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        某車型三元催化器載體碎裂機(jī)理分析與策略優(yōu)化

        2020-10-26 07:27:34陳海娥段加全馮海濤徐寧寧閆朝亮
        汽車技術(shù) 2020年10期
        關(guān)鍵詞:三元催化噴油機(jī)油

        陳海娥 段加全 馮海濤 徐寧寧 閆朝亮

        (1.中國第一汽車股份有限公司研發(fā)總院,長春 130013;2.汽車振動噪聲與安全控制綜合技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,長春 130013)

        主題詞:三元催化器 載體 機(jī)油稀釋 掃氣 排氣溫度

        1 前言

        國家第六階段機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)對顆粒物排放量的限值加嚴(yán),部分車型需要加裝汽油機(jī)顆粒捕集器(GPF),以滿足排放法規(guī)要求。

        某車型搭載的3.0 L缸內(nèi)直噴機(jī)械增壓發(fā)動機(jī)的噴射壓力只有20 MPa,因此在三元催化器的后方配置了GPF。該車型在傳動系耐久、綜合耐久等劇烈的交變工況試驗(yàn)中多次出現(xiàn)三元催化器載體碎裂問題。三元催化器載體出現(xiàn)開裂后,如果繼續(xù)進(jìn)行試驗(yàn),通常會形成貫穿性裂紋,一段時間后發(fā)生碎裂,碎片進(jìn)入GPF 中會造成其堵塞,使發(fā)動機(jī)排氣阻力大幅增加,造成發(fā)動機(jī)動力下降甚至失火。

        本文通過數(shù)據(jù)分析和系列驗(yàn)證試驗(yàn)尋找載體碎裂的主要原因,在硬件不變的條件下,通過對噴油提前角進(jìn)行最大限度的優(yōu)化和減小掃氣區(qū)氣門重疊角等措施降低溫升幅度,并針對特定工況,加強(qiáng)和加快混合氣加濃,通過激進(jìn)的混合氣加濃和斷油抑制限制排氣溫度,從而解決三元催化器載體碎裂問題。

        2 三元催化器載體碎裂原因分析

        2.1 現(xiàn)象分析

        三元催化器載體碎裂的主要原因是載體內(nèi)溫度過高,但在該車型整車路試及動力總成臺架試驗(yàn)中均未發(fā)現(xiàn)三元催化器載體溫度超過1 050 ℃的情況,在傳動系耐久試驗(yàn)中三元催化器的溫度大多在950 ℃以下,僅在非常短的時間內(nèi)出現(xiàn)了1 010 ℃的高溫,根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),該溫度不會造成載體碎裂[1-3]。

        對開裂后的載體進(jìn)行電鏡檢查,結(jié)果如圖1 所示,發(fā)現(xiàn)載體裂紋處微觀結(jié)構(gòu)存在坍塌現(xiàn)象,催化劑涂層被高溫熔化,由此可以確認(rèn)三元催化器載體經(jīng)歷過1 100~1 200°C的高溫[4-5]。

        圖1 開裂后三元催化器載體的電鏡檢查結(jié)果

        2.2 原因分析

        在動力總成臺架上模擬傳動系耐久試驗(yàn)中易出現(xiàn)高溫的急加速、急減速工況,如圖2所示,前35 s為加速工況,之后為減速斷油工況,加速時會在距離三元催化器入口1/3處產(chǎn)生溫度峰值,減速時會在距離三元催化器入口2/3處產(chǎn)生另一個溫度峰值,該位置溫度上升幅度更高,且持續(xù)時間長,但最高溫度也均在950°C以內(nèi)。

        減速斷油后,除曲軸箱通風(fēng)氣體中含有少量機(jī)油和燃油外,理論上排氣中主要為空氣。在動力總成臺架上模擬斷開曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)前、后三元催化器中的溫度變化情況,結(jié)果如圖3所示。由圖3可知,曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)開啟和關(guān)閉條件下,催化器各處溫度變化高度一致,排氣溫度的差值僅為7 ℃左右,斷開曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)后,減速斷油期間仍有溫度升高現(xiàn)象。

