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        某型發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管漏油故障分析

        2020-10-27 09:36:29鄢駿王海勇鄭益民
        中國(guó)科技縱橫 2020年10期
        關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī)

        鄢駿 王海勇 鄭益民

        摘 要:本文介紹了某型發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管漏油故障現(xiàn)象,根據(jù)滑油系統(tǒng)工作流程,建立漏油故障樹(shù),對(duì)尾噴管漏油故障原因進(jìn)行逐層剖析,并結(jié)合相關(guān)檢查和試驗(yàn)手段對(duì)尾噴管漏油故障展開(kāi)詳細(xì)的分析,最終查明漏油原因。針對(duì)故障原因,采取了相應(yīng)的糾正措施,經(jīng)過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證排除了故障。

        關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī);漏油;故障分析

        中圖分類號(hào):V235.12 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2020)10-0120-04

        0 引言

        滑油系統(tǒng)是航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要工作系統(tǒng),為發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)部件提供必需的潤(rùn)滑和冷卻,是發(fā)動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保證[1],發(fā)動(dòng)機(jī)的滑油泄漏在發(fā)動(dòng)機(jī)外場(chǎng)故障中占有相當(dāng)大比例,往往造成直升機(jī)停飛,影響出勤率。某型發(fā)動(dòng)機(jī)(以下簡(jiǎn)稱發(fā)動(dòng)機(jī))在某次試飛任務(wù)結(jié)束后,出現(xiàn)尾噴管漏油故障。本文介紹了該發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管滑油泄漏的故障現(xiàn)象,根據(jù)滑油系統(tǒng)工作流程,建立了滑油泄漏故障樹(shù),并結(jié)合相關(guān)檢查和試驗(yàn)驗(yàn)證手段對(duì)漏油問(wèn)題展開(kāi)了詳細(xì)的分析,最終確認(rèn)了滑油泄漏的原因。在采取了糾正措施后,故障得以排除。

        1 故障現(xiàn)象

        某型發(fā)動(dòng)機(jī)在某次飛行任務(wù)結(jié)束后,推入機(jī)庫(kù)靜置3h后,發(fā)現(xiàn)尾噴管處有大量滑油泄漏(如圖1)。查閱了發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù),發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,滑油壓力、滑油溫度等參數(shù)均正常,也未見(jiàn)滑油泄漏跡象。問(wèn)題發(fā)生后,通過(guò)孔探儀檢查,未發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)流道存在滑油痕跡(如圖2)。

        2現(xiàn)場(chǎng)排查情況

        問(wèn)題發(fā)生后進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)排查,主要是進(jìn)行了發(fā)參數(shù)據(jù)分析、外觀檢查以及內(nèi)部流道檢查,情況如下:

        2.1發(fā)參數(shù)據(jù)分析

        查閱了發(fā)動(dòng)機(jī)漏油當(dāng)日及前一段時(shí)間的發(fā)參數(shù)據(jù),并選取了近似狀態(tài)點(diǎn)的滑油系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了對(duì)比(見(jiàn)表1),可見(jiàn)各項(xiàng)參數(shù)均正常,且隨著試飛工作進(jìn)行,未有明顯變化。

        2.2外觀檢查

        對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)外觀可視部分進(jìn)行了詳細(xì)檢查:

        (1)外部管路、附件結(jié)合面及各個(gè)漏油口接頭,未見(jiàn)異常;

        (2)所有滑油外部管路的接頭進(jìn)行緊固檢查,未見(jiàn)松動(dòng);

        (3)尾噴管主流道未見(jiàn)漏油痕跡;

        (4)尾噴管下方有明顯滑油泄漏,軸承座下方有明顯滑油掛滴,但未見(jiàn)滑油高溫?zé)Y(jié)的情況;

