李思洋, 龔龍祥
[中海石油(中國(guó))有限公司 惠州作業(yè)公司, 廣東 深圳 518000]
南海海域的某導(dǎo)管架生產(chǎn)平臺(tái)于上世紀(jì) 90 年代初投產(chǎn),由半潛式鉆井平臺(tái)預(yù)鉆井作業(yè)完畢后,安裝導(dǎo)管架及上部組塊,實(shí)現(xiàn)套管回接,建立水下至地面的流體通道后轉(zhuǎn)入完井生產(chǎn)作業(yè)。在生產(chǎn)了近20年后,最近幾年檢測(cè)套管完整性時(shí),陸續(xù)發(fā)現(xiàn)幾口井的Φ508 mm有腐蝕穿孔漏點(diǎn),漏點(diǎn)區(qū)域大部分集中在飛濺區(qū)和潮差區(qū)的海平面以下。在飛濺區(qū)由于海水飛濺造成的干濕環(huán)境以及陽(yáng)光照射導(dǎo)致的溫度升高,形成最苛刻腐蝕環(huán)境;在潮差區(qū)受到海水潮汐的作用,套管金屬在海平面處形成宏觀氧濃差電池,發(fā)生氧腐蝕,導(dǎo)致斷裂失效。海水中的氯離子促進(jìn)了腐蝕的發(fā)生,氯離子進(jìn)入腐蝕產(chǎn)物膜與基體交界面,破壞腐蝕產(chǎn)物膜在金屬表面的覆蓋,增大活性區(qū)域面積。在宏觀氧濃差電池和氯離子的共同促進(jìn)作用下,導(dǎo)致海水平附件金屬?lài)?yán)重腐蝕,發(fā)生穿孔。
根據(jù)油井完整性的井屏障(為防止地層流體流動(dòng)失控,由各個(gè)井屏障單元組成的控制系統(tǒng))要求,至少要建立2個(gè)獨(dú)立的井屏障,避免在役井的流體泄漏,防止環(huán)境污染及災(zāi)害發(fā)生。鑒于油井泄漏的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)該導(dǎo)管架平臺(tái)已查明的油井Φ508 mm套管漏點(diǎn)進(jìn)行了外部補(bǔ)救防護(hù)處理(安裝抱箍,注高分子材料密封漏點(diǎn);纏繞鈉塑鋼水下修復(fù)材料對(duì)泄漏的縫隙進(jìn)行封堵等措施),取得了一定效果,但時(shí)效性較差,且針對(duì)腐蝕穿孔漏點(diǎn)滲漏的情形。對(duì)漏速較大,影響套管結(jié)構(gòu)受力,或構(gòu)成套管斷裂風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重腐蝕狀況,最好的措施是更換套管。本文主要介紹了Φ508 mm套管補(bǔ)接技術(shù)的應(yīng)用,有效地解決了大尺寸套管?chē)?yán)重腐蝕穿孔治理的問(wèn)題,成功挽救了該井槽,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
該導(dǎo)管架平臺(tái)的所有生產(chǎn)井由半潛式鉆井平臺(tái)在上世紀(jì)90年代初完成鉆井作業(yè),用泥線懸掛器將各層套管懸掛于泥面,并在懸掛器上戴上防腐帽。1991年安裝導(dǎo)管架平臺(tái)和上部模塊,鉆機(jī)模塊轉(zhuǎn)盤(pán)面到海平面的高度為40 m。利用鉆機(jī)模塊取出防腐帽,下入泥線回接器從泥線懸掛器處回接Φ508 mm套管、Φ339.7 mm套管和Φ244.5 mm套管到采油樹(shù)甲板,完井作業(yè)后,投入生產(chǎn)。在2011年準(zhǔn)備利用某井槽在Φ244.5 mm套管開(kāi)窗側(cè)鉆時(shí),例行對(duì)Φ244.5 mm套管試壓檢驗(yàn)完整性,發(fā)現(xiàn)在離鉆臺(tái)轉(zhuǎn)盤(pán)面40 m處(海平面附近)有漏點(diǎn),計(jì)劃補(bǔ)接完Φ244.5 mm套管后繼續(xù)側(cè)鉆。
