程 猛 呂博儒
(東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司,四川 德陽(yáng)618000)
為滿(mǎn)足電網(wǎng)上網(wǎng)頻率的要求,水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行時(shí),需保證水輪發(fā)電機(jī)組在不同工況和負(fù)載下轉(zhuǎn)速恒定。為實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速恒定,水輪機(jī)是通過(guò)調(diào)速器根據(jù)檢測(cè)轉(zhuǎn)速偏差值發(fā)出調(diào)節(jié)指令,通過(guò)操作油壓變化控制接力器動(dòng)作,帶動(dòng)導(dǎo)水機(jī)構(gòu),調(diào)節(jié)導(dǎo)葉開(kāi)度,從而改變機(jī)組流量來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),以達(dá)到機(jī)組轉(zhuǎn)速在規(guī)定范圍內(nèi)運(yùn)行[1]。
接力器桿頭就是將接力器的操作力傳遞給導(dǎo)水操作機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵部件。大型混流式水輪機(jī)接力器桿頭連接結(jié)構(gòu)傳遞接力器操作力載荷大(三峽機(jī)組最大操作力約為3500KN),桿頭所受應(yīng)力交變頻率高,應(yīng)力幅值變化大,桿頭結(jié)構(gòu)抗疲勞要求高。
桿頭的安全性和可靠性,對(duì)整個(gè)水輪發(fā)電機(jī)組尤為重要。如果桿頭聯(lián)接出了問(wèn)題,將嚴(yán)重影響機(jī)組開(kāi)機(jī)和運(yùn)行。
三峽、溪洛渡等機(jī)組接力器桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)為整體桿頭結(jié)構(gòu),整體桿頭為鑄件(如圖1),桿頭與活塞桿通過(guò)螺紋聯(lián)接,與推拉桿通過(guò)推拉桿銷(xiāo)聯(lián)接。
根據(jù)已投運(yùn)電站安裝反饋,傳統(tǒng)整體桿頭電站安裝困難,大螺紋安裝時(shí)接力器中心和桿頭中心對(duì)正困難,螺紋安裝時(shí)易出現(xiàn)軸線不正,造成桿頭內(nèi)外螺紋咬合卡死等問(wèn)題,造成安裝事故,嚴(yán)重時(shí)將影響電站機(jī)組安裝和發(fā)電目標(biāo)[2]。
帶外螺紋活塞桿在外螺紋根部存在應(yīng)力集中,國(guó)內(nèi)已投運(yùn)的電站曾出現(xiàn)該位置疲勞斷裂[3]。
隨著水輪機(jī)出力的增加,桿頭傳遞的操作力也在增加,針對(duì)于原結(jié)構(gòu)桿頭為鑄件,從材料方面改善是有限的,最終結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)只能增大桿頭結(jié)構(gòu)尺寸和重量,電站安裝時(shí)整體桿頭越重,裝配越困難。有些電站反映在機(jī)組檢修時(shí),整體桿頭難以拆下。
圖1 整體桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)
本文通過(guò)創(chuàng)新設(shè)計(jì)接力器桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu),新結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期,解決了原整體桿頭存在的問(wèn)題:
2.1 新結(jié)構(gòu)徹底消除由于桿頭自身重量大所引起的安裝和拆卸困難問(wèn)題。
2.2 大幅改善安裝過(guò)程中螺紋容易咬合粘連的問(wèn)題。
2.3 通過(guò)應(yīng)用TRIZ 創(chuàng)新方法,新結(jié)構(gòu)解決了活塞桿根部應(yīng)力集中的問(wèn)題。
按白鶴灘水輪機(jī)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),經(jīng)過(guò)計(jì)算滿(mǎn)足要求的接力器整體桿頭如圖1,部件重量總重為3411kg,其中整體桿頭重量為1763kg。
通過(guò)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì),新桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)如圖2,經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)計(jì)算,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)重量可以減輕,整體結(jié)構(gòu)滿(mǎn)足強(qiáng)度要求的,桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)總重量為1996kg,最終的推拉桿銷(xiāo)重量為750kg。
圖2 創(chuàng)新方案1
對(duì)創(chuàng)新方案1,進(jìn)行有限元計(jì)算和疲勞計(jì)算分析,計(jì)算結(jié)果顯示活塞桿根部應(yīng)力偏高,不滿(mǎn)足要求。
通過(guò)分析優(yōu)化設(shè)計(jì)根部結(jié)構(gòu),共設(shè)計(jì)出三種優(yōu)化后活塞桿根部結(jié)構(gòu),以期改善和解決根部應(yīng)力集中的問(wèn)題,通過(guò)有限元分析,應(yīng)力最大值均出現(xiàn)在拉工況時(shí),方案一最大值為504.5Mpa,方案二最大值為506.0 Mpa,方案三為483.3 Mpa。
從計(jì)算結(jié)果看,創(chuàng)新方案1 存在根部應(yīng)力集中問(wèn)題,根據(jù)應(yīng)力副、循環(huán)次數(shù)和S-N 曲線計(jì)算出,方案二活塞桿壽命最長(zhǎng),僅31.67 年,方案一和方案三壽命僅不足15 年。不滿(mǎn)足合同保證至少40 年的要求。如果運(yùn)行過(guò)程中活塞桿根部出現(xiàn)疲勞斷裂,發(fā)電機(jī)組不能運(yùn)行,且整根活塞桿需要返廠更換。
圖3 活塞桿根部圓角優(yōu)化方案
表1 各工況應(yīng)力計(jì)算結(jié)果
為徹底解決創(chuàng)新方案1 中活塞桿根部應(yīng)力集中,利用TRIZ創(chuàng)新方法中的分割原理,把形成根部圓角的部件分割開(kāi)來(lái)。通過(guò)創(chuàng)新設(shè)計(jì)原帶外螺紋活塞桿,分離為活塞桿和雙頭螺柱,徹底消除根部應(yīng)力集中,二者通過(guò)螺紋把合聯(lián)接。
圖4 創(chuàng)新方案2
圖5 活塞桿改善前后根部應(yīng)力計(jì)算
通過(guò)有限元計(jì)算,新結(jié)構(gòu)消除了原結(jié)構(gòu)根部應(yīng)力集中問(wèn)題。活塞桿最大拉應(yīng)力從506MPA 降低至161.76MPA,降低約67%,并小于材料的許用應(yīng)力,結(jié)構(gòu)安全。
新桿頭結(jié)構(gòu)(如圖4)包括活塞桿(內(nèi)螺紋),雙頭螺柱,推拉桿銷(xiāo),超級(jí)螺母和推拉桿等。新桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),消除了活塞桿根部應(yīng)力集中問(wèn)題,桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)工藝性提高,顯著降低生產(chǎn)難度,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單并且安裝便利。應(yīng)用TRIZ 創(chuàng)新方法使高成本活塞桿與高應(yīng)力易疲勞部件分離,方便維護(hù),同時(shí)大幅降低了安裝時(shí)螺紋咬扣風(fēng)險(xiǎn)。
新桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)已應(yīng)用于白鶴灘電站左岸8 臺(tái)水輪機(jī),經(jīng)過(guò)工程實(shí)際應(yīng)用反饋,新桿頭結(jié)構(gòu)安裝和拆卸方便,且新桿頭結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝精度容易保證。此接力器桿頭聯(lián)接結(jié)構(gòu)已經(jīng)申請(qǐng)專(zhuān)利。