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        PSA CO 氣體吸附劑粉化處理方法探討

        2020-11-26 06:49:33路應(yīng)偉王光亮李誠(chéng)之
        商品與質(zhì)量 2020年39期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        路應(yīng)偉 王光亮 李誠(chéng)之

        山東藍(lán)帆化工有限公司 山東淄博 255400

        1 工藝介紹

        我公司的合成氣車間PSA 裝置CO 氣體吸附劑采用北大先鋒PU-1 銅系吸附劑,主要用于水煤氣CO 氣體的分離和提純,吸附劑的粉化問(wèn)題主要存在于CO 提純段,PSA-CO 裝置由12 個(gè)吸附塔組成,設(shè)計(jì)提純氣體量8500Nm3/h,任一時(shí)刻都有3 塔同時(shí)處于吸附步驟,其余各塔處于吸附劑再生步驟的不同階段。12 個(gè)塔交替工作從而達(dá)到連續(xù)分離提純CO 的目的。吸附壓力在0.7Mpa左右。裝置自建成投產(chǎn)后八年的時(shí)間內(nèi),前期進(jìn)行過(guò)吸附塔內(nèi)情況檢查,并未發(fā)現(xiàn)塌陷和粉化的情況。粉化問(wèn)題是后期發(fā)展并加劇發(fā)生的[1]。

        2 故障現(xiàn)象

        2020 年2 月初,我們發(fā)現(xiàn)G 塔抽真空壓力不斷升高,一度到了正壓,而正常抽真空壓力在-0.075Mpa 左右。這樣的運(yùn)行狀況不僅影響產(chǎn)品氣的純度,而且產(chǎn)量也會(huì)降低,最后迫不得已將該塔切除,裝置負(fù)荷降低20%。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)粉化的吸附劑進(jìn)入真空泵氣閥,影響了真空泵的正常運(yùn)行,甚至大量粉末進(jìn)入了壓縮機(jī)的入口濾網(wǎng),頻繁的濾網(wǎng)清理,給我們?cè)斐闪撕艽蟮墓ぷ髁?,加大了運(yùn)行成本。

        經(jīng)過(guò)分析研究,決定在3 月份的檢修中,把出現(xiàn)問(wèn)題的塔G塔內(nèi)吸附劑采用無(wú)氧條件人工扒出,然后篩分重裝,過(guò)濾出影響阻力的粉末。具體方法是,在塔內(nèi)用帶內(nèi)襯的小袋裝好,并充氮?dú)獗Wo(hù),移出塔后,放置在帶內(nèi)襯的噸包袋,袋內(nèi)充氮?dú)獗4妫缓笥脵C(jī)械振動(dòng)篩分的方法過(guò)濾出粉末,篩分過(guò)程中,振動(dòng)篩料倉(cāng)加氮?dú)獗Wo(hù),篩好的吸附劑用內(nèi)襯噸袋充氮?dú)獗4?,最后把篩好的吸附劑顆粒在無(wú)氧條件下裝回塔內(nèi)[2]。

        2020 年4 月6 日裝置檢修后開(kāi)車,車間按照生產(chǎn)管控要求加強(qiáng)了對(duì)二段G 塔的監(jiān)控運(yùn)行,4 月7 日晚,巡檢人員用聽(tīng)棒檢測(cè)到G 吸附塔內(nèi)有碰撞聲,分析判斷塔內(nèi)吸附劑篩板可能出現(xiàn)傾斜或移位。4 月8 日上午,為保證吸附劑安全決定再次停車檢查。11時(shí)裝置停車,置換后打開(kāi)頂部人孔,發(fā)現(xiàn)吸附劑床層紊亂,瓷球混入吸附劑中,上層篩板和瓷球沉降至吸附劑中不可見(jiàn),測(cè)量床層高度比之前下降0.4m,且上部催化劑呈粉末狀。

        3 故障原因分析

        3.1 直接原因

        G 塔吸附劑全部掏出檢查篩分時(shí),看似部分粉末較少的吸附劑未進(jìn)行篩分,加之機(jī)械篩分篩分效果差,大量粉末被裝回塔內(nèi),造成塔內(nèi)床層阻力大,篩板傾斜,吸附劑在篩板間上下竄動(dòng),造成吸附劑床層出現(xiàn)紊亂并不斷加劇。

