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        水對空分系統(tǒng)危害的分析及處理

        2020-11-27 05:19:40林奧利
        商品與質(zhì)量 2020年18期
        關(guān)鍵詞:液位

        林奧利

        華能(天津)煤氣化發(fā)電有限公司 天津 300222

        1 分子篩帶水事故

        1.1 事故經(jīng)過

        2008 年7 月11 日,46000 空分設(shè)備開車導(dǎo)氣過程中,正在工作的2#純化器出口溫度很快從33.5℃上漲到196℃,出口二氧化碳由0.49ppm 突然上升到滿量程20ppm,這時發(fā)現(xiàn)空冷塔液位1050mm,空壓機排氣壓力與空冷塔出口壓力差值由平常的0.01MPa 擴大到0.063MPa,判斷為空氣出空冷塔嚴(yán)重帶水,打開純化器后過濾器底部排污閥排出許多水,再檢查膨脹機增壓后冷卻器出口吹除閥,也排出許多游離水,為避免事故的進(jìn)一步擴大,立即停止導(dǎo)氣,只保留空壓機運行,將塔內(nèi)液體排掉。

        1.2 事故原因

        在啟動預(yù)冷系統(tǒng)時,空冷塔底部液位控制閥10HV1501 閥DCS 上處于手動全關(guān)狀態(tài),底部液位高時而不能將水排出,淹住了空氣進(jìn)氣口,水被高壓空氣沖擊挾帶進(jìn)入純化器,導(dǎo)致純化器內(nèi)的分子篩吸附劑嚴(yán)重帶水。

        1.3 處理措施

        空分系統(tǒng)停車進(jìn)行排液,扒出2#純化器內(nèi)帶水的分子篩吸附劑,更換為新的吸附劑,開車后純化系統(tǒng)高溫活化一個周期才向后導(dǎo)氣,并全系統(tǒng)加溫吹掃,露點合格后,啟動膨脹機,空分系統(tǒng)運行正常。

        2 膨脹機增壓冷卻器串漏

        2.1 故障經(jīng)過

        2014 年5 月7 日,46000 空分將進(jìn)口膨脹機T1401 倒為國產(chǎn)膨脹機T1402 運行后,膨脹量逐漸減少,膨脹機增壓后壓力與膨脹前壓力差值由平常的0.04MPa 很快擴大到0.14MPa,這時安裝在支管上的水分析表未能及時反映出水含量的變化,立即倒回進(jìn)口膨脹機T1401 后壓差并未下降,換新的水分析儀檢測露點較高,此時水已進(jìn)入增壓空氣側(cè)被帶入主換,堵塞通道,造成膨脹機膨脹量不足,主冷液位持續(xù)下降,空分系統(tǒng)被迫停車大加溫處理。

        2.2 原因分析及處理

        停車后,拆開進(jìn)口膨脹機T1401 增壓段冷卻器E1401,兩端用盲板封住,在水側(cè)通入氮氣加壓到試驗壓力,發(fā)現(xiàn)增壓機冷卻器進(jìn)氣管內(nèi)有水流出,可見,增壓機冷卻器發(fā)生了串漏,導(dǎo)致水進(jìn)入增壓空氣側(cè)被帶入主換堵塞通道。查出漏點后采用補焊的方法堵塞漏點,將管道試驗到工作壓力后無泄漏,并保壓合格為止。重新安裝好后,再次對低溫系統(tǒng)加溫,將帶入冷箱內(nèi)的水分全部吹出,露點低于-60℃,重新開車后工況運行正常。

        2.3 預(yù)防措施及改進(jìn)

        (1)將增壓冷卻器露點分析取樣點由支管改為總管,降低膨脹機倒換過程中切換露點分析儀帶來的滯后性。

        (2)在兩臺增壓機冷卻器出氣管最低端分別增加吹除閥,每次巡檢時打開吹除閥,檢查是否有游離水,若有水,就可直接斷定該冷卻器串漏。通過以上技改,2014 年初,及時發(fā)現(xiàn)兩次增壓機冷卻器串漏事件。