        (5)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)全部回油濾網(wǎng)以及磁性屑末檢測(cè)信號(hào)器進(jìn)行了檢查,未見(jiàn)異物,發(fā)現(xiàn)C腔后回油濾密封膠圈目視存在明顯變形;

        (6)拆掉C腔后封嚴(yán)蓋板,目視檢查密封膠圈未損壞,但存在明顯變形,且C腔內(nèi)積油明顯偏多(外場(chǎng)條件所限無(wú)法收集)。

        2.3內(nèi)部流道檢查

        通過(guò)孔探儀對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部主燃?xì)饬鞯肋M(jìn)行了詳細(xì)檢查,從發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣道、壓氣機(jī)、燃燒室以及渦輪流道均未發(fā)現(xiàn)滑油泄漏痕跡(如圖2所示)。

        3 故障分析

        3.1 問(wèn)題定位

        根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)排查情況可以看出發(fā)動(dòng)機(jī)滑油參數(shù)正常,各回油濾網(wǎng)及磁堵干凈無(wú)異物,尾噴管泄漏的滑油應(yīng)來(lái)自于C腔泄漏。

        3.2 故障樹(shù)分析

        現(xiàn)以發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管滑油泄漏為頂事件,開(kāi)展了故障樹(shù)分析[2-7](如圖3),共梳理出主流道滑油泄漏、C腔石墨密封損壞、C腔回油濾網(wǎng)堵塞等共9個(gè)底事件,并針對(duì)所有的底事件進(jìn)行逐一分析排查。

        3.3排故工作及分析

        3.3.1主流道滑油泄漏

        通過(guò)內(nèi)部孔探儀檢查情況來(lái)看,從發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口、壓氣機(jī)流道、燃燒室以及渦輪流道,均未發(fā)現(xiàn)滑油泄漏痕跡,且從尾噴管目視檢查情況來(lái)看,動(dòng)力渦輪葉片上也未見(jiàn)滑油泄漏痕跡,據(jù)此可以排除滑油來(lái)自主燃?xì)饬鞯赖目赡苄?,即排除了故障?shù)中X1出現(xiàn)的可能。

        3.3.2石墨封嚴(yán)損壞

        C腔前端密封是靠石墨封嚴(yán)環(huán)進(jìn)行密封,屬于動(dòng)密封,如石墨環(huán)損壞,則發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,必然有滑油泄漏到動(dòng)力渦輪的流道內(nèi),從故障當(dāng)日試車情況來(lái)看,發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)、停車過(guò)程中,均未發(fā)現(xiàn)有漏油冒煙的現(xiàn)象,故可排除C腔石墨密封裝置損壞的可能性,即排除了故障樹(shù)中X2出現(xiàn)的可能。

        X1-主流道滑油泄漏;X2-C腔石墨密封損壞;X3-C腔后蓋板密封膠圈損傷;X4-C腔軸承座裂紋;X5-C腔管路密封不良;X6-C腔回油濾密封不良;X7-C腔回油濾堵塞;X8-滑油泵回油能力差;X9-B腔漏油口滑油泄漏

        3.3.3 C腔后蓋板封嚴(yán)膠圈損壞

        分下C腔后蓋板及其密封膠圈,目視情況來(lái)看,該處的密封膠圈未發(fā)現(xiàn)有切邊、缺塊的情況,但存在變形,返廠后對(duì)該密封膠圈重新進(jìn)行了尺寸和材料復(fù)查。

        對(duì)換下的C腔后蓋板處的密封膠圈(如圖4)進(jìn)行了尺寸計(jì)量,由于C腔軸承座和C腔后封嚴(yán)蓋板無(wú)法測(cè)量,故壓縮率計(jì)算時(shí)采用設(shè)計(jì)值,詳見(jiàn)表2,通過(guò)測(cè)量的膠圈截面直徑顯示,膠圈存在變形,從壓縮率計(jì)算情況來(lái)看,密封膠圈最小壓縮量為16.5%,低于設(shè)計(jì)要求,其余均在要求范圍內(nèi)。

