陳政偉 楊建東 都正家
(上海浦江橋隧運營管理有限公司,上海201114)
為滿足橋面變形的要求,通常在兩梁端之間、梁端與橋臺之間或橋梁的鉸接位置設(shè)置伸縮縫。伸縮縫主要有對接式伸縮縫、鋼制支承式伸縮縫、模數(shù)支承式伸縮縫以及板式伸縮縫等[1]。其中,梳齒板式伸縮縫(圖1)也稱為四防伸縮縫,具有防水、防塵、防滑和防噪等優(yōu)點,是目前橋梁結(jié)構(gòu)經(jīng)常采用的伸縮縫形式。
圖1 梳齒板伸縮縫
伸縮縫對施工精度要求高,而伸縮縫設(shè)計和施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理往往容易受到忽視,并且由于長期暴露在大氣環(huán)境中,受到多種環(huán)境因素的影響,伸縮縫成為了橋梁結(jié)構(gòu)中最易遭受破壞而又較難以修復(fù)的部位[2]。伸縮縫損壞會惡化行車狀況,并降低橋梁使用壽命。JTGD60《公路橋涵設(shè)計通用規(guī)范》[3]規(guī)定伸縮縫的設(shè)計使用年限為15 年,目前公路、城市橋梁中大量的伸縮縫已超過使用年限。隨著交通流量日益增加,伸縮縫破壞程度也在逐步增加,嚴重影響行車安全與舒適性。
以上海市某高架快速路為例,該路段開通后逐漸出現(xiàn)了橋梁梳齒板伸縮縫損壞情況,主要原因有:
(1)預(yù)埋螺栓長度過短,使螺母沒有足夠的旋合長度,致使螺栓所能承受的拉力達不到設(shè)計要求。
(2)植筋的結(jié)構(gòu)膠強度不夠。
(3)施工不規(guī)范,梳齒板未按圖紙施工,導(dǎo)致受力狀態(tài)改變,引起變形損壞。
傳統(tǒng)的維修方法為:將伸縮縫兩側(cè)白帶混凝土拆除——清理干凈,重新綁扎鋼筋——安裝型鋼伸縮縫或預(yù)埋螺栓——澆筑白帶混凝土——安裝梳齒板。由于梳齒板伸縮縫結(jié)構(gòu)復(fù)雜,該方式拆除工作量大,施工時間較長,并且由于車流量巨大,全路段采用全封閉施工嚴重影響交通,然而目前全行業(yè)尚未有比較成熟的能夠在不影響交通的情況下局部快速修復(fù)梳齒板伸縮縫的方法。本文利用高強度環(huán)氧粘結(jié)劑優(yōu)越的物理和力學(xué)性能,根據(jù)基層混凝土白帶基本完好的情況,提出了一種梳齒板快速修復(fù)方法,解決了梳齒板伸縮縫快速維修的困難。在梳齒板伸縮縫病害原因分析的基礎(chǔ)上,開展膠體的基本力學(xué)性能試驗,以及修復(fù)模型抗拔強度、拉伸抗剪強度、疲勞性能和耐候性能的測試,結(jié)合試驗結(jié)果及工藝實踐,驗證該方法的合理性和可靠性。
EP50 高強度環(huán)氧粘結(jié)劑是一種無溶劑、雙組分、100%完全融合的環(huán)氧砂漿,用于鋼、混凝土、磚、木等基面間的粘結(jié)和密封,符合《混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計規(guī)范》(GB 50367-2013)[4]中A 級膠標準,具有極其耐潮、極高強度、高模量、幾乎無固化收縮率、無明顯揮發(fā)物等特點。EP50 是梳齒板和混凝土白帶之間的重要界面粘結(jié)劑,在常溫下可以快速固化并達到固結(jié)強度,對于維修方案具有非常重要的指導(dǎo)意義,因此需要通過實驗研究開展性能測試研究。
本修復(fù)方案的核心是使用EP50 粘接梳齒板和混凝土白帶,因此需要按照《樹脂澆鑄體性能試驗方法》(GB/T 2567-2008)[5]中混凝土為基材的加固要求進行EP50 試樣的拉伸試驗、彎曲試驗以及壓縮試驗(圖2),研究材料的基本性能,按照《工程結(jié)構(gòu)加固材料安全性鑒定技術(shù)規(guī)范》(GB 50728-2011)[6]中表4.2.2-1 判定基本性能是否符合要求。本文所用是的膠體為高強度環(huán)氧粘結(jié)劑EP50 SBA,由環(huán)氧樹脂(A)和砂漿(B)兩種組分混合攪拌制成,本文中采用的AB 兩組分質(zhì)量比為1:12.89。相關(guān)的試驗結(jié)果列于表1。
圖2 EP50 基本性能試驗
表1 EP50 基本性能試驗結(jié)果匯總
根據(jù)表1 試驗結(jié)果,試件的拉伸強度、壓縮強度和彎曲強度分別為32.8MPa、68.4MPa 和46MPa,伸長率為1.25%,均滿足規(guī)范要求,拉伸彈性模量、壓縮彈性模量和彎曲彈性模量分別為7560MPa、3228MPa 和6081MPa,均大于規(guī)范值3200MPa,滿足規(guī)范要求。
為了驗證EP50 膠體實際的粘接性能,參考《膠粘劑 拉伸剪切強度的測定(剛性材料對剛性材料)》(GB/T 7124-2008)[7]和《工程結(jié)構(gòu)加固材料安全性鑒定技術(shù)規(guī)范》(GB 50728-2011)[6],分別制作相應(yīng)修復(fù)模型并進行一系列試驗(圖3),已判定試驗結(jié)果是否符合規(guī)范《工程結(jié)構(gòu)加固材料安全性鑒定技術(shù)規(guī)范》(GB 50728-2011)[6]中表4.2.2-1 和表4.2.2-4 的要求。