在拆開(kāi)井口頭后,發(fā)現(xiàn)Φ339.7 mm套管下沉0.95 m,且在40 m深度處腐蝕,Φ508 mm套管在35 m處存在漏點(diǎn)。通過(guò)ROV和潛水作業(yè)進(jìn)一步檢測(cè)發(fā)現(xiàn)Φ508 mm套管在海平面以下有另外兩個(gè)漏點(diǎn),深度在海水平以下5 m和16.8 m的套管接箍位置處,如圖1所示。其中在-5 m處腐蝕漏點(diǎn)較嚴(yán)重,-16.8 m處為滲漏。臨時(shí)棄井前,從漏點(diǎn)以下切割和回收Φ244.5 mm套管(離鉆臺(tái)轉(zhuǎn)盤(pán)面61 m)和Φ339.7 mm套管(離鉆臺(tái)轉(zhuǎn)盤(pán)面54 m),從距鉆臺(tái)轉(zhuǎn)盤(pán)面38.7 m腐蝕斷裂點(diǎn)上提并回收Φ508 mm套管,回收后的套管狀況見(jiàn)圖2。對(duì)井筒中泥線懸掛器以下的Φ244.5 mm和Φ339.7 mm套管分別試壓到10.34 MPa,壓力穩(wěn)定。下入橋塞,注棄井水泥塞完成棄井作業(yè),在切割后的Φ508 mm套管頂部蓋上蓋帽。
圖1 海平面以下5 m和16.8 m套管接箍位置的漏點(diǎn)
圖2 切割回收的各層套管狀況
要恢復(fù)此井的生產(chǎn),必須建立從采油樹(shù)甲板到油層的完整通道。由于油田有泥線懸掛器采用套管回接方式完井的情況,主要的套管更換方案有兩個(gè)。方案一:從泥線回接處倒開(kāi)原有回接套管,重新回接。優(yōu)點(diǎn)是使用的工具簡(jiǎn)單,回接后承壓得到保證。主要風(fēng)險(xiǎn)是倒扣可能很困難,泥線懸掛器的扣可能損壞無(wú)法回接;方案二:切割回收泥線以上的套管,用套管補(bǔ)接器回接套管。主要的缺點(diǎn)是不能從泥線懸掛器以下回接,泥線懸掛器可能無(wú)法回收。根據(jù)該井的實(shí)際情況,綜合考慮作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和難度,最終采取用補(bǔ)接器分別回接三層套管的方案。
套管補(bǔ)接器是套管外回接工藝的關(guān)鍵工具,通過(guò)對(duì)端面銑平的井下套管進(jìn)行回接密封,建立完整的管串,最終工具與管串連成一體留在井內(nèi),達(dá)到井筒密封的目的。其主要特點(diǎn)是能適應(yīng)各種尺寸的套管回接,易于操作,不損失套管內(nèi)徑,可承受一定的抗拉抗壓強(qiáng)度,能滿(mǎn)足密封試壓要求,實(shí)現(xiàn)雙向密封,需要時(shí)可回收。利用補(bǔ)接器在Φ244.5 mm和Φ339.7 mm套管回接的技術(shù)非常成熟,但在Φ508 mm套管上國(guó)內(nèi)還沒(méi)有施工案例。其作業(yè)方案與Φ244.5 mm和Φ339.7 mm套管回接過(guò)程基本相同,主要考慮補(bǔ)接器工具本身是否滿(mǎn)足材質(zhì)、承重、密封等級(jí)等要求。
