王蕊 何苑爾
摘 要 GDX6S包裝機(jī)鋁箔紙堵塞停機(jī)問題會嚴(yán)重影響企業(yè)的生產(chǎn)效率,加大工人的工作強(qiáng)度、工作量。本文將對GDX6S包裝機(jī)進(jìn)行分析,研究GDX6S包裝機(jī)鋁箔紙堵塞停機(jī)問題,探究改進(jìn)方法,以期提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益、社會效益。
關(guān)鍵詞 GDX6S包裝機(jī);鋁箔紙;停機(jī);堵塞
引言
GDX6S包裝機(jī)在運(yùn)行過程中容易受到鋁箔紙堵塞影響,出現(xiàn)頻繁的停機(jī)問題。技術(shù)人員應(yīng)總結(jié)具體的停機(jī)頻次,找尋鋁箔紙堵塞位置,探究堵塞停機(jī)問題的根本原因,進(jìn)而提升GDX6S包裝機(jī)的運(yùn)行效率?;诖?,對于降低GDX6S包裝機(jī)鋁箔紙堵塞停機(jī)頻次的探究有著重要意義。
1GDX6S包裝機(jī)
2013年,紅塔集團(tuán)引進(jìn)了GDX6S包裝設(shè)備,該種包裝機(jī)能夠在每分鐘生產(chǎn)600包產(chǎn)品,具有自動化程度較高,操作性能穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn);但是在GDX6S設(shè)備的使用進(jìn)程中,技術(shù)人員逐漸發(fā)現(xiàn)其存在一定問題。例如,頻繁出現(xiàn)鋁箔紙輸送阻塞問題,在GDX6S包裝機(jī)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)程中,鋁箔紙被放在料架卷盤上并由供紙棍牽引,幫助鋁箔紙展開;經(jīng)過輸送傳導(dǎo)后,鋁箔紙出現(xiàn)氣鼓現(xiàn)象并向前輸送,由包裝設(shè)備分切鋁箔紙;借助旋轉(zhuǎn)切紙刀將輸送進(jìn)的鋁箔紙進(jìn)行裁剪,使其成為數(shù)個長度相等的鋁箔紙張;借助第一、第二送鼓輪,將裁切完成后的鋁箔紙張送達(dá)包裝位置。包裝位置的產(chǎn)品與鋁箔紙經(jīng)推桿送入二號輪,開始煙包的包裝作業(yè)。上述作業(yè)容易磨損第二輸送鼓輪中的各吸風(fēng)孔,導(dǎo)致第二輸送鼓輪無法產(chǎn)生充足的吸附力,難以有效吸附鋁箔紙,進(jìn)而引發(fā)鋁箔紙堵塞,使得GDX6S包裝機(jī)停機(jī),嚴(yán)重影響包裝設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),增加了包裝過程中原材料、輔助材料的消耗數(shù)量,降低產(chǎn)品包裝質(zhì)量,提高了技術(shù)工人的工作量,加大了勞動強(qiáng)度,影響GDX6S包裝設(shè)備的生產(chǎn)質(zhì)量,生產(chǎn)效率[1]。
2GDX6S包裝機(jī)鋁箔紙堵塞停機(jī)問題
2.1 阻塞次數(shù)
紅塔集團(tuán)在2018年5月,對包裝車間的GDX6S包裝機(jī)進(jìn)行了調(diào)查,統(tǒng)計了5月份各包裝設(shè)備出現(xiàn)鋁箔紙輸送阻塞的頻率。
平均1號機(jī)出現(xiàn)11.6次,2號就出現(xiàn)11.1次,3號機(jī)出現(xiàn)10.6次,4號機(jī)出現(xiàn)10.9次,平均阻塞頻次為11.06次/天/臺。
2.2 阻塞分類
GDX6S包裝機(jī)的堵塞分類數(shù)據(jù)為:
第一輸送鼓輪出口處出現(xiàn)阻塞的次數(shù)分別為
1號機(jī)84次,2號機(jī)79次,3號機(jī)83次,4號耳機(jī)88次,平均次數(shù)為83.5,平均占比為42%。
第二輸送鼓輪出口處出現(xiàn)阻塞的次數(shù)分別為1號機(jī)77次,2號機(jī)76次,3號機(jī)69次,4號機(jī)73次,平均73.75次,平均占比37%。
第一輸送鼓輪出現(xiàn)阻塞的次數(shù)分別為1號機(jī)10次,2號機(jī)11次,3號機(jī)6次,4號機(jī)7次,平均次數(shù)為8.5,平均占比為4%。
在切刀處出現(xiàn)阻塞的次數(shù)分別為1號機(jī)22次,2號機(jī)19次,3號機(jī)18次,4號機(jī)20次,平均次數(shù)為19.75次,平均占比10%。
