杜向陽(yáng) 王秀平 賞龍軍 馮卓煒
(浙江省應(yīng)急管理科學(xué)研究院,浙江 杭州 310012)
多繩摩擦式提升機(jī)由于結(jié)構(gòu)緊湊、提升速度快、提升深度不受卷筒容繩量限制等優(yōu)點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于金屬非金屬地下礦山的立井提升中。同時(shí),摩擦式提升機(jī)是依靠主提升鋼絲繩與摩擦輪之間的摩擦力進(jìn)行傳動(dòng),完成對(duì)物體和人員的升降任務(wù)。提升鋼絲繩搭放在主導(dǎo)輪上,提升容器懸掛在兩端。當(dāng)電機(jī)主導(dǎo)輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),主導(dǎo)輪上的摩擦襯墊與鋼絲繩之間的摩擦力便帶動(dòng)鋼絲繩隨著主導(dǎo)輪一起轉(zhuǎn)動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)容器上升或下降。這要求鋼絲繩與襯墊之間不應(yīng)有相對(duì)滑動(dòng),但提升過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)襯墊摩擦系數(shù)降低、超載、制動(dòng)力矩調(diào)整不合理等,這些均可能造成工作時(shí)產(chǎn)生滑動(dòng),引發(fā)一系列重大事故[1],不僅會(huì)影響礦井的正常生產(chǎn),甚至還會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡。
依照《金屬非金屬礦山在用摩擦式提升機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)規(guī)范》AQ 2021-2008,對(duì)摩擦式提升機(jī)開展定期檢測(cè),是一種真實(shí)反映提升機(jī)運(yùn)行安全狀況并能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)鋼絲繩滑移等安全隱患,保障摩擦式提升機(jī)安全運(yùn)行的有效手段。
2019年12月,檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)浙江蘭溪某螢石礦企業(yè)在用的落地式多繩摩擦式提升機(jī)進(jìn)行了定期檢測(cè),該提升機(jī)安裝于地面,為該礦豎井提升作業(yè)人員和物料的關(guān)鍵設(shè)備,也是礦山生產(chǎn)的咽喉要道。其技術(shù)參數(shù),見(jiàn)表1。
表1 落地式多繩摩擦式提升機(jī)技術(shù)參數(shù)表Tab.1 Technical parameters of floor type multi rope friction hoist
該提升機(jī)系統(tǒng)組成示意圖[2](如下圖),其中首繩4根,光面重要用途鋼絲繩,型號(hào)為6×19S+FC,直徑22mm,使用時(shí)間2年,鋼絲繩實(shí)際磨損量為2.1%,重量共計(jì)2.45t;尾繩2根,直徑30mm,重量共2.52t;空載罐籠重量6.8t,重載罐籠重量12.7t,平衡錘重量9.5t,罐籠和平衡錘分別懸掛在鋼絲繩的上下兩端,尾繩用來(lái)保證提升罐籠的平衡性;罐籠允載礦車2輛,物料和礦車重量共計(jì)5.9t,經(jīng)計(jì)算最大靜張力差32.7kN。
圖 落地式摩擦式提升機(jī)系統(tǒng)的組成Fig. Composition of floor type friction hoist
檢測(cè)專用設(shè)備采用了某大學(xué)下屬單位開發(fā)的礦用機(jī)電設(shè)備無(wú)線多參數(shù)測(cè)試儀,型號(hào)為CDD11W(A),并經(jīng)過(guò)計(jì)量校準(zhǔn),檢測(cè)精度有效且可溯源。該設(shè)備打破了傳統(tǒng)有線數(shù)據(jù)傳輸方式,采用短距離(≤20m(無(wú)中繼)和≤40m(有中繼))無(wú)線傳輸,使得測(cè)試時(shí)不用再考慮傳感器的數(shù)據(jù)線被卷入測(cè)試對(duì)象的旋轉(zhuǎn)部件的風(fēng)險(xiǎn),且因無(wú)數(shù)據(jù)線的牽絆,可以讓檢測(cè)人員與測(cè)試對(duì)象保持更遠(yuǎn)的距離,作業(yè)位置更加安全便捷,更加適合于井下硐室中的檢測(cè)作業(yè)。