首先進行EP50 膠體拉伸剪切試驗,獲得修復(fù)模型的拉剪強度;以EP50 為粘接材料,混凝土為基材,制作抗拔修復(fù)模型進行抗拔試驗,研究均勻拉應(yīng)力作用下修復(fù)模型發(fā)生內(nèi)聚、粘附或混合破壞的正拉粘接強度;對修復(fù)模型進行拉剪疲勞試驗,研究其抗剪疲勞性能;通過光氧老化試驗,測定加速老化處理后的鋼對鋼拉伸剪切試件的拉伸剪切強度,研究結(jié)構(gòu)膠粘劑的耐候性能。修復(fù)模型各項試驗結(jié)果列于表2 至表5。
圖3 修復(fù)模型性能試驗
表2 修復(fù)模型拉剪試驗結(jié)果
表3 修復(fù)模型抗拔試驗結(jié)果
表4 修復(fù)模型拉伸抗剪疲勞試驗結(jié)果
表5 修復(fù)模型光氧老化抗剪試驗結(jié)果
由表2 可知,修復(fù)模型的拉剪強度為15.6MPa,滿足規(guī)范要求。由表3 可知,修復(fù)模型的抗拔強度為4.50MPa,并且試件的破壞形式均為內(nèi)聚破壞,滿足規(guī)范要求。由表4 可知,在保證頻率為5Hz,應(yīng)力比為5:1.5,最大應(yīng)力為4.0MPa 的條件下,修復(fù)模型在循環(huán)加載200 萬次后,未發(fā)生破壞,滿足規(guī)范要求。由表5可知,試件在經(jīng)歷720 小時光氧老化之后,拉剪強度為13.9MPa,強度降低率為11%,滿足規(guī)范要求。
綜上,本文完成了EP50 膠體的基本材性試驗和修復(fù)模型試驗,結(jié)果表明,按照A、B 兩種組分質(zhì)量比1:12.89 配比制作的膠體和修復(fù)模型,其各項性能均能滿足規(guī)范《工程結(jié)構(gòu)加固材料安全性鑒定技術(shù)規(guī)范》(GB 50728-2011)[6]中關(guān)于混凝土為基材的加固要求,可以滿足現(xiàn)場實際使用的需求。
按照快速更換修復(fù)的原則,結(jié)合材料特點以及現(xiàn)場的實際情況,制定梳齒板現(xiàn)場快速修復(fù)流程如下:進場前檢查——進場后準備——舊梳齒板拆除——處理基面——灌注G100 密封膠——涂刷環(huán)氧膠粘劑——養(yǎng)護——現(xiàn)場清理——交工驗收。具體梳齒板維修施工組織方案如下(現(xiàn)場修復(fù)如圖4 所示)。
3.1.1 封閉對應(yīng)車道,拆除松脫的梳齒板以及梳齒板下的1.6 止水橡膠帶,將混凝土鑿毛1cm-2cm,并采用空壓機將碎屑吹凈;
3.1.2 將梳齒板表面打磨除銹并處理干凈,采用EP10 及焊接方式連結(jié)不銹鋼板;
3.1.3 在梁縫處灌注G100 自流平密封膠;
3.1.4 在混凝土兩側(cè)設(shè)置通長防水膠條;
3.1.5 在混凝土基面上先涂刷EP10,再涂刷EP50;
3.1.6 粘合梳齒板,調(diào)整板面水平;
3.1.7 固定螺桿、螺帽;
3.1.8 環(huán)氧膠養(yǎng)護3 小時后開放交通。
由于該修復(fù)方案全過程在原有結(jié)構(gòu)上修復(fù),可以充分利用原結(jié)構(gòu)安裝的梳齒鋼板,僅需對已丟失或嚴重變形無法重新使用的梳齒鋼板進行加工,并且能夠保證混凝土結(jié)構(gòu)完好,避免了巨大的拆除工作量,減少了施工工序,大大降低了維修費用,節(jié)省了工期,降低了對城市交通的影響,并且及時消除了車輛通行的安全隱患。
通過工期排布,本修復(fù)方法可以保證施工時間縮短在8 小時以內(nèi):
22:00-00:00 拆除松脫梳齒板;00:00-00:30 基面處理;00:30-01:00 灌注G100 密封膠;01:00-02:30 涂刷EP10 和EP50,并安裝梳齒板;02:30 -06:00 膠體養(yǎng)護;06:00 開放交通。保證8 小時完工(圖5)。
伸縮縫對行車的平穩(wěn)性及安全性起著至關(guān)重要的作用,為保證伸縮裝置的可靠性和耐久性,應(yīng)當(dāng)嚴格按照施工工藝進行施工,保證施工質(zhì)量。根據(jù)后續(xù)觀察,梳齒板修復(fù)后至今粘貼牢固,未出現(xiàn)松動的情況。
圖4 現(xiàn)場修復(fù)示意圖
本文開展了一系列的材料性能和修復(fù)結(jié)構(gòu)試驗研究,結(jié)果表明,EP50 膠體在配比1:12.89 的條件下,能夠保證試件達到規(guī)范要求,可以應(yīng)用于實際工藝??焖傩迯?fù)施工方法為實現(xiàn)快速便捷修復(fù)梳齒板伸縮縫提供了途徑,本文通過現(xiàn)場工藝試驗驗證了該方法的合理性和可靠性,為該方法的推廣積累了相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗。
圖5 施工周期計劃