田海洲 文
隨著物流業(yè)的快速發(fā)展,載貨車正向著高速重載方向發(fā)展,輕量化對于汽車業(yè)的發(fā)展具有重要意義,也決定著汽車的油耗水平。在保持汽車整體品質(zhì)、性能和造價不變甚至優(yōu)化的前提下,通過降低汽車自質(zhì)量實現(xiàn)動力性、可靠性、安全性的提升,以及油耗、廢氣排放量的降低。
某重型8×4載貨汽車擬在沿用原有車型《公告》目錄的情況下,通過降低發(fā)動機功率,限制載貨質(zhì)量,開發(fā)出一款符合法規(guī)要求的變型車,其車架結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。由于載荷的降低,原有車型的結(jié)構(gòu)強度顯然過剩,為此需要重新設(shè)計,使其結(jié)構(gòu)更合理??紤]到今后的生產(chǎn)組織、零部件的通用性等一些因素,要求通過減小車架縱梁截面尺寸、對危險部位進行局部加強來達到輕量化的目的。原車車架設(shè)計截面尺寸為306 mm×95 mm×8 mm+8 mm,新車型大梁擬采用的截面尺寸為273 mm×80 mm×8 mm+5 mm。
假設(shè)車架縱梁工作時雙層槽鋼內(nèi)外層均完全參與受力,不考慮連接鉚釘?shù)淖饔?,根?jù)公式計算截面尺寸改變前后縱梁對z軸的慣性矩:
Iq+Iw+In=91 637 626.7 mm4
Ih=Iw+In=39 897 160.8 mm4
上式中,Iq,變更前車架結(jié)構(gòu)對應(yīng)的慣性矩;Ih,變更后車架結(jié)構(gòu)對應(yīng)的慣性矩;Iw,外層縱梁的慣性矩;In,內(nèi)層縱梁的慣性矩。
可以看到,采用新的截面尺寸后,車架大梁的慣性矩下降了56%,截面面積減小了29%,車架強度和剛度也相應(yīng)下降,因此需提出相應(yīng)的車架結(jié)構(gòu)改進措施。
由于受到前述所規(guī)定的設(shè)計前提要求的限制,只能采用現(xiàn)有底盤參數(shù)(如軸距、后懸長度等)對車架結(jié)構(gòu)進行加強,因此提出以下措施:
(1)減小鉚釘間距。
車架縱梁由內(nèi)外兩層槽鋼鉚接而成,雙層槽鋼梁外層受力變形后,它的變形通過鉚釘將彎矩傳遞給內(nèi)層槽鋼,鉚釘間距直接影響到內(nèi)層槽鋼的受力參與程度。研究表明,鉚釘間距越小,內(nèi)層槽鋼參與受力越充分,但是若鉚釘孔太密,由于應(yīng)力集中等因素也會削弱結(jié)構(gòu)的強度,因此,擬將鉚釘間距由原結(jié)構(gòu)中的150~200 mm改為100 mm。
(2)將位于大梁后軸區(qū)域上翼板處的L型加強板向后懸端延長。
圖1 車架結(jié)構(gòu)示意圖
根據(jù)以往的設(shè)計分析,該類車架的危險區(qū)域位于后軸上方,高應(yīng)力由平衡懸架區(qū)域向后懸端逐步減小。為了更好地將這一部分結(jié)構(gòu)的受力加以擴散,降低高應(yīng)力區(qū)的范圍和幅值,將上翼板處的L型加強板向后懸端延長500 mm,而大梁下翼板所受的力為壓應(yīng)力,故下翼板處的L型加強板長度保持不變。
(3)增加車廂底部縱梁在載荷作用下的參與程度。
由于該車架后懸過長,當(dāng)車架縱梁截面尺寸減小后結(jié)構(gòu)的剛度降低,必然在今后的使用過程中產(chǎn)生墜尾現(xiàn)象,當(dāng)路面有不大的不平度時會激發(fā)車架出現(xiàn)明顯的彎曲振動。而貨箱底縱梁截面高度為102 mm,如能充分利用必可極大改善車架的剛度。
為了對上述結(jié)構(gòu)措施的有效性進行判斷,減小設(shè)計的盲目性,利用有限元分析技術(shù)對車架進行仿真分析。
