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        多層板孔內(nèi)空洞缺陷的改善

        2020-11-12 07:39:12張仁軍楊海軍胡志強(qiáng)
        印制電路信息 2020年9期
        關(guān)鍵詞:銅層孔內(nèi)藥水

        張仁軍 李 波 楊海軍 胡志強(qiáng)

        (四川英創(chuàng)力電子科技股份有限公司,四川 遂寧 629000)

        0 前言

        隨著當(dāng)前PCB技術(shù)的不斷發(fā)展與升級,高縱橫比深孔電鍍越來越多。由于深孔電鍍高縱橫比的特點,化學(xué)銅工藝流程容易出現(xiàn)孔內(nèi)空洞缺陷。本文針對多層電路板在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)孔內(nèi)空洞問題進(jìn)行探討,并針對不同孔內(nèi)空洞類型進(jìn)行研究與改善,以應(yīng)對后續(xù)在高縱橫比PCB產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)﹄娀瘜W(xué)工藝流程所帶來之挑戰(zhàn)。

        1 印制板沉積銅原理

        孔金屬化(PTH)是通過化學(xué)方法的前處理及其對應(yīng)的調(diào)整在環(huán)氧樹脂、玻璃纖維布等絕緣基材上沉積一層薄銅,為后續(xù)的電鍍(一銅、全板電鍍或圖形電鍍)流程提供導(dǎo)電介質(zhì)層,從而滿足孔之導(dǎo)通作用。

        我公司多層板及中高Tg、厚銅板化學(xué)銅主要工藝流程為:

        上板→膨松→雙水洗→除膠渣→回收水洗→雙水洗→預(yù)中和→雙水洗→中和→雙水洗→除油→雙水洗→微蝕→雙水洗→預(yù)浸→活化→雙水洗→加速→雙水洗→化學(xué)銅→雙水洗→下板(常規(guī)雙面板不需要除油前的流程)

        其中,涉及的主要化學(xué)反應(yīng)如下所示:

        活化:Pd2++2Sn2+→[PdSn2]6+→在溶液中反應(yīng)形成不穩(wěn)定絡(luò)合物

        [PdSn2]6+→Pd+Sn4++Sn2+→大部分絡(luò)合物被還原成金屬鈀

        SnCl2+H2O→Sn(OH)Cl↓+HCl→活化后水洗時SnCl2水解生成堿式錫酸鹽沉淀

        隨著SnCl2沉淀,Pd核也一起在活化的基材表面沉積

        沉銅:HCHO+OH-→H2↑+HCHOO-→Pd作為催化劑時,該步反應(yīng)才能得以進(jìn)行

        Cu2++H++2OH-→Cu+2H2O→銅離子在堿性條件下被還原成金屬銅

        2 PTH孔內(nèi)無銅產(chǎn)生原因分析及改善措施

        由于深孔的縱橫比高,導(dǎo)致在化學(xué)銅的過程中,孔內(nèi)藥水交換困難,易出現(xiàn)孔內(nèi)空洞缺陷。鑒于PCB因化學(xué)銅導(dǎo)致的孔內(nèi)空洞癥狀與形態(tài)各異,需工藝工程師在顯微鏡下仔細(xì)觀察切片與分析,才能辨別出造成該缺陷真正原因。以下分為四種類型進(jìn)行探討。不同PTH類別孔內(nèi)無銅切片形態(tài)表見圖1所示。

        2.1 藥水異常類

        2.1.1 空洞現(xiàn)象

        藥水異常所造成PTH孔內(nèi)空洞主要表現(xiàn)為孔內(nèi)星點狀電鍍不良,主要原因為沉銅背光不良,化學(xué)鍍銅層不連續(xù),后續(xù)電鍍時有化學(xué)鍍銅層位置在電流作用下電鍍金屬層會逐層包裹化學(xué)銅層,如圖2所示。

        2.1.2 產(chǎn)生原因(主要從藥水控制方面進(jìn)行分析)

        (1)活化劑中鈀離子含量不足,導(dǎo)致在活化的過程中無法形成足夠的膠體鈀沉積在基材表面,在后續(xù)沉銅過程中,缺少鈀離子催化從而導(dǎo)致孔壁沉銅不良,引起孔內(nèi)無銅不良。

        (2)活化缸循環(huán)系統(tǒng)存在漏氣,缸體藥水內(nèi)滲入微小氣泡,引起缸內(nèi)膠體鈀水解,使活化缸喪失活化功能,孔內(nèi)無法滿足沉積銅層的要求。

        (3)化學(xué)銅槽液pH值過低,由于化學(xué)沉銅需要在強(qiáng)減性條件下才能進(jìn)行,pH值過低導(dǎo)致甲醛還原能力下降,影響沉銅反應(yīng)速率,造成沉銅不良。