泥線以上的Φ508 mm套管不僅起到隔水導(dǎo)管的作用,而且還要承重。因此補(bǔ)接器回接Φ508 mm套管后既要密封性能好,又要能承受上部的重量,包括Φ339.7 mm和Φ244.5 mm套管的預(yù)張力50噸、補(bǔ)接器以上的套管重量30噸、各層套管頭重量30噸、采油樹(shù)和完井管串重量90噸。在承載方面,對(duì)原Φ508 mm套管補(bǔ)接器提出了改進(jìn)措施。襯套加厚,壁厚由13.72 mm升級(jí)到20.32 mm;工具的材質(zhì)由AISI 1018(相當(dāng)于國(guó)內(nèi)20號(hào)鋼)升級(jí)到AISI 4140 (等同于國(guó)內(nèi)的合金結(jié)構(gòu)鋼42CrMo),提高工具的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。在密封方面,由兩道高壓密封升級(jí)為四道密封,如圖3中左圖所示,在延伸接頭和頂部接頭處分別增加了一道低壓密封,加強(qiáng)保險(xiǎn)。
圖3 Φ508 mm套管補(bǔ)接器
經(jīng)過(guò)改進(jìn)的補(bǔ)接器(根據(jù)AISI 40104材質(zhì))抗拉強(qiáng)度σb≥1 080 MPa,屈服強(qiáng)度σs≥930 MPa。根據(jù)其受力分析,密封襯套所要承受的載荷至少為:
F=套管預(yù)張力+補(bǔ)接器以上的套管重量+套管頭重量+采油樹(shù)重量+完井管柱重量=200噸
補(bǔ)接器的截面面積:S=π/4(D2-d2)=0.021659 m2。
則要求的屈服強(qiáng)度至少為:σ=F/S=90.49 MPa<σs,足夠安全,密封襯套能夠支撐上部的所有重量,改進(jìn)后的Φ508 mm套管補(bǔ)接器在技術(shù)上完全滿(mǎn)足套管回接作業(yè)的需求。
1)套管切割位置的選取。根據(jù)檢測(cè)套管壁厚的情況及對(duì)Φ508 mm套管試壓能穩(wěn)壓的深度來(lái)確定套管切割位置,要避開(kāi)套管接箍,且切割點(diǎn)要淺于Φ339.7 mm套管的割點(diǎn),,以便對(duì)Φ508 mm套管內(nèi)壁清理和套管試壓。
2)套管外附著大量海生物,套管外壁打磨比較困難,需專(zhuān)門(mén)加工大尺寸的套銑筒,還要潛水作業(yè)精細(xì)打磨補(bǔ)接部位的套管外壁光滑。
3)切割打撈Φ508 mm套管過(guò)程中,套管會(huì)有落入海底的風(fēng)險(xiǎn)。需要使用割刀撈矛一體式工具,套管外壁提前焊接吊耳,用鋼絲繩吊住,進(jìn)一步防止套管割斷后掉落的可能。
4)套管割口要銑修平整。切割后的套管在割口位置一般有突起,而且平整度較差,需要下入銑鞋磨銑修整套管割口,以確保整修后的套管呈錐形,使其能夠順利進(jìn)入補(bǔ)接器工具。另外,可以根據(jù)銑鞋的下入位置進(jìn)一步校正切割后套管頂部的深度,確保套管能夠進(jìn)入補(bǔ)接器工具的延伸筒。