        圖2 傳動系耐久試驗(yàn)中易出現(xiàn)高溫的典型工況模擬

        圖3 曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)開啟和關(guān)閉條件下催化器各處溫度

        造成三元催化器溫度升高的主要排放物是THC和CO,在發(fā)動機(jī)臺架上模擬加、減速工況,經(jīng)過1 h試驗(yàn)后,測量THC 和CO,排放濃度。可以看出,減速時CO 排放量為0,但THC排放濃度極高。圖4所示為3.0 L發(fā)動機(jī)與其他發(fā)動機(jī)排放物濃度對比結(jié)果,由圖4可知,本文發(fā)動機(jī)THC排放濃度明顯高于各對標(biāo)樣機(jī)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該濃度的THC 會造成150 ℃以上的溫升。THC 排放濃度過高說明機(jī)油中融入了未燃燒的汽油,發(fā)生了嚴(yán)重的機(jī)油稀釋現(xiàn)象。分析該發(fā)動機(jī)額定功率點(diǎn)噴油情況發(fā)現(xiàn),由于混合氣加濃嚴(yán)重,最低空燃比在0.65左右,瞬時低壓供油能力不足,導(dǎo)致噴油持續(xù)期過長,從而導(dǎo)致噴油結(jié)束角過晚,超出對標(biāo)噴油數(shù)據(jù)庫的范圍。圖5所示為直噴發(fā)動機(jī)噴油起始角和結(jié)束角的對標(biāo)數(shù)據(jù)庫,并給出了本文3.0 L發(fā)動機(jī)功率點(diǎn)噴油位置。圖6所示為功率點(diǎn)混合氣加濃后噴油過程與進(jìn)、排氣過程的關(guān)系(其中噴油標(biāo)志位1和0分別表示噴油器開啟和關(guān)閉),可見噴油時間甚至長于進(jìn)氣時間。過長的噴油持續(xù)期導(dǎo)致噴霧碰撞缸筒的幾率增大,且混合效果差,導(dǎo)致機(jī)油稀釋及顆粒物排放濃度高。

        圖4 斷油過程中THC及CO排放物濃度對比

        2.3 試驗(yàn)驗(yàn)證

        為了驗(yàn)證前文的分析結(jié)論,設(shè)計了發(fā)動機(jī)臺架試驗(yàn)方案如下:全速大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)1 h后,曲軸箱通風(fēng)正常連接狀態(tài)下測試,全速大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)1 h后,曲軸箱通風(fēng)斷開狀態(tài)下測試,換新機(jī)油,曲軸箱通風(fēng)正常狀態(tài)下測試,對比以上狀態(tài)下減速斷油時THC排放濃度和溫升情況,結(jié)果如圖7所示。與新機(jī)油相比,高轉(zhuǎn)速大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)1 h后,減速斷油期間均排出了大量THC,一部分隨曲軸箱通風(fēng)進(jìn)入,更大一部分由于減速斷油期間缸內(nèi)負(fù)壓,融入機(jī)油的汽油從油底殼中直接析出進(jìn)入排氣系統(tǒng)中,再次驗(yàn)證了機(jī)油稀釋的結(jié)論。與新機(jī)油相比,高轉(zhuǎn)速大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)1 h后減速斷油時的溫升高達(dá)170 ℃。如果采用新機(jī)油,減速斷油時三元催化器中的溫度比入口溫度低。

        在動力總成臺架上進(jìn)行溫度測量時通常只進(jìn)行幾個加、減速循環(huán)的試驗(yàn),大負(fù)荷運(yùn)行時間短,沒有造成嚴(yán)重的機(jī)油稀釋,因此,試驗(yàn)中斷開曲軸箱通風(fēng)沒有影響。在后期進(jìn)行長時間連續(xù)試驗(yàn)后也發(fā)現(xiàn)了與發(fā)動機(jī)臺架試驗(yàn)中類似的現(xiàn)象,即大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時間越長,減速斷油時THC 排放濃度越大,三元催化器內(nèi)的溫升越高。圖8所示為動力總成臺架0.5 h減速斷油的試驗(yàn)結(jié)果,可以看出,在長時間減速斷油過程中,THC排放濃度明顯增大,催化器中心反應(yīng)放熱量上升,導(dǎo)致溫度顯著升高,尤其是距離三元催化器載體入口2/3處。

