王培歌
(中韓(武漢)石油化工有限公司發(fā)展技術(shù)部,湖北 武漢 430082)
乙烯精餾塔與乙烯制冷壓縮機(jī)組成開(kāi)式熱泵系統(tǒng)。
脫乙烷塔回流罐來(lái)的碳二餾份和脫甲烷塔釜液作為乙烯精餾塔的兩股進(jìn)料分別進(jìn)入乙烯精餾塔,乙烯精餾塔頂操作壓力為 0.61MPa,釜溫-39℃,頂溫-61.7℃。塔頂氣體與乙烯熱泵/制冷壓縮機(jī)三段吸入罐頂?shù)臍怏w一起進(jìn)入乙烯熱泵/制冷壓縮機(jī)。塔釜循環(huán)乙烷經(jīng)裂解氣和冷箱回收冷量后送往爐區(qū)循環(huán)裂解。
乙烯熱泵/制冷壓縮機(jī)是蒸汽透平驅(qū)動(dòng)的四段離心式壓縮機(jī)系統(tǒng),它提供-62℃、-80℃和-101℃三個(gè)冷凍級(jí)位。-101℃級(jí)冷劑用戶(hù)產(chǎn)生的氣體進(jìn)入一段入口,-80℃級(jí)冷劑用戶(hù)產(chǎn)生的氣體補(bǔ)入二段入口,乙烯精餾塔頂氣體與乙烯機(jī)三段吸入罐頂-62℃氣體補(bǔ)入三段入口。從三段出口抽出一股 1.08MPa 的乙烯氣體去作乙烯精餾塔中沸器的加熱介質(zhì)。壓縮機(jī)四段出口氣相用-1℃和-21℃級(jí)丙烯冷劑脫過(guò)熱,一部分乙烯氣體作為乙烯精餾塔再沸器的加熱介質(zhì)而被冷凝,其余乙烯氣體用-40℃級(jí)丙烯冷劑冷凝,冷凝的乙烯液體去乙烯冷劑罐,罐中的乙烯液體一部分作為冷劑循環(huán)利用,一部分在乙烯回流過(guò)冷器中經(jīng)脫甲烷塔釜液過(guò)冷后與乙烯塔中沸器冷凝的液體合并作為乙烯塔的回流。其余乙烯作為產(chǎn)品用泵加壓并在裝置內(nèi)氣化回收冷量后送出界區(qū)。
2018年8月9日19∶22,乙烯產(chǎn)品在線(xiàn)分析儀表CO2濃度從0.98ppm上升至1.46ppm,20∶40,在線(xiàn)顯示CO2超量程。21∶50,經(jīng)離線(xiàn)分析CO2濃度為22.6ppm,乙烯切至不合格罐;23∶30,乙烯產(chǎn)品離線(xiàn)分析CO2濃度為3ppm(設(shè)計(jì)值≤5 ppm),乙烯產(chǎn)品合格切回合格罐。
圖1 8月9日乙烯中CO2濃度變化趨勢(shì)圖
9月20日11∶10,乙烯精餾塔C-402塔頂氣相乙烯中CO2含量逐漸上升至6.21ppm,11∶30乙烯產(chǎn)品CO2出現(xiàn)超標(biāo)5.38ppm(設(shè)計(jì)值≤5 ppm),乙烯產(chǎn)品采至不合格罐。16∶10,乙烯產(chǎn)品合格(4.3ppm)。
圖2 9月20日乙烯中CO2濃度變化趨勢(shì)圖
3.1 8月9日堿洗塔運(yùn)行情況
3.1.1 堿洗段堿濃度
8月9日采樣分析堿洗塔弱堿段、中堿段堿濃度都在正常范圍,強(qiáng)堿段堿濃度略比設(shè)計(jì)值偏高(見(jiàn)表1)。
表1 8月9日堿洗塔堿濃度
3.1.2 堿洗塔各段循環(huán)量
8月9日堿洗塔各段堿液循環(huán)量比較穩(wěn)定,均在正常操作范圍(見(jiàn)表2)。
表2 堿循環(huán)量控制數(shù)據(jù)表
3.1.3 堿洗塔入口酸性氣體濃度
8月9日20∶25乙烯產(chǎn)品CO2濃度出現(xiàn)異常,化驗(yàn)分析堿洗塔入口CO2為181.8×10-6,H2S為50×10-6。設(shè)計(jì)CO2+H2S總濃度小于等于428×10-6,加樣分析酸性氣體濃度在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍(見(jiàn)表3)。
表3 8月1日-8月10日堿洗塔入口酸性氣體濃度
3.1.4 堿洗塔出口CO2濃度
8月9日堿洗塔出口CO2在線(xiàn)儀表AI-20001B顯示低于1×10-6,20∶25化驗(yàn)分析堿洗塔出口CO2濃度未檢出,在線(xiàn)和離線(xiàn)分析CO2均合格表4,8月9日堿洗塔入口酸性氣體濃度(見(jiàn)表4,圖3)。
表4 8月9日堿洗塔入口酸性氣體濃度
圖3 8月9日堿洗塔在線(xiàn)分析CO2趨勢(shì)
3.2 8月9日堿洗塔運(yùn)行情況
3.2.1 堿洗塔各段堿濃度
堿洗塔各段 9月17日~9月20日堿濃度見(jiàn)表5。
表5 9月17日~9月20日堿濃度
表5(續(xù))
