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        連續(xù)流UASB-MFC處理廢水和產(chǎn)電效率研究

        2020-12-08 01:02:26曹文倩琚依婷全秋雨朱重根李永峰程國玲
        中國甜菜糖業(yè) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:容積水力反應器

        曹文倩,琚依婷,全秋雨, 朱重根,李永峰,程國玲

        (東北林業(yè)大學 林學院,哈爾濱 150081)

        0 前言

        微生物燃料電池(Microbial fuel cell,MFC)是廢水中的有機物被微生物代謝從而將化學能直接轉(zhuǎn)化為電能的裝置[1]。與傳統(tǒng)處理技術(shù)對比,MFC無需外界能量輸入并且可以產(chǎn)生電能,因此具有廣闊的應用前景[2]。

        上流式厭氧污泥床,即UASB反應器(Upflow Anaerobic Sludge Blanket),在Lettinga教授[3]于1977年提出后,受到研究者廣泛關(guān)注,是十分高效的一種厭氧生物處理技術(shù)。

        目前,UASB反應器主要被應用于廢水處理,應用范圍廣泛,例如處理生活污水[4]、高濃度蛋白廢水[5]等。而隨著能源問題加劇,國內(nèi)學者開始注重UASB在產(chǎn)氫產(chǎn)甲烷方面的作用,如李永峰等人[6]利用UASB探究Fe2+對生物產(chǎn)氫機制影響。為實現(xiàn)UASB更好的利用,研究者們嘗試建立UASB反應器與其他反應器的耦合系統(tǒng)實現(xiàn)處理效率的提高,如李超等人[7]通過構(gòu)建UASB-A/O耦合工藝用來處理印染廢水。

        本實驗構(gòu)建了UASB-MFC耦合系統(tǒng),該系統(tǒng)以UASB為主體,在懸浮層耦合微生物燃料電池,通過常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測對污水處理效果進行評估,以期為實際工藝提供實驗和理論依據(jù)。

        1 實驗材料、裝置及方法

        1.1 活性污泥來源

        本實驗采用來自哈爾濱市南崗區(qū)太平污水處理廠二沉池中的活性污泥。

        1.2 實驗廢水

        本實驗所用溶液為紅糖稀釋而成的糖蜜廢水,實驗過程中根據(jù)不同階段的要求加入不同比例的紅糖和水,同時向廢水中加入磷酸二氫鉀及氯化銨,使COD∶N∶P為1 000∶5∶1,為保證微生物正常生長所需環(huán)境,在每次配置廢水時需要投加一定量的碳酸氫鈉以維持適宜pH。

        1.3 實驗裝置

        圖1顯示的為本實驗裝置圖,反應裝置主要由有機玻璃組成,其中MFC的陽極安裝在升流式厭氧污泥床內(nèi)部,UASB與MFC共同構(gòu)成產(chǎn)電產(chǎn)氫的耦合系統(tǒng)。升流式厭氧污泥床高1.0 m,直徑20 cm,有效容積10 L,其主要分為三部分,水流由下向上運動。反應器最下方為污泥層,污泥層中的大部分有機污染物都可被其中的活性微生物代謝降解。MFC設置在反應器中間的污泥懸浮層。這是因為懸浮層中有大量厭氧消化的剩余產(chǎn)物以及中間產(chǎn)物,產(chǎn)電微生物可以利用這些物質(zhì)產(chǎn)生電能,既對進入反應器的廢水進行了進一步的處理,又實現(xiàn)了資源化;UASB-MFC耦合系統(tǒng)頂部設置了三相分離器,氣體從頂部溢出,處理水從頂部側(cè)方出水區(qū)流出,污泥沿反應器器壁下滑,最后落回到污泥層。MFC系統(tǒng)的陽極設置在UASB反應器內(nèi)部,由碳氈構(gòu)成,其陰極則在外部與空氣接觸,主要材料為自制碳布。陰陽級由銅導線和1 000 Ω電阻連接并構(gòu)成閉合回路。

