鐘國亮 胡 波 黃春偉
(1.廣州華潤熱電有限公司,廣東 廣州 511455;2.廣州智光電氣股份有限公司,廣東 廣州 510700)
某電廠投產(chǎn)以來綜合廠用電率一直偏高,據(jù)統(tǒng)計綜合廠用電率達(dá)8.19%,一定程度上影響到電廠的經(jīng)濟(jì)效益。為響應(yīng)國家“節(jié)能降耗”的號召,提高設(shè)備自動化水平,降低廠用電率,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平,該電廠在2009~2010年期間對凝結(jié)水泵、一次風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)及增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了變頻改造。使用國內(nèi)一線品牌ZINVERT 系列高壓變頻器,對應(yīng)的型號分別為:A6H-1250/06Y、A5H-1600/06Y、A7H-3750/06Y、A7H-2800/06Y,其中凝結(jié)水泵變頻器配置了自動旁路柜,在凝結(jié)水泵變頻器故障時能自動切工頻運(yùn)行。其余風(fēng)機(jī)變頻器配置了隔離刀閘柜,風(fēng)機(jī)變頻器故障時需手動切換至工頻運(yùn)行。該電廠為2×300MW 燃煤熱電聯(lián)供機(jī)組,單臺一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行時只能帶160MW 左右的負(fù)荷,單臺引風(fēng)機(jī)運(yùn)行時只能帶200MW 左右的負(fù)荷,風(fēng)機(jī)的突然停運(yùn)甚至可能造成機(jī)組停運(yùn)。隨著電改的深入,電廠發(fā)電負(fù)荷管控更加嚴(yán)苛,未來負(fù)荷“日清日結(jié)”,對燃煤發(fā)電企業(yè)來說將是一個巨大的挑戰(zhàn),如何提高高壓變頻器運(yùn)行的可靠性就顯得尤為重要。
為節(jié)約電能,提高高壓變頻器改造效益,將變頻器功率單元柜與移相變壓器隔開在不同的房間,功率單元柜與控制柜為室內(nèi)空調(diào)循環(huán)冷卻,移相變壓器和旁路刀閘柜為強(qiáng)制風(fēng)冷,移相變房間墻體開孔設(shè)墻體濾網(wǎng)進(jìn)風(fēng),柜頂設(shè)有風(fēng)道,風(fēng)機(jī)將柜內(nèi)熱風(fēng)吹至室外。移相變壓器為H 級絕緣,能長期耐受較高溫度運(yùn)行,對環(huán)境溫度要求不高。利用此特性,移相變壓器采用室外強(qiáng)制通風(fēng)方式,能降低高壓變頻器冷卻所需的耗能,相比移相變室內(nèi)空調(diào)循環(huán)冷卻方式,能節(jié)省更多的空調(diào)耗能,經(jīng)濟(jì)性更好。
變頻器功率器件損耗,如SGCT、IGBT、IGCT 等,在設(shè)備運(yùn)行時因為高頻開關(guān)切換,以及導(dǎo)通壓降等,會產(chǎn)生低通損耗與開關(guān)損耗,可以達(dá)到電動機(jī)功率的2%左右[1]。為此,對現(xiàn)有功率單元柜房間散熱系統(tǒng)進(jìn)行了必要的核算,核算情況見表一。
