王 鐸
(陜西彬長(zhǎng)胡家河礦業(yè)有限公司,陜西 咸陽(yáng) 713600)
胡家河煤礦井建設(shè)規(guī)模5.0 Mt/a,井田東西長(zhǎng)8.1 km,南北寬6.5 km,胡家河礦井地質(zhì)儲(chǔ)量819.75 Mt,設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量為395.44 Mt。本礦井為高瓦斯礦井和沖擊地壓礦井,需進(jìn)行“三區(qū)聯(lián)動(dòng)開(kāi)采”,首采區(qū)的401、402兩盤區(qū)內(nèi)形成的3個(gè)分區(qū)僅能滿足5年左右的開(kāi)采時(shí)間,需提前接續(xù)403盤區(qū)。為保證礦井生產(chǎn)能力的穩(wěn)定性和連續(xù)性,解決礦井403、405盤區(qū)及周邊3號(hào)煤區(qū)域的通風(fēng)問(wèn)題,在中羅堡村附近設(shè)置一對(duì)進(jìn)、回風(fēng)立井,并兼礦井安全出口。二號(hào)風(fēng)井建設(shè)項(xiàng)目涉及二號(hào)進(jìn)風(fēng)立井與回風(fēng)立井貫通及副立井與二號(hào)風(fēng)井貫通,兩處貫通均屬于兩井間的巷道貫通,其中副立井與二號(hào)風(fēng)井的貫通距離長(zhǎng),技術(shù)難度大。為保證貫通測(cè)量的順利完成,對(duì)貫通測(cè)量涉及的新設(shè)備、新技術(shù)進(jìn)行研究,設(shè)計(jì)了貫通測(cè)量方案,實(shí)施了副立井聯(lián)系測(cè)量和已掘進(jìn)巷道的導(dǎo)線測(cè)量工作。
依據(jù)《煤礦測(cè)量規(guī)程》和實(shí)際情況,確定本項(xiàng)目貫通的橫向偏差不大于±0.3 m,高程偏差不大于±0.2 m[1]。綜合考慮各種因素,對(duì)副立井與二號(hào)風(fēng)井貫通測(cè)量的不利因素進(jìn)行分析。
胡家河煤礦工業(yè)廣場(chǎng)與二號(hào)風(fēng)井廣場(chǎng)直線距離約5 km,副立井與二號(hào)風(fēng)井間井下巷道長(zhǎng)度超過(guò)8 km。井下導(dǎo)線超長(zhǎng),為保證貫通精度必須采取措施提高井下導(dǎo)線測(cè)量精度。
井筒中的氣流是引起鋼絲垂線偏斜的主要根源,且井筒越深,影響越大[2-4]。胡家河煤礦的井筒均屬于井筒深度較大的立井,其中副立井井深為563.3 m,直徑為8.5 m,二號(hào)風(fēng)井井深為763.0 m,直徑為7.5 m。根據(jù)實(shí)際情況,本項(xiàng)目擬采用單重?cái)[動(dòng)投點(diǎn),制定有效措施減少投點(diǎn)時(shí)鋼絲擺幅,提高投點(diǎn)精度。
由于該礦為高瓦斯突出礦井,井下供風(fēng)量很大,嚴(yán)重影響儀器對(duì)中、觀測(cè)精度[5-7]。井下導(dǎo)線測(cè)量時(shí)應(yīng)采用應(yīng)對(duì)措施,減少巷道內(nèi)風(fēng)流對(duì)對(duì)中、觀測(cè)的影響。
主要對(duì)技術(shù)難度大的副立井與二號(hào)風(fēng)井之間貫通進(jìn)行討論。
貫通線路:副立井與二號(hào)風(fēng)井之間貫通測(cè)量線路為:副立井→中央二號(hào)輔助運(yùn)輸大巷→北西輔助運(yùn)輸大巷→二號(hào)進(jìn)風(fēng)巷道→二號(hào)進(jìn)風(fēng)井,長(zhǎng)度約8.3 km,如圖1所示。
