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        浸沒式超濾膜系統(tǒng)虹吸改造及運(yùn)行工序優(yōu)化

        2020-11-18 03:40:06袁少鵬師宴榮謝喜平
        凈水技術(shù) 2020年11期
        關(guān)鍵詞:產(chǎn)水量跨膜產(chǎn)水

        袁少鵬,師宴榮,石 潔,陳 翔,謝喜平

        (1.北京碧水源科技股份有限公司,北京 102206;2.太倉市水務(wù)集團(tuán)有限公司,江蘇太倉 215400)

        隨著社會的進(jìn)步和發(fā)展,飲用水水質(zhì)指標(biāo)日趨嚴(yán)格,膜法處理工藝在飲用水處理行業(yè)愈加得到廣泛關(guān)注[1]。

        浸沒式超濾對渾濁度去除率高,對細(xì)菌、病毒、“兩蟲”(隱孢子蟲和賈第鞭毛蟲)去除效果好,產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)具有占地面積小、自動化程度高等特點(diǎn),超濾膜工藝在老舊給水廠升級改造和新給水廠建設(shè)中得到越來越廣泛的應(yīng)用[2-3]。

        虹吸浸沒式超濾膜工藝可實(shí)現(xiàn)在無泵、低液位差條件下膜長期穩(wěn)定運(yùn)行,保證產(chǎn)水能力的同時(shí),大大節(jié)省了電能消耗。江西羅橋水廠改造工程采用浸沒式超濾膜工藝,將原有產(chǎn)水量為1×104m3/d 的砂濾池原位改造成產(chǎn)水量為2×104m3/d 的虹吸超濾膜濾池,噸水電耗0.005 kW·h/m3。上海某水廠工程采用浸沒式超濾膜工藝,產(chǎn)水規(guī)模為3×104m3/d的虹吸超濾膜濾池,噸水電耗0.02 kW·h/m3[4-5]。

        1 項(xiàng)目背景

        1.1 水廠現(xiàn)狀

        原泰安市某凈水廠于2013年12月建成通水,設(shè)計(jì)規(guī)模為5×104m3/d,主體工藝為“混凝沉淀+浸沒式超濾”。由于城市化進(jìn)展及居民生活水平的提高,現(xiàn)狀凈水廠規(guī)模已無法滿足用水量需求;同時(shí),該凈水廠已經(jīng)運(yùn)行6年,膜絲達(dá)到使用壽命,膜絲老化斷絲嚴(yán)重,產(chǎn)水通量下降,且部分時(shí)段產(chǎn)水渾濁度>0.2 NTU,不能滿足產(chǎn)水水質(zhì)要求。綜上,需對該凈水廠進(jìn)行換膜擴(kuò)容改造。

        1.2 改造需求

        (1)用水需求增大,在膜池預(yù)埋和容積不變的情況下,通過增大膜絲裝填面積進(jìn)行擴(kuò)容改造,原規(guī)模5×104m3/d需擴(kuò)容為10×104m3/d。

        (2)膜系統(tǒng)老化斷絲嚴(yán)重,膜通量下降,產(chǎn)水渾濁度超標(biāo),需進(jìn)行換膜改造。

        (3)因原膜池產(chǎn)水方式為產(chǎn)水泵抽吸產(chǎn)水,運(yùn)行電耗較高,需在利舊原有產(chǎn)水管道的基礎(chǔ)上,進(jìn)行虹吸改造,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。

        (4)原膜池自動運(yùn)行工序落后,產(chǎn)水周期短,排水頻次高,產(chǎn)水回收率較低,需優(yōu)化運(yùn)行工序,提高系統(tǒng)回收率[6]。

        2 改造方案

        2.1 換膜擴(kuò)容方案

        2.1.1 原膜池規(guī)格

        原浸沒式超濾膜池設(shè)6格,單格膜池面積為10.6 m×5.5 m,單格膜池有16個(gè)膜組器,單組器有32支膜元件,單支元件膜面積為35 m2,6格膜池的總產(chǎn)水量為5×104m3/d,名義膜通量為19.4 L/(m2·h)。

        2.1.2 換膜擴(kuò)容后膜池規(guī)格

        采用某公司生產(chǎn)的新型浸沒式超濾膜組器,新型膜組器的膜絲裝填密度更大,單支膜元件面積為70 m2,單格膜池有16個(gè)膜組器,單組器有30支膜元件,更換6格膜池的膜絲后總產(chǎn)水量達(dá)到10×104m3/d,名義膜通量為20.7 L/(m2·h)。