        對(duì)該件實(shí)物進(jìn)行了紅外光譜分析,通過(guò)與氟橡膠的紅外圖譜比對(duì),二者的吸收峰位置基本一致,均為氟橡膠的特征吸收峰,據(jù)此可判斷密封膠圈材料為氟橡膠,符合設(shè)計(jì)要求。

        通過(guò)實(shí)物復(fù)查可以看出,密封膠圈材料均符合要求,但膠圈存在變形,且最小壓縮量不滿足要求,故暫無(wú)法排除C腔后蓋板密封膠圈變形造成密封不良的可能性,即無(wú)法排除故障樹(shù)中X3出現(xiàn)的可能。

        3.3.4 C腔軸承座裂紋

        現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行目視檢查,未發(fā)現(xiàn)軸承座存在裂紋,此外結(jié)合考慮內(nèi)部余油未持續(xù)泄漏,且地面運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)時(shí),未發(fā)現(xiàn)滑油泄漏,故可排除動(dòng)力渦輪軸承座裂紋的可能性,即排除了故障樹(shù)中X4出現(xiàn)的可能。

        3.3.5 C腔滑油管路密封不良

        C腔共有3根外部管路從排氣機(jī)匣支板內(nèi)引出,參與C腔的供回油,分別為前回油管、后回油管以及供油管,故障發(fā)生后對(duì)外部管接頭及蓋板位置進(jìn)行了目視檢查,均未發(fā)現(xiàn)滑油泄漏痕跡,另外對(duì)管路連接處進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)松動(dòng)及滑油掛滴。由此可以排除C腔供回油管接頭密封不良的可能性,即排除了故障樹(shù)中X5出現(xiàn)的可能。

        3.3.6 C腔回油濾密封不良

        C腔回油共設(shè)置有2個(gè)回油濾,分布為前回油濾和后回油濾,從對(duì)分解下來(lái)的C腔各回油濾膠圈目視檢查來(lái)看,C前、C后回油濾膠圈目視檢查正常,無(wú)缺口,但C腔后回油濾膠圈則存在明顯變形,據(jù)此重點(diǎn)對(duì)C腔后回油濾膠圈開(kāi)展了排查,對(duì)換下的實(shí)物進(jìn)行尺寸測(cè)量,詳見(jiàn)表3,結(jié)果顯示,C腔后回油濾膠圈變形明顯,壓縮率不滿足最低壓縮率要求,如表3所示。

        通過(guò)對(duì)裝機(jī)的密封膠圈材料進(jìn)行出廠材料復(fù)查,發(fā)現(xiàn)該裝機(jī)膠圈材料實(shí)際為丁腈橡膠5080,而實(shí)際要求已將材料由丁腈橡膠5080改為氟橡膠F275,廠家未貫徹更改,且丁腈橡膠的耐溫性能較氟橡膠差[8-9],而該處使用溫度近140℃,臨近丁腈橡膠5080的使用極限溫度,在高溫長(zhǎng)時(shí)間擠壓且長(zhǎng)時(shí)間使用后,密封膠圈存在永久變形。故暫無(wú)法排除C腔后回油濾密封膠圈損壞造成密封不良的可能性,即無(wú)法排除故障樹(shù)中X6出現(xiàn)的可能。

        3.3.7 C腔各回油濾堵塞

        故障發(fā)生后,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的C腔所有回油濾濾網(wǎng)及磁性屑沫檢測(cè)器的濾網(wǎng)進(jìn)行了檢查,各濾網(wǎng)干凈,未發(fā)現(xiàn)異物,由此可以排除回油濾網(wǎng)堵塞的可能性,即排除了故障樹(shù)中X7出現(xiàn)的可能。