根據(jù)分析結(jié)果,由雙層槽鋼鉚接而成的縱梁在鉚釘間距100 mm的情況下,內(nèi)層槽鋼腹板、翼板傳力連續(xù),整個結(jié)構(gòu)充分參與受力,而鉚釘間距大于100 mm的其他情況,傳力在腹板、翼板處明顯出現(xiàn)斷續(xù)現(xiàn)象,應(yīng)力集中也明顯上升。減小鉚釘間距使得內(nèi)層槽鋼參與受力的程度提高,對車架剛度、強度影響較為顯著,因此,計算中對原設(shè)計中L形角鐵板高應(yīng)力區(qū)域的鉚釘分布進行了重新調(diào)整,使其間距由200 mm調(diào)整為100 mm,并按該方案進行有限元分析。
根據(jù)車架的幾何特點,計算采用全殼單元對車架進行離散,用剛性單元模擬鉚釘連接,用彈簧單元與梁單元組成的機構(gòu)模擬懸架的作用。將載荷沿貨箱布置位置均勻的分布加載在外層大梁的上翼面上,將發(fā)動機、變速箱載荷以集中力的形式施加在其安裝位置,將駕駛室自重、駕駛員重力載荷等效地施加在相應(yīng)位置。
計算的車架外層大梁采用的鋼材型號為QSTE500TM,拉力試驗結(jié)果顯示其抗拉極限應(yīng)力σb=570 MPa,屈服極限σs=450 MPa;根據(jù)有關(guān)資料可以近似推算其對稱循環(huán)疲勞極限為310 MPa。彎曲工況以疲勞極限為強度判據(jù),而扭轉(zhuǎn)工況以屈服極限作為強度判據(jù)。
3.2.1 彎曲工況
模擬車架在靜止?fàn)顟B(tài)及平穩(wěn)行駛工況下的受力情況,計算結(jié)果如圖2所示。
從分析數(shù)據(jù)來看,靜態(tài)彎曲工況下,車架高應(yīng)力區(qū)域的應(yīng)力接近200 MPa,在車架靜態(tài)應(yīng)力計算數(shù)據(jù)較高的情況下,車架的彎曲疲勞強度是否滿足要求要結(jié)合車輛的動態(tài)電測試驗的結(jié)果綜合考慮。研究表明,車架剛度下降能使動荷系數(shù)有所提高。因此,車架在實際使用過程中的動應(yīng)力水平還需通過測試確定。
圖2 彎曲工況下車架的應(yīng)力分布圖
L型加強板延長前,在靠背梁至車架尾部這一段危險區(qū)域中,高應(yīng)力是由平衡懸架、靠背梁處開始向后逐步減小的,為了更好地將這一部分結(jié)構(gòu)的受力加以擴散,降低高應(yīng)力區(qū)的范圍和幅值,將上角鐵板的后端延長500 mm,下角鐵板長度保持不變(因為大梁下翼板所受的力為壓應(yīng)力),將L型加強板延長后,車架上危險區(qū)域的高應(yīng)力區(qū)明顯縮小,因此該措施是有效的。
3.2.2 扭轉(zhuǎn)工況
考慮到該型車的實際使用條件,在扭轉(zhuǎn)工況計算中采用了懸架上升200 mm,模擬貨車駛過200 mm高凸臺的情況。扭轉(zhuǎn)工況下計算的結(jié)果顯示其應(yīng)力水平遠低于450 MPa,且由于車輛在扭轉(zhuǎn)的情況下車速較慢,因而動荷系數(shù)不大可以認為是一種準(zhǔn)靜態(tài)過程。另外,發(fā)生大扭轉(zhuǎn)工況的概率較低,所以可用材料的屈服極限作為該工況強度的判據(jù),車架在扭轉(zhuǎn)工況下的強度是滿足使用要求的。
通過車架的分析和試驗,證明了所建立的有限元分析模型是基本正確的,分析結(jié)果可以作為加強板結(jié)構(gòu)改進設(shè)計的基礎(chǔ)。應(yīng)用上述技術(shù)生產(chǎn)的試驗車經(jīng)試驗及用戶的實際使用證明是安全可靠的,并已投入批量生產(chǎn)。文中的一些設(shè)計思路對于其他車型的結(jié)構(gòu)設(shè)計具有一定的指導(dǎo)意義。