        (4)沉銅缸內(nèi)絡(luò)合劑不足,導(dǎo)致部分銅離子生成氫氧化銅沉淀,銅缸內(nèi)沒有足夠的銅離子進(jìn)行反應(yīng)沉積到孔壁內(nèi)側(cè),導(dǎo)致沉銅不良發(fā)生。

        (5)除上述概述之外,銅槽內(nèi)的負(fù)載過大、過小也是做一重點監(jiān)控進(jìn)行,過大的負(fù)載會使其反應(yīng)劇烈,各藥水組分添加頻繁,沉積在玻纖位置的銅層容易爆裂脫落;過小的負(fù)載會使其藥水的活性不能滿足反應(yīng)之需要的載體,活性不足導(dǎo)致背光不良。

        圖1 不同PTH類別孔內(nèi)無銅切片形態(tài)表

        圖2 藥水異常導(dǎo)致的化學(xué)銅沉銅不良

        2.1.3 改善措施

        在化學(xué)銅生產(chǎn)過程中,對于活化缸及沉銅缸,應(yīng)保證缸內(nèi)各個藥水組分別維持在正常的工藝濃度范圍內(nèi),以保證化學(xué)反應(yīng)的有序進(jìn)行。除此之外,缸內(nèi)pH及溫度等也會影響孔壁的沉積銅效果,應(yīng)持續(xù)對其監(jiān)控,建議每班化學(xué)銅槽的分析頻率每班至少三次進(jìn)行控制,同時配套各組分自動定量添加系統(tǒng)來衡定各藥水的比例。

        2.2 特殊設(shè)計類(如孔徑0.2 mm&AR=20:1)

        2.2.1 空洞現(xiàn)象

        此類異常產(chǎn)生原因為孔內(nèi)中部位置沉銅藥水浸潤交換不足,孔內(nèi)層化學(xué)鍍層薄。在后續(xù)電鍍過程中電鍍銅層無法有效沉積。所造成孔內(nèi)無銅形態(tài)主要表現(xiàn)為缺陷處明顯二銅包裹一銅,同時缺陷處存在內(nèi)層銅被電鍍加厚的現(xiàn)象(因部分內(nèi)層與同網(wǎng)路其它孔相連導(dǎo)電,電鍍過程中在電流作用下會被加厚包裹),如圖3所示。

        2.2.2 產(chǎn)生原因

        對于此類化學(xué)銅產(chǎn)品,縱橫比往往很高。在這種特殊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)下,孔內(nèi)藥水的交換速率與貫孔能力下降明顯,導(dǎo)致化學(xué)銅過程中,孔的中心位置沉銅層往往不夠致密且粗糙,使其后續(xù)的電鍍銅層通電后的電阻過大,無法形成電鍍銅銅離子的轉(zhuǎn)換。

        在這種情況下,板內(nèi)孔存在如圖4所示情況,則在化學(xué)銅后的過程中,內(nèi)層銅A處因縱橫比過大,沉銅層相比于B處不夠致密,導(dǎo)致在板電通電后電勢高于B處,因A處通過內(nèi)層銅與C相導(dǎo)通,故雖然B較C更接近孔口,但電勢仍較高,吸收銅離子能力小于C點。深孔電鍍在板電過程中,孔內(nèi)溶液交換速度較慢,孔內(nèi)銅離子相對較少?;谝陨蟽牲c,在板電過程中,A處在原本銅離子相對較少的情況下,因電勢原因吸收銅離子能力再次下降,直接導(dǎo)致其電鍍銅層厚度不足,A處在后續(xù)工序(外層線路及二銅)前處理微蝕過程中因損銅造成孔內(nèi)開路,從而引起孔內(nèi)無銅缺陷(見圖4所示)。

        2.2.3 預(yù)防措施

        針對此類問題,可以適當(dāng)調(diào)整沉銅及板電參數(shù),以保證A處銅厚足夠,避免在后續(xù)流程中損銅開路。主要方法有:

        (1)可以將原沉銅時間延長或在完成一次沉銅后,(一銅→預(yù)浸→活化→加速→化學(xué)沉銅)將板從預(yù)浸缸再次進(jìn)板沉銅,保證沉銅層厚度;

        圖3 特殊設(shè)計孔內(nèi)空洞示意圖

        圖4 孔內(nèi)沉銅厚度差異示意圖

        (2)一次沉銅后,小電流短時間板電(電鍍參數(shù)0.9 A/dm2×30 min),板電后從除油缸(除油-微蝕(手動控制5~10 s)→預(yù)浸→活化→加速→沉銅)進(jìn)板再次進(jìn)行沉銅,然后在板電將孔銅加厚至要求的厚度;

