程勇 朱鋒 李浩 周新宙
摘要:煙葉復(fù)烤作為打葉復(fù)烤加工工藝中必不可少的重要環(huán)節(jié),其作用在于調(diào)控?zé)熑~水分、去雜保香、滅蟲(chóng)滅菌,使片煙更適合貯存、醇化。針對(duì)目前烤片機(jī)水分控制精度不夠、人工調(diào)控反應(yīng)慢等問(wèn)題,作者將常規(guī)PID控制與閉環(huán)控制原理相結(jié)合,利用機(jī)尾紅外水分儀進(jìn)行水分檢測(cè),以回潮區(qū)霧化噴水量及機(jī)尾雙向皮帶轉(zhuǎn)向?yàn)檎{(diào)控手段,設(shè)計(jì)出多個(gè)操作變量的煙葉復(fù)烤四重控制模式,有效提高烤片機(jī)出口煙葉水分的控制精度。
關(guān)鍵詞:煙葉復(fù)烤;煙葉水分;PID控制;四重控制
隨著時(shí)代的進(jìn)步與發(fā)展,卷煙工業(yè)企業(yè)對(duì)復(fù)烤后煙葉水分要求不再僅限于合格,同時(shí)還要求同批次煙葉水分均勻穩(wěn)定。為了獲得較好的控制效果,復(fù)烤廠對(duì)烤片機(jī)溫度采用了PID控制,而對(duì)出口煙葉水分未有較好的控制策略,主要依靠人工手動(dòng)調(diào)節(jié)參數(shù),使出口煙葉水分達(dá)到客戶要求的合格范圍內(nèi),導(dǎo)致烤片機(jī)煙葉水分調(diào)控存在控制精度不夠、調(diào)控反應(yīng)速度慢等問(wèn)題,也滿足不了目前客戶對(duì)復(fù)烤煙葉水分均勻性的要求。
常規(guī)PID控制由于其簡(jiǎn)單方便、適用性強(qiáng)等特點(diǎn),廣泛運(yùn)用于工業(yè)企業(yè)控制過(guò)程中,但對(duì)于煙葉復(fù)烤這種多干擾、強(qiáng)耦合、不確定的過(guò)程控制,難以實(shí)現(xiàn)有效調(diào)控[1-2]。為此,考慮回潮區(qū)霧化噴水量對(duì)復(fù)烤煙葉水分的調(diào)控最具直接性和有效性,作者有效規(guī)避了煙葉復(fù)烤過(guò)程中溫度與水分之間的耦合作用,以調(diào)控回潮區(qū)濕度為突破口,結(jié)合常規(guī)的PID控制與閉環(huán)控制原理,設(shè)計(jì)了多個(gè)操作變量的四重控制模式。
1?系統(tǒng)設(shè)計(jì)
目前,大多復(fù)烤廠基本采用的是以基于PID溫度控制為輔,人工調(diào)控為主的一種傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)。該控制方法易受人為因素影響,對(duì)烤片機(jī)擋車工技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)要求較高,不易實(shí)現(xiàn)烤片機(jī)煙葉水分在較小范圍內(nèi)波動(dòng)需求,達(dá)不到客戶預(yù)期效果。
作者借鑒預(yù)控圖理論,制定了水分分布圖(如圖1所示),并針對(duì)烤片機(jī)機(jī)尾煙葉水分處于不同范圍,制定了相應(yīng)的調(diào)控策略,最終形成了煙葉復(fù)烤的四重控制模式。
如圖1所示,C區(qū)位目標(biāo)區(qū)域,機(jī)尾煙葉水分理想控制范圍;A、B區(qū)為預(yù)警區(qū)域,其中B區(qū)為輕度警戒區(qū)、A區(qū)位高度警戒區(qū);A區(qū)之外為不合格區(qū)域。
調(diào)控原理:①當(dāng)機(jī)尾檢測(cè)水分落在C區(qū)(理想狀態(tài))時(shí),烤片機(jī)不做任何調(diào)控;②當(dāng)機(jī)尾檢測(cè)水分落在B區(qū)時(shí),烤片機(jī)程序通過(guò)PID算法,直接調(diào)節(jié)回潮區(qū)高壓水泵頻率,實(shí)現(xiàn)煙葉水分微調(diào),使煙葉水分落在目標(biāo)區(qū)域C區(qū)中;③當(dāng)機(jī)尾檢測(cè)水分落在A區(qū)時(shí),烤片機(jī)程序自動(dòng)調(diào)控霧化噴嘴開(kāi)啟對(duì)數(shù),實(shí)現(xiàn)烤片機(jī)煙葉水分的快速調(diào)節(jié),使煙葉水分落在目標(biāo)區(qū)域C區(qū);④當(dāng)機(jī)尾檢測(cè)水分落在A區(qū)之外(不合格)時(shí),烤片機(jī)將自動(dòng)開(kāi)啟煙葉進(jìn)柜功能,待煙葉水分合格后,自動(dòng)關(guān)閉進(jìn)柜功能,出庫(kù)煙葉進(jìn)入下一工序。
2?方案實(shí)施
2.1硬件方面
針對(duì)霧化噴嘴易堵塞的問(wèn)題,對(duì)烤片機(jī)水箱進(jìn)水管道進(jìn)行了改造,在水箱前加裝了疏水閥和進(jìn)水過(guò)濾器。通過(guò)兩周的使用觀察,8對(duì)(16組)霧化噴嘴點(diǎn)檢結(jié)果均正常,為煙葉水分調(diào)控有效實(shí)施提供了硬件保障。
2.2 軟件方面
2.2.1 干燥區(qū)、冷房溫度控制
修改干燥區(qū)、冷房基于PID控制器的鋸齒式溫度調(diào)控法,依據(jù)煙葉來(lái)料特性、流量、溫度T梯度變化,整定PID參數(shù)設(shè)置[3],實(shí)現(xiàn)了干燥區(qū)、冷房溫度平穩(wěn)控制,降低了煙葉水分因干燥不均勻帶來(lái)的差異性。
