趙維東
摘要:對(duì)8000Nm3/h制氮裝置正常生產(chǎn)時(shí)主冷液面的波動(dòng)情況進(jìn)行了研究。闡述了主冷液氧液面穩(wěn)定的重要性及液面波動(dòng)的危害。通過分析純化器切換、氮壓機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié),以及分餾塔壓力參數(shù)變化時(shí)對(duì)主冷液面的影響,找到主冷液面波動(dòng)的原因。根據(jù)生產(chǎn)情況,提出相應(yīng)的處理方法,穩(wěn)定主冷液面,降低波動(dòng)帶來的影響,保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行。
關(guān)鍵字:低溫制氮; 主冷液面波動(dòng); 影響因素; 原因分析
前言:低溫制氮,也叫空氣深冷分離制氮,是利用空氣中氮?dú)夂脱鯕庠谝欢ǖ臏囟龋?170℃左右)狀態(tài)下,它們的沸點(diǎn)不同,而達(dá)到分離的目的。主要工藝流程是空氣壓縮、空氣預(yù)冷、空氣凈化、空氣精餾分離、空氣換熱等。主冷凝器是空分裝置精餾塔的主要部件,在8000Nm3/h制氮空分單元中,主冷凝蒸發(fā)器設(shè)置于塔的上端,主冷凝蒸發(fā)器中液氧受塔下部上升的飽和氮?dú)庖夯艧岫鴼饣?,進(jìn)一步釋放液氧中的氮?dú)猓纬晌鄣獨(dú)?。塔下部飽和氣態(tài)氮通過主冷凝蒸發(fā)器吸收冷量液化,得到高純度的產(chǎn)品氮,同時(shí)為下部上升氣流提供回流液。主冷凝蒸發(fā)器通過熱量的傳遞,將塔的上下部串聯(lián)起來,使得分餾塔工藝穩(wěn)定運(yùn)行。
液氧液面值(以下簡(jiǎn)稱主冷液面)是主冷凝蒸發(fā)器十分重要的一項(xiàng)指標(biāo),主冷凝蒸發(fā)器換熱面積是否得到充分利用,整個(gè)精餾系統(tǒng)的冷量是否平衡,都可以從主冷液面的高低上直接體現(xiàn)和反映出來。主冷液面控制不到位,會(huì)直接導(dǎo)致分餾塔操作失衡,影響整個(gè)系統(tǒng)的能量平衡,造成能耗升高,產(chǎn)品純度降低。
因此,將主冷液面控制在合理的范圍內(nèi),同時(shí),依據(jù)具體的生產(chǎn)工況,優(yōu)化調(diào)整主冷液面實(shí)際值,對(duì)于裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定高效運(yùn)行十分重要。本文擬對(duì)8000Nm3/h制氮空分單元正常生產(chǎn)過程中,從工藝操作調(diào)整或工藝變化的角度進(jìn)行分析,探討分析造成主冷液面波動(dòng)的因素,并提出對(duì)應(yīng)的處理方法。
1 分子篩切換對(duì)主冷液面的影響及處理方法
裝置采用分子篩純化器對(duì)壓縮并冷卻后的原料空氣中的水份、二氧化碳和碳?xì)浠衔锶コ?。分子篩純化器在正常生產(chǎn)時(shí)要經(jīng)過以下個(gè)步驟:
均壓 —吸附(生產(chǎn))— 卸壓 —加熱(再生)— 冷吹
兩臺(tái)純化器的切換發(fā)生在其中一臺(tái)均壓之后,再生、冷吹完畢的一臺(tái)純化器進(jìn)行升壓,當(dāng)兩臺(tái)純化器壓力均衡后,也就是等于空氣總進(jìn)口壓力后,兩臺(tái)分子篩純化器按照DCS程序設(shè)置開始進(jìn)行切換。再生完成的一臺(tái)純化器對(duì)原料空氣進(jìn)行吸附作業(yè),向后系統(tǒng)源源不斷的輸送合格空氣。而另一臺(tái)純化器開始進(jìn)行再生。
當(dāng)兩臺(tái)純化器進(jìn)行切換時(shí),我們經(jīng)常能監(jiān)測(cè)到主冷液面會(huì)發(fā)生小幅上漲的情況(見圖 1)。當(dāng)進(jìn)入吸附(生產(chǎn))流程的一臺(tái)純化器進(jìn)行升壓時(shí),此時(shí),因空氣壓縮機(jī)出口壓力變化很小,相應(yīng)的連鎖調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能及時(shí)迅速發(fā)生反應(yīng),因此會(huì)造成空氣總量不變,而進(jìn)入精餾塔的實(shí)際空氣量會(huì)減少,相應(yīng)的塔下部上升氣相總量減少,使得塔中上升的氮?dú)饬繙p少,與主冷凝器進(jìn)行熱交換的氮?dú)饬恳矞p少。這樣,主冷凝器中的液氧獲得的熱量也相應(yīng)地有所減少,液氧蒸發(fā)量會(huì)降低,因此短時(shí)間內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)主冷液面小幅波動(dòng)上升現(xiàn)象。
在純化器升壓結(jié)束,兩臺(tái)純化器完成再生和吸附角色的切換后,主冷液面開始下降,下降幅度比較小、時(shí)間比較長(zhǎng)(見圖 1)。這是因?yàn)閯偳袚Q過來的純化器雖然經(jīng)過冷吹,但分子篩顆粒內(nèi)部殘余熱量因冷吹時(shí)間所限,并不能其內(nèi)部熱量全部帶走,由于分子篩殘余熱量的存在,使得初始產(chǎn)出空氣溫度相較與進(jìn)入分子篩的冷卻空氣溫度升高。冷吹末期分子篩出口空氣溫度在22 - 45℃之間,而進(jìn)口空氣溫度為3- 10℃之間,由于這部分熱量會(huì)被空氣帶入塔內(nèi),造成空氣進(jìn)精餾塔溫度升高。此時(shí),塔中上升的氮?dú)饬吭黾?,與主冷凝器進(jìn)行熱交換的氮?dú)饬恳苍黾印J沟弥骼淠髦械囊貉醌@得的熱量也相應(yīng)地有所增加,液氧蒸發(fā)量會(huì)增大,因此短時(shí)間內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)主冷液面小幅波動(dòng)下降現(xiàn)象。(見圖2)。