        2.2 節(jié)能降耗改造

        2.2.1 浸沒式超濾系統(tǒng)虹吸改造

        原浸沒式超濾系統(tǒng)產(chǎn)水方式為產(chǎn)水泵抽吸產(chǎn)水,產(chǎn)水泵功率N=45 kW,數(shù)量n=6臺,日運(yùn)行時(shí)間t=22.1 h,功率系數(shù)α=0.8。經(jīng)核算,產(chǎn)水泵抽吸噸水電耗P=N×n×t×α÷Q=45×6×22.1×0.8÷50 000=0.096 kW·h/m3,噸水電費(fèi)為0.058元/m3(以電價(jià)0.65元/kW·h計(jì)算)。

        膜池正常運(yùn)行液位為168.2 m,清水池設(shè)有產(chǎn)水堰,堰上液位為165.6 m,虹吸產(chǎn)水剩余水頭為2.6 m,超濾膜正??缒翰顬?~15 kPa,滿足虹吸產(chǎn)水要求。在系統(tǒng)產(chǎn)水抽吸干管上部設(shè)旁通管,改造為虹吸產(chǎn)水,產(chǎn)水旁通管設(shè)氣動調(diào)節(jié)閥,通過膜池液位來控制產(chǎn)水調(diào)節(jié)閥的開度,以控制產(chǎn)水流量。虹吸管路改造如圖1所示。同時(shí),原產(chǎn)水泵保留,在冬季進(jìn)水溫度過低、膜通量下降時(shí),提供一定的輔助抽吸作用。

        圖1 虹吸管路改造照片F(xiàn)ig.1 Photo of Siphon Pipeline Reconstruction

        采用虹吸重力產(chǎn)水方式,與產(chǎn)水泵抽吸方式相比,噸水電費(fèi)可減少0.058元/m3,大大節(jié)省了運(yùn)行費(fèi)用。

        2.2.2 反洗系統(tǒng)運(yùn)行工序優(yōu)化

        (1)原反洗運(yùn)行工序

        原超濾系統(tǒng)產(chǎn)水周期為45 min,每日32個(gè)周期,每周期的實(shí)際過濾時(shí)間為38 min。反洗時(shí)先降低水位0.5 m,之后進(jìn)行氣水反洗2 min,靜置沉淀2 min,排水1/4,隨后打開進(jìn)水閥門補(bǔ)水,進(jìn)入下個(gè)產(chǎn)水周期(圖2)。每日最后1個(gè)周期反洗結(jié)束后排空膜池。每日共計(jì)排空膜池(1/4×31)+1=8.75次。

        圖2 優(yōu)化前運(yùn)行工序Fig.2 Operation Process before Optimization

        原反洗工序的缺點(diǎn):產(chǎn)水周期過短,膜系統(tǒng)反洗頻繁;水反洗時(shí)間較長,反洗消耗系統(tǒng)產(chǎn)水較多;每個(gè)產(chǎn)水周期都需排水,排水量大,導(dǎo)致系統(tǒng)回收率較低。

        (2)優(yōu)化后運(yùn)行工序

        針對產(chǎn)水周期過短,系統(tǒng)回收率下降的問題,對反洗運(yùn)行工序進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。延長超濾系統(tǒng)產(chǎn)水周期至90 min,每日16個(gè)周期,每周期的實(shí)際過濾時(shí)間為87 min。反洗時(shí)首先降低水位0.5 m,隨后關(guān)閉產(chǎn)水調(diào)節(jié)閥進(jìn)行氣水反洗,將水反洗時(shí)間減少為40 s;反洗結(jié)束后直接進(jìn)入下一個(gè)周期產(chǎn)水,不再排水。每4個(gè)產(chǎn)水周期排空膜池1次,每日排空4次(圖3)。

        圖3 優(yōu)化后運(yùn)行工序Fig.3 Operation Process after Optimization

        優(yōu)化后反洗工序的優(yōu)點(diǎn):產(chǎn)水周期延長,膜系統(tǒng)反洗頻次降低;每日僅排空膜池4次,反洗用水量降低為原工序的1/24,原水更多地被轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)產(chǎn)水,系統(tǒng)回收率大幅提高。

        (3)優(yōu)化前后系統(tǒng)回收率對比

        反洗運(yùn)行工序優(yōu)化后,產(chǎn)水周期數(shù)由32次/d下降為16次/d,反洗水泵與膜擦洗鼓風(fēng)機(jī)的運(yùn)行時(shí)間顯著減少,節(jié)省能耗;同時(shí),系統(tǒng)排水量減少,水反洗時(shí)間由2 min縮短為40 s,反洗用水量減少;系統(tǒng)總產(chǎn)水量提升,總進(jìn)水量降低,從而系統(tǒng)回收率得到大幅提高。優(yōu)化前后膜系統(tǒng)回收率對比如表1所示。

        表1 優(yōu)化前后膜系統(tǒng)回收率對比Tab.1 Contrast of Membrane System Recycling Rate before and after Optimization