2.2.2 出口水分儀檢測(cè)
考慮因烤片機(jī)機(jī)尾葉片結(jié)構(gòu)檢測(cè)取樣等干擾引起的水分儀檢測(cè)值異常情況,作者結(jié)合水分儀檢測(cè)頻率,修改烤后水分檢測(cè)反饋程序,并對(duì)此類異常值進(jìn)行合理剔除,避免響應(yīng)程序誤反應(yīng)。
2.2.3 水泵頻率控制
增設(shè)煙葉水分判斷機(jī)制程序和水泵頻率PID控制程序。其工作原理為:(1)通過(guò)設(shè)定高壓水泵頻率上下限,確保八組霧化噴嘴霧化效果;(2)通過(guò)實(shí)時(shí)水分檢測(cè)值與設(shè)定值的偏差,判斷當(dāng)前水分所在區(qū)域是否為輕度警戒區(qū)(B區(qū));(3)若檢測(cè)水分處于B區(qū)時(shí),通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)值與設(shè)定值進(jìn)行比較,利用PID算法計(jì)算水泵頻率輸出控制值。通過(guò)改變回潮區(qū)高壓水泵頻率,可實(shí)現(xiàn)回潮區(qū)霧化水量控制,促使出口煙葉水分處于目標(biāo)區(qū)域。
2.2.4 霧化噴嘴啟停控制
增設(shè)判斷機(jī)制程序、霧化噴嘴調(diào)控運(yùn)算程序以及回潮區(qū)霧化噴嘴調(diào)控執(zhí)行程序。其工作原理為:(1)通過(guò)實(shí)時(shí)水分檢測(cè)值與設(shè)定值的偏差,判斷當(dāng)前水分所在區(qū)域是否處于嚴(yán)重警戒區(qū)(A區(qū));(2)當(dāng)前水分處于A區(qū)時(shí),若當(dāng)前水分檢測(cè)值高于設(shè)定值,回潮區(qū)將關(guān)閉一對(duì)處開(kāi)啟狀態(tài)且最靠近烤季出口的霧化噴嘴;若當(dāng)前水分檢測(cè)值低于設(shè)定值,回潮區(qū)將開(kāi)啟一對(duì)暫處開(kāi)啟狀態(tài)且最靠近烤季出口的霧化噴嘴;(3)考慮霧化噴嘴停啟對(duì)煙葉水分影響較大,且紅外水分儀設(shè)在在烤片機(jī)機(jī)尾,對(duì)調(diào)節(jié)效果反饋具有一定延時(shí)性,故在霧化噴嘴每關(guān)或啟一次后,設(shè)有一定的停滯時(shí)間。
2.2.5 自動(dòng)進(jìn)柜調(diào)控
新增了煙葉水分判斷機(jī)制程序和烤片機(jī)出口自動(dòng)進(jìn)柜程序,對(duì)檢測(cè)水分不合格煙葉自動(dòng)進(jìn)行進(jìn)柜處理。待煙葉水分合格15s后,自行關(guān)閉進(jìn)柜功能,出口煙葉進(jìn)入下一工序。
3?效果驗(yàn)證
3.1 設(shè)備及材料
設(shè)備:9000kg/h打葉復(fù)烤生產(chǎn)線,LA34001S(34kg,0.1g)型電子天平(德國(guó)SARTORIUS公司),CPA223S型電子天平(感量0.001g,德國(guó)SARTORIUS公司),BINDER FED240型恒溫干燥箱。
材料:復(fù)烤廠16、17烤季加工的10個(gè)相同等級(jí)批次煙葉。
2.3.2 方案設(shè)計(jì)
方案設(shè)計(jì)如表1所示,通過(guò)對(duì)改進(jìn)后17烤季加工的10批次煙葉加工進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),以驗(yàn)證自動(dòng)控制模式對(duì)復(fù)烤成品批內(nèi)含水率變異系數(shù)的影響。試驗(yàn)后,選取改造前16烤季加工的同等級(jí)煙葉進(jìn)行對(duì)比研究。
2.3.3 結(jié)果與分析
對(duì)實(shí)驗(yàn)選取的10個(gè)同等級(jí)批次煙葉加工進(jìn)行監(jiān)測(cè),統(tǒng)計(jì)其改進(jìn)前后的復(fù)烤成品批內(nèi)含水率變異系數(shù)如表2所示。
復(fù)烤成品含水率變異系數(shù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)描述統(tǒng)計(jì)表如表3所示。從均值上看,17烤季加工批次成品片煙水分變異系數(shù)均值更小,即水分波動(dòng)更為穩(wěn)定。
復(fù)烤成品含水率變異系數(shù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)方差分析表如表4所示:
由表4可知,不同的控制模式對(duì)復(fù)烤成品含水率變異系數(shù)在α=0.05置信水平上存在顯著影響。由此可說(shuō)明,基于多重控制策略的自動(dòng)調(diào)控程序?qū)?fù)烤煙葉水分穩(wěn)定性調(diào)控效果顯著。
結(jié)語(yǔ)
通過(guò)常規(guī)的PID控制與閉環(huán)控制原理相結(jié)合,形成多個(gè)操作變量的四重控制模式,能有效提高KG233C型葉片復(fù)烤機(jī)的含水率控制能力,降低復(fù)烤成品批內(nèi)含水率變異系數(shù)。
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作者簡(jiǎn)介:程勇,男,湖北煙草金葉復(fù)烤有限責(zé)任公司,工藝質(zhì)量管理員。