李建和
摘要:為了解決330MW機組高壓調(diào)門切為順序閥運行后,對主機軸承振動、溫度的影響,提高機組的經(jīng)濟性,江蘇華電揚州發(fā)電有限公司對該公司兩臺引進型330MW機組高調(diào)門進行順序閥試驗,通過改變高調(diào)門開啟順序,解決了順序閥運行對主機軸承振動、溫度的影響,極大的提高了機組經(jīng)濟性。
關鍵詞:高壓調(diào)門;順序閥;軸承溫度;振動;經(jīng)濟性
一、基本情況
揚電公司330MW機組汽輪機為哈爾濱汽輪機責任有限公司制造。其型號:N330-16.67/538/538;型式:亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機,配置30%的Ⅱ級串聯(lián)旁路系統(tǒng)。汽輪機配有6個高壓調(diào)門,按一定的順序布置在上、下高壓外缸上。高壓調(diào)門
運行方式可分為單閥運行和順序閥運行,單閥運行是6個高壓調(diào)門均勻開啟,所有的閥門均處于節(jié)流調(diào)節(jié)狀態(tài),在汽輪機運行初期及啟停階段,對汽輪機各部件均勻受熱較為有利,因此,汽輪機在啟停過程中,采用的都是單閥控制方式;順序閥運行就是6個高壓調(diào)門按一定順序開啟,通常僅有一個高壓調(diào)門處于節(jié)流狀態(tài),在機組正常運行中,一般采用順序閥控制方式,以提高汽機的效率。目前汽輪機均采用DEH控制,實行單閥、順序閥運行方式以及單多閥運行方式間的切換。正常情況下,新投產(chǎn)機組一般采用單閥運行,運行一段時間(6個月)后,切換為順序閥運行。
二、存在的問題
揚電公司兩臺330MW機組自投產(chǎn)以來一直采用單閥運行方式。汽輪機高壓調(diào)門由單閥運行切換至順序閥運行時,存在以下問題:
1、主機#1瓦軸振上升約30~40um。
2、主機#1、2瓦軸承溫度變化幅度達20℃,尤其在低負荷變化更為明顯。
由于軸承溫度、振動變化較大,影響機組安全穩(wěn)定運行。因此,機組自投產(chǎn)以來一直采取單閥運行,影響機組經(jīng)濟運行水平。
三、采取措施
針對以上問題,西安熱工院提出改進高調(diào)門開啟順序的方案,根據(jù)機組的結構特點以及外出調(diào)研同類型機組順序閥改造經(jīng)驗和運行情況,將高調(diào)門開啟順序由原先的1-2-4-5-6-3(#1、2高壓調(diào)門同時開關)改為3-6-5-4-1-2(#6、3高壓調(diào)門同時開關)。
四、試驗過程
1、試驗情況
將高壓調(diào)門由單閥運行切換至順序閥運行過程中,機組運行正常,主機#2軸承溫度2點最高上升至89.7℃,其余各軸承溫度、振動情況正常。下表為高壓調(diào)門運行方式切換前后,機組部分參數(shù)的變化情況:
2、簡要分析
#7機組高壓調(diào)門由單閥切為順序閥運行后,在相同負荷下,主汽流量下降。負荷220MW時,主汽流量降低了約39t/h;負荷250MW時,主汽流量降低了約35t/h;負荷270MW時,主汽流量降低了約23t/h。在低負荷順序閥運行,節(jié)能效果越明顯。
五、結論
西安熱工院對#7機組進行熱力性能試驗,下表為機組在不同負荷下,汽機高調(diào)門單閥與順序閥運行數(shù)據(jù):
1、300MW順序閥運行比單閥運行:高壓缸效率高3.43個百分點,試驗熱耗率低115.3kJ/(kw.h),試驗發(fā)電煤耗率低4.3g/(kw.h)。
2、240MW順序閥運行比單閥:高壓缸效率高7.14個百分點,試驗熱耗率低274.4kJ/(kw.h),試驗發(fā)電煤耗率低10.3g/(kw.h)。
3、210MW順序閥運行比單閥:高壓缸效率高9.57個百分點,試驗熱耗率低365.6kJ/(kw.h),試驗發(fā)電煤耗率低13.7g/(kw.h)。
綜上所述,汽輪機高調(diào)門順序閥運行經(jīng)濟性比單閥運行要好的多。通過改變引進型330MW機組高壓調(diào)門的開啟順序,既解決了汽輪機#1、2軸承溫度、振動的變化幅度過大,又提高了機組的安全、經(jīng)濟運行水平。