王緒前
(連云港工投集團 日曬制鹽有限公司,江蘇 連云港 222227)
連云港工投集團日曬制鹽有限公司(以下簡稱“公司”)以淮陰地區(qū)地下礦鹵為原料,采用上卡下撤分段結晶工藝灘曬工業(yè)鹽,產品質量為優(yōu)、一級。結合氣象、鹵水、生產設備、操作方法等,力求礦鹵資源、塑苫結晶池利用率,及經濟效益最大化,探討結晶鹵水深度對優(yōu)級工業(yè)鹽生產的影響,以利優(yōu)化工藝,進一步提高優(yōu)級工業(yè)鹽產出率。
太陽能以輻射光線的形式通過大氣層,照射到鹽田鹵水表面,小部分被反射回空氣,大部分折射進入水體,被吸收一部分;透過水體到達池底,又被池底吸收一部分;反射回水體,又被鹵水吸收一部分。水體由于吸收了大量的太陽輻射能,溫度升高,鹵水飽和蒸氣壓隨之升高,蒸發(fā)過程得以進行。
(1)陽光入射、反射,通過鹵水的光路長,吸收熱量多;散熱慢,鹵水日平均液溫高,晝夜溫差小,熱能和外界熱交換少,利于蒸發(fā);在相同風力的作用下,波浪大,相比之下蒸發(fā)面積大,鹵水流動也快,有利于水分子逸出水面。鹵水越深,則對太陽能吸收的效率越高,但隨鹵水深度增加,鹵水蒸發(fā)量增大的幅度變小,原鹽產量增大的幅度也減小。
(2)水體熱容量大,鹵溫、過飽和度、蒸發(fā)速度變化幅度小,有效克服一些結晶過程中的結晶速度忽快忽慢、時而結晶時而停止結晶等不穩(wěn)定不均衡現(xiàn)象;鹵水體積大,懸在鹵水的晶核與小晶體數目相對增多,懸浮時間也相對延長,從而擴大了與鹵水的接觸面,使晶體生長速度由于晶體表面積的增大而相應減慢;在相同風力情況下,鹵深波浪大,上下層鹵水交換進行得快,避免表面形成晶核,從而減少粉鹽、片鹽形成。在自然條件下,適當深鹵結晶,控制鹵水過飽和度,降低結晶速率,提高鹽質。
鹵水深度增加,水體增大,太陽能吸收率得到提高,但相對的單位體積水體內獲得的能量減小,整個水體所得到的溫度增加值減少,鹵水與大氣之間的溫度差減小,蒸發(fā)速率下降,或蒸發(fā)量低,結晶池鹵水過深,濃縮太慢,在一定條件下,較長時間不能達到并超過一定的過飽和度時,晶體生長速度等于零,影響正常生產。
相同地質條件下,增加鹵水深度,水力梯度增加,土壤滲透增加,結晶鹵水因滲透造成的損失大。
過度增加鹵水深度,要求鹵庫、塑苫池等設備設計標準高,或要求生產過程中設備完好率更高,將增加鹽田建造、維修費用。結晶鹵水過深,活碴等操作難,且風大浪高時易側翻浮板,增加鹵水跑、冒、滴、漏;損壞塑布;沖塌池埝,撞起渾水等。
生產中應尋求一定氣象條件下最佳鹵水深度,既充分吸收太陽輻射能,又能保持最高蒸發(fā)速率,更好降低滲透、降水等損失,以提高制鹵、結晶效果。
不同季節(jié)應掌握不同結晶鹵水深度;不同質量的鹵水,或產不同質量的鹽應掌握不同結晶鹵水深度;結晶鹵水應保證塑苫池簿膜收放的深度(一般高于0.15 m)。
控制結晶鹵水深度,提高生產年度優(yōu)級工業(yè)鹽產出率效果的比較,旺產高溫季節(jié)明顯優(yōu)于淡季低溫季節(jié):冬季、春初氣溫較低,蒸發(fā)量比較小,結晶鹵水濃縮慢,過飽和度小,利于氯化鈉均衡成長,在做好鹽池板、控制鹵水質量、塑苫結晶等條件下,灌池深淺對鹽產量、質量引起的差別很?。桓邷丶竟?jié),氣溫高,蒸發(fā)量大,結晶鹵水過飽和度大,結晶速度快,適當增加結晶鹵水深度,控制鹵水過飽和度,減少成核速度,顯著提高鹽質;旺季蒸發(fā)量數倍于淡季,產鹽量數倍于淡季。
目前海鹽生產實踐證明,常溫下0.3 m范圍內,結晶鹵水越深,越有利于優(yōu)質、高產,江蘇鹽區(qū)根據當地氣候等自然條件,結晶鹵水終止鈉鎂比值不低于3的一級池,生產優(yōu)級工業(yè)鹽掌握的鹵水深度(鹽層上)是:灌池(加鹵),低溫季節(jié)0.2 m~0.3 m,高溫季節(jié)0.3 m~0.4 m;結晶終止,低溫季節(jié)高于0.15 m,高溫季節(jié)高于0.2 m;年平均0.25 m,高溫季節(jié)平均高于0.25 m。
飽和原料礦鹵灌池、結晶終止(老鹵)的質量,與一級池飽和海水鹵(未攙兌老鹵)結晶初始、終止質量對比見表1。由表1可知,結晶鹵水初始、終止及整過程質量綜合對比,礦鹵優(yōu)于海水鹵,而且礦鹵結晶終止時氯化鈉含量為290.24 g/L、鎂離子含量為0.26 g/L,分別大于、小于海水鹵相對應的結晶初始值264 g/L、12.46 g/L,故其它結晶條件同等,一般灘曬同質量優(yōu)級工業(yè)鹽要求的鹵水深度,礦鹵應低于海水鹵。