        3 純化器內(nèi)空氣出現(xiàn)短路,造成主換熱器堵塞

        3.1 故障現(xiàn)象

        2014 年11 月,空分系統(tǒng)液體產(chǎn)量明顯減少,主換熱端溫差擴大,進(jìn)塔氣量由215000m3/h 降到205000m3/h,將下塔壓力與進(jìn)主換前的空氣壓力進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)主換熱器正流空氣側(cè)阻力已由15kpa 增大到42kpa,空分系統(tǒng)被迫停車。

        3.2 故障原因分析及處理

        扒出1#純化器內(nèi)的分子篩和氧化鋁,用短管連到分子篩吸附器外筒體的吹除閥上,往不銹鋼夾層中注水,發(fā)現(xiàn)不銹鋼內(nèi)膽上有一裂縫往外噴水。可見,部分經(jīng)氧化鋁吸附的空氣從漏點進(jìn)入夾層走短路與經(jīng)分子篩吸附的空氣會合,一起出分子篩吸附器。查出漏點后,放掉夾層內(nèi)的水,對不銹鋼內(nèi)膽進(jìn)行補焊修復(fù)[1]。

        4 粗氬冷凝器進(jìn)水

        4.1 故障現(xiàn)象

        2012 年3 月,460000 空分投產(chǎn)時,在投氬過程中,出現(xiàn)了粗氬塔負(fù)荷無法增加、工藝氬無流量、精氬塔無法投運的現(xiàn)象。

        冷凝器有液位后開始持續(xù)上漲,氬餾分和粗氬塔阻力基本不變,而工藝氬流量FIC1576 極小。打開粗氬Ⅱ塔頂部的液體回流管吹除閥V150768,有液體排出,氬餾分量增加了2000m3/h,但此時打開工藝氬放空閥10HV1553 后,出現(xiàn)間斷倒吸現(xiàn)象。

        4.2 故障原因

        初步認(rèn)定粗氬負(fù)荷增加的原因可能是此處的水在冷狀態(tài)下結(jié)冰,使粗氬冷凝器進(jìn)氣管路面積不足,造成冷凝器氬側(cè)壓力降低,冷凝后的液氬無法流向回流管,使液體淹沒了封頭,所以工藝氬流量很小,而間斷流出的少量氣體則是DN30mm 不凝氣管道與工藝氬管道連通的結(jié)果。當(dāng)打開回流管上V150774/V150773 閥外排液體時,冷凝器內(nèi)氬側(cè)壓力下降,迫使氬餾分進(jìn)入冷凝器,于是就出現(xiàn)氣量增加2000m3/h 的現(xiàn)象。

        5 結(jié)語

        (1)每次開車前,要檢查各個設(shè)備的壓力、溫度、液位等測量儀表是否準(zhǔn)確,被禁止的重要參數(shù)報警是否激活,便于在開車過程中加以提醒。各個系統(tǒng)中自動閥的PID 值及閥門的手自動狀態(tài)是否正確。

        (2)空分設(shè)備制造廠家應(yīng)確保產(chǎn)品合格,用戶應(yīng)重視設(shè)備運行中的巡回檢查,對膨脹機來說,應(yīng)定期檢查增壓機冷卻器出氣口的露點,一旦發(fā)現(xiàn)超標(biāo)或出氣管最低端吹除閥有游離水,應(yīng)立即采取措施,防止水分進(jìn)入冷箱[2]。

        (3)夾層內(nèi)絕熱純化器質(zhì)檢要嚴(yán)格要求,分子篩裝填過程中要避免進(jìn)入內(nèi)膽與外殼的夾層。如果在夾層中注水查漏,試驗后應(yīng)用干燥氣體徹底對夾層吹掃,直到所有吹除口露點合格后,方可停止吹除。

        (4)使用蒸汽加熱器時要在出口污氮管道上增加露點分析儀,并接入DCS 監(jiān)控。

        (5)若氬泵密封氣和加溫氣采用儀表空氣時,空分系統(tǒng)停車后,又不得不采用外供含濕儀表氣之前,要關(guān)閉氬泵密封氣和加溫氣。再次使用之前,要將儀表氣管道吹掃干凈,并且露點合格才能使用[3]。

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