        (3)在沉銅條件不變的情況下,適當(dāng)降低板電電流密度,延長電鍍時間,保證孔內(nèi)銅離子足夠形成延伸式覆蓋的電鍍銅層。

        2.3 孔內(nèi)殘存異物類

        2.3.1 空洞現(xiàn)象

        生產(chǎn)操作類造成PTH孔內(nèi)無銅主要為設(shè)備異常及違規(guī)操作,切片特點主要為孔內(nèi)殘存異物、孔內(nèi)缺陷處二銅包裹一銅等,其缺陷示意如圖5所示。

        2.3.2 產(chǎn)生原因

        過程控制所造成孔內(nèi)無銅主要為沉銅前去毛刺和一銅過程中活化及沉銅缸設(shè)備異常所造成,主要異常有:鉆孔排削異常,致使孔內(nèi)鉆削殘留于孔內(nèi),另外PTH前去毛刺段后處理的高壓水洗異常,導(dǎo)致孔內(nèi)鉆屑銅粉等異物無法及時排出,造成后續(xù)在PTH過程中孔內(nèi)藥水無法正常交換,從而導(dǎo)致孔內(nèi)沉銅不良。此外,在PTH過程中,活化缸及沉銅缸內(nèi)振動及氣頂異常停止或振動幅度頻率不合格,導(dǎo)致氣泡藏于孔內(nèi),也會造成孔內(nèi)氣泡無法及時排出,影響孔內(nèi)藥水交換,導(dǎo)致兩端對稱式的沉銅不良,從而引起孔內(nèi)空洞缺陷。

        2.3.3 改善措施

        針對高縱橫比產(chǎn)品,優(yōu)化鉆孔參數(shù)與檢查鉆刀質(zhì)量,在PTH及前處理去毛刺過程中務(wù)必保證設(shè)備處于正常工作狀態(tài),以保證孔內(nèi)清潔和足夠的藥水交換。

        在前處理去毛刺可采用正常去一次毛刺后再次進(jìn)行高壓搖擺水洗,對產(chǎn)品孔內(nèi)進(jìn)行再次清潔,此外,可在加工高縱橫比產(chǎn)品時適當(dāng)提高PTH活化缸及沉銅缸電振幅度,將原一銅振幅30~60 mm/s提高至50~80 mm/s(在設(shè)備承載能力范圍內(nèi)),從而保證在PTH過程中,降低孔內(nèi)氣泡的存在。

        2.4 漸薄型孔無銅

        2.4.1 空洞現(xiàn)象

        圖5 過程控制孔內(nèi)空洞示意圖

        圖6 漸薄型孔無銅

        如圖6所示,一銅銅厚正常,常規(guī)電性能測試其導(dǎo)通電阻無問題,但因局部孔銅偏薄,在裝機(jī)使用過程中因其導(dǎo)體較少,發(fā)熱高,易因溫度過高熔斷。

        2.4.2 產(chǎn)生原因

        孔內(nèi)存在抗鍍類異物或污漬、圖電除油除污效果不佳,圖形電鍍時鍍銅層延伸時受阻,導(dǎo)致電力線受影響而不能繼續(xù)向孔中延伸,使其鍍銅時出現(xiàn)抗鍍現(xiàn)象。同時,因電鍍錫保護(hù)層時因錫光劑的較強(qiáng)走位性,此位置能鍍上一層比正常位置薄的抗蝕錫層。在蝕刻過程中因錫逐漸緩慢被咬蝕,在底銅較薄生產(chǎn)板上微切片表現(xiàn)為一次銅層完整,無圖電銅層或圖電銅層漸薄。當(dāng)需蝕刻底銅較厚時,微切片表現(xiàn)為孔中圖電及板電鍍銅層呈現(xiàn)沙灘狀漸薄。

        2.4.3 改善措施

        定期對線路顯影段的水槽進(jìn)行保養(yǎng),提高顯影水槽的過濾能力,同時及時更換顯影段之行輥、壓輥,保障顯影的板面與孔內(nèi)沖洗干凈,同時提升二銅之除油藥水的能力(浸泡時間、溫度、濃度等的調(diào)整)也是改善此類阻鍍式孔內(nèi)空洞的方法之一。

        3 結(jié)語

        伴隨產(chǎn)品的發(fā)展及市場需求,客戶對孔內(nèi)銅層的要求越來越嚴(yán)格,高縱橫比的板材引入是必然趨勢,孔內(nèi)鍍銅品質(zhì)面臨的挑戰(zhàn)也越來越大。工藝工程師們?yōu)榱烁冒盐諉栴}的關(guān)鍵點,對各相關(guān)制程的參數(shù)進(jìn)行有效控制,建立完整的系統(tǒng)的分析、解決及預(yù)防措施,可改善孔內(nèi)無銅問題。

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