表1 結晶鹵水質量比較Tab.1 Comparison of quality of crytal brine
礦鹵各月供給量相對均衡,而灘曬制鹽是露天式季節(jié)性生產,各月需求量差距大,各月供需不平衡,受此因素的制約,蒸發(fā)量高的旺季結晶鹵水深度,成為影響產量、質量的重要因素。
公司近2 a礦鹵鹽分月質量:一到五月份、十一月份、十二月份質量較高,平均氯化鈉含量96.30%,其中優(yōu)級工業(yè)鹽占期間總產量70.11%(產出率),過去認為是期間氣溫低、結晶速率慢原因,但以五月份而論,蒸發(fā)量、產量是全年最高,同時質量也是較好的,其實另一原因是期間原料礦鹵供給大于結晶需求,結晶鹵水質量好、深度足;六月份到十月份質量相對差,平均氯化鈉含量95.94%,其中優(yōu)級工業(yè)鹽產出率38.42%,既是期間氣溫高、結晶速率快原因,又是期間原料礦鹵供給小于結晶需求,結晶鹵水質量差、深度淺原因。
對公司近2 a六月份到十月份,產出平均氯化鈉含量96.20%以上礦鹵鹽的生產單元進行生產調查,80%以上的生產單元期間結晶鹵水深度為:灌池0.25 m~0.3 m;結晶終止0.15 m~0.2 m;各月單池平均0.17 m~0.22 m。借鑒海鹽工藝實踐經驗,結合礦鹵灘曬其它條件,擬定旺產高溫季節(jié)灘曬優(yōu)級工業(yè)鹽礦鹵深度是:灌池0.25 m~0.3 m;結晶終止高于0.15 m;平均高于0.20 m。當然,擬定的鹵水深度也可應用于全年。
調節(jié)生產年度礦鹵供需平衡。是既能及時納取淮陰地區(qū)正常供給的礦鹵,又不過量窩存鹵水,既能提高塑苫池利用率,又能確保結晶工藝條件不降低的主要途徑。
設淮陰地區(qū)年最多供鹵270萬m3,各月供給量均等,公司年最多產鹽64萬t,根據公司原鹽生產噸鹽耗鹵量、結晶單產等預測各月份礦鹵需求的盈虧,調節(jié)全年礦鹵的供需平衡,見表2。由表2知,鹽田結存鹵水量三月份達最大值170.22萬m3,每100 m2塑苫池面積占高級鹵水30.51 m3,十月份達最低值122.19萬m3,每100 m2塑苫池面積占高級鹵水21.90 m3,因從四月到十月份制鹽需鹵占全年的76.07%,礦鹵供給量僅占全年的58.33%,綜上,四到十月份礦鹵供給量與制鹽需求量存在17.74%(48.02萬m3)的差距,而冬季、春初儲鹵,四月份到十月份以儲補欠,實現(xiàn)全年鹵水的供需平衡。
表2 礦鹵結晶供需平衡預測Tab.2 Prediction of supply and demand balance of ore brine crystallization
利用結晶區(qū)因降水產生的低濃度鹵水或納取海水,在調節(jié)池、副廳基等蒸發(fā)制鹵,利用管道水輸收鹽產生的粉鹽化鹵及爭取淮陰地區(qū)增加供鹵量,也是補充旺季供鹵能力虧欠,滿足結晶需求的重要措施。
嚴格執(zhí)行分曬操作。遵循全年物料平衡原則,量鹵灌池;實行二級分曬,第二段鹵水質量較低,應較前段加深0.03 m~0.05 m,或更深些,控制鹵溫及結晶速度;結晶鹵水淺且老,排老鹵條件暫不具備,可通過“串”、“并”結晶池鹵水方法,降低鹵水濃度,或增加鹵水深度,控制鹵水過飽和度,延長換鹵周期;一個換鹵周期內,達終止?jié)舛鹊慕Y晶鹵水一次排除,結晶過程應灌進的鹵水一次灌進去,或一次加鹵用鹵量較大,也可采用中間描池1次,以增加結晶過程平均鹵水深度、避免中間零散加鹵造成結晶鹵水濃度差加大。
完善鹽田設備完好率。為滿足鹵水儲備、結晶要求:鹽田技改,增加儲鹵設備;定期清除土塘、深洼淤泥等,并加固配套的涵閘;塑苫池埝高、寬、坡按工藝標準修復,夯實拍打,堅實平直,用優(yōu)質材料護坡,并設置防滲膜;塑苫池進鹵、排鹵、排淡口門加高筑實;塑苫池木質浮板兩側捆綁硬塑泡沫板,或配置防浮板下沉支架,增強浮板的漂浮力,及在風雨中平穩(wěn)性;維修生產單元內調節(jié)池到各步結晶池加鹵天溝,其固化或斷面尺寸等,滿足加鹵對流量、高程的要求;及時維修好塑布及收放裝置等。
礦鹵灘曬制鹽包括曬制、管道輸洗、堆存控淋工藝流程,產出的優(yōu)級工業(yè)鹽是“新、深、長、凈、洗、堆”等工藝環(huán)節(jié),嚴格控制,精細管理的綜合結果,而結晶鹵水深度在旺產高溫季節(jié)對鹽產量、質量影響明顯,宜灌池0.25 m~0.3 m、結晶終止高于0.15 m、平均高于0.2 m。