        圖8 動力總成臺架多個循環(huán)減速斷油試驗(yàn)結(jié)果

        加速過程導(dǎo)致三元催化器載體溫度升高的原因?yàn)椋?/p>

        a.發(fā)動機(jī)從低轉(zhuǎn)速小負(fù)荷到高轉(zhuǎn)速大負(fù)荷帶來排氣溫度的升高,目前發(fā)動機(jī)最高排氣溫度均控制在硬件能承受的溫度范圍內(nèi)。

        b.加速過程發(fā)動機(jī)的排放物THC和CO會在三元催化器中反應(yīng)帶來溫度升高。本文比較了不同空燃比下三元催化器中排氣溫度的變化情況,在其他控制參數(shù)不變的條件下,空燃比從0.8降低到0.7時,污染物排放導(dǎo)致的三元催化器中心溫度提高達(dá)到100 ℃左右。

        c.進(jìn)、排氣掃氣使得氧氣進(jìn)入三元催化器中。由于該發(fā)動機(jī)是機(jī)械增壓發(fā)動機(jī),排氣背壓低,其掃氣區(qū)域較渦輪增壓發(fā)動機(jī)大很多。在掃氣區(qū)域會有氧氣進(jìn)入排氣中,從而加速三元催化器和GPF中的反應(yīng)。圖9所示為傳動系耐久試驗(yàn)循環(huán)在發(fā)動機(jī)MAP圖上的運(yùn)行情況,可見加速過程既經(jīng)過掃氣區(qū)又經(jīng)過加濃區(qū)。

        綜上所述,高轉(zhuǎn)速大負(fù)荷的混合氣加濃和掃氣區(qū)重疊角過大是導(dǎo)致加速過程溫度大幅升高的主要原因。整車道路試驗(yàn)和動力總成臺架試驗(yàn)中均未發(fā)現(xiàn)高溫與三元催化器中排氣溫度測量方法及傳感器的響應(yīng)時間有關(guān)。以往試驗(yàn)中采用的熱電偶直徑均為3 mm,這是平衡了測量結(jié)果的準(zhǔn)確度及測試成本后的選擇[6-7],對于結(jié)構(gòu)實(shí)體來說,其溫度變化速度通常不會很快,但發(fā)動機(jī)工況變化時排氣溫度的變化非??臁榱朔治霾煌睆綗犭娕紝λ矐B(tài)工況的影響,分別采用直徑1 mm、1.5 mm和3 mm的熱電偶進(jìn)行對比測試,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在瞬態(tài)工況下,直徑1 mm 和1.5 mm 的熱電偶由于響應(yīng)較快,其測得的溫度比直徑3 mm的熱電偶高50~75°C,如圖10 所示。由此可知,在某些工況下確實(shí)存在三元催化器載體溫度超過1 050°C的現(xiàn)象。

        圖9 傳動系耐久試驗(yàn)循環(huán)在發(fā)動機(jī)MAP圖上的運(yùn)行示意

        圖10 三元載體中不同直徑熱電偶對比測試結(jié)果

        3 優(yōu)化措施

        3.1 降低減速斷油溫升

        減速斷油溫升的根本原因是混合氣加濃過多、噴油持續(xù)期過長。通過改善整車?yán)鋮s措施,可以有效降低混合氣加濃,從而減少噴油量;或加大噴油器流量,提升高壓油泵、低壓油泵能力來縮短噴油持續(xù)期。但這些調(diào)整都存在硬件改動,短期內(nèi)無法實(shí)施。

        本文提出一種在硬件不變的條件下,通過控制參數(shù)及控制策略優(yōu)化降低污染物排放量、機(jī)油稀釋和溫升幅度的方法:

        a.首先基于混合氣加濃后的噴油量,重新優(yōu)化噴油參數(shù)。在發(fā)動機(jī)臺架上開展試驗(yàn),研究噴油角度與機(jī)油稀釋度及THC濃度和顆粒物排放量的關(guān)系,5 000 r/min全負(fù)荷工況下的試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。由表1可以看出,高轉(zhuǎn)速大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)1 h后機(jī)油稀釋度、排氣溫升、THC濃度和顆粒物排放量均大幅降低。

