宮艷紅 潘成旭 蘇建斌 劉永保 黃興鴻
(大港油田公司第三采油廠)
油田開發(fā)過程中,采油井伴生套管氣嚴禁外排,目前普遍采用油套聯(lián)通裝置將套管氣回收進油系統(tǒng),通過地面管網(wǎng)匯集至聯(lián)合站,用于發(fā)電創(chuàng)效,但在實際生產(chǎn)操作過程中受諸多因素影響,“有率少量”的現(xiàn)象較為普遍,造成了套管氣回收效率低,資源浪費,作業(yè)易造成套管氣外排,導(dǎo)致環(huán)境污染[1-2]。因此,在實踐過程中研究套管氣回收技術(shù)及方法,解決回收裝置易失效、鼓包漏氣、凍堵及余氣回收問題顯得尤為重要[3-4]。
油套聯(lián)通裝置安裝率100%,套管氣實際回收量不足100%,主要體現(xiàn)油套聯(lián)通裝置的單流總成閥球易腐蝕結(jié)垢失效,壓緊彈簧斷并受腐蝕結(jié)垢影響壓緊力下降,單流功能不足,導(dǎo)致油氣倒灌;連接軟管老化、憋壓導(dǎo)致的軟管鼓包、開裂,回收量下降,安全環(huán)保風險增加[4-6]。冬季套管氣攜水較高油井易出現(xiàn)軟管凍堵、憋壓,輕則影響回收,重則憋壓破裂;油井作業(yè)前準備,當套壓與油壓持平后,油套環(huán)形空間的剩余氣無法回收,被迫外排,安全環(huán)保風險持續(xù)加劇,成為生產(chǎn)現(xiàn)場亟待解決的問題。為此,需要針對不同現(xiàn)狀,實施油井套管氣分類回收的措施及方法,消減油井伴生氣向外排放產(chǎn)生的環(huán)境污染風險[7-8]。
為了更好的測算,由于油套聯(lián)通裝置單流功能失效、軟管線開裂、冬季凍堵以及壓差不足等原因造成無法回收的套管氣量,便于了解套管氣回收的潛力,利用?,敹桑ㄔ诙慷叵?,理想氣體的體積與氣體的壓力成反比)來進行測算,以大港油田第三采油廠為例,計算套管氣回收潛力統(tǒng)計,見表1。
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按套管氣壓0.4 MPa,根據(jù)公式計算可得,套管氣體積為:
式中:P1為套壓,MPa-1;V1為套管氣體積,m3;P2為油套環(huán)空壓力,MPa-1;V2為油套環(huán)空體積,m3。
表1 套管氣增收潛力統(tǒng)計
套管氣回收具有較大的創(chuàng)效潛力,如何做到最大限度的利用,是目前低油價形勢下石油企業(yè)提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)[9-10]。
依托TRIZ 創(chuàng)新理論,綜合分析研究,深挖關(guān)鍵問題,剖析套管氣增收潛力,確保套管氣顆粒歸倉,解決油田開發(fā)中套管氣回收不完全,排放污染風險大,制約提質(zhì)增效工作等系列問題。
通過九屏圖、功能分析、物場模型等創(chuàng)新工具的利用,發(fā)散創(chuàng)新思維,聚焦關(guān)鍵問題,最終得出4個創(chuàng)新點:
1)創(chuàng)新了油套聯(lián)通裝置單流組件防腐蝕技術(shù)。對油套聯(lián)通裝置單流總成組件采用鍍鉻工藝進行優(yōu)化,增強配件的耐腐蝕性,大幅提高密封周期,解決單流組件因腐蝕產(chǎn)生坑洞、彈簧壓緊力不足引起失效的問題,大大減少生產(chǎn)運行成本和氣源浪費。
2)研發(fā)了油井套管氣回收硬連接裝置。主要針對氣量大、含水低的油井,防止失效、倒灌、堵塞后,導(dǎo)致的憋壓破損問題,通過將原裝置DN32的連接軟管改為DN65 的連接鋼管,增強連接段的強度與通徑,防堵治破裂,降低環(huán)境污染風險。
3)研制了油井加藥收氣一體化裝置。主要針對套管氣攜水較高油井,采用管外套管、等壓密閉、過濾沉淀等方式,研制了加藥收氣一體化裝置,應(yīng)用后解決了冬季油套聯(lián)通裝置凍堵失效的同時,大幅降低員工單井加藥用時。
4)創(chuàng)建了油井套管擠替(抽?。┕ぷ鞣椒?。主要針對地層無漏失的井,采用摻水反替的方式,以水攜氣,將油套環(huán)形空間內(nèi)的余氣回收至系統(tǒng);針對地層漏失嚴重、洗井無返出井,采用防爆收氣泵,回收油套環(huán)形空間余氣。通過以上創(chuàng)新點成果,實現(xiàn)油井套管氣量最大限度的回收,解決套管氣排放污染問題。
