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        燒結(jié)環(huán)冷機(jī)下料口閘門改造

        2020-12-13 08:26:20賈文平舒勇志張輝郭千年馮旭
        冶金設(shè)備 2020年3期
        關(guān)鍵詞:放料膠帶機(jī)冷機(jī)

        賈文平 舒勇志 張輝 郭千年 馮旭

        (寧波鋼鐵有限公司煉鐵廠 浙江寧波 315800)

        1 前言

        寧波鋼鐵燒結(jié)一期460m2環(huán)冷機(jī)卸礦漏斗下料口原設(shè)計(jì)采用電液閘門控制料流,在電液閘門轉(zhuǎn)軸位置一側(cè)設(shè)置旋轉(zhuǎn)編碼器,反饋至中央控制室顯示閘門開度,配合頭部攝像頭觀察料流情況,經(jīng)過多年運(yùn)行、閘門內(nèi)部磨損嚴(yán)重,且修補(bǔ)困難,檢修閘門內(nèi)部作業(yè)環(huán)境差,且在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)卡大塊停機(jī),處理難度極大,安全風(fēng)險(xiǎn)極高,為此閘門改型事關(guān)燒結(jié)能否正常順產(chǎn)。

        2 電液閘門使用現(xiàn)狀

        燒結(jié)環(huán)冷機(jī)下料口是整個(gè)燒結(jié)礦流程咽喉部位,環(huán)冷機(jī)冷卻后的成品燒結(jié)礦經(jīng)電液閘門進(jìn)入下游膠帶機(jī)運(yùn)輸,原閘門安裝位置見圖1,其下游膠帶機(jī)帶速1.25m/s,膠帶機(jī)帶寬B=1400mm,膠帶機(jī)運(yùn)輸量Q≤1100t/h;其上游環(huán)冷機(jī)處理能力900t/h~1100t/h,由于環(huán)冷機(jī)由75個(gè)臺(tái)車組成一個(gè)正多邊形,環(huán)冷機(jī)下料不是均勻下料,而是隨著臺(tái)車運(yùn)行呈周期脈沖形式,但下游膠帶機(jī)要求盡可能物料料流均勻,不然料頭堆積在下游膠帶機(jī)頭部撒料,下料口閘門不僅要實(shí)現(xiàn)上游不停機(jī)關(guān)閉功能,還要實(shí)現(xiàn)物料高峰控制料流的功能,最初設(shè)置有旋轉(zhuǎn)編碼器,反饋閘門開度至中央控制室,配合頭部攝像頭觀察料流情況,操作員要憑經(jīng)驗(yàn)、配合環(huán)冷機(jī)機(jī)速,設(shè)定閘門開度,經(jīng)過長期運(yùn)行,物料沖刷、磨損嚴(yán)重,逢停必修,多次修補(bǔ),導(dǎo)致閘門密封變差,現(xiàn)場環(huán)境極差,閘門開度設(shè)定旋轉(zhuǎn)編碼器故障極高,無法正常反饋或現(xiàn)場顯示不準(zhǔn)確,時(shí)有導(dǎo)致現(xiàn)場卡?;虿幌铝?,處理難度極大,處理卡料極易造成安全事故,為此閘門改型勢在必行。

        圖1 原閘門安裝位置示意圖

        3 新閘門結(jié)構(gòu)形式及技術(shù)要點(diǎn)

        3.1 閘門結(jié)構(gòu)形式

        降低物料落差、降低物料流速,方便內(nèi)部檢修,擴(kuò)大閘門內(nèi)部空間尺寸是決定閘門結(jié)構(gòu)形式主要因素。由于閘門所處位置特殊,內(nèi)部檢修困難,為此需要擴(kuò)大閘門內(nèi)部空間尺寸,但最底部下料口尺寸需滿足控制物料料流的作用,在滿足控制料流前提下,盡可能利用現(xiàn)場空間,擴(kuò)大閘門內(nèi)部尺寸,增加儲(chǔ)料臺(tái)階,臺(tái)階上設(shè)置高鉻鑄鐵耐磨方鋼,提高閘門使用壽命,延長閘門檢修周期,降低檢修費(fèi)用。

        新、舊閘門尺寸對(duì)比見圖3與圖2。

        圖2 舊閘門尺寸圖

        通過圖2與圖3對(duì)比,不難發(fā)現(xiàn),閘門寬度方向由舊閘門800mm放大至新閘門1620mm,閘門長度方向,沿物料前進(jìn)方向閘門卸料口前移將600mm,通過以上手段增加閘門內(nèi)部物料流通截面積,有效降低物料流速,減少物料對(duì)側(cè)壁的沖刷,減少揚(yáng)塵,并將原垂直的側(cè)壁改為3層階梯狀,在階梯上部設(shè)置高鉻鑄鐵耐磨方鋼,檢修時(shí)只要更換臺(tái)階上部方鋼即可,檢修方便,時(shí)間短,工作量小。