變頻器為大量電子元器件的集成設(shè)備,其中功率單元柜與控制柜對環(huán)境溫度要求較高。變頻器廠家要求變頻器需運(yùn)行在-5~45℃、濕度20~95%之間,一般應(yīng)控制環(huán)境溫度在40℃內(nèi)。從表一可看出,#2、#3 變頻器室功率單元柜房間總制冷量雖小于房間總發(fā)熱量,因變頻器并不是長時間滿功率運(yùn)行,房間年度最高溫度都能滿足變頻器運(yùn)行對環(huán)境溫度的要求。#1 增壓風(fēng)機(jī)功率單元柜房間總制冷量雖大于房間總發(fā)熱量,可房間年度最高溫度36℃偏高,因空調(diào)運(yùn)行多年,制冷性能下降較快,有必要對房間空調(diào)進(jìn)行更新?lián)Q代。
在變頻器室每個房間顯眼的地方放置溫濕度計,方便巡檢時查看;在功率單元柜房間設(shè)置在線溫度測點,信號遠(yuǎn)傳至集控DCS,房間溫度實時監(jiān)控,并設(shè)有溫度報警值,空調(diào)出現(xiàn)故障或房間溫度過高時能及時發(fā)現(xiàn)并處理。
高壓變頻器所有散熱風(fēng)機(jī)原設(shè)計共用一個電源開關(guān),若其中一臺散熱風(fēng)機(jī)故障將導(dǎo)致電源開關(guān)跳閘,所有散熱風(fēng)機(jī)停運(yùn),從而導(dǎo)致變頻器過熱故障跳閘。對每臺柜頂散熱風(fēng)機(jī)回路進(jìn)行優(yōu)化,增加獨立控制的電源空開,一臺散熱風(fēng)機(jī)故障不影響其它散熱風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,且處理單臺風(fēng)機(jī)故障變頻器可不停運(yùn)處理。
(1)加強(qiáng)變頻器定值管理,合理設(shè)置變頻器加速、減速時間,避免變頻器過流、過壓報警。根據(jù)負(fù)荷的不同,變頻器加速時間設(shè)定在70~120s,減速時間設(shè)定在70~300s。變頻器停運(yùn)時應(yīng)按照先降低變頻器輸出頻率至最小再延時斷開進(jìn)線斷路器的順序進(jìn)行操作,禁止直接在運(yùn)行狀態(tài)拉開進(jìn)線斷路器進(jìn)行停運(yùn)操作(故障處理除外)[2]。變頻器運(yùn)行狀態(tài)下直接斷開進(jìn)線斷路器,會對變頻器造成較大的沖擊,影響變頻器電子元器件壽命。故應(yīng)對運(yùn)行人員加強(qiáng)操作培訓(xùn),修改運(yùn)行規(guī)程有關(guān)變頻器運(yùn)維的內(nèi)容。
(2)變頻器停運(yùn)后,及時開啟移相變房間的除濕機(jī),功率單元柜房間可將部分空調(diào)關(guān)閉,部分空調(diào)設(shè)置為除濕模式,視天氣潮濕情況及停運(yùn)時間長短判斷(一般停運(yùn)48h以上),將停運(yùn)的變頻器進(jìn)風(fēng)口墻體濾網(wǎng)、室外出口風(fēng)道用塑料布包好,減小濕氣進(jìn)入,防止變頻器停運(yùn)后受潮。
表一:變頻器散熱系統(tǒng)核算表
(3)大容量高壓電動機(jī),如增壓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)的縱差保護(hù)應(yīng)在變頻運(yùn)行時退出,工頻旁路時投入。
(4)當(dāng)負(fù)載能夠帶動電機(jī)旋轉(zhuǎn)時,變頻器啟動前應(yīng)將電機(jī)轉(zhuǎn)軸采取機(jī)械制動。如2017 年10 月10 日#2 增壓風(fēng)機(jī)運(yùn)行引起2B 引風(fēng)機(jī)變頻器失速報警,造成功率單元C1過壓、直流電容警告,從而引起功率單元直流電壓保護(hù)重故障頻發(fā),因故障時間短且恢復(fù)快,未達(dá)到定值延時,故變頻器并未因重故障而跳閘。失速時變頻器將被鎖住,頻率已不能調(diào)節(jié),此時需停運(yùn)變頻器,將電機(jī)轉(zhuǎn)軸采取機(jī)械制動后再重新啟動變頻器。
