楊 純 甘 靜
(安徽四創(chuàng)電子股份有限公司,安徽 合肥 230088)
背鉆孔結構為大孔套小孔,做法為先鉆通孔,孔金屬化使之連通各層,二次鉆孔鉆掉不需要連接的層數(shù),再通過上述流程完成背鉆孔塞孔過程。背鉆孔圖及塞孔結果(見圖1)。
圖1 背鉆孔及樹脂塞孔
塞孔工藝采用先進的真空網印方式,在孔內塞樹脂油墨將背鉆孔及內部通孔填平,經固化后打磨平整。打磨后檢查塞孔結果,當前存在的問題有:(1)孔內樹脂外翻,形成爆炸樣空洞;(2)樹脂中間球形空洞,孔內整體凹陷;(3)針孔樣缺陷。
通過ERP系統(tǒng)統(tǒng)計,2020年3月1日~4月1日已制多層微波板送檢16039 pcs,經檢驗發(fā)現(xiàn)局部塞孔不實有空洞、樹脂黑洞、凹陷等問題,匯總結果(見表1)。
針對塞孔不良現(xiàn)象,利用萊卡數(shù)字顯微鏡,通過三維測厚的方式,測試背鉆孔塞孔的樹脂飽滿度,進一步分析背鉆孔深度及塞孔飽滿度之間的關系,數(shù)據(jù)分布(見圖2)。由數(shù)據(jù)可以看出,背鉆深度在<0.2 mm時飽滿度在1.0~1.05之間,背鉆深度0.2~0.3 mm范圍內的飽滿度在0.7~0.98之間,背鉆深度0.3~0.4 mm范圍內的飽滿度在0.2~0.3之間。隨著背鉆深度的增加,飽滿度呈下降趨勢,塞孔不良的狀況嚴重。
表1 2020年3月1日~4月1日塞孔不合格率報表
針對工藝流程圖中各個步驟,調查所用設備、型號、老舊程度、工藝參數(shù),調查結果(見表2)。操作員工技能水平、現(xiàn)場環(huán)境均正常。通過調查表發(fā)現(xiàn)在刷板、預印刷、印刷、固化方面存在問題,需要在預烘溫度,印刷速度、預烘參數(shù)、網版張力、后固化參數(shù)方面進行優(yōu)化改善。
對生產過程進行IPO(IPO圖:鑒定過程輸入產生的有缺陷的目標特征輸出)因子查找,其中因子篩選中U代表不可控因子,C代表可控因子,并進行CE(CE矩陣分析是指篩選因子對不良結果的影響程度并進行打分,總和為相應打分乘以對客戶重要性分數(shù),再進行加和)因果矩陣篩選因子,見表3所示。
通過分析生產過程IPO因子查詢,將不同的生產過程會產生哪種不良結果進行區(qū)域性劃分,找出產生塞孔不良的方向。隨后做CE矩陣分析,篩選因子對不良結果的影響程度并進行打分,總和為相應打分乘以對客戶重要性分數(shù),再進行加和。總和分數(shù)較大的14個因子(見表4)。
CE篩選后對14個得分較高的因子進行PFMEA分析。分析確認造成背鉆孔塞孔合格率低的主要原因(見表5)。
通過PFMEA分析(PEMWA分析是指一種用來確定潛在失效模式及其原因的分析方法),我確認造成背鉆孔塞孔合格率低的主要原因有:
(1)預烘時間不足;
(2)繃網機老舊,網版張力不均勻;
(3)塞孔機真空度參數(shù)設置不當;
(4)抽真空時間過短;
(5)后固化溫度區(qū)間過窄;
(6)深度過深,返工次數(shù)多。
圖2 背鉆深度與塞孔飽滿度分布
表2 工藝流程調查表
預烘目的是去除孔內濕氣,設計不同預烘參數(shù),經稱重法驗證,摘取部分取值做時間-質量曲線圖(見圖5)。
通過時間——質量曲線圖分析可知,隨時間的增加,質量線趨于水平,說明質量逐漸趨于穩(wěn)定,即孔內濕氣被烘干殆盡;100 ℃烘干時間為180 min,110 ℃烘干時間為160 min,120 ℃烘干時間為120 min,130 ℃烘干時間為120 min;綜合以上結果,確定預烘參數(shù)設定為120 ℃,120 min。
2006年購買的繃網機由于使用年數(shù)較長,測試張力值不滿足要求,采用自動繃網機,五點測試均合格,新繃網版張力值符合要求(見表6)。
根據(jù)設備廠商建議,將塞孔機真空度由45 Pa更改為80 Pa,為減少樹脂中殘留氣泡將抽真空時間設定為每程式3 min,根據(jù)氣泡殘留情況可選擇一次程式至四次程式,四次程式時間為2 h。
根據(jù)樹脂特性低溫預烤,分段兩次高溫固化是常用的后固化方式,結合樹脂特性,選定低溫升溫區(qū)間,將低溫區(qū)間延長至80 ℃,烘60 min。
確定后烘參數(shù)設定為:80 ℃,30 min+100 ℃,30 min+140 ℃,60 min。
表3 塞孔過程IPO因子查找
表4 CE因果矩陣篩選總和分數(shù)較大的因子
經疊層分析,背鉆深度與需鉆通層及銅箔厚度相關,隔離層在設計時已確定,制作時調整的是半固化片厚度或介質厚度。HY65801設計背鉆深度為0.36 mm,優(yōu)化后理論背鉆深度只需要0.29 mm即可,減少深度為半固化片和殘樁高度對高頻信號性能無影響。
表5 PFMEA分析主要原因表
圖5 預烘時間-質量曲線圖
表6 張力測試表(單位:N)
經以上改善方法優(yōu)化后,統(tǒng)計2020年5月1日至6月1日不合格品審理數(shù)據(jù),送件數(shù)19408 pcs,報廢數(shù)占比0.025%,超差代用占比13.22%。
通過分析塞孔不良的現(xiàn)象,采用相應的改善方法,最終順利改善當前塞孔不良的焦點問題,并形成以下工藝改善方案:
(1)塞孔前進行烤板預烘,去除孔內濕氣,預烘參數(shù)設定為120 ℃,120 min;
(2)制作網版張力要均勻一致,并且張力值達標;
(3)重新設置塞孔機參數(shù),真空度為80 Pa,抽真空時間為2 h;
(4)采用分段后烤方式,后烤溫度區(qū)間設定為80 ℃,30 min+100 ℃,30 min+140 ℃,60 min;
(5)適當調整背鉆深度,背鉆深度越深塞孔不良越突出,為減少返工及不良次數(shù),應盡可能減小背鉆深度。