        圖3 新閘門尺寸圖

        3.2 料流控制

        控制料流寬度,減少下游膠帶機(jī)頭部撒料,由于下游膠帶機(jī)頭部設(shè)置有過渡托輥組由原35度逐漸過渡至20度、10度,至頭輪處膠帶變平,導(dǎo)致膠帶上物料堆積角發(fā)生變化,物料直接從膠帶上撒落,造成清理工作量大,為此需有效控制閘門下料口寬度及高度是解決頭部撒落料關(guān)鍵技術(shù)。為此經(jīng)過多次試驗(yàn),采用閘門下沿尺寸為長度為500mm,寬度為600mm,根據(jù)膠帶機(jī)帶速、帶寬等參數(shù)經(jīng)過計(jì)算物料在膠帶機(jī)頭尾部堆積,溜槽下沿距離膠帶面200mm,根據(jù)成品燒結(jié)礦(運(yùn)動(dòng))堆積角安息角為30度(帶速1.25m/s),按照《DTⅡ(A)型帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)》式(3.3-1)計(jì)算膠帶機(jī)輸送帶上允許的最大物料橫截面積[3]:輸送帶上允許的最大物料橫截面積[1]:

        式中:b—輸送帶可用寬度,m;

        B≤2m時(shí),b=0.9B-0.5

        B≥2m時(shí),b=B-0.25m;由于下游膠帶機(jī)帶寬B=1400mm,所以b=1.15m;

        l3—中間輥長度;經(jīng)查l3=0.53m;

        θ—物料的運(yùn)動(dòng)堆積角;查《DTⅡ(A)型帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)》表2-1得θ=30°;

        λ—托輥架傾角;由于膠帶機(jī)進(jìn)入頭部時(shí)托輥架角度過渡至0度,所以λ=0度。

        所以:S=S1+S2=0.2204(m2)

        根據(jù)輸送帶上允許最大物料橫截面積計(jì)算下游膠帶機(jī)輸送能力:

        根據(jù)《DTⅡ(A)型帶式輸送機(jī)設(shè)計(jì)手冊(cè)》式(3.3-4)~式(3.3-6)計(jì)算下游膠帶機(jī)輸送能力[1]:

        Q =3.6Sνkρ=1686(t/h)

        式中:Q—輸送量,t/h;

        ν—帶速,m/s;

        ρ—密度,kg/m3;

        S—最大堆積面積,m2;

        k—輸送機(jī)傾斜系數(shù)。

        計(jì)算得下游膠帶機(jī)最大輸送量Q=1686t/h;滿足上下游設(shè)備生產(chǎn)能力,且物料在膠帶機(jī)頭部過渡托輥架至傳動(dòng)滾筒區(qū)域不至于撒落料,降低清料勞動(dòng)強(qiáng)度以及下游設(shè)備故障。

        3.3 放料口能力驗(yàn)算

        放料口尺寸選擇以及閘門通過量核算避免閘門出現(xiàn)卡大塊,消除卡大塊處理安全隱患。

        根據(jù)放料口尺寸選擇公式[2]

        式中:a—方形或矩形放料口短邊長度,(單位:mm);

        A、B—矩形放料口邊長,B>A(單位:mm);

        式中:k—系數(shù),當(dāng)最大塊料組(1 dmax~0.8 dmax之間的塊料總和)含量較少(小于10%時(shí))取0.8;當(dāng)含量較多(大于10%時(shí))取1;

        ψ—物料的內(nèi)摩擦角,度;

        K—系數(shù),篩分過的物料取2.6,原物料取2.4。

        根據(jù)《現(xiàn)代冶煉設(shè)備選型與計(jì)算實(shí)用手冊(cè)》表2-3-1常用物料摩擦系數(shù)值,燒結(jié)礦內(nèi)摩擦系數(shù)0.93-1.14,取1,對(duì)應(yīng)內(nèi)摩擦角ψ=45°,K=2.4。

        經(jīng)過計(jì)算所得a≥293mm;由于實(shí)際選擇a=600mm,滿足閘門放料要求,避免由于閘門下料口尺寸偏小導(dǎo)致卡大塊停機(jī),減少卡大塊處理安全風(fēng)險(xiǎn)。