從表5看,9月17日~9月20日近三天堿濃度,強(qiáng)堿段范圍11%~13%(控制指標(biāo)10%~12%),中堿段范圍在6.5%~7.5%(控制指標(biāo)5%~7%)、弱堿段范圍在2%~4%(控制指標(biāo)1%~3%),各段堿濃度均在指標(biāo)范圍,符合堿濃度要求。
3.2.2 堿洗塔各段堿泵循環(huán)量
圖4 堿循環(huán)量趨勢(shì)圖(9月20日8∶15 ~12∶15)
從圖4看,弱堿泵及中堿泵出口流量無(wú)明顯變化,中堿段237t/h(設(shè)計(jì)225t/h),弱堿段141t/h(設(shè)計(jì)105t/h),強(qiáng)堿泵出口流量表故障,出口壓力在2.17MPa,出口壓力穩(wěn)定,無(wú)明顯變化,說(shuō)明各段堿泵循環(huán)量能夠滿(mǎn)足堿洗塔洗滌酸性氣體。
3.2.4 堿洗塔出口酸性氣體含量
9月17日~9月20日堿洗塔出口酸性氣體含量見(jiàn)表6。
表6 9月17日~9月20日堿洗塔出口酸性氣體含量
從表6看,正常情況下,堿洗塔出口酸性氣體CO2含量一直分析為未檢出或小于1ppm,9月20日9∶00為2.1ppm,12∶00為1.8ppm。
從堿洗塔運(yùn)行參數(shù)來(lái)看,兩次CO2含量超標(biāo),堿洗塔濃度、各段循環(huán)量等無(wú)明顯變化,排除堿洗塔運(yùn)行出現(xiàn)不正常。造成CO2含量超標(biāo)。分析如下:
4.1 從碳二加氫反應(yīng)器及甲烷化反應(yīng)器出現(xiàn)溫升變化來(lái)看,裂解氣段間來(lái)料可能瞬間帶有氧或強(qiáng)氧化劑物質(zhì)、醛類(lèi)等,在碳二加氫反應(yīng)器鈀催化條件下產(chǎn)生了CO和CO2。
4.1.1 碳二加氫反應(yīng)器及甲烷化反應(yīng)器溫度變化(8月9日)
從圖5~圖7上看出,乙烯產(chǎn)品CO2出現(xiàn)異常上漲之前,碳二反應(yīng)器入口乙炔無(wú)明顯變化,排除反應(yīng)器入口CO變化,導(dǎo)致乙炔含量增加,導(dǎo)致反應(yīng)器床層溫度增加,但乙炔床層5min內(nèi)有2~3℃溫升后,恢復(fù)正常。
圖5 碳二反應(yīng)器溫度變化情況
圖6 碳二反應(yīng)器乙炔變化情況
圖7 甲烷化反應(yīng)器溫度變化情況
甲烷化反應(yīng)器有5℃左右溫升,說(shuō)明甲烷化反應(yīng)器CO含量5min增加趨勢(shì)后,恢復(fù)正常導(dǎo)致反應(yīng)器床層溫度增加。
4.1.2 強(qiáng)氧化劑帶入碳二加氫反應(yīng)器,進(jìn)料內(nèi)CO先發(fā)生選擇性反應(yīng)
在氧化劑作用下,進(jìn)料組分與氧化劑參與氧化反應(yīng)順序可能如下:
CO > Acetylene > MAPD≒ Butadiene > Olefin (Ethylene, Propylene) > Paraffin (methane, ethane, propane, butane)
反應(yīng)方程式: CO + 1/2 O2(氧化劑) → CO2(放熱反應(yīng))
通過(guò)放熱反應(yīng), Pd/Al2O3催化劑附著的CO會(huì)脫落,產(chǎn)生CO和CO2
4.1.3 氧進(jìn)入碳二加氫反應(yīng)器,在Pd催化劑作用下,可能導(dǎo)致組分中乙炔氧化導(dǎo)致CO和CO2產(chǎn)生
在低溫條件(70℃),可能存在以下反應(yīng):
① C2H2+ O → CO + CH2
② CH2+O → CHO + H, 或 CH2+ O → CO + H2
4.1.4 裂解氣中可能帶有醛 (甲醛)類(lèi)物質(zhì),在Pd催化劑作用下,氧化生成CO和CO2
石腦油內(nèi)可能含有醇類(lèi)物質(zhì)被運(yùn)輸罐及其它管線(xiàn)殘留物質(zhì)進(jìn)入裂解爐,生成甲醛等醛類(lèi)物質(zhì),帶入碳二加氫反應(yīng)器發(fā)生反應(yīng)
反應(yīng)方程式如下:
① HCHO→ CO + H2→ CO2+ H2O
② HCHO+ O2→ CO2+ H2O
4.1.5 氧或強(qiáng)氧化劑來(lái)源
9月20日,乙烯產(chǎn)品中CO2再次超標(biāo)后,9月21日~27日,對(duì)各裝置返回乙烯裝置K-201段間物料,做了氧含量分析,見(jiàn)表7。