        3.2 間接原因

        首次處理時(shí),G 塔吸附劑掏出篩分時(shí)采用機(jī)械篩分,大部分催化劑在篩分過(guò)程中斷裂、甚至破碎,回裝后床層阻力大,氣體發(fā)生偏流,將上篩板頂翻,吸附劑流入上層篩板上方,工作過(guò)程中吸附劑呈流化態(tài),加劇吸附劑磨損,導(dǎo)致吸附劑床層阻力大出現(xiàn)翻床現(xiàn)象[3]。

        3.3 管理原因

        對(duì)吸附劑運(yùn)行重視不足,吸附劑使用壽命估計(jì)不足,連續(xù)多年缺乏開(kāi)塔檢查;對(duì)吸附劑床層的運(yùn)行規(guī)律及跟蹤不到位,不能從運(yùn)行數(shù)據(jù)及時(shí)判斷塔內(nèi)運(yùn)行情況;對(duì)催化劑篩分過(guò)程無(wú)把關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)出現(xiàn)的后果預(yù)想不足。

        4 第二次處理現(xiàn)象及措施

        4 月8 日-4 月13 日再次使用無(wú)氧法掏出內(nèi)部吸附劑。4 月10日掏料位至3.5米時(shí)發(fā)現(xiàn)篩板,篩板呈西高東低傾斜在吸附塔內(nèi),整個(gè)篩板逆時(shí)針?lè)D(zhuǎn)了130 度左右,直到5.65 米處將整個(gè)篩板全部露出。繼續(xù)掏吸附劑至5.94 米處,吸附劑粉末明顯不見(jiàn)時(shí)停止向外掏吸附劑。

        經(jīng)過(guò)第一次的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),本次不再采用機(jī)械篩分法,4 月11-4 月12 日白天,將掏出的吸附劑全部用12 目直徑400 的篩子人工手動(dòng)篩分,篩分過(guò)程要求快篩快裝,氮?dú)夥獯?,最后無(wú)氧裝填回至G 塔中。

        4 月12 日晚組織進(jìn)行D/G/J 三塔進(jìn)行同時(shí)抽真空試驗(yàn),模擬工況以便夯實(shí)吸附劑層和根據(jù)床層變化情況做出相應(yīng)處理,4 月13 日早觀察料位未見(jiàn)明顯異常,緊接著進(jìn)行裝填瓷球,引還原氣還原等工作,還原完畢后裝置開(kāi)車,該塔抽真空壓力-0.074MPA,達(dá)到運(yùn)行要求。

        5 處理效果及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

        (1)根據(jù)開(kāi)車后吸附塔的運(yùn)行情況可以看出,第二次處理后吸附塔抽真空壓力與其他組抽真空壓力基本一致,符合我們的正常工藝指標(biāo)。

        (2)實(shí)踐證明,人工篩分效果明顯高于機(jī)械篩分,催化劑破損率大大降低,讓吸附劑床層盡量恢復(fù)到了原始開(kāi)車狀態(tài)。

        (3)吸附劑在長(zhǎng)周期使用后,每年要有計(jì)劃性抽檢,發(fā)現(xiàn)床層下降要及時(shí)補(bǔ)加催化劑;發(fā)現(xiàn)篩板傾斜要及時(shí)處理;發(fā)現(xiàn)壓降增大,要根據(jù)催化劑粉化情況進(jìn)行篩分。

        (4)在吸附塔的運(yùn)行過(guò)程中,定期安排崗位專門人員進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)聽(tīng),以便了解吸附床層內(nèi)壓板和吸附劑的異常情況。

        6 進(jìn)一步整改措施

        (1)根據(jù)檢查情況對(duì)各吸附塔吸附劑進(jìn)行補(bǔ)充,保證二段吸附塔運(yùn)行質(zhì)量。

        (2)更換置換氣除油劑,堅(jiān)決避免油水進(jìn)入吸附塔,造成濾網(wǎng)堵塞,吸附劑中毒損壞。

        (3)增加入口氣體露點(diǎn)檢測(cè),確保氣體中微量水分達(dá)標(biāo),保證吸附劑運(yùn)行安全。

        (4)對(duì)均降初期壓力下降過(guò)快的問(wèn)題,補(bǔ)入相關(guān)程控閥延時(shí)開(kāi)的程序,降低均降初期的壓力下降速度。

        7 結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)以上的處理措施,PSA-CO 段床層阻力消失,抽真空壓力正常,運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品氣純度合格。為行業(yè)內(nèi)PSA 裝置相關(guān)問(wèn)題的處理提供了參考思路。

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