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        PG6111FA型燃?xì)廨啓C(jī)透平罩殼超溫原因分析及處理

        2020-10-26 08:52:54陸子龍宋云飛
        燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù) 2020年3期
        關(guān)鍵詞:罩殼散熱量艙室

        陸子龍,張 超,錢(qián) 儉,宋云飛

        (1. 江蘇國(guó)信高郵熱電有限責(zé)任公司,江蘇 揚(yáng)州 225600; 2. 南京汽輪電機(jī)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,南京 210012)

        某公司2×100 MW燃?xì)廨啓C(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)工程配置的燃?xì)廨啓C(jī)為美國(guó)通用(GE)公司的PG6111FA機(jī)型。燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼通風(fēng)模塊由杭州余杭風(fēng)機(jī)廠引用GE技術(shù)生產(chǎn)。

        自機(jī)組投運(yùn),相繼出現(xiàn)1號(hào)、3號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼艙室超溫的現(xiàn)象,其中1號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)艙室內(nèi)最高點(diǎn)溫度達(dá)162 ℃,造成透平艙室內(nèi)危險(xiǎn)氣體探頭電纜燒焦、艙室電加熱老化等一系列問(wèn)題,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        針對(duì)1號(hào)、3號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)本體透平艙室超溫的問(wèn)題,燃?xì)廨啓C(jī)專(zhuān)業(yè)人員成立攻關(guān)小組,逐步分析,得出可能存在的問(wèn)題有如下幾方面:

        (1) 壓氣機(jī)及透平中分面漏氣

        PG6111FA型燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)壓比為15.8,排氣溫度達(dá)320 ℃左右,而透平段溫度達(dá)495 ℃左右。若中分面存在泄露,高溫高壓空氣會(huì)直接排入燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室,造成艙室內(nèi)溫度過(guò)高。在運(yùn)行過(guò)程中,專(zhuān)業(yè)人員在做好安全措施后,通過(guò)燃?xì)廨啓C(jī)罩殼底部人孔進(jìn)入罩殼內(nèi),用雞毛撣就地檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)壓氣機(jī)及透平中分面漏氣。停機(jī)后進(jìn)行壓氣機(jī)及透平中分面塞尺檢查,五絲不入,排除壓氣機(jī)及透平中分面漏氣的可能性。

        (2) 燃燒室漏氣

        經(jīng)查閱資料及調(diào)研其他電廠發(fā)現(xiàn),燃?xì)廨啓C(jī)燃燒室聯(lián)焰管由于高溫高壓的惡劣環(huán)境,多次出現(xiàn)燃燒筒聯(lián)焰管內(nèi)密封墊片破損的情況,且現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)焰管下端存在部分吹損的石墨, 1號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)#1~#6燃燒筒聯(lián)焰管存在漏氣的情況,在下次燃?xì)廨啓C(jī)檢修時(shí)定期工作進(jìn)行#1~#6聯(lián)焰管密封件的更換。

        (3) 燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室吸風(fēng)口故障

        現(xiàn)場(chǎng)燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼入口風(fēng)速計(jì)為國(guó)產(chǎn)皮托管式流量計(jì),經(jīng)使用發(fā)現(xiàn)該流量計(jì)可靠性極低。為了防止跳機(jī)風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)行時(shí)將該流量計(jì)強(qiáng)制在85%,造成了對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼吸風(fēng)量的監(jiān)控缺失,因此只能在停機(jī)時(shí)進(jìn)行燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室吸風(fēng)口的檢查。停機(jī)時(shí),專(zhuān)業(yè)人員對(duì)入口百葉窗的限位及開(kāi)度進(jìn)行檢查,同時(shí)在冷態(tài)時(shí),啟動(dòng)88BT進(jìn)行風(fēng)量測(cè)量,排除了燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室吸風(fēng)口故障的可能性。