從表7看,從各裝置返回物料氧含量很低,難以氧化,造成乙烯產(chǎn)品CO2超標(biāo)。
從碳二加氫及甲烷化反應(yīng)器僅僅5min左右出現(xiàn)溫升,待發(fā)現(xiàn)后,現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)分析氧等強(qiáng)氧化性物質(zhì),難以捕捉。但裂解氣段間來(lái)料除JPP裝置返回堿洗塔后,其它來(lái)料均返回至堿洗塔前,經(jīng)過(guò)堿洗。故存在JPP裝置液相返回,帶入氧或強(qiáng)氧化劑的可能性。
表7 返回乙烯裝置K-201段間物料氧含量(9月21日~27日)
4.2 裂解氣壓縮機(jī)段間某段來(lái)料CO2瞬間含量突然增加,超出堿洗能力,可能導(dǎo)致乙烯產(chǎn)品CO2超標(biāo)
9月20日,經(jīng)過(guò)查詢(xún)煉廠干氣提濃裝置9∶00,干氣中CO2含量偏高,為546ppm(正常100ppm左右),見(jiàn)表8。
表8 煉廠干氣出干氣提濃裝置CO2含量(9月15日~22日)
9月20日9∶00,乙烯裝置分析煉廠干氣中,CO2含量也偏高,在1364ppm,正常100ppm左右,見(jiàn)表9。
表9 煉廠干氣進(jìn)入乙烯裝置CO2含量(9月15日~9月22日)
由于煉廠干氣提濃裝置及乙烯裝置,均無(wú)在線(xiàn)分析儀表實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。9月20日9:00采樣,通過(guò)離線(xiàn)分析數(shù)據(jù)對(duì)比看:干氣提濃裝置CO2含量546.8ppm,乙烯裝置1634ppm,分析結(jié)果都顯示大幅度增大。
9月20日,僅是9:00采樣,煉廠干氣中CO2含量顯示較大幅度增加,9:00前CO2含量可能更高。
說(shuō)明煉廠干氣中進(jìn)入乙烯裝置前含有的CO2,在干氣提濃裝置脫硫脫碳單元,雖經(jīng)過(guò)胺洗,但較大量的CO2未被脫除,從而帶入乙烯裝置。CO2含量突然大幅度增加,瞬間超出堿洗能力,造成乙烯產(chǎn)品CO2超標(biāo)。
(1)乙烯裝置加強(qiáng)堿洗塔堿泵循環(huán)量、堿濃度,入出口酸性氣體等參數(shù)監(jiān)控,在可調(diào)整情況下,適當(dāng)提高堿循環(huán)量。
(2)其它裝置返回乙烯裝置物料,分析、監(jiān)測(cè)是否含有氧氣、CO2、強(qiáng)氧化物等物質(zhì),并定期采樣。
(3)現(xiàn)場(chǎng)放置采樣鋼瓶,乙烯中CO2出現(xiàn)超標(biāo),立即對(duì)堿洗塔入出口、煉廠干氣等部位采樣,及時(shí)分析氧、CO2等含量。
(4)乙烯裝置裂解原料,增加分析氧、氧化物如甲醇、MTBE等雜質(zhì)含量。
(5)乙烯裝置堿洗塔入口,增加酸性氣體H2S、CO2在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀表,以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)酸性氣體含量。
(6)乙烯裝置碳二加氫反應(yīng)器,增加氧含量在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀表,以實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(7)對(duì)乙烯裝置外界來(lái)料,相應(yīng)裝置開(kāi)停工前或出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí),應(yīng)采樣分析,在氧含量、CO2等合格后,再切入乙烯裝置。
(8)煉廠干氣提濃裝置,建議增加CO2在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀表,并優(yōu)化操作,從源頭降低煉廠干氣中CO2含量。
從兩次乙烯產(chǎn)品CO2含量超標(biāo)來(lái)看,增加段間來(lái)料氧含量分析及裂解原料氧化物等雜質(zhì)含量分析,從源頭監(jiān)控、防止裂解氣帶入氧、氧化物等物質(zhì)。通過(guò)落實(shí)上述措施以來(lái),乙烯產(chǎn)品CO2含量一直合格,未出現(xiàn)超標(biāo)。