南海海域該導(dǎo)管架平臺(tái)已臨時(shí)棄置的一口生產(chǎn)井,由半潛式鉆井平臺(tái)于1990年7月完成初次鉆井作業(yè)。批鉆時(shí)Φ508 mm套管已下到383.57 m(鉆井平臺(tái)轉(zhuǎn)盤(pán)面為基準(zhǔn)面,到海平面高度為23.5 m),二開(kāi)鉆444.5 mm井眼到1 496 m,下Φ339.7 mm套管(68ppf,N80鋼級(jí),BTC扣型)到1 484.28 m并固井。三開(kāi)鉆311.15 mm井眼到完鉆深度2 846 m MD/2 518 m TVD,裸眼測(cè)井后,下Φ244.5 mm套管(47ppf,N80鋼級(jí),NSCC扣型)到2 834.68 m并固井。1990年11月由南海五號(hào)半潛式鉆井平臺(tái)進(jìn)行側(cè)鉆作業(yè),在925 m切割回收Φ244.5 mm套管,注切割點(diǎn)處注棄井水泥塞。在585 m處切割回收Φ339.7 mm套管,磨銑套管,從588 m處側(cè)鉆311.15 mm井眼到1 462 m,裸眼電測(cè)后,下Φ244.5 mm套管到1 449.36 m,固井。鉆215.9 mm井眼到完鉆深度2 542 m MD/2 515 m TVD,下177.8 mm套管(29ppf,N80鋼級(jí),BTC扣型)到2 526.81 m,頂部掛在懸掛器上,固井。在177.8 mm套管內(nèi)注入2個(gè)棄井水泥塞,泥線懸掛器上戴上防腐帽,鉆井平臺(tái)完成鉆井作業(yè)。
1991年導(dǎo)管架平臺(tái)和上部模塊安裝好后,從泥線懸掛器上分別回接Φ508 mm套管、Φ339.7 mm套管和Φ244.5 mm套管到采油樹(shù)甲板,鉆穿水泥塞,在177.8 mm套管內(nèi)射孔目標(biāo)層位,下電潛泵和生產(chǎn)管柱完井,投入生產(chǎn)。后續(xù)歷經(jīng)7次修井作業(yè),在2011年計(jì)劃利用該井槽進(jìn)行側(cè)鉆時(shí),期間發(fā)現(xiàn)套管完整性問(wèn)題后如上所述臨時(shí)棄井。
在充分的調(diào)研,工具改進(jìn),材料準(zhǔn)備齊全后,開(kāi)始了此井的大修作業(yè)。主要施工過(guò)程如下:
1)切割回收Φ244.5 mm套管。下USIT電測(cè)工具,對(duì)Φ244.5 mm套管的壁厚和腐蝕狀況進(jìn)行電測(cè),確定泥線以上狀況較好的套管在70 m以下(導(dǎo)管架平臺(tái)鉆臺(tái)轉(zhuǎn)盤(pán)面為基準(zhǔn)面,到海平面的高度為40 m)。清刮泥線以上的Φ244.5 mm套管后,下可回收式封隔器試壓,在75 m處座封,試壓到500 psi,穩(wěn)壓了15分鐘。進(jìn)一步證明75 m以下的套管完好。考慮到為Φ339.7 mm套管切割留有更大余量,選擇在120 m較深處切割回收Φ244.5 mm套管。
2)切割回收Φ339.7 mm套管。以同樣的方式先USIT電測(cè)后試壓,確定Φ339.7 mm套管的切割位置在99.5 m,切割并回收Φ339.7 mm套管。
3)下Φ508 mm套管打撈矛抓住套管,緩慢上提管柱(沒(méi)有過(guò)提顯示),發(fā)現(xiàn)Φ508 mm套管從45 m處斷開(kāi),起出斷開(kāi)的套管,長(zhǎng)度有11.6 m。再次下打撈矛,抓緊Φ508 mm套管,再次起出斷裂的套管11.96 m。接著下打撈矛抓緊套管,過(guò)提7.5噸證實(shí)下部套管無(wú)斷裂點(diǎn)。甩掉打撈矛。
