王 行,豆中州,孫首珩,司瑞才
(國網(wǎng)吉林省電力有限公司電力科學(xué)研究院,長春 130021)
汽輪機(jī)推力瓦的主要作用是平衡汽輪機(jī)運(yùn)行中產(chǎn)生的軸向推力,使汽輪機(jī)通流部分保持動靜間隙,推力瓦塊磨損問題直接關(guān)系到汽輪機(jī)安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。目前,絕大多數(shù)汽輪機(jī)推力瓦處均設(shè)置多個推力瓦溫度和軸向位移測點(diǎn),用于監(jiān)測及分析汽輪機(jī)推力瓦運(yùn)行狀態(tài)[1]。若汽輪機(jī)推力瓦溫度長期超限運(yùn)行,極易導(dǎo)致推力瓦塊磨損甚至燒損,將造成汽輪機(jī)組設(shè)備重大損壞事故 。
某300 MW汽輪機(jī)組為單軸、雙缸雙排汽、亞臨界、凝汽式汽輪機(jī)組,型號為N300-16.7/0.8/537/537,曾在2011年進(jìn)行通流部分改造。該汽輪機(jī)推力瓦工作面和非工作面分別裝有6塊推力瓦塊,各瓦塊裝在支承環(huán)內(nèi)由調(diào)整塊支承,并由定位銷實(shí)現(xiàn)支承定位。該機(jī)組配備唯一功率輸出線路,未配置備用輸出線路。
20190724T20:08:22,事件發(fā)生前機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,負(fù)荷255.1 MW,轉(zhuǎn)速3 001 r/min,采用順序閥方式運(yùn)行,各高壓調(diào)節(jié)閥門(GV)GV1開度98.9%,GV2開度99.2%,GV3開度49.1%,GV4開度0.9%,GV5開度0.6%,GV6開度100%,中壓調(diào)節(jié)閥門(IV)IV1開度99.8%,IV2開度99.3%。
20:08:26,因惡劣天氣影響造成唯一功率輸出線路斷路器跳閘,但該機(jī)組發(fā)電機(jī)油斷路器未跳閘,造成機(jī)組在近80%額定負(fù)荷工況下甩負(fù)荷,轉(zhuǎn)速飛升至3 182 r/min,觸發(fā)超速保護(hù)控制單元(OPC)保護(hù)動作,高壓和中壓調(diào)節(jié)閥門(以下簡稱調(diào)門)迅速關(guān)閉,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速逐漸恢復(fù)至3 000 r/min。
20:08:37,負(fù)荷突升至96.7 MW,轉(zhuǎn)速再次飛升至3 070 r/min,各調(diào)門GV1開度98.8%,GV2開度99.1%,GV3開度99.8%,GV4開度100%,GV5開度19.2%,GV6開度100%,IV1開度10.7%,IV2開度10.5%。
20:08:38,轉(zhuǎn)速升至3 099 r/min,觸發(fā)OPC動作,各調(diào)門再次迅速關(guān)閉。
此后機(jī)組負(fù)荷和轉(zhuǎn)速按上述過程反復(fù)波動共計10次,其中負(fù)荷波動幅度最大一次在2 s時間內(nèi)由16.38 MW突增至112.28 MW。在此期間汽輪機(jī)高壓調(diào)門開度在0~100%,而中壓調(diào)門開度在0~11%不斷重復(fù)開關(guān)過程。
20:09:52,該機(jī)組軸向位移瞬間由0.209 mm突增至2.005 mm,機(jī)組跳閘,首出為軸向位移大汽輪機(jī)主保護(hù)動作。
2019年7月25日,現(xiàn)場對推力瓦解體后進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)瓦塊烏金局部磨損嚴(yán)重,磨損瓦塊均位于工作面,瓦塊烏金未發(fā)生脫胎或變形情況。
汽輪機(jī)在運(yùn)行時,轉(zhuǎn)子會產(chǎn)生由高壓側(cè)向低壓側(cè)的軸向推力,這部分推力主要由蒸汽通過動葉時產(chǎn)生的推力,轉(zhuǎn)子葉輪和軸封凸肩等處兩側(cè)的壓差下產(chǎn)生的軸向推力[2]。為減小軸向推力,目前高中壓合缸機(jī)組采用反向布置,低壓缸采用對稱雙分流布置,并在高中壓轉(zhuǎn)子間設(shè)計高中壓平衡盤結(jié)構(gòu)以平衡運(yùn)行中的軸向不平衡力,但仍有部分軸向推力會通過平衡盤作用在推力瓦上,若推力瓦形成油膜剛度差或軸向推力超限將會造成推力瓦塊磨損[3]。