截止目前,4 個創(chuàng)新點共形成4 項創(chuàng)新成果,全部在大港油田第三采油廠官17-25、段42-38-1等700余口油井的應(yīng)用并推廣,取得了良好的預(yù)期效果,實現(xiàn)了套管氣零排放零污染。
1)改進了一種防腐蝕單流配件。把“換整件改為換零件”,通過物資采購,更換鍍鉻閥球和彈簧,確保配件資質(zhì)可靠、安全達標,實現(xiàn)自主替換,改變了油套聯(lián)通裝置一次性使用現(xiàn)狀,目前已應(yīng)用替換了25 套,解決配件腐蝕失效問題,延長了使用壽命,保證套管氣的連續(xù)回收。
2)研制了硬連接回收裝置。把“軟連接改為硬回收”,利用現(xiàn)有生產(chǎn)物資,包括鋼管、卡箍頭、彎頭等設(shè)計硬連接收氣結(jié)構(gòu),代替原裝置軟連接管部分功能,目前已應(yīng)用了10 套,減少鼓包風險,降低成本,消除套管氣泄漏風險。見圖1。
圖1 硬連接回收裝置
3)油井加藥收氣一體化裝置。把“單功能改為多功能”,研發(fā)具有化學(xué)清蠟降黏與套管氣回收一體化功能的新裝置,優(yōu)化原收氣裝置的結(jié)構(gòu),增加功能,目前已應(yīng)用了40 套,實現(xiàn)加藥、收氣操作功能的集成。
4)套管擠替(抽?。┕ぷ鞣?。把“收不了改為可回收”,有效解決了故障油井壓差不足,套管氣回收困難的問題,首創(chuàng)了防爆抽氣泵增壓抽取和摻水反替以水攜氣的收氣思路,實現(xiàn)套管余氣的完全回收。
通過以上成果,以“省”為出發(fā)點,能換不領(lǐng)新,從油套聯(lián)通裝置的配件檢修更換做起,到生產(chǎn)物資的修舊利廢,轉(zhuǎn)換連接方式和強度,再到集成新裝置的研制;以“擠和抽”為創(chuàng)新點,向油套環(huán)形空間的殘余氣體深入,以不放過一方氣的回收思路和決心,逐步實現(xiàn)油井套管氣的增收及創(chuàng)效。
1)更換單流閥球。目前更換25 套,油套聯(lián)通裝置每套成本2 000 元,更換費僅5 元,節(jié)約油套聯(lián)通裝置費用約49 875 元,年累計增收氣量創(chuàng)收36 810元,創(chuàng)效86 685元。
2)更換硬連接聯(lián)通裝置。目前更換10 套,油套連通裝置每套成本2 000 元,單套硬連接成本700 元,節(jié)約裝置費用約13 000 元,年增收氣量創(chuàng)收14 724元,創(chuàng)效27 724元。
3)油井加藥收氣一體化裝置。南部油田目前推廣應(yīng)用40套,年累計增收氣量創(chuàng)收58 896元。
4)套管擠替(抽?。┕ぷ鞣?,應(yīng)用656 井次,年增收氣量節(jié)能創(chuàng)效99 568元。
4 項成果研發(fā)和推廣,年實現(xiàn)累計創(chuàng)效27.29 萬元。
開展套管氣綜合回收過程中產(chǎn)生的實際成果和工作方法,推廣應(yīng)用后創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益:劍指“零排目標”。綜合公司內(nèi)部要求與地方行政監(jiān)管,認清環(huán)保形勢,聚力實現(xiàn)油井套管氣零排放;旨在“提質(zhì)增效”?;ㄗ钌俚腻X,收最多的氣,規(guī)模開展油井套管氣回收治理工作,提高工作效率,降低勞動強度。行在“關(guān)鍵癥結(jié)”。瞄準“單流失效、連接管堵、余氣回收”三項問題,有效解決并實現(xiàn)零散氣量的批量回收,提高生產(chǎn)運行安全性。意在“聚沙成塔”。通過高效組織團隊,編寫《套管氣分類回收指南》,讓更多員工學(xué)會分類回收的方式方法。
通過深挖油井套管氣回收潛力,攻關(guān)現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)不足,開展系列關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)創(chuàng)新,解決套管氣排放污染問題并回收利用,在大港油田范圍內(nèi)全面推廣,預(yù)計效益可達300余萬元,既為企業(yè)提質(zhì)增效、節(jié)能減排做出貢獻,也為環(huán)境保護積極作為,更為同行業(yè)套管氣回收利用提供了借鑒和指導(dǎo)。