4)下制作好的Φ486.2 mm鋼刷(無(wú)大尺寸的刮管器),在65~99 m處通徑清刮套管5次。然后下Φ508 mm封隔器到70 m處并座封(管柱內(nèi)打壓到3.45 MPa,穩(wěn)壓10分鐘,下壓1噸使封隔器上的密封膠皮膨脹。管柱內(nèi)慢慢打壓到6.9 MPa,穩(wěn)壓10分鐘,再繼續(xù)打壓到8.3 MPa剪切球座),對(duì)封隔器以下的Φ508 mm套管試壓到2.1 MPa,不能穩(wěn)壓。解封封隔器后(過(guò)提1.5噸,正轉(zhuǎn)11圈后,等45分鐘使密封單元的膠皮回縮),繼續(xù)下到82 m處座封,試壓套管到2.1 MPa,穩(wěn)壓了15分鐘。起出封隔器。
5)在鄰井的隔水套管上安裝水下攝像頭。潛水作業(yè)在Φ508 mm套管魚(yú)頂下面3.2 m處座上安全卡瓦,下套管水力割刀鉆具組合(2柱Φ101.6 mm加重鉆桿+變扣+2柱Φ127 mm加重鉆桿+變扣+Φ444.5 mm扶正器+Φ508 mm套管割刀+變扣+Φ444.5 mm扶正器+1柱Φ203.2 mm鉆鋌+Φ127 mm加重鉆桿)到117 m,地面測(cè)試水力割刀:212升/分的排量下,割刀的最大外徑是762 mm。等白天視況較好后,就位割刀在82 m處,以1 155升/分的排量,40轉(zhuǎn)/分的轉(zhuǎn)速切割Φ508 mm套管,持續(xù)切割30分鐘后,發(fā)現(xiàn)套管旋轉(zhuǎn)了2圈,停止切割,起出割刀鉆具。
6)下打撈矛抓緊套管,潛水作業(yè)釋放原固定于套管上的安全卡瓦,起甩割斷的套管。
7)潛水作業(yè)下移鄰井隔水套管上的水下攝像頭到新切割的魚(yú)頂位置處。下Φ508 mm領(lǐng)眼磨鞋工具到魚(yú)頂,磨銑0.1 m,參數(shù)為0.5噸的鉆壓,1 155升/分的排量,20轉(zhuǎn)/分的轉(zhuǎn)速。起出領(lǐng)眼磨鞋工具后,潛水作業(yè)打磨魚(yú)頂,清理魚(yú)頂以下2.5 m高度的外壁。
8)下Φ508 mm套管補(bǔ)接器和套管到魚(yú)頂,記錄上提/下放的懸重。緩慢下放補(bǔ)接器引入魚(yú)頂,下壓7.5噸的重量,魚(yú)頂總共進(jìn)入2.2 m。繼續(xù)下壓14噸抓牢、密封魚(yú)頂,等待5分鐘。向上過(guò)提6噸證實(shí)補(bǔ)接器的卡瓦已抓牢,然后釋放整個(gè)套管柱的重量。
9)新下的Φ508 mm套管柱中灌滿(mǎn)水,接循環(huán)頭,對(duì)補(bǔ)接器和套管整體試壓,低壓0.7 MPa,穩(wěn)壓3分鐘,泄壓后再試壓到1.4 MPa,穩(wěn)壓了15分鐘,證實(shí)了補(bǔ)接后的套管密封完好。
10)在采油樹(shù)甲板割套管,安裝套管頭,然后分別補(bǔ)接Φ339.7 mm套管和Φ244.5 mm套管,安裝各層套管頭。后續(xù)完井作業(yè)順利。
1)套管補(bǔ)接工具結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,具有雙向密封的特點(diǎn);不縮小現(xiàn)有管柱內(nèi)徑,保障套管通徑,不影響后續(xù)作業(yè)。
2)補(bǔ)接前要徹底打磨清理切割后套管的端面和套管回接的外壁,確保光滑無(wú)毛刺,是補(bǔ)接成功的關(guān)鍵。
3)改進(jìn)后的Φ508 mm套管補(bǔ)接器在承載和密封性可以滿(mǎn)足技術(shù)要求,對(duì)于大尺寸套管的外回接工藝是補(bǔ)充和完善,開(kāi)創(chuàng)了國(guó)內(nèi)首次應(yīng)用的先例,也為導(dǎo)管架平臺(tái)海上石油開(kāi)采的套管完整性提供了借鑒方案。