吸氣孔出口處出現(xiàn)阻塞的次數(shù)分別為1號機(jī)5次,2號機(jī)9次,3號機(jī)7次,4號機(jī)3次,平均6次,平均占比3%。
一輪上出現(xiàn)阻塞的次數(shù)分別為1號機(jī)10次、2號機(jī)6次、3號機(jī)8次、4號機(jī)6次,平均次數(shù)為7.5,平均占比3.7%。
從阻塞次數(shù)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),其根本癥結(jié)在于第一輸送鼓輪、第二輸送鼓輪的出口處,該區(qū)域的阻塞頻次占比近80%。為進(jìn)一步探尋第一、第二輸送鼓輪出口部位阻塞的實際原因。以生產(chǎn)包裝車間一號機(jī)為例,更換第二輸送鼓輪,在使用一個月后,測量該吸風(fēng)孔的磨損程度。
各GDX6S包裝機(jī)第二輸送鼓輪吸風(fēng)孔的磨損量數(shù)值分別為:
一周后,1號機(jī)0.02,2號機(jī)0.00,3號機(jī)0.02,4號機(jī)0.00,5號機(jī)0.00,平均0.008。
兩周后,1號機(jī)0.04,2號機(jī)0.02,3號機(jī)0.04,4號機(jī)0.04,5號機(jī)0.02,平均0.032。
三周后,1號機(jī)0.06,2號機(jī)0.08,3號機(jī)0.10,4號機(jī)0.08,5號機(jī)0.08,平均0.080。
四周后,1號機(jī)0.14,2號機(jī)0.16,3號機(jī)0.14,4號機(jī)0.12,5號機(jī)0.14,平均0.140。通過與舊鼓輪的磨損程度進(jìn)行對比,可以發(fā)現(xiàn)新股輪的磨損程度要小0.05毫米,能夠滿足GDX6S包裝設(shè)備的要求。
3改進(jìn)方法
通過分析鋁箔紙阻塞的具體位置,能夠發(fā)現(xiàn)其根本原因在于吸風(fēng)孔位置的磨損過于嚴(yán)重,導(dǎo)致第二輸送鼓輪漏氣,無法提供充足的鋁箔紙吸附力,進(jìn)而引發(fā)鋁箔紙阻塞,使得包裝設(shè)備停止運(yùn)行。技術(shù)人員應(yīng)提升西風(fēng)孔的耐磨性,而由于提升第二輸送鼓輪耐磨性,需要耗費(fèi)較高成本;因此,技術(shù)人員將鼓輪與吸風(fēng)孔分開,用硬度較高的材料制作吸風(fēng)快,提升吸風(fēng)孔的耐磨性能,進(jìn)而增強(qiáng)第二輸送鼓輪的耐磨性。由于GDX6S包裝機(jī)的一輪與第二輸送鼓輪存在一定距離,可使用導(dǎo)向護(hù)板增加設(shè)備吸風(fēng)塊的長度[2]。
與此同時,由于鋁箔紙前端將吸風(fēng)孔的2.5mm覆蓋;通過對吸風(fēng)孔長度進(jìn)行測量,可以確定吸風(fēng)塊的寬度約為35mm、51mm。依照第二輸送鼓輪的尺寸大小,確定吸風(fēng)快厚度。在對吸風(fēng)塊進(jìn)行加工后,將其安裝在第二輸送鼓輪上,并將整體部件安裝在GDX6S包裝設(shè)備上,在使用新股輪一個月后測量吸風(fēng)孔的磨損程度;通過與舊鼓輪的磨損程度進(jìn)行對比,可以發(fā)現(xiàn)新股輪的磨損程度要小0.05毫米,能夠滿足GDX6S包裝設(shè)備的要求。
4結(jié)束語
綜上所述,GDX6S包裝機(jī)出現(xiàn)鋁箔紙都是停機(jī)的主要原因在于吸風(fēng)孔磨損程度較大,導(dǎo)致第二輸送鼓輪很難產(chǎn)生充足的吸附力,無法有效吸附鋁箔紙,進(jìn)而引發(fā)鋁箔紙堵塞問題。將第二輸送鼓輪的鼓輪與吸風(fēng)孔分離,使用高硬度材料制作西風(fēng)塊,能夠有效降低吸風(fēng)孔的磨損程度,進(jìn)而降低GDX6S包裝機(jī)鋁箔紙堵塞停機(jī)頻次,從原本的11.06次降低到2.3次,有效控制鋁箔紙阻塞停機(jī)問題,提升包裝設(shè)備的運(yùn)行效率,減輕工人的工作量,降低工人的工作強(qiáng)度。
參考文獻(xiàn)
[1] 徐靖,孫靖倚,朱仁彪.淺談GDX6S包裝機(jī)商標(biāo)紙吸風(fēng)帶抗震穩(wěn)定機(jī)構(gòu)的改進(jìn)[J].中國設(shè)備工程,2019(17):60-61.
[2] 楊磊,羅強(qiáng)培,徐靖,等.降低GDX6S包裝機(jī)鋁箔紙堵塞停機(jī)頻次[J].儀器與設(shè)備,2018,6(4):192-197.