        圖1 UASB-MFC 耦合系統(tǒng)的實驗裝置示意圖

        1.4 污泥馴化培養(yǎng)與接種

        將污泥置于篩網(wǎng)中進行人工沖洗篩選去除大顆粒雜質(zhì)后再將去除雜質(zhì)后的污泥轉(zhuǎn)移至桶中,接入增氧氣泵對桶內(nèi)污泥進行曝氣處理,同時將配置好的糖蜜廢水倒入桶中,保證糖蜜廢水的COD∶N∶P為1 000∶5∶1。本次曝氣采用間歇曝氣的方式,平均每日曝氣20 h左右,停止曝氣2-3 h,在污泥靜置后,觀察污泥沉降性能,去掉上層濁液,再次加入配置好的糖蜜廢水,待污泥呈現(xiàn)為棕色或者黃棕色絮狀顆粒時停止曝氣并將馴化好的污泥接入UASB-MFC反應器。

        1.5 分析方法

        1.5.1 判斷是否啟動成功

        實驗采用低負荷連續(xù)進水啟動方式。首先控制進水COD濃度在2 000 mg/L左右,反應器的溫度在35℃左右,pH7.5左右,不斷縮短水力停留時間以增大容積負荷。水力停留時間分別為18 h、16 h、14 h、12 h、10 h、8 h、6 h,通過對HRT的控制,實現(xiàn)耦合系統(tǒng)的快速啟動。

        表1 啟動階段參數(shù)控制

        本次實驗通過觀察COD去除率、液相末端產(chǎn)物、pH等,觀察啟動過程中反應器內(nèi)部的運行狀況。當污泥性質(zhì)穩(wěn)定、不發(fā)生變化時,可認為耦合系統(tǒng)啟動成功。

        1.5.2 確定系統(tǒng)最佳有機負荷

        保持水力停留時間不變,耦合系統(tǒng)性能的優(yōu)化通過不斷提高進水COD濃度實現(xiàn)。優(yōu)化階段,控制水力停留時間為啟動實驗中得出的最佳停留時間,進水流量40 L/d,分別控制進水的COD濃度為2 500 mg/L,3 000 mg/L、3 500 mg/L、4 000 mg/L、4 500 mg/L,監(jiān)測每個階段的有機物含量、pH、氧化還原電位、電壓電流,從而確定系統(tǒng)最佳有機負荷。

        表2 優(yōu)化階段反應器參數(shù)

        2 結(jié)果與討論

        2.1 啟動階段COD去除率及其變化

        反應器啟動時的進水COD濃度為2 000 mg/L,水力停留時間為18 h,在啟動過程中,保持進水COD濃度不變,減少HRT,以提高容積負荷。

        由圖4可得,在第1-7 d內(nèi),除了COD去除率低以外,出水中也有部分污泥。在反應器啟動后10天,反應器的COD去除率最低為8%左右。第11天開始,水里停留時間改為16 h,COD去除率出現(xiàn)降低后小幅上升規(guī)律,上升后去除率最高是在第20 d,去除率達到24%,受到?jīng)_擊后UASB的處理能力出現(xiàn)波動,后逐漸好轉(zhuǎn)。20 d以后,根據(jù)設置的參數(shù)一次縮短水力停留時間。每次改變水力停留時間后,COD去除率均出現(xiàn)短暫變化,1-2 d后恢復穩(wěn)定,但總體而言,COD去除率有上升趨勢。當水里停留時間為6h時,反應器COD去除率為60.85%,達到了最高值。為驗證反應器啟動最合適的水力停留時間,在第48d,縮短水力停留時間至5 h,得出容積負荷為9.6 kg·m-3·d-1,由于上升流速過大,導致大量污泥流出,且COD的去除率下降,因此可得出該UASB反應器能承受最大容積負荷為8.0 kg·m-3·d-1,最佳水力停留時間是6 h。之后將反應器的水力停留時間再次調(diào)回6 h,運行兩周時間后,污泥膨脹和污泥流出的現(xiàn)象未出現(xiàn),去除率穩(wěn)定在58%左右,認為反應器啟動成功。