(5)長時間停用的變頻器啟動前或更換長期備用的功率單元備品時,應(yīng)先進(jìn)行預(yù)充電。高壓變頻器在不啟動的前提下可整體進(jìn)行上高壓電充電,功率單元備品可直接施加400V 低壓電源進(jìn)行預(yù)充電,防止功率單元內(nèi)電容因突然啟動時的充電電流過大而造成損壞[3]。對變頻器預(yù)充電10min 以上再啟動變頻器運(yùn)行,能有效地減少變頻器啟動過程故障。
變頻器保持適宜的溫濕度、潔凈度,對其日常維護(hù)及檢修到位,是變頻器正常運(yùn)行的基本保證。
(1)變頻器每天至少巡檢兩次,檢查周圍環(huán)境的溫濕度,空調(diào)運(yùn)行正常且風(fēng)口朝上不對變頻器直吹避免設(shè)備受潮氧化,最好在空調(diào)出風(fēng)口處加裝擋風(fēng)罩進(jìn)行隔離;設(shè)備無異常的振動、噪聲和氣味;檢查控制器面板的LED 和LCD 顯示是否正常,LCD 顯示有無報警信息,最近有無事件記錄需處理;移相變溫控器顯示是否正常及超溫;經(jīng)常使用1張A4 紙檢查變壓器柜、功率單元柜進(jìn)風(fēng)口風(fēng)量,看紙張是否能被過濾網(wǎng)牢牢吸住,如有問題應(yīng)及時排除[4]。
(2)濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗更換,濾網(wǎng)在回裝之前應(yīng)保證徹底晾干,以免造成設(shè)備生銹或影響柜內(nèi)絕緣性能,根據(jù)粉塵情況制定清洗周期。在空調(diào)入風(fēng)口加裝3M 空氣凈化濾網(wǎng)并定期更換,可降低功率單元柜房間的粉塵含量。
(3)每季度進(jìn)行變頻器紅外熱成像工作并做好記錄,能較為及時的發(fā)現(xiàn)設(shè)備過熱點或隱患。
(4)功率單元易出現(xiàn)故障,每種類型變頻器最少備一件功率單元備件,同時適當(dāng)采購散熱風(fēng)扇、繼電器等備件,當(dāng)變頻器出現(xiàn)故障時能及時恢復(fù)運(yùn)行。變頻器各備件應(yīng)存放在恒溫恒溫倉庫,確保備件完好無損。
(5)盡管定期清洗了濾網(wǎng),因變頻器對室外抽風(fēng)散熱形成了負(fù)壓,粉塵不可避免的進(jìn)入柜體內(nèi),建議每半年最少一次停電清灰檢查,螺栓緊固,絕緣子清掃,按預(yù)試規(guī)程周期和內(nèi)容要求進(jìn)行嚴(yán)格的試驗。對系統(tǒng)輸入端進(jìn)行電氣絕緣檢測試驗時,應(yīng)將整流變壓器的鐵心和所有二次出線短接并接地后進(jìn)行;對系統(tǒng)輸出端進(jìn)行電氣絕緣檢測試驗時,輸出電纜不得接入單元輸出,否則將造成功率逆變系統(tǒng)損壞[5]??紤]每次機(jī)組大小修承接的單位不一樣,試驗人員技術(shù)水平也有高低,為避免試驗人員誤操作損壞變頻器,每次檢修前應(yīng)對試驗人員進(jìn)行詳細(xì)的交底。
(6)變頻器檢修后應(yīng)上電進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試項目有①小電壓試驗:移相變高壓側(cè)接入400V 電壓,將控制器頻率調(diào)整到50HZ,測量各功率單元輸出電壓是否一致、平衡,電壓一般為36V 左右,試驗時需注意安全,防止高壓觸電;②模擬故障重啟:高壓開關(guān)或刀閘斷開,模擬待機(jī)運(yùn)行,拔一根光纖迅速恢復(fù),報故障停機(jī),瞬時恢復(fù)(5s 