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        游梁式抽油機(jī)井不平衡治理技術(shù)探討

        2020-10-27 13:45:54孔令路大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠
        石油石化節(jié)能 2020年10期
        關(guān)鍵詞:抽油機(jī)

        孔令路(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)

        抽油機(jī)是油田主要舉升設(shè)備,某開發(fā)區(qū)目前有機(jī)采井4 798 口,抽油機(jī)比例占80.3%,它結(jié)構(gòu)簡單便于維護(hù),具有很多的優(yōu)點。但在生產(chǎn)過程中,若它在不平衡狀態(tài)下運行,則會導(dǎo)致能耗增加15%~20%,從而導(dǎo)致系統(tǒng)效率降低,能耗增加,并影響抽油機(jī)的連桿、減速箱和電動機(jī)壽命,增加了油田的生產(chǎn)成本。

        1 抽油機(jī)不平衡原因分析

        抽油機(jī)工作時驢頭懸點始終承受著上下往復(fù)的交變載荷,常規(guī)水驅(qū)采油井的載荷主要受到砂、蠟、水、氣的影響。結(jié)合現(xiàn)場實際分析認(rèn)為主要有以下四個方面的影響因素。

        1)由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)等因素,導(dǎo)致液面、原油的黏度、含水量、壓力等經(jīng)常發(fā)生變化,或設(shè)計排量大于油層供液能力時,又會產(chǎn)生新的不平衡量,而曲柄平衡方式是靜態(tài)固定量調(diào)整,不能動態(tài)跟蹤調(diào)整,即使機(jī)械平衡調(diào)整達(dá)到平衡,運行時液面壓力等產(chǎn)生的新的不平衡量,使抽油機(jī)的平衡發(fā)生變化。

        2)由于原油含蠟量高,清防蠟方式是井口加防蠟劑和熱洗清防蠟。受自然條件的影響加藥、熱洗周期、熱洗質(zhì)量不能完全執(zhí)行到位,因此油井易結(jié)蠟,就破壞了抽油機(jī)原有的平衡。

        3)油井出砂增加了活塞與泵筒之間的摩擦力即增加了抽油機(jī)的運行載荷,嚴(yán)重的甚至泵卡死,也可造成抽油機(jī)的不平衡。

        4)對抽油機(jī)而言,平衡是相對的,旋轉(zhuǎn)偏心曲柄平衡塊的圓周運動,造成配重重力的改變,而光桿及液柱的重力是不變的。這種動態(tài)的變化也是影響抽油機(jī)平衡的關(guān)鍵因素。

        2 抽油機(jī)不平衡理論分析及常用方法

        抽油機(jī)在平衡狀態(tài)下運行時,電動機(jī)在上、下過程中做的功相等。因此,要想抽油機(jī)在平衡條件下運行,理論上應(yīng)使電動機(jī)在上、下過程中都做正功且數(shù)值相等。在下沖程中把儲存的能量儲存到平衡塊上,在上沖程中利用儲存的能量來協(xié)助電動機(jī)做功。

        2.1 電流法測平衡技術(shù)

        大慶油田廣泛應(yīng)用電流法調(diào)整平衡,當(dāng)電流比在85%~100%為平衡[1-3]。電流法測平衡技術(shù)是目前比較常用的抽油機(jī)平衡調(diào)整技術(shù),操作簡單,應(yīng)用方便,但當(dāng)不平衡狀態(tài)時電動機(jī)做負(fù)功運動,用電流表無法判斷,同時電流法相對誤差較大。所以電流法適用于現(xiàn)場抽油機(jī)平衡狀態(tài)較好情況,當(dāng)抽油機(jī)嚴(yán)重不平衡時,或是存在反電流現(xiàn)象,此方法無法有效調(diào)整平衡。

        2.2 功率法測平衡技術(shù)

        近幾年采油廠陸續(xù)試驗了功率法調(diào)節(jié)平衡,功率法測平衡技術(shù)是通過測量電動機(jī)的功率變化曲線分析抽油機(jī)的平衡情況。這種判斷方法與電流法原理相同,但該方法可以克服抽油機(jī)的假平衡現(xiàn)象,即當(dāng)抽油機(jī)帶動電動機(jī)發(fā)電時測量的功率曲線為負(fù)值?,F(xiàn)場應(yīng)用時規(guī)定功率比在50%~150%視為平衡[4]。

        功率法測試平衡技術(shù)是最接近扭矩平衡的方法,主要是采用抽油機(jī)的上、下沖程的平均功率之比,用該方法指導(dǎo)調(diào)整游梁抽油機(jī)平衡達(dá)標(biāo)率可到95%以上。因此文中所涉及的抽油機(jī)平衡調(diào)整均使用功率法[5-8]。

        3 不平衡抽油機(jī)井治理

        對現(xiàn)場不平衡抽油機(jī)井進(jìn)行測量分析,經(jīng)統(tǒng)計某開發(fā)區(qū)目前共有不平衡抽油機(jī)井276口,除去因泵況、液面異常等一些問題井,正常生產(chǎn)條件下存在不平衡現(xiàn)象抽油機(jī)井共182口。通過分析明確了導(dǎo)致這類井不平衡原因,并制定了調(diào)整方案182口抽油機(jī)井不平衡類別及數(shù)量情況統(tǒng)計見表1。