檢測(cè)人員在測(cè)試完成制動(dòng)器液壓曲線、正常運(yùn)行速度曲線,并驗(yàn)算制動(dòng)力矩滿足安全要求后,對(duì)提升機(jī)進(jìn)行了空罐狀態(tài)下的安全制動(dòng)測(cè)試。為測(cè)試提升機(jī)的制動(dòng)減速度,將速度傳感器滾輪緊貼在制動(dòng)盤上,盡力保持與摩擦輪外徑相同的位置,同時(shí),從司機(jī)操作臺(tái)的緊停按鈕電接點(diǎn)回路上,取出同步的220V交流電壓,目的是可以在按鈕動(dòng)作時(shí),電壓階躍的脈沖前沿作為安全制動(dòng)的記時(shí)起點(diǎn),確保制動(dòng)減速度的測(cè)試精度??紤]到配重側(cè)重量大于罐籠側(cè)重量,類似于提升重載的工況,可獲得大制動(dòng)減速度,故安全制動(dòng)測(cè)試采用罐籠由井口按提升物料的速度(6.1m/s)下放運(yùn)行方式。
當(dāng)罐籠與配重在井筒內(nèi)相遇時(shí),按下緊停按鈕使安全控制回路動(dòng)作,對(duì)提升機(jī)實(shí)施安全制動(dòng)。觀察鋼絲繩滑移情況,同時(shí)記錄圖1所示4、5位置2個(gè)編碼器反饋的高度值。由于罐籠在井口位置時(shí),2個(gè)編碼器同時(shí)清零,且摩擦輪與天輪外徑相同,故在鋼絲繩與摩擦輪間不出現(xiàn)滑移的情況下,2個(gè)編碼器反饋高度值是基本一致。
按照設(shè)定程序?qū)嵤┌踩苿?dòng)后,目測(cè)鋼絲繩滑移明顯,2個(gè)編碼器高度差距較大,超出提升機(jī)控制誤差設(shè)定值,導(dǎo)致提升機(jī)故障報(bào)警,制動(dòng)減速度超過(guò)5m/s2。
經(jīng)過(guò)2次試驗(yàn),結(jié)果基本一致,見(jiàn)表2。
表2 測(cè)試結(jié)果表Tab.2 Test result
按照《金屬非金屬礦山在用摩擦式提升機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)規(guī)范》AQ 2021-2008判定規(guī)則,出現(xiàn)鋼絲繩滑移現(xiàn)象、安全制動(dòng)減速度超過(guò)5m/s2,均屬于A類不符合項(xiàng)[3],檢測(cè)人員可直接判定該提升機(jī)安全性能為“不合格”。
為了盡快消除提升機(jī)現(xiàn)存的安全隱患,幫助企業(yè)盡快恢復(fù)生產(chǎn),檢測(cè)人員和企業(yè)維護(hù)人員一起,對(duì)滑移現(xiàn)象及制動(dòng)過(guò)快的情況開展了原因分析。
根據(jù)歐拉原理可知:T1>T2時(shí),T1=T2eμα。
式中:
T1—重載側(cè)鋼絲繩的拉力,N;
T2—輕載側(cè)鋼絲繩的拉力,N;
μ—鋼絲繩與主導(dǎo)輪襯墊間的摩擦因數(shù);
α—鋼絲繩在主動(dòng)輪上的圍包角;
e—自然對(duì)數(shù)的底,取值2.718。
摩擦輪兩側(cè)鋼絲繩的拉力差為:T1-T2=T2(eμα-1)。
其中:左邊表示主導(dǎo)輪兩側(cè)鋼絲繩的張力差值,張力差值驅(qū)使鋼絲繩產(chǎn)生相對(duì)滑動(dòng)。右邊表示鋼絲繩與摩擦襯墊間的摩擦力,摩擦力會(huì)阻止鋼絲繩產(chǎn)生相對(duì)主導(dǎo)輪滑動(dòng)。工作中,若T1-T2>T2(eμα-1),則鋼絲繩將發(fā)生滑動(dòng)[4]。由此可以看出,導(dǎo)致鋼絲繩產(chǎn)生滑移的影響因素主要有摩擦輪兩側(cè)鋼絲繩張力差、鋼絲繩與摩擦輪襯墊材料之間的摩擦系數(shù)及鋼絲繩與摩擦輪的包角。
通過(guò)對(duì)系統(tǒng)各組成部件的觀察,查閱安全設(shè)計(jì)專篇關(guān)于提升機(jī)選型驗(yàn)算以及鋼絲繩、液壓站等質(zhì)量證明文件后,研判得出造成本案鋼絲繩滑移的主要原因如下:
(1)鋼絲繩表面存在油膜:由于提升鋼絲繩選用型號(hào)為6×19S+FC光面重要用途鋼絲繩(表明涂油型),繩芯含油量較多,即使在安裝時(shí)清洗了鋼絲繩表面油膜,但在運(yùn)行過(guò)程中鋼絲繩受力擠壓,仍會(huì)將繩芯內(nèi)的油自內(nèi)而外滲出,在表面形成了油膜。企業(yè)雖然在鋼絲繩表面涂抹了增摩脂,因表面油膜的存在,增摩脂與油膜混合后,反而降低了鋼絲繩與摩擦輪間的摩擦系數(shù)。
(2)首繩長(zhǎng)度不一致導(dǎo)致4根繩的受力不一:鋼絲繩運(yùn)行一段時(shí)間后,由于受力及材質(zhì)的差異,導(dǎo)致4根鋼絲繩的伸長(zhǎng)率不一致,且超出張緊器的調(diào)節(jié)長(zhǎng)度范圍后,使得較長(zhǎng)鋼絲繩的張力不足,降低了鋼絲繩與摩擦輪間的靜摩擦力。
