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        核電廠凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設備可靠性提升分析

        2020-11-06 03:47:32黃嘉彬
        商品與質(zhì)量 2020年40期
        關(guān)鍵詞:閥門圖紙設備

        黃嘉彬

        福建福清核電有限公司 福建福清 350318

        1 系統(tǒng)簡介

        凝結(jié)水精處理系統(tǒng)(ATE)通過前置陽床、高速混床和相應的過濾器,除去凝結(jié)水中的離子態(tài)及懸浮狀雜質(zhì),確保給水水質(zhì)滿足蒸汽發(fā)生器的要求。

        2 工單分析

        2.1 PM 項目分析

        機械專業(yè)ATE 系統(tǒng)PM 項目有以下幾類:①陽床、混床、樹脂捕捉器內(nèi)外部檢查,周期R5。②凝結(jié)水泵全解,周期R5。③泵年檢,周期R1。④安全閥壓力整定,周期R1。⑤泵的年度檢查,周期R1。⑥容器設備的外部檢查,周期R1。

        2.2 CM 項原因分析

        閥門內(nèi)漏缺陷,ATE 系統(tǒng)聚四氟乙烯材質(zhì)閥座的球閥,經(jīng)解體檢查發(fā)現(xiàn)閥座已損壞,多次開關(guān)動作后閥座密封面被擠壓變形導致密封失效。經(jīng)分析為聚四氟乙烯材質(zhì)的閥座機加尺寸有誤導致閥座密封面長期受擠壓導致閥門內(nèi)漏。現(xiàn)已通過現(xiàn)場測量得出閥座具體尺寸,進行更換后閥門內(nèi)漏缺陷消除。目前此缺陷已不影響系統(tǒng)可靠性[1]。

        閥門卡澀缺陷,主要集中在酸堿管道中的隔膜閥,由于無預防性維修項目,長久運行導致閥桿卡澀。后續(xù)將按設備分級對隔膜閥設置預防性維修項目,同時庫房隔膜閥備件充足。此類缺陷目前均可妥善解決。

        泵類缺陷共25 項,主要缺陷為正常運行期間泵漏油缺陷。

        泵漏油缺陷主要問題是泵油視窗設計位置不合理,導致軸承室油位與油視窗油位有偏差,泵加油過量導致泄漏,另外檢查發(fā)現(xiàn)軸承室驅(qū)動端端蓋平面密封膠涂抹較多,堵塞了部分油槽。通過調(diào)整油杯補油位置,清理驅(qū)動端蓋平面,缺陷消除。后續(xù)升版ATE 同類泵維修規(guī)程,加入需注意油視窗設計問題的關(guān)注項和具體處理措施,以及驅(qū)動端蓋平面密封膠涂抹的注意事項。

        2.3 OM 項數(shù)據(jù)分析

        3/4 號機組ATE 系統(tǒng)機械OM 缺陷共計224 項,其中閥門類101/224 個,泵類101/224 個,其他68/224。

        圖1 機械OM 缺陷類型統(tǒng)計表

        根據(jù)以上統(tǒng)計分析,缺陷數(shù)量以閥門類為主,集中在閥門手輪松動、插銷缺失、接頭滲漏等等;泵類缺陷主要為油杯液位低需加油、泵底座清灰等工作。綜合分析無較大影響系統(tǒng)可靠性的共性缺陷。

        2.4 設備或系統(tǒng)問題

        ATE 系統(tǒng)泵類設備發(fā)生漏油、 滲油次數(shù)較為頻繁, 以ATE105PO 為例,其泵油視窗設計位置不合理,導致軸承室油位與油視窗油位有偏差,泵加油過量導致泄漏。ATE 泵的漏油問題頻繁出現(xiàn),已成為影響目前ATE 系統(tǒng)可靠性的主要問題。

        ATE 酸堿貯存間管道問題,主要是原先管道為20# 鋼、UPVC材質(zhì)的管道,在濃酸濃堿條件下易腐蝕。目前已經(jīng)通過變更,將3、4ATE 酸堿貯存間的管道更換為內(nèi)外浸氟管道,更耐腐蝕,提高了系統(tǒng)的可靠性[2]。

        3 物資準備分析

        3.1 備件

        ATE 系統(tǒng)泵類設備BOM 不齊全,部分泵設備型號與SDA 系統(tǒng)一致,但現(xiàn)場實際備件信息以及系統(tǒng)上的BOM 信息卻不同,同時ATE 系統(tǒng)缺少泵類設備的圖紙,導致檢修準備時時常出現(xiàn)困難的情況。針對此類問題,需進行圖紙資料和BOM 信息的優(yōu)化,后續(xù)需聯(lián)系廠家給出泵具體圖紙,并反饋設備管理處對BOM 信息進行優(yōu)化[3]。

        3.2 經(jīng)驗反饋與質(zhì)量控制分析

        (1)泵圖紙備件問題。ATE 系統(tǒng)自TOM 移交后至今,出現(xiàn)過多次泵漏油、滲油缺陷。由于缺少泵詳細圖紙,制約了前期準備工作以及正常作業(yè),同時泵可能存在油視窗設計問題的共性缺陷。在備件方便,缺少各臺泵的BOM 信息。

        (2)總結(jié)分析及預期目標。綜上分析,ATE 系統(tǒng)影響系統(tǒng)可靠性的問題主要為泵問題。

        針對泵缺少圖紙的問題以及備件信息缺乏問題,均可向廠家詢問要求其提供相關(guān)圖紙和備件信息。同時對于同一型號的泵,實際備件不同的問題需反饋設備管理優(yōu)化系統(tǒng)上的信息,避免人因失誤陷阱。

        通過解體ATE 漏油的泵(以4ATE105PO 為例),發(fā)現(xiàn)其油視窗加工的位置偏高,導致油杯的加油孔加工的也偏高,使得軸承室的油位過高,增大了間隙處的漏油量從而導致泵滲油、漏油。后通過將油杯整體下移,將油杯的自動補油位置調(diào)整為油視窗1/3-1/2中間位置,泵的漏油缺陷消除。該缺陷為設備加工制造偏差所致,在檢修過程中很容易被忽略,經(jīng)調(diào)研我廠其他系統(tǒng)同類型的泵類設備也有出現(xiàn)過相似的問題。與此同時,在泵檢修完成后,升版了該泵的巡檢規(guī)程,修改了油視窗的正常油位高度標準,為后續(xù)此類泵的巡檢提供了正確的標準

        綜上,需對泵的圖紙和備件以及PM 項目制定相關(guān)的措施,提高泵的可靠性,從而提高ATE 系統(tǒng)的可靠性,為機組穩(wěn)定運行提供保障。預計通過本次系統(tǒng)可靠性維修后,ATE 系統(tǒng)陽床再生循環(huán)泵、混床再循環(huán)泵長期的漏油問題得到解決,同時ATE 系統(tǒng)隔膜閥的可靠性得到進一步保障。

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