圖1 胡家河煤礦井平面位置示意
地面控制測(cè)量:在二號(hào)風(fēng)井廣場(chǎng)布設(shè)4個(gè)控制點(diǎn),與胡家河煤礦已有地面控制點(diǎn)共同組成貫通測(cè)量的地面控制網(wǎng)??刂凭W(wǎng)的平面測(cè)量采用GNSS測(cè)量技術(shù),執(zhí)行《全球定位系統(tǒng)(GPS)測(cè)量規(guī)范》(GB18314—2009)有關(guān)D級(jí)控制網(wǎng)的相關(guān)技術(shù)要求??刂凭W(wǎng)的高程測(cè)量采用水準(zhǔn)測(cè)量施測(cè),執(zhí)行《國(guó)家三、四等水準(zhǔn)測(cè)量規(guī)范》(GB 18314—2009)有關(guān)四等水準(zhǔn)測(cè)量的相關(guān)技術(shù)要求,工業(yè)廣場(chǎng)與二號(hào)風(fēng)井間水準(zhǔn)線路長(zhǎng)約12 km。
立井聯(lián)系測(cè)量:本項(xiàng)目的平面聯(lián)測(cè)測(cè)量采用鋼絲投點(diǎn)導(dǎo)入坐標(biāo),陀螺定向測(cè)定井下起始邊方位角,井下高程采用長(zhǎng)鋼尺導(dǎo)入??紤]到項(xiàng)目立井井深均超過(guò)500 m,投點(diǎn)時(shí)采用單重?cái)[動(dòng)投點(diǎn),并采取加大垂球重量、增加浸泡垂球液體密度(液體內(nèi)加入鋸末)等措施減少鋼絲擺動(dòng)幅度,以提高投點(diǎn)精度[8-10]。
井下導(dǎo)線測(cè)量:井下導(dǎo)線平均邊長(zhǎng)按150 m計(jì)算,需布設(shè)約55個(gè)導(dǎo)線點(diǎn),且副立井和二號(hào)風(fēng)井的井下車場(chǎng)區(qū)域存在邊長(zhǎng)較短的導(dǎo)線邊。井下導(dǎo)線測(cè)量采用防爆型全站儀,按照礦井7″級(jí)基本控制導(dǎo)線的要求獨(dú)立施測(cè),獨(dú)立觀測(cè)2次。導(dǎo)線測(cè)量時(shí)巷道內(nèi)氣流較大影響儀器對(duì)中時(shí),采用擋風(fēng)板降低氣流影響;采用“三架法”,減少對(duì)中和整平次數(shù),降低對(duì)中誤差;光電測(cè)距時(shí),實(shí)地測(cè)量氣壓、溫度值計(jì)算距離常數(shù)。
陀螺定向測(cè)量:本項(xiàng)目在進(jìn)行副立井、二號(hào)進(jìn)風(fēng)井、二號(hào)回風(fēng)井的井底各測(cè)定1條陀螺邊提供導(dǎo)線的起始方位角,井下導(dǎo)線線路中加測(cè)4條陀螺邊(每隔1.5~2.0 km),共測(cè)7條陀螺定位邊。
以貫通點(diǎn)K為原點(diǎn),橫向偏差方向?yàn)閄軸方向,縱向?yàn)閅軸方向,建立誤差預(yù)計(jì)假定坐標(biāo)系,進(jìn)行貫通誤差分析。
貫通相遇點(diǎn)水平重要方向誤差預(yù)計(jì):①地面測(cè)量誤差引起的橫向偏差的中誤差計(jì)算見(jiàn)式(1)
(1)
式中,a—5 mm;b—3 mm/km;d—5 km;α—53°,計(jì)算得M地面為9 mm。
②井下測(cè)量誤差引起的橫向偏差的中誤差計(jì)算見(jiàn)式(2)
(2)
