進行維修安裝。
圖3 機械密封和泵軸上零部件損壞情況
(2)甲銨泵密封水系統(tǒng)泵自啟動試驗正常,但啟動后由于出口單向閥卡澀,造成密封水系統(tǒng)無法運行,更換出口單向閥后再投用。
(3)密封水泵自啟動聯(lián)鎖不動作,經(jīng)儀表人員整改后,運行正常。
(4)密封水系統(tǒng)各個法蘭密封墊不符合規(guī)格,啟動前逐個進行了更換。
(5)密封水泵為柱塞泵,出口壓力波動大時易造成壓力表損壞,單向閥組件使用周期短,每臺水泵運行兩周后必須對單向閥進行拆檢。
(1)通過拆檢驅動端機械密封發(fā)現(xiàn),機械密封動環(huán)由定位銷直接固定在軸套上。經(jīng)分析認為,機械密封材質是碳化硅,屬于易碎材質,不能承受太大作用力,泵在高速旋轉中,此時定位銷處產生的離心力直接作用在機械密封動環(huán)上,使動環(huán)定位銷處產生裂紋,隨著裂紋的發(fā)展擴大,最終造成動環(huán)破碎。通過查閱甲銨泵設計圖紙,平衡轂與節(jié)流套之間間隙為0.40mm,機械密封摩擦副靠近節(jié)流套,動環(huán)破碎使整個密封腔體磨損抱死,造成節(jié)流套、各級葉輪口環(huán)的磨損,甚至導致泵軸損壞。
(2)密封沖洗水系統(tǒng)是廠家外購配套設備,其質量差會造成密封水系統(tǒng)運行中出現(xiàn)諸多小問題。
(1)針對機械密封摩擦副損壞的問題,進行動環(huán)定位改造。通過對機械密封損壞原因進行分析,發(fā)現(xiàn)引起動環(huán)損壞的原因是因為定位銷直接作用在動環(huán)上,而動環(huán)材質碳化硅屬于易碎性材質。因此,對動環(huán)定位進行改造,避免動環(huán)發(fā)生破碎,從而避免因機械密封摩擦副破裂造成泵體振動、泵軸偏離中心位置造成轉子件和定子件磨損等問題。
采取將動環(huán)鑲嵌在鋼座內,動環(huán)與鋼座之間為三面接觸,通過鋼座與定位銷連接,從而避免定位銷直接作用在動環(huán)上,這樣就成功將動環(huán)所受定位銷的作用力由點擴散成面,使動環(huán)受力均勻,不會因為某一點受力較大而造成碳化硅碎裂。動環(huán)定位改造前后對比見圖4。
圖4 動環(huán)定位改造前后對比示意
(2)針對密封沖洗水系統(tǒng)質量差產生的小問題,通過廠家和平時整改解決。
(3)針對密封水泵出口壓力波動大造成壓力表、單向閥損壞的問題,決定擇機更換密封水泵,由柱塞泵更換為離心式泵,延長該泵運行時間。
通過對機械密封和沖洗水系統(tǒng)的改造,高壓甲銨泵在運行中沒有再發(fā)生因機封泄漏而引發(fā)的次生事故,高壓甲銨泵能夠滿足生產的需要,本次解決問題的成功經(jīng)驗也能為同類型離心泵提供借鑒。