        驗(yàn)算閘門放料口通過能力是否滿足生產(chǎn)需求,根據(jù)閘門排放能力計(jì)算[2]

        式中:Q—放料口物料通過能力,t/h;

        γ—物料堆比重,t/m3;

        F—放料口面積,m2;

        矩形放料口F =(a-db)(b-db)(a>b矩形放料口邊長,m)

        (db物料標(biāo)準(zhǔn)塊度,此次計(jì)算按照最大塊尺寸0.15m計(jì)算)

        ν—物料流出速度(m/s),物料流出速度與物料的初抗剪強(qiáng)度(物料間的附著力)及物料的內(nèi)摩擦角有關(guān),底開矩形放料口:放料口水力半徑R=0.133(m);物料臨界水力半徑Re==0.0027(m);由于R》Re,物料流出速度按照公式 ν =λ

        計(jì)算所得ν=1(m/s)

        式中:φ—物料的內(nèi)摩擦角,度;

        f—物料的內(nèi)摩擦系數(shù);

        λ—放料系數(shù),塊燒結(jié)礦及焦炭可按0.4考慮;

        g—自由落體重力加速度9.81m/s2。

        物料的內(nèi)摩擦系數(shù)f與內(nèi)摩擦角φ的關(guān)系為f=tgφ,燒結(jié)礦內(nèi)摩擦系數(shù)為0.97-1.14,取1。

        經(jīng)過計(jì)算,閘門每小時(shí)放料能力Q =3600γFν=179

        由于環(huán)冷機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)量為每小時(shí)900t/h~1100t/h;下游膠帶機(jī)設(shè)計(jì)運(yùn)輸量為1100t/h;完全滿足上下游設(shè)備使用要求。且完全可以避免閘門處卡大塊燒結(jié)礦,減少卡大塊導(dǎo)致燒結(jié)機(jī)停機(jī),降低主線設(shè)備故障率,減少開停機(jī)且避免卡大塊處理安全風(fēng)險(xiǎn)。

        3.4 改變閘門結(jié)構(gòu),減少揚(yáng)塵

        由圖2可以看到,將閘門翻板放置在閘門內(nèi)部,翻板軸穿過閘門側(cè)壁處設(shè)計(jì)密封裝置,翻板軸置于閘門臺(tái)階下部,避免物料沖刷,將閘門徹底密封,并將閘門下料口前側(cè)面做成活動(dòng)人孔門,方便檢修人員、器具、備件進(jìn)出,檢修結(jié)束將前側(cè)面密封做好,插銷關(guān)閉即可。此結(jié)構(gòu)亦方便閘門卡大塊處理,一旦出現(xiàn)卡停,將閘門前側(cè)面打開,將大塊物料從前部卸至下游膠帶即可,極大降低卡大塊處理速度和難度。

        4 使用效果

        此閘門從2016年5月上機(jī),至今已使用36個(gè)月,通過2015年及2017年環(huán)冷機(jī)卸礦閘門卡停次數(shù)、時(shí)間統(tǒng)計(jì)表見表1。

        2017年環(huán)冷機(jī)卸礦閘門卡停次數(shù)、時(shí)間統(tǒng)計(jì)見表2。

        表1 2015年環(huán)冷機(jī)閘門卡停故障統(tǒng)計(jì)

        表2 2017年環(huán)冷閘門卡停故障統(tǒng)計(jì)

        對(duì)比表1表2,看出此閘門使用效果良好,從2015年的月均卡停2次,至2017年月均0.5次,故障時(shí)間從月均0.5小時(shí),下降至0.15小時(shí);大大降低燒結(jié)環(huán)冷機(jī)下料口卡大塊停機(jī)故障,減少處理卡大塊停機(jī)安全風(fēng)險(xiǎn),減少膠帶機(jī)頭部撒料,降低清料勞動(dòng)量。

        5 結(jié)論

        通過對(duì)現(xiàn)場空間合理利用,對(duì)環(huán)冷機(jī)下樓口閘門降低落差,降低流速,增大閘門內(nèi)部空間,減少物料磨損、沖擊,延長使用壽命,增大空間,降低閘門卡料故障,并通過對(duì)閘門下料口收口、前延,控制物料在下游膠帶機(jī)上截面高度等措施,避免膠帶機(jī)頭部灑落料,同步解決閘門密封問題,減少現(xiàn)場揚(yáng)塵,通過使用實(shí)踐,充分證明該閘門設(shè)計(jì)改型實(shí)踐,使用效果良好,值得推廣。

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