        (4) 燃?xì)廨啓C(jī)本體散熱過(guò)大

        PG6111FA型燃?xì)廨啓C(jī)透平段未設(shè)計(jì)保溫,以確保透平段缸體的膨脹裕度,防止靜態(tài)和動(dòng)態(tài)碰撞摩擦。在燃?xì)廨啓C(jī)滿負(fù)荷時(shí),進(jìn)行了燃?xì)廨啓C(jī)透平段表面溫度測(cè)量,測(cè)量值為327 ℃,與GE書(shū)面設(shè)計(jì)散熱量吻合,排除了透平段散熱過(guò)大的可能性。同時(shí)對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)排氣段保溫進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)保溫間隙偏移等情況,排除燃?xì)廨啓C(jī)本體散熱過(guò)大的可能性,但不能保證設(shè)計(jì)散熱量的偏差[1]。

        (5) 88TK/88BT/88BN選型錯(cuò)誤

        PG6111FA型燃?xì)廨啓C(jī)88TK/88BT/88BN風(fēng)機(jī)以前均為GE進(jìn)口配套供貨,現(xiàn)在逐步已進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化配套。在對(duì)比了88TK/88BT/88BN風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)后,均未發(fā)現(xiàn)異常。在排除了所有可能的泄漏點(diǎn)后,專(zhuān)業(yè)人員重點(diǎn)排查設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際運(yùn)行參數(shù)的偏差。在進(jìn)行燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼風(fēng)量測(cè)量時(shí),發(fā)現(xiàn)88BT的實(shí)際風(fēng)量與設(shè)計(jì)值產(chǎn)生偏差,在與多方確認(rèn)后,基本確定原因?yàn)?8BT選型偏小,而根本原因?yàn)镚E提供的燃?xì)廨啓C(jī)本體散熱量與實(shí)際運(yùn)行工況不符。

        1 系統(tǒng)概況

        1.1 系統(tǒng)介紹

        燃?xì)廨啓C(jī)本體通風(fēng)系統(tǒng)主要由本體罩殼、燃?xì)廨啓C(jī)排氣框架冷卻風(fēng)機(jī)、罩殼通風(fēng)冷卻風(fēng)機(jī)及相關(guān)管道等構(gòu)成。本體罩殼主要將運(yùn)行中的燃?xì)廨啓C(jī)壓氣機(jī)、燃燒室、透平、抽氣管道等高溫部件密封在一個(gè)密閉艙室內(nèi),防止高溫輻射造成人身及設(shè)備危險(xiǎn),同時(shí)該艙室具有隔音功能。本體罩殼兩側(cè)各有一個(gè)擋板吸風(fēng)口,頂部管道與兩臺(tái)通風(fēng)冷卻風(fēng)機(jī)相連(88BT-1、88BT-2兩臺(tái)風(fēng)機(jī),一運(yùn)一備),將運(yùn)行中燃?xì)廨啓C(jī)本體產(chǎn)生的熱量排至室外。在艙室的透平段頂部、排氣段頂部及88BT入口處分別裝有鎧裝式熱電偶,用于監(jiān)視艙室內(nèi)部溫度場(chǎng)分布。

        1.2 存在的問(wèn)題

        從設(shè)備安全性角度考慮,目前最高點(diǎn)溫度已達(dá)172 ℃,而鎧裝電纜的設(shè)計(jì)溫度為180℃,燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼區(qū)域的長(zhǎng)期超溫必然導(dǎo)致罩殼內(nèi)設(shè)備老化的加速,影響機(jī)組長(zhǎng)期安全運(yùn)行。同時(shí)罩殼區(qū)域的高溫,極易造成本體區(qū)域可燃?xì)怏w探頭的溫飄故障,嚴(yán)重時(shí)易發(fā)生機(jī)組非正常停運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)?;ㄕ{(diào)試期,曾出現(xiàn)由于溫飄,導(dǎo)致可燃?xì)怏w探頭報(bào)警,影響機(jī)組啟動(dòng)的情況。在確定了超溫原因后,與多方溝通協(xié)調(diào),判斷超溫原因?yàn)镚E提供的散熱量與實(shí)際運(yùn)行工況的不匹配。最終確定進(jìn)行燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室通風(fēng)系統(tǒng)的改造。