造成安全制動(dòng)減速度超差的原因,經(jīng)過(guò)分析還是因安全制動(dòng)時(shí)鋼絲繩發(fā)生滑移,在摩擦輪上形成的系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量發(fā)生變化所致:在安全制動(dòng)時(shí),如鋼絲繩與摩擦輪間未發(fā)生滑移時(shí),鋼絲繩與摩擦輪上形成的系統(tǒng)轉(zhuǎn)動(dòng)慣量是一致的;但當(dāng)鋼絲繩與摩擦輪間出現(xiàn)滑移時(shí),它們之間的動(dòng)摩擦力遠(yuǎn)小于滑移前靜摩擦力,致使原有通過(guò)靜摩擦力而加于摩擦輪上的罐籠、配重及鋼絲繩的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量大幅度減少,從而在作用于摩擦輪上的制動(dòng)力相同情況下,制動(dòng)時(shí)間明顯縮短而造成減速度大幅增大。
在上述原因分析的基礎(chǔ)上,考慮到現(xiàn)實(shí)存在的問(wèn)題及減少后期維護(hù)強(qiáng)度等因素,企業(yè)采用了如下整改措施:
(1)更換4根首繩:在經(jīng)過(guò)強(qiáng)度驗(yàn)算滿足要求后,選擇了內(nèi)芯含油量較少的鍍鋅異形股重要用途鋼絲繩,型號(hào)為6V×21+FC(表面不涂油);在掛繩前,用柴油清洗鋼絲繩表面油膜。
(2)用柴油清洗干凈摩擦輪、天輪、導(dǎo)向輪繩槽殘余的含油增摩脂。
(3)對(duì)液壓平衡裝置進(jìn)行檢查保養(yǎng),確保設(shè)備工作狀態(tài)可靠[5];調(diào)整4根鋼絲繩長(zhǎng)度,保證鋼絲繩液壓平衡裝置油缸長(zhǎng)度滿足張力調(diào)節(jié)的范圍。
經(jīng)過(guò)上述處理后,檢測(cè)人員按照前次安全制動(dòng)測(cè)試方法,對(duì)該提升機(jī)進(jìn)行了2次測(cè)試,結(jié)果完全達(dá)到預(yù)期效果,具體數(shù)據(jù),見(jiàn)表3。表3中顯示的滑移距離應(yīng)是摩擦輪與天輪繩槽直徑誤差所致,實(shí)質(zhì)上鋼絲繩無(wú)滑移。
表3 整改后測(cè)試結(jié)果表Tab.3 Test results after rectification
(1)多繩摩擦式提升機(jī)使用單位應(yīng)重視對(duì)鋼絲繩的選型,除了考慮鋼絲繩受力滿足安全系數(shù)要求外,還要考慮鋼絲繩使用過(guò)程中表面油膜的形成,建議選擇表面不涂油型鋼絲繩。
(2)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)摩擦式提升機(jī)的維護(hù)保養(yǎng),在鋼絲繩使用一定時(shí)間后,及時(shí)清洗鋼絲繩表面油膜,確保鋼絲繩與摩擦輪的摩擦系數(shù)在任何運(yùn)行工況下,均能滿足不滑移的要求。
(3)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)提升機(jī)維護(hù)人員的能力培養(yǎng),掌握多繩摩擦式提升機(jī)的系統(tǒng)構(gòu)造及運(yùn)行原理,明確日常檢查內(nèi)容和定期維護(hù)內(nèi)容,確保設(shè)備安全性能始終處于受控狀態(tài)。
(4)在發(fā)現(xiàn)鋼絲繩滑移情況時(shí),應(yīng)立即停止運(yùn)行,查明原因并解決后,方能再次投入使用。
(5)嚴(yán)格遵守定期檢測(cè)制度,以全面地掌握提升機(jī)安全性能狀態(tài)。
在任何運(yùn)行工況下,確保鋼絲繩與摩擦輪間不能出現(xiàn)任何滑移,是多繩摩擦式提升機(jī)安全運(yùn)行的重要保障指標(biāo)。通過(guò)上文中對(duì)特定案例中鋼絲繩滑移原因分析及問(wèn)題的解決,可以看出使用企業(yè)應(yīng)該落實(shí)專人掌握一定深度的摩擦式提升機(jī)運(yùn)行機(jī)理,避免鋼絲繩選型錯(cuò)誤的類似事項(xiàng)發(fā)生,減少損失。同時(shí),由于摩擦式提升機(jī)控制系統(tǒng)較為復(fù)雜且安全保障措施較為全面,使用企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)維護(hù)保養(yǎng)力量的培養(yǎng),嚴(yán)格落實(shí)日常保養(yǎng)制度,滿足提升機(jī)處于正常運(yùn)行狀態(tài)的能力要求,以充分發(fā)揮摩擦式提升機(jī)的優(yōu)勢(shì),為企業(yè)高效、安全的生產(chǎn)提供有力保障。