發(fā)生這一現(xiàn)象時(shí)一般下塔液面會(huì)發(fā)生周期性的波動(dòng),所以LCV-1閥門也會(huì)在范圍內(nèi)開關(guān)數(shù)次,目前LCV-1由塔底液位(500~650mm)控制在56% - 66%的范圍內(nèi),如果該閥門開關(guān)幅度過大的話,也會(huì)造成上塔液面波動(dòng),同時(shí)影響氮?dú)狻⒀鯕饧兌取?/p>
1.1 處理方法
1.嚴(yán)格控制純化器升壓速度,穩(wěn)定各項(xiàng)操作,盡可能降低進(jìn)精餾塔空氣量影響。同時(shí)穩(wěn)定空壓機(jī)出口壓力;
2. 在純化器切換前對(duì)工藝進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,將主冷液面保持在高位(工藝指標(biāo) 2200-2400 mm,報(bào)警值2220-2390 mm);
3. 在純化器切換過程中,可以適時(shí)適當(dāng)增加膨脹空氣量,以利于主冷液面的穩(wěn)定;
4.在純化器切換后,要微關(guān)排/充液V5閥門,但在純化器切換前,如果冷凝蒸發(fā)器液位處于上升趨勢(shì)時(shí),要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整V5閥門。
采取以上措施可以平穩(wěn)度過純化器切換,保證主冷液位、產(chǎn)品純度穩(wěn)定
2 ?氮?dú)獬鏊繉?duì)主冷液面的影響及處理方法
(1)正常情況下設(shè)定氮?dú)獬鏊繛?000-7100Nm3/h,無大量用氮需求時(shí),該設(shè)定值不做調(diào)整,以保證出塔量穩(wěn)定,分餾塔工況穩(wěn)定。
(2)如出現(xiàn)大量用氮情況,增加出塔量時(shí),由于分餾塔冷量平衡破壞,需要通過調(diào)整膨脹機(jī)噴嘴,重新建立冷量平衡,此時(shí)調(diào)整膨脹機(jī)噴嘴要根據(jù)塔內(nèi)溫度進(jìn)行微調(diào)。
(3)氮?dú)獬鏊吭黾?,則液氮產(chǎn)量會(huì)減少,因此,當(dāng)出塔量增加時(shí),要根據(jù)冷凝蒸發(fā)器液位,適當(dāng)關(guān)小V5閥門,以保證下塔液位和冷凝蒸發(fā)器液位平穩(wěn)。
3 塔壓力變化對(duì)主冷液面的影響
在生產(chǎn)中,我們還可以觀察到,伴隨著下部塔系統(tǒng)壓力升高,主冷液面也會(huì)出現(xiàn)短暫略微升高的現(xiàn)象。同樣,遇到塔上部系統(tǒng)壓力升高時(shí),主冷液面也會(huì)出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。在下部塔系統(tǒng)中,當(dāng)提高塔內(nèi)壓力時(shí),氣態(tài)氮的液化溫度相應(yīng)的升高,其氣化潛熱相應(yīng)的降低,這就使得主冷中的液氧獲得的熱量相應(yīng)的減少,也就減少了蒸發(fā)量,使得主冷液面出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。而在塔上部系統(tǒng)中,當(dāng)塔壓升高時(shí),液氧的氣化溫度升高,氧氣更易于液化,也就減小了蒸發(fā)量,同時(shí)也增大了冷凝量,使得主冷液面也出現(xiàn)升高的現(xiàn)象。同理,當(dāng)塔整體壓力降低時(shí),主冷液面也會(huì)出現(xiàn)短暫降低的現(xiàn)象。
處理方法
1.在生產(chǎn)中要穩(wěn)定空、氮壓機(jī)的運(yùn)行,降低進(jìn)氣量和取出量的大幅變化對(duì)塔壓的影響。
2.及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化工藝,在主冷液面波動(dòng)時(shí),要仔細(xì)觀察各個(gè)工藝參數(shù),綜合研判進(jìn)行調(diào)整,在工藝調(diào)整時(shí),盡可能采取小幅度、勤觀察細(xì)致調(diào)整,穩(wěn)定工況,優(yōu)化運(yùn)行。
4 結(jié)論
通過對(duì)空分裝置正常生產(chǎn)時(shí),影響主冷液面波動(dòng)的各類因素,純化器切換、氮壓機(jī)負(fù)荷調(diào)節(jié),以及精餾塔壓力參數(shù)變化等的綜合分析研究,確定影響主冷液面波動(dòng)的各種原因,同時(shí)針對(duì)原因,給出比較實(shí)際可行的操作或處理措施。同時(shí),我們?cè)谏a(chǎn)中還需要注意的是,當(dāng)主冷液面出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),應(yīng)以調(diào)節(jié)氮?dú)饧兌葹橹匾繕?biāo),必要時(shí)可以犧牲一部分主冷液面,以保證氮?dú)饧兌燃爱a(chǎn)品供應(yīng)。