        表1 182口抽油機(jī)井不平衡類別及數(shù)量情況統(tǒng)計

        3.1 調(diào)整平衡塊力矩、增減平衡塊調(diào)整平衡

        對上述不平衡井均運用功率法測平衡技術(shù)進(jìn)行調(diào)整,其中通過改變平衡塊的平衡力矩、增減平衡塊來實現(xiàn)。此方法操作簡單,不需要額外的成本,經(jīng)現(xiàn)場統(tǒng)計,應(yīng)用功率法測平衡技術(shù)進(jìn)行調(diào)整,一次成功的比例占95%以上,且影響因素也相對較少?,F(xiàn)場共調(diào)節(jié)游梁式抽油機(jī)共152口井,其中前后挪動平衡塊124口井,增減平衡塊28口井。這些井的平均功率平衡率由原來的38.41%提高到62.97%,通過測量節(jié)電率為4.35%。

        3.2 安裝輔助設(shè)備治理不平衡井

        對平衡重不能滿足要求井,即使通過以上方法也存在負(fù)載偏小問題的井,進(jìn)行安裝輔助設(shè)備,如二次節(jié)能減速器、下偏杠鈴裝置、自動平衡裝置等使平衡重的儲能達(dá)到平衡儲能的要求,進(jìn)而使抽油機(jī)達(dá)到平衡,此類井共28口,具體方法如下:

        1)安裝二次節(jié)能減速器治理不平衡井。抽油機(jī)二次節(jié)能減速器是安裝在低產(chǎn)液井上,一種可降低沖速,改善低產(chǎn)井的供液狀況,降低下沖程懸點做功,增加電動機(jī)做功,改善抽油機(jī)平衡狀況的設(shè)備,見二次節(jié)能減速器現(xiàn)場安裝圖(圖1)。

        圖1 二次節(jié)能減速器現(xiàn)場安裝圖

        通過安裝安裝二次節(jié)能減速器治理不平衡井9口,安裝后沖速由原來的5 min-1降低至3 min-1,產(chǎn)液基本不變,功率平衡率由原來的46.53%提高至88.41%,效果明顯,見二次節(jié)能減速器安裝前后效果對比表(表2)。

        表2 二次節(jié)能減速器安裝前后效果對比表

        2)進(jìn)行下偏式杠鈴抽油機(jī)改造治理不平衡井。下偏式杠鈴抽油機(jī)是保留原常規(guī)游梁式抽油機(jī)的全部設(shè)計和可靠耐用等特點基礎(chǔ)上,通過對抽油機(jī)的連桿、曲柄和平衡塊進(jìn)行全部或部分節(jié)能改造,巧妙的與曲柄平衡復(fù)合作用相結(jié)合,使抽油機(jī)的運行狀態(tài)更高效,見下偏式杠鈴抽油機(jī)改造(圖2)。

        圖2 下偏式杠鈴抽油機(jī)改造

        共改造此類不平衡抽油機(jī)10 口井,改造后,功率平衡率由原來的41.82%提高到79.31%,下偏杠鈴抽油機(jī)改造前后效果對比見表3。

        表3 下偏杠鈴抽油機(jī)改造前后效果對比

        3)安裝抽油機(jī)自動平衡裝置治理不平衡井。抽油機(jī)自動平衡裝置安裝在游梁的尾部,根據(jù)天平原理,在游梁尾部增加配重,并依據(jù)力學(xué)中杠桿力的理論,使游梁前后平衡或接近平衡,降低了電動機(jī)的輸入功率,達(dá)到節(jié)電的目的[9-10]。

        共安裝抽油機(jī)自動平衡裝置9口井,功率平衡率由原來的43.56%提高到79.87%,對比數(shù)據(jù)見抽油機(jī)自動平衡裝置安裝前后效果對比表(表4)。

        現(xiàn)場存在2口井,即使在無平衡塊情況下也存在負(fù)載偏大的現(xiàn)象,這類井為機(jī)型偏大,在有條件的情況下應(yīng)更換型號相對較小的抽油機(jī)。

        4 經(jīng)濟(jì)效益

        目前,某開發(fā)區(qū)共有抽油機(jī)3 852 口,除去一些因泵況問題導(dǎo)致的不平衡井,在正常生產(chǎn)情況下,不平衡抽油機(jī)井182口,此類抽油機(jī)井應(yīng)用功率法測平衡技術(shù),通過調(diào)整平衡塊力矩和安裝輔助設(shè)備進(jìn)行調(diào)整。測量調(diào)整前后的能耗數(shù)據(jù),對比調(diào)整前后平衡率,經(jīng)能耗測試得出調(diào)整后節(jié)電率,數(shù)據(jù)對比如功率法調(diào)整前后效果對比(表5)。

        表5 功率法調(diào)整前后效果對比

        經(jīng)統(tǒng)計,調(diào)整后,平均節(jié)電率為6.50%,按常規(guī)游梁式抽油機(jī)日平均耗電245 kWh,電費0.673 9 元/kWh 計算,182 口井通過功率法測平衡技術(shù)年節(jié)電效益71.3萬元。

        5 結(jié)論

        功率法測平衡技術(shù)判斷抽油機(jī)的平衡比電流法更符合實際,操作簡單,能消除電流法在一些情況下的假平衡現(xiàn)象,更適合在現(xiàn)場應(yīng)用。應(yīng)用功率法測平衡技術(shù)調(diào)整182 口抽油機(jī)井,一次成功率達(dá)95%以上,平均節(jié)電率為6.50%,年共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益71.3萬元。

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