國內(nèi)外發(fā)生推力瓦塊溫度超標(biāo)或磨損問題有很多,是比較典型的汽輪機(jī)設(shè)備損壞事件,一般造成推力瓦塊溫度過高或磨損的原因如下。
a.設(shè)備設(shè)計或制造不合理,轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)本身造成在帶大負(fù)荷運(yùn)行一定時間后出現(xiàn)異常。
b.安裝工藝或精度差,如將工作面推力瓦塊裝至非工作面會導(dǎo)致潤滑油未形成有效油膜即回至回油槽[4]。
c.機(jī)組變工況下運(yùn)行參數(shù)嚴(yán)重偏離設(shè)計值。
該機(jī)組已經(jīng)歷長期考驗(yàn),設(shè)備制造及安裝等方面存在問題的可能性很小,因此首先著重對事件發(fā)生過程機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析,事件過程中負(fù)荷、轉(zhuǎn)速及各調(diào)門開度等參數(shù)變化情況見表1。
由表1可見,事件發(fā)展過程存在以下幾個特點(diǎn):輸出線路故障后機(jī)組負(fù)荷及轉(zhuǎn)速出現(xiàn)頻繁振蕩;汽輪機(jī)軸向位移隨負(fù)荷突增而增大,負(fù)荷突降時軸向位移略有減小,但總體趨勢持續(xù)增大,推力瓦工作面(電端)逐漸溫度升高;在每次負(fù)荷突增時高壓調(diào)門接近全開,中壓調(diào)門均開至10%左右全行程位置,其運(yùn)行工況嚴(yán)重偏離設(shè)計工況。
此外,排查主再熱壓力、汽溫、各監(jiān)視段溫度、壓力、上下缸進(jìn)水檢測點(diǎn)、真空、潤滑油供回油溫、油壓、軸振、脹差、絕對膨脹等參數(shù)后均未發(fā)現(xiàn)其他事故因素。結(jié)合以上特征及汽輪機(jī)軸向推力分布原理,綜合分析認(rèn)為該推力瓦塊磨損事件主要有三個原因。
一是,機(jī)組OPC動作解除后,機(jī)組仍按照正常指令增加負(fù)荷導(dǎo)致高壓主汽門和中壓主汽門迅速開啟,而高壓調(diào)門開啟速度明顯快于中壓調(diào)門,導(dǎo)致高、中壓缸進(jìn)汽量匹配嚴(yán)重失衡,引起軸向推力增大嚴(yán)重超出設(shè)計范圍。例如,第一次突增負(fù)荷時,汽輪機(jī)各個高壓調(diào)門反饋跟指令一致,但是中壓調(diào)門指令為100%,實(shí)際開度只達(dá)到10%(各調(diào)門開度變化見表1)。
表1 事件過程主要參數(shù)變化
二是,機(jī)組在此種狀態(tài)循環(huán)往復(fù)多次,使軸向位移逐漸增大,推力瓦工作面瓦溫逐漸上升,多次軸向推力過大導(dǎo)致推力瓦磨損量逐漸增大。
三是,汽輪機(jī)電調(diào)控制邏輯中未設(shè)計電網(wǎng)故障控制措施,當(dāng)機(jī)組電網(wǎng)輸出開關(guān)跳閘后應(yīng)切換至轉(zhuǎn)速控制方式,避免機(jī)組負(fù)荷多次振蕩。
通過以上分析可知,本次推力瓦磨損事件的主要原因?yàn)槭鹿薁顟B(tài)下機(jī)組在嚴(yán)重偏離設(shè)計工況下運(yùn)行,軸向推力明顯超出推力瓦平衡范圍,機(jī)組負(fù)荷多次振蕩不斷加劇推力瓦磨損程度?;谏鲜龇治鼋Y(jié)果采取處理措施如下。
a.更換推力瓦工作面磨損瓦塊,并將前箱殘留的鎢金碎末清理干凈,保證過濾潤滑油油質(zhì)合格。
b.建議完善電調(diào)控制邏輯,調(diào)整高、中壓調(diào)門動作速度匹配,在未跳閘情況下超速保護(hù)動作時應(yīng)切換至轉(zhuǎn)速控制,避免機(jī)組負(fù)荷和轉(zhuǎn)速出現(xiàn)頻繁振蕩。
c.建議增設(shè)輸出線路零功率保護(hù),其主要功能為在輸出線路故障時保護(hù)動作將發(fā)電機(jī)解列,使機(jī)組安全停機(jī),避免事故擴(kuò)大。
該案例中機(jī)組在緊急事故狀態(tài)下負(fù)荷出現(xiàn)反復(fù)大幅度波動情況較為典型,對機(jī)組設(shè)備安全危害極大。此類事故發(fā)生后及時手動打閘停機(jī),保證機(jī)組安全停運(yùn)是將事故損失降到最低的有效手段,但需要在場指揮人員迅速掌握事故性質(zhì),準(zhǔn)確判斷事故的源頭及發(fā)展趨勢。