        3 系統(tǒng)性能測試

        3.1 主要性能參數(shù)測試結(jié)果

        浸沒式超濾系統(tǒng)換膜改造后,于2020年4月每日多個(gè)時(shí)段依次分別對膜系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄及采樣測試,測試結(jié)果如表2所示。由表2可知:膜系統(tǒng)在4月的平均單日產(chǎn)水量達(dá)到10.39×104m3/d,高于設(shè)計(jì)產(chǎn)水量(10×104m3/d);系統(tǒng)運(yùn)行膜通量平均值為21.97 L/(m2·h),高于設(shè)計(jì)名義膜通量[20.7 L/(m2·h)];跨膜壓差平均值為7.7 kPa,低于設(shè)計(jì)跨膜壓差值(20 kPa);6個(gè)系列平均水回收率為96.75%,高于設(shè)計(jì)回收率(96.66%)。超濾系統(tǒng)平均產(chǎn)水渾濁度≤0.08 NTU,滿足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)標(biāo)準(zhǔn)。

        3.2 產(chǎn)水量與跨膜壓差之間的關(guān)系

        跨膜壓差指超濾膜產(chǎn)水過程中膜兩側(cè)的壓力差,是表征超濾膜運(yùn)行狀態(tài)的一個(gè)重要參數(shù),在相同的膜通量下,跨膜壓差越低,表明膜的透水能力越強(qiáng)。膜的產(chǎn)水量不同,跨膜壓差也不同,跨膜壓差與產(chǎn)水量之間的關(guān)系如圖4所示。

        由圖4可知,產(chǎn)水量增大,跨膜壓差也相應(yīng)增大。水廠的設(shè)計(jì)平均產(chǎn)水量為695.8 m3/h時(shí),跨膜壓差平均值為7.7 kPa,離設(shè)計(jì)跨膜壓差值20 kPa還有很大余量,說明虹吸產(chǎn)水工藝適用于該水廠的提標(biāo)擴(kuò)容改造。在保證膜池出水水質(zhì)的前提下,膜池出水水量穩(wěn)定,且跨膜壓差較小,可實(shí)現(xiàn)水質(zhì)和水量同時(shí)提升。

        表2 膜系統(tǒng)性能測試結(jié)果Tab.2 Test Results of Membrane System

        圖4 產(chǎn)水量及跨膜壓差變化曲線Fig.4 Variation Curve of Water Production and Transmembrane Pressure

        3.3 跨膜壓差及產(chǎn)水量隨運(yùn)行時(shí)間的變化

        該凈水廠已投產(chǎn)的6格膜池中,每格膜池運(yùn)行工況稍有不同,以6#膜池為例,取1個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù)對跨膜壓差進(jìn)行分析??缒翰罴爱a(chǎn)水量隨運(yùn)行時(shí)間的變化曲線如圖5所示。

        圖5 跨膜壓差及產(chǎn)水量隨運(yùn)行時(shí)間的變化Fig.5 Change of Transmembrane Pressure and Water Production with Operation time

        由圖5可知,當(dāng)水廠設(shè)定的平均產(chǎn)水量為695.8 m3/h時(shí),在一個(gè)維護(hù)性清洗周期內(nèi)(14 d),跨膜壓差穩(wěn)定在7~9 kPa,跨膜壓差始終處于較低的水平,說明虹吸式超濾膜系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,膜污染程度較輕,設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)合理。

        4 結(jié)論

        該凈水廠換膜改造項(xiàng)目的成功實(shí)施,為浸沒式超濾虹吸改造提供了一定的借鑒和指導(dǎo)。

        (1)本項(xiàng)目在膜池容積不變的情況下,通過增大膜絲裝填面積進(jìn)行換膜擴(kuò)容改造。采用新浸沒式膜組件,單支膜元件面積為70 m2,原膜組件單支膜面積為35 m2;擴(kuò)容后產(chǎn)水規(guī)模為10×104m3/d,原產(chǎn)水規(guī)模為5×104m3/d。

        (2)系統(tǒng)產(chǎn)水方式由泵抽吸式改造為虹吸式,停用6臺產(chǎn)水泵,噸水降低電耗0.096 kW·h/m3,噸水節(jié)省電費(fèi)0.058元/m3(以電價(jià)0.65元/kW·h計(jì)算)。

        (3)優(yōu)化反洗運(yùn)行工序,減少系統(tǒng)排水量及反洗水量,系統(tǒng)回收率從86.67%提升至96.66%。

        (4)浸沒式超濾膜系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)好,換膜后產(chǎn)水渾濁度穩(wěn)定≤0.08 NTU,滿足《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006)標(biāo)準(zhǔn)。

        (5)虹吸浸沒式超濾膜工藝可實(shí)現(xiàn)在無泵、低液位差條件下膜長期穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)產(chǎn)水能力大幅提升。一個(gè)維護(hù)性清洗周期內(nèi),跨膜壓差始終維持在7~9 kPa的較低水平,膜的污染程度較輕,維護(hù)性清洗后膜通量迅速恢復(fù)到正常水平。

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