式中,Mβ—測(cè)角中誤差,取7″;Ry—K點(diǎn)到導(dǎo)線點(diǎn)在假定Y軸上的投影長(zhǎng)度。計(jì)算得Mβ=10.2 mm。
③陀螺定向誤差影響的計(jì)算見(jiàn)式(3)
(3)
式中,MT—陀螺定向中誤差,取7″;RTY—K點(diǎn)到陀螺定向點(diǎn)在假定Y′軸上的投影長(zhǎng)度。計(jì)算得,MT=9 mm。
④量邊誤差影響的計(jì)算見(jiàn)式(4)
(4)
式中,ml—全站儀測(cè)距中誤差,取2 mm;α—導(dǎo)線邊和x′軸的夾角。計(jì)算得ML=2.2 mm。
⑤井下導(dǎo)線測(cè)量引起橫向偏差的中誤差計(jì)算見(jiàn)式(5)
(5)
計(jì)算得,M井下導(dǎo)線=0.138 m。
⑥投點(diǎn)誤差引起的橫向偏差計(jì)算見(jiàn)式(6)
(6)
式中,投點(diǎn)誤差按±kdhHv2/Q計(jì)算;k—影響系數(shù),取0.005;d—鋼絲直徑,取2 mm;h—馬頭門高度,m;H—井深,m;v—風(fēng)速,m/s;Q—重錘重量,kg。計(jì)算得,M投點(diǎn)=36 mm。
⑦貫通相遇點(diǎn)橫向偏差的中誤差計(jì)算見(jiàn)式(7)
=0.142 m
(7)
計(jì)算得,M橫向偏差=0.142 m。按2倍的中誤差預(yù)計(jì),貫通在水平重要方向的預(yù)計(jì)誤差不大于0.284 m,滿足0.3 m的設(shè)計(jì)要求。
貫通相遇點(diǎn)高程誤差預(yù)計(jì):地面水準(zhǔn)測(cè)量引起的高程中誤差為0.069 m(按水準(zhǔn)線路12 km,每公里高差測(cè)量中誤差為20 mm計(jì)算);井下高程導(dǎo)線測(cè)量引起的高程中誤差為0.086 m(按導(dǎo)線線路8.3 km,每公里高差測(cè)量中誤差為20 mm,獨(dú)立2次測(cè)量計(jì)算);按照相關(guān)資料及經(jīng)驗(yàn),副立井導(dǎo)入高程的中誤差為0.023 m,二號(hào)風(fēng)井導(dǎo)入高程的中誤差為0.034 m。綜合考慮,貫通相遇點(diǎn)高程測(cè)量中誤差為0.090 m,按2倍的中誤差預(yù)計(jì),貫通的高程預(yù)計(jì)誤差不大于0.180 m,滿足0.2 m的設(shè)計(jì)要求。
副立井導(dǎo)入高程測(cè)量:井上下均采用全站儀,用水平視線在鋼尺上以正倒鏡法讀取鋼尺的讀數(shù),取平均值作為結(jié)果,計(jì)算鋼尺長(zhǎng)度;內(nèi)業(yè)計(jì)算進(jìn)行鋼尺長(zhǎng)度的溫度、自重、比長(zhǎng)改正,計(jì)算井下定向基點(diǎn)的高程。副立井導(dǎo)入高程測(cè)量獨(dú)立測(cè)量2次,2次互差1 mm,相對(duì)誤差為1/426233。
副立井平面投點(diǎn)測(cè)量:副立井聯(lián)系測(cè)量導(dǎo)線示意,如圖2所示。利用控制點(diǎn)GD03、GD04,測(cè)量連接導(dǎo)線點(diǎn)L1、L2;在L2架設(shè)全站儀,后視L1,前視鋼絲上的棱鏡,計(jì)算鋼絲的平面坐標(biāo);井下在D7架設(shè)全站儀,后視D8,前視鋼絲上的棱鏡,在連續(xù)測(cè)量10個(gè)以上左右擺動(dòng)方向的角度讀數(shù)和距離讀數(shù),取其平均值為最終觀測(cè)值,計(jì)算角度和距離;根據(jù)陀螺儀測(cè)定的D7~D8的方位角,計(jì)算推算D8點(diǎn)的坐標(biāo),完成平面投點(diǎn)工作。井上下獨(dú)立測(cè)量2次,D8點(diǎn)坐標(biāo)較差12.6 mm。