內(nèi)故障恢復(fù));③模擬試運(yùn)行:可驗證控制系統(tǒng)及散熱風(fēng)扇運(yùn)行是否正常;④充放電試驗:上高壓充電,5min 后斷高壓,查看單元直流電壓下降緩慢,各電壓值無明顯偏差,直到電壓降低至能打開柜門為止,下降時間應(yīng)超過10min 以上,此試驗?zāi)茯炞C電容的好壞;⑤控制電源切換試驗:上高壓,檢查UPS 狀態(tài)正常,測量UPS 輸出電壓正常,斷外供380V電源,觀察控制器顯示屏無閃爍,散熱風(fēng)扇運(yùn)行正常,送外供380V 電源,自動切回此電源,觀察控制器顯示屏無閃爍,風(fēng)扇運(yùn)行正常,此試驗可間接驗證UPS 的狀況及固態(tài)繼電器的好壞;⑥單元旁路試驗:可驗證單元旁路功能是否正常。當(dāng)某個單元故障時,同時將與其不同相的同級其它兩個單元輸出旁路短接,而其它級的功率單元仍輸出,保證系統(tǒng)在一定的帶載能力下維持負(fù)載的持續(xù)運(yùn)行,從而大大增加了系統(tǒng)的可靠性。其中③⑤⑥為檢修后必做試驗項目,其它為選做項目。
通過模擬實驗提出了UPS 改進(jìn)措施:將原來廠家設(shè)計選型的上??迫A的后備式 UPS 更換為山特的在線式UPS,查閱圖紙將電氣原理圖中不重要的負(fù)荷改接至其他電源,保證 UPS 負(fù)載的可靠性。建議在機(jī)組大、小修期間,對UPS 進(jìn)行充放電試驗,要求帶載輸出時間 > 5 分鐘,定期預(yù)防性更換UPS,建議更換周期為3~4 年左右[6]。
風(fēng)扇、板件等定期預(yù)防性更換,建議風(fēng)扇運(yùn)行時間大于35000 小時或4~5 年進(jìn)行更換,控制器電源板、PWB 二次電源板、信號預(yù)處理板、模擬板等更換周期為4~5 年。
2016 年對#2 機(jī)組引風(fēng)機(jī)高壓變頻器進(jìn)行了全面維保,42 臺功率單元返廠檢測,更換旁路接觸器,測試單元體旁路功能,對功率單元電解電容進(jìn)行檢測,內(nèi)部其他元器件檢測,對性能存在嚴(yán)重下降的予以更換,對單元體進(jìn)行深度清灰、清潔,減小灰塵對內(nèi)部器件散熱、絕緣等方面的影響,延長單元體的使用壽命;板件預(yù)防性更換,升級主板程序;對功率柜、變壓器柜、旁路柜內(nèi)外進(jìn)行全面清潔清灰,對系統(tǒng)內(nèi)部一次電纜、二次布線及連接進(jìn)行檢查,對布線進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,對絕緣薄弱處進(jìn)行加強(qiáng)處理;對變頻系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)性能測試,控制電源切換試驗、單元體旁路試驗、空載試驗、滿載試驗等。經(jīng)廠家全面維保,#2 機(jī)組引風(fēng)機(jī)變頻器運(yùn)行可靠性有所提高。
功率單元最易發(fā)生故障,約占變頻器發(fā)生故障的80%,現(xiàn)有變頻器已運(yùn)行10 年,隨著電子元器件的老化,設(shè)備壽命周期的接近,盡管變頻器維護(hù)到位,但變頻器故障率還是有逐年增加的趨勢,有計劃的對功率單元和控制系統(tǒng)升級換代或變頻器整體改造,有利于機(jī)組的穩(wěn)定性。
通過對高壓變頻器歷年來出現(xiàn)的故障進(jìn)行分析,總結(jié)多年變頻器運(yùn)維經(jīng)驗,提出了多項有效的措施,從而提高了變頻器運(yùn)行的可靠性,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的節(jié)能效益。