        圖2 不同HRT下的反應器的COD去除率

        2.2 啟動階段液相末端產(chǎn)物(VFAs)及pH變化

        整個啟動階段,出水pH由7.5逐漸降低到6.7左右。

        由圖3可以看出在反應器運行的第21天,液相末端產(chǎn)物主要為乙酸、乙醇、丙酸、丁酸,其中三種酸濃度相當,無明顯優(yōu)勢產(chǎn)物,反應器內(nèi)的發(fā)酵類型主要為混合酸型發(fā)酵。在每次改變水力停留時間之前測定液相末端產(chǎn)物,可以看出隨著水力停留時間的減少,乙酸、乙醇的濃度在逐漸增加,丙酸和丁酸的濃度在逐漸減少。乙酸逐漸成為優(yōu)勢酸,說明反應器逐漸向乙醇型發(fā)酵轉(zhuǎn)變。

        2.3 不同容積負荷對COD去除率的影響

        在提高負荷的階段,按表2分五次提高進水COD濃度且保證水力停留時間6 h不變。由圖4得,48-57 d,當進水COD濃度增加到2 500 mg/L時,啟動階段的去除率高于前5天的COD去除率,從第53 d開始,COD去除率開始上升,最高的COD去除率達到62.75%。第68-87 d,分三次按照圖6改變進水COD濃度,每次改變進水COD濃度后,COD去除率都會出現(xiàn)暫時的降低。其中進水COD濃度為3 000 mg/L時,COD去除率下降后恢復時間最長;當進水濃度為4 000 mg/L時,恢復時間最短。這時COD最大去除率為69.21%。進一步提高進水COD濃度,容積負荷可達18 kg·m-3·d-1,由圖可得此階段COD去除率急速下降,甚至接近啟動階段的最大COD去除率。為防止COD去除率繼續(xù)下降,降低進水COD濃度,保證反應器內(nèi)有機負荷為16 kg·m-3·d-1,反應器處理效率逐漸回升,最后維持在68%左右。

        圖3 不同啟動階段液相末端產(chǎn)物及pH變化

        圖4 不同容積負荷下COD去除率變化

        2.4 不同容積負荷下系統(tǒng)產(chǎn)電情況

        由圖5、圖6可知,電壓在進水COD濃度為2 500 mg/L時總體呈上升趨勢,但電壓并不穩(wěn)定。此后電壓隨著每次進水COD濃度的提高,都會短暫降低。在進水COD濃度為3 000 mg/L時,電壓變化也有較大波動,但較2 500 mg/L時有所緩和。COD濃度達3 500 mg/L時,電壓穩(wěn)定上升;COD濃度為4 000 mg/L時電壓基本穩(wěn)定,大約為134 mV,此時功率密度大約為為89.72 mW/m2。當COD濃度繼續(xù)增大時,電壓下降,這可能是因為有機負荷過高導致反應器內(nèi)有機酸積累,不利于產(chǎn)電細菌正常生命活動。進水濃度轉(zhuǎn)變?yōu)? 000 mg/L時,電壓又逐漸穩(wěn)定,最終穩(wěn)定在125 mV左右。

        圖5 不同COD濃度下MFC電壓變化

        圖6 不同進水COD濃度下功率密度變化

        3 結(jié)論

        (1)反應器在低負荷條件下啟動,HRT從高到低分別為18 h、16 h、14 h、12 h、10 h、8 h、6 h變化。反應器啟動成功經(jīng)過了47 d。此時HRT為6h,容積負荷為8.0 kg·m-3·d-1,反應器COD去除率達58%。反應器內(nèi)發(fā)酵類型為混合酸型發(fā)酵,啟動結(jié)束后出水pH大約在6.7左右。

        (2)通過提高進水COD濃度來優(yōu)化反應器性能。反應器可承受的最大容積負荷為16.0 kg·m-3·d-1,當進水COD濃度為4 000 mg/L,最高COD去除率為69.21%。有機負荷過高影響反應器處理有機物的能力。優(yōu)化階段,有機負荷也影響MFC的產(chǎn)電性能。本次試驗MFC連續(xù)處理廢水,最大的功率密度為98mW/m2。

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