        表1 5 000 r/min全負(fù)荷工況下噴油提前角優(yōu)化試驗(yàn)結(jié)果

        b.降低減速斷油工況下THC 排放濃度的另一個方法是適當(dāng)提升該過程的負(fù)荷,負(fù)荷稍大時缸內(nèi)負(fù)壓不會過低,融入機(jī)油中的THC 不會析出,就不會導(dǎo)致減速斷油期間的溫升。圖11 所示為控制減速斷油過程不同負(fù)荷下的THC 排放濃度及溫升情況的試驗(yàn)結(jié)果,負(fù)荷由5%提高到20%后,THC 濃度峰值下降50%,催化器中心溫度下降200°C,斷油后溫升現(xiàn)象消失。

        圖11 控制減速斷油過程不同負(fù)荷下的THC濃度及溫升情況

        c.降低減速斷油工況下整車THC 濃度的有效方法還有減速期間不斷油,繼續(xù)噴油燃燒時,也會排出THC,體積濃度為2.0×10-3左右,約為減速斷油期間THC體積濃度的20%,同時溫度較低的排氣能夠帶來冷卻效果,所以不會造成三元催化器中較大的溫升。由圖12可以看出,在長時間減速時三元催化器中1/3 和2/3 處均未出現(xiàn)溫度升高現(xiàn)象。

        圖12 減速期間不斷油時尾氣THC排放及三元催化器中溫度變化情況

        3.2 降低加速段溫升

        為了不明顯影響模型精度及不對NEDC 工況油耗產(chǎn)生影響,只減小了圖9中掃氣區(qū)上半部分的目標(biāo)氣門重疊角(進(jìn)、排氣配氣相位各減小2°)。氣門重疊角減小4°后觸媒中心溫度平均可降低15 ℃左右,掃氣最大區(qū)域可降低30~40 ℃,如圖13所示。

        圖13 減小重疊角4°對排氣溫度降低的貢獻(xiàn)

        目前現(xiàn)生產(chǎn)發(fā)動機(jī)初始機(jī)械相位裝配精度是±3°,該發(fā)動機(jī)左、右兩側(cè)最大的相位差異會達(dá)到6°。運(yùn)行里程很長后發(fā)動機(jī)兩側(cè)的相位差異更大,由此導(dǎo)致發(fā)動機(jī)兩側(cè)排氣溫度差異達(dá)50 ℃左右。所以,如果能更準(zhǔn)確地控制裝配相位,也能較為有效地控制三元催化器排氣溫度。在目前的相位裝配精度條件下,需要減小重疊角,并將掃氣區(qū)三元催化器入口排氣溫度限定在800°C左右,給生產(chǎn)一致性留出更大裕度。

        3.3 降低排氣溫度的綜合措施

        為了控制三元催化器排氣溫度及抑制排氣溫度異常升高,采取多項(xiàng)措施控制整車排氣溫度,如針對傳動系耐久工況加強(qiáng)和加快混合氣加濃,以及針對動態(tài)加、減速工況的頻繁斷油/清氧功能,通過激進(jìn)的混合氣加濃和激進(jìn)的斷油抑制來限制排氣溫度等。通過控制參數(shù)和控制策略的調(diào)整和優(yōu)化,三元催化器中的溫度如圖14 所示。由圖14 可知,優(yōu)化后三元催化器溫度均控制在950 ℃以內(nèi),解決了三元催化器載體碎裂的問題。

        圖14 優(yōu)化前、后三元催化器溫度比較

        4 結(jié)束語

        本文通過分析和排查,確定三元催化器載體碎裂的主要原因是其載體溫度過高,而混合氣加濃過多、噴油持續(xù)期長、掃氣區(qū)重疊角大是溫度過高的主要原因。

        在不改動硬件的前提下,本文通過優(yōu)化噴油提前角、減小掃氣區(qū)氣門重疊角降低了排氣溫升幅度,針對特定工況加強(qiáng)和加快混合氣加濃,并通過激進(jìn)的混合氣加濃和斷油抑制限制排氣溫度。結(jié)果表明,通過整車、發(fā)動機(jī)控制參數(shù)和控制策略的調(diào)整和優(yōu)化,三元催化器溫度均控制在950 ℃以內(nèi),解決了三元催化器載體碎裂的問題。

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