        2 燃?xì)廨啓C(jī)透平通風(fēng)系統(tǒng)改造

        經(jīng)過(guò)調(diào)研分析,燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼超溫的原因?yàn)?8BT抽吸能力不足,而根本原因?yàn)镚E提供的散熱量與國(guó)產(chǎn)化設(shè)備選型不匹配,初步方案為對(duì)88BT進(jìn)行擴(kuò)容改造[2]。原罩殼離心通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)流量為60 000~70 000 m3/h,全壓為1.25 kPa。本次88BT換型主要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量溫度,進(jìn)而與GE原始數(shù)據(jù)對(duì)比,確定擴(kuò)容比例。

        2.1 設(shè)備選型

        更換的風(fēng)機(jī)優(yōu)先考慮國(guó)產(chǎn)設(shè)備,在查閱設(shè)計(jì)廠家及風(fēng)機(jī)廠家資料時(shí),發(fā)現(xiàn)原國(guó)產(chǎn)88BT風(fēng)機(jī)與設(shè)計(jì)通流偏差量不大。GE的設(shè)計(jì)風(fēng)量為65 000 m3/h,與原88BT風(fēng)機(jī)匹配,但透平艙室溫度卻未達(dá)到設(shè)計(jì)值。在88TK、88BN額定風(fēng)量固定的情況下,初步判斷需將88BT風(fēng)機(jī)擴(kuò)容35%~45%,才能將燃?xì)廨啓C(jī)本體散發(fā)的熱量全部帶出。為進(jìn)一步驗(yàn)證通流偏差量,對(duì)運(yùn)行機(jī)組進(jìn)行紅外成像,主要對(duì)運(yùn)行過(guò)程中1號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)燃燒筒至透平段外缸進(jìn)行了溫度測(cè)量,測(cè)溫對(duì)象為透平段及燃燒筒段表面溫度,NO.1_1至NO.2_4為表面測(cè)溫點(diǎn),具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1,紅外成像數(shù)據(jù)見(jiàn)圖1。

        表1 紅外成像數(shù)據(jù)表

        (a) 透平段

        (b) 燃燒筒段

        PG6111FA型燃?xì)廨啓C(jī)主要散熱部位為燃燒室及透平段,通過(guò)查閱GE原始數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),NO.1_1、NO.2_1點(diǎn)比設(shè)計(jì)值超溫40%左右,通過(guò)計(jì)算最終判斷該機(jī)型散熱量選型偏小30%左右。根據(jù)排風(fēng)量計(jì)算公式(1):

        (1)

        式中:L為通風(fēng)換氣量,m3/h;Q為顯熱發(fā)熱量,W;ρa(bǔ)v為介質(zhì)密度,kg/m3;c為介質(zhì)比熱,J/(kg·℃);Δt為介質(zhì)溫差,℃。

        燃?xì)廨啓C(jī)透平溫度需降低至110 ℃以下,根據(jù)排風(fēng)量計(jì)算公式,結(jié)合空氣密度的變化,需將通風(fēng)換氣量增加30.77%,燃?xì)廨啓C(jī)罩殼的通風(fēng)量需增加至85 000 m3/h。表2為改造前后88BT風(fēng)機(jī)參數(shù)對(duì)比。

        表2 88BT風(fēng)機(jī)參數(shù)對(duì)比

        2.2 改造方案

        改造主要工作為現(xiàn)場(chǎng)的原通風(fēng)系統(tǒng)的拆除、新通風(fēng)系統(tǒng)的安裝、調(diào)試。原通風(fēng)系統(tǒng)主要拆除88BT電機(jī)、88BT連接風(fēng)機(jī)、直管消音段、圓筒消音段、彎管、自重風(fēng)門(mén)、三叉連接管、轉(zhuǎn)接管、方管管組等,原通風(fēng)系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)布置見(jiàn)圖2(a)。拆除工作中起吊工作嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行,避免發(fā)生設(shè)備及人身傷害事故。新通風(fēng)系統(tǒng)的安裝按照?qǐng)D2(b)箭頭方向進(jìn)行分段安裝。原37 kW 88BT電機(jī)所配電纜規(guī)格為4×35 mm2,現(xiàn)核實(shí)容量后,需將電纜規(guī)格改為4×50 mm2。同時(shí),配電柜進(jìn)行相對(duì)應(yīng)容量擴(kuò)容。