圖2 副立井聯(lián)系測(cè)量導(dǎo)線示意
水平角測(cè)量:在擬定貫通線路中已掘進(jìn)巷道的井下導(dǎo)線測(cè)量工作,布設(shè)井下導(dǎo)線點(diǎn)39個(gè),布設(shè)陀螺定向邊2條,測(cè)得導(dǎo)線線路長(zhǎng)5.5 km。水平角共測(cè)量37站,采用線路往返測(cè)獨(dú)立觀測(cè)2次,每次每測(cè)站2測(cè)回的作業(yè)方法。各次觀測(cè)的精度統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。
表1 井下導(dǎo)線水平角觀測(cè)精度統(tǒng)計(jì)
豎直角測(cè)量:豎直角共測(cè)量37站,采用線路往返測(cè)獨(dú)立觀測(cè)2次,每次測(cè)段往返測(cè),每測(cè)段2測(cè)回的作業(yè)方法。各次觀測(cè)中指標(biāo)差互差最大12″,豎直角互差最大14″。
傾斜距離測(cè)量:傾斜距離共測(cè)38段,采用線路往返測(cè)獨(dú)立觀測(cè)2次,每次測(cè)段距離往返測(cè)量,往(返)各2個(gè)測(cè)回,每測(cè)回4個(gè)讀數(shù)的作業(yè)方法。各次觀測(cè)的精度統(tǒng)計(jì)如下。距離測(cè)量,測(cè)回內(nèi)讀數(shù)較差最大2 mm,單程測(cè)回間較差最大2 mm,往返觀測(cè)最大互差約為1/52 700。
各項(xiàng)測(cè)量精度均優(yōu)于《煤礦測(cè)量規(guī)程》關(guān)于7″導(dǎo)線的技術(shù)指標(biāo)。
陀螺定向測(cè)量:選擇副立井的一對(duì)地面控制點(diǎn)作為已知邊,采用HGG05全自動(dòng)積分式陀螺儀在井下測(cè)定3條陀螺邊。經(jīng)計(jì)算儀器常數(shù)一次測(cè)定中誤差為±6.4″;3條待定邊的一次定向中誤差分別為±2.6″、±5.5″、±5.7″。
井下導(dǎo)線平差計(jì)算:采用逐步趨近法,可對(duì)井下導(dǎo)線測(cè)量與陀螺定向聯(lián)合進(jìn)行方向附合導(dǎo)線的平差計(jì)算,最終得到本次測(cè)量井下控制點(diǎn)的平面坐標(biāo)。井下導(dǎo)線2次獨(dú)立觀測(cè)水平角的平差計(jì)算精度統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表2,精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于規(guī)程規(guī)定的精度要求。
表2 2次獨(dú)立觀測(cè)角度閉合差精度統(tǒng)計(jì)表
(1)井筒較深時(shí),采取加大垂球重量、在浸泡垂球的液體內(nèi)加入鋸末以增加液體密度等措施減少鋼絲擺動(dòng)幅度,能有效提高投點(diǎn)精度,本項(xiàng)目563 m井深的副立井2次投點(diǎn)誤差為0.012 m。
(2)采用HGG05全自動(dòng)積分式陀螺儀與全站儀進(jìn)行方位角測(cè)定,精度優(yōu)于7″,已掘進(jìn)巷道內(nèi)井下導(dǎo)線2次獨(dú)立觀測(cè)角度閉合差均小于限差的1/3。表明采用陀螺邊作為井下導(dǎo)線的起始邊能大幅度提高井下導(dǎo)線的精度,減少貫通測(cè)量誤差。