        3.3.8 滑油泵回油能力差

        故障發(fā)生后,拆下滑油泵,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,無(wú)異常磨損,復(fù)查了滑油泵出廠數(shù)據(jù),性能均滿足要求,且將該臺(tái)滑油泵裝其他發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了試車驗(yàn)證,未出現(xiàn)回油不暢的情況,由此可以排除滑油泵回油能力差的可能性,即排除了故障樹(shù)中X8出現(xiàn)的可能。

        3.3.9 B腔漏油口滑油泄漏

        發(fā)動(dòng)機(jī)在尾噴管設(shè)置有B腔滑油泄漏口,如B腔漏油口存在滑油泄漏,則會(huì)跟隨尾氣流旋轉(zhuǎn)并分布在整個(gè)排氣筒上,但經(jīng)目視檢查未出現(xiàn)該現(xiàn)象,且漏油口無(wú)滑油泄漏的跡象,由此可以排除B腔漏油口滑油泄漏的可能性,即排除了故障樹(shù)中X9出現(xiàn)的可能。

        3.4原因定位

        通過(guò)故障樹(shù)分析,并對(duì)可能存在的問(wèn)題原因進(jìn)行逐一排查,可以看出不能排除的底事件有X3、X6,發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管漏油的原因與C腔后回油濾膠圈和C腔后蓋板密封膠圈變形大、膠圈壓縮率變小、造成密封不良有關(guān)。

        4 問(wèn)題機(jī)理

        根據(jù)故障樹(shù)分析情況,結(jié)合發(fā)動(dòng)機(jī)滑油系統(tǒng)工作原理[10],分析認(rèn)為造成尾噴管漏油的機(jī)理如下: C腔后回油濾密封膠圈長(zhǎng)時(shí)間使用后,變形過(guò)大,壓縮率減小,造成該處密封不良引起C腔回油路進(jìn)氣,導(dǎo)致滑油泵C腔回油效率降低,但由于C腔為多級(jí)回油,回油裕度較大,試車過(guò)程中,軸承腔內(nèi)部輕微積油,發(fā)動(dòng)機(jī)停車后,滑油管路內(nèi)的滑油回流至軸承腔,腔內(nèi)積油量增多,而同時(shí)C腔后蓋板密封膠圈由于長(zhǎng)時(shí)間使用后變形大,局部壓縮率減小,導(dǎo)致密封效果變差,滑油從蓋板處滲出,并沿著軸承座壁面流至最低處,形成尾噴管漏油的痕跡,如圖5。

        5 糾正措施及驗(yàn)證情況

        5.1 糾正措施

        參照使用維護(hù)手冊(cè)排故程序[11]要求更換C腔后回油濾密封膠圈及C腔后封嚴(yán)蓋板的密封膠圈。

        5.2 驗(yàn)證情況

        采取糾正措施后,發(fā)動(dòng)機(jī)隨直升機(jī)完成地面驗(yàn)證試車、檢飛等全部后續(xù)規(guī)定的內(nèi)容,累計(jì)運(yùn)行約12h,試驗(yàn)過(guò)程中以及試驗(yàn)結(jié)束后,未再出現(xiàn)尾噴管漏油情況,驗(yàn)證試驗(yàn)情況見(jiàn)表4,試驗(yàn)結(jié)束后尾噴管情況如圖6。

        6 結(jié)論

        本文采用故障樹(shù)分析方法,并結(jié)合相關(guān)檢查與試驗(yàn)驗(yàn)證的方法,對(duì)某型發(fā)動(dòng)機(jī)尾噴管滑油泄漏故障原因進(jìn)行逐一排查,查明了故障原因,并通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證排除了故障,為該型號(hào)后續(xù)發(fā)動(dòng)機(jī)的排故提供了參考,也為型號(hào)研制積累了經(jīng)驗(yàn)。

        參考文獻(xiàn)

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        [2] 周海京,遇今.故障模式、影響及危害性分析與故障樹(shù)分析[M].北京:航空工業(yè)出版社,2003.

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