        (a) 系統(tǒng)圖

        (b) 現(xiàn)場(chǎng)圖

        改造過(guò)程難點(diǎn)在于時(shí)間節(jié)點(diǎn)的把控,整個(gè)改造周期歷時(shí)90 h。在改造過(guò)程中遇到的問(wèn)題有風(fēng)道的 吊裝及風(fēng)道連接段螺絲錯(cuò)位,需在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行重新處理。

        3 改造試驗(yàn)分析

        現(xiàn)場(chǎng)改造工作全部完成后,進(jìn)行了冷態(tài)及熱態(tài)性能試驗(yàn),振動(dòng)、軸承溫度、風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、連鎖等參數(shù)和動(dòng)作無(wú)異常后進(jìn)行聯(lián)合循環(huán)機(jī)組熱態(tài)工況試驗(yàn),以判斷改造后實(shí)際運(yùn)行參數(shù)是否正常,并記錄燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室溫度及艙室排氣口溫度,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3,確保改造后效果能達(dá)到預(yù)期值。

        試驗(yàn)結(jié)果表明,在進(jìn)行燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室系統(tǒng)改造后,1號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室溫度較改造前平均低35.34 ℃,3號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室溫度較改造前平均低36.33 ℃。試驗(yàn)結(jié)果表明燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室系統(tǒng)改造與預(yù)期的結(jié)果相一致,同時(shí)進(jìn)一步排除了壓氣機(jī)及透平中分面漏氣、燃燒室漏氣、燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室吸風(fēng)口故障等原因,證明了1號(hào)、3號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼艙室超溫的根本原因?yàn)镚E提供的燃?xì)廨啓C(jī)本體散熱量與實(shí)際運(yùn)行工況散熱量不符[3]。

        表3 改造前后數(shù)據(jù)對(duì)比

        4 效益分析

        燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室通風(fēng)系統(tǒng)改造的效益主要為安全及經(jīng)濟(jì)效益。首先,就安全來(lái)講,通過(guò)本次改造,大大減緩了燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼內(nèi)設(shè)備的老化速度,增加了危險(xiǎn)氣體探頭、艙室電加熱、耐高溫電纜等原件的壽命,增加了機(jī)組長(zhǎng)期安全穩(wěn)定運(yùn)行周期,降低了由此問(wèn)題造成的非故障停機(jī)的概率。其次,就經(jīng)濟(jì)方面來(lái)講,燃?xì)廨啓C(jī)透平罩殼長(zhǎng)期超溫造成的損失主要包括:老化設(shè)備更換及施工費(fèi)用、設(shè)備故障造成的非停損失,其中跳機(jī)是造成電網(wǎng)考核、熱用戶索賠的主要因素。

        5 總結(jié)

        本次改造為國(guó)內(nèi)PG6111FA型燃?xì)廨啓C(jī)的第一臺(tái),為接下來(lái)國(guó)內(nèi)其他同類(lèi)型電廠的燃?xì)廨啓C(jī)透平艙室風(fēng)道改造積累了經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)對(duì)88BT進(jìn)行擴(kuò)容改造,改造后機(jī)組熱態(tài)運(yùn)行結(jié)果滿足機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的需要,為國(guó)內(nèi)同類(lèi)型機(jī)組的改造提供了經(jīng)驗(yàn)。

        1號(hào)、3號(hào)燃?xì)廨啓C(jī)本體罩殼艙室超溫的根本原因?yàn)镚E提供的設(shè)計(jì)散熱量與實(shí)際運(yùn)行工況不匹配,同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)也出現(xiàn)了排煙風(fēng)機(jī)參數(shù)配置偏差等一系列問(wèn)題,這都說(shuō)明GE對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的封鎖還比較嚴(yán)重,燃?xì)廨啓C(jī)系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化還存在一條漫長(zhǎng)的道路,這需要我們每一名從事燃?xì)廨啓C(jī)相關(guān)工作人員的一步步積累,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的不斷暴露及解決,慢慢完善國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)的漏洞,為早日實(shí)現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)從本體到輔助系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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