羅海龍
(國投云南大朝山水電有限公司,云南 昆明650213)
大朝山水電站位于云南省西部瀾滄江中下游河段,大壩右岸的地下廠房共設(shè)計安裝有6臺混流式水輪發(fā)電機組,每臺發(fā)電機組額定容量為225 MW,總裝機容量為1 350 MW,首臺機組于2001年12月投產(chǎn)發(fā)電,2003年10月6臺機全部建成并網(wǎng)發(fā)電,向云南電網(wǎng)和西電東送工程輸送強大電流,現(xiàn)已成為云南電網(wǎng)主要調(diào)峰調(diào)頻電廠之一。
水輪機調(diào)速器承擔(dān)著機組開停機、并網(wǎng)發(fā)電、轉(zhuǎn)速控制、增減機組出力、事故緊急停機等各類復(fù)雜工況的重要任務(wù),調(diào)速器油泵是為調(diào)速器導(dǎo)葉接力器動作提供能量的重要設(shè)備之一,油泵的頻繁啟動不僅會降低油泵的利用壽命,還會造成廠用電量的增加,加快壓力油的劣化速度,對發(fā)電機組安全穩(wěn)定運行構(gòu)成一定威脅。
油壓裝置主要作用是為調(diào)速器系統(tǒng)提供穩(wěn)定的壓力油源,是調(diào)速器穩(wěn)定動作的重要條件,油壓裝置包含:壓力油罐、回油箱、螺桿泵、電動機、插裝式組合閥組、自動補氣裝置、過濾器等設(shè)備。我廠調(diào)速器油壓裝置型號為YZ-12.5-4,每臺機1套,壓力油罐工作介質(zhì)為壓縮空氣和L-TSA32防銹汽輪機液壓油,油壓裝置額定工作油壓為4.0 MPa,配套設(shè)置了額定壓力5.0 MPa的高壓氣系統(tǒng),設(shè)置了2個高壓壓力儲氣罐(2×3 m3)和2臺英格索蘭公司生產(chǎn)的H15 T2 XB25/80-FF型空氣壓縮機,壓力氣罐設(shè)置有一套西安江河電站技術(shù)開發(fā)公司生產(chǎn)的B302-2型自動補氣裝置,通過自動補氣裝置或手動補氣方式給壓力油罐補氣。根據(jù)機組導(dǎo)葉接力器腔體體積、活動導(dǎo)葉最快關(guān)閉時間、壓力管道承受最大水錘壓力、接力器最低操作油壓等因素,經(jīng)過調(diào)速器工作壓力罐容積計算,最終選用圓筒式壓力油罐,容積為12.5 m3,額定工作油壓為4.0 MPa,回油箱容積12.5 m3,容油量6 m3。在回油箱面板上布置了2臺LY-10-4型螺桿泵,額定功率75 kW,單臺油泵供油量10 L/s,每套油泵出口配置了1套德國博世-力士樂公司生產(chǎn)的組合式插裝閥組,閥組是一個具有單向逆止、延時加載、安全溢流及卸荷旁通等作用的多功能集合閥組,是油壓裝置非常重要的部件。當油壓降至3.6 MPa且油位低于680 mm時啟動工作油泵,當油壓降至3.5 MPa且油位低于680 mm時啟動備用油泵,若備用泵啟動且油壓繼續(xù)降低,直至低于事故低油壓2.8 MPa時,立即發(fā)信號至監(jiān)控系統(tǒng),若持續(xù)時間大于1 s(防止油壓采集回路及變送回路受外部瞬時干擾造成保護誤動),則通過控制柜內(nèi)兩塊硬壓板分別送至機組現(xiàn)地LCU和后備保護PLC觸發(fā)機械事故停機流程。
機組調(diào)速器均采用東方電機公司生產(chǎn)的HGS-X20型數(shù)字式微機調(diào)速器電氣柜和HGS-H21-150-4.0型全液控機械柜。為防止機組過速發(fā)生飛逸事故,在機組導(dǎo)葉接力器的主供油回路中加裝了東方電機公司生產(chǎn)的GC/DG-150型事故配壓閥,事故配壓閥的操作油路、控制油路與調(diào)速器機械柜的油路相互獨立,事故配壓閥沒有設(shè)置一個獨立的事故壓力油罐。
調(diào)速器油泵頻繁啟動的原因多種多樣,既有油壓裝置機械結(jié)構(gòu)的原因,也有油泵啟動控制回路的原因,根據(jù)多年運行檢修經(jīng)驗,歸納下來主要包含以下幾個方面:
機械柜結(jié)構(gòu)上采用電液伺服比例系統(tǒng),其中主配壓閥是最為核心的機械液壓部件,主配壓閥的加工精度、裝配質(zhì)量、控制精度、使用環(huán)境溫度變化等因素直接影響著調(diào)速器調(diào)節(jié)性能。如圖1所示,主配壓閥由閥芯和閥套組成,直徑150 mm,最大工作行程±10 mm,主閥在最大工作行程時活塞漏油量要求小于0.5 L/min,從機構(gòu)原理上看是一個三位四通閥,主配壓閥采用立式安裝,與臥式安裝相比閥芯在重力作用下閥芯和閥套間油膜均勻,不易發(fā)生卡澀。當液壓油中含有雜質(zhì)時,液壓油進入主配壓閥,將會對閥芯或閥套造成明顯劃痕,在開關(guān)導(dǎo)葉時,上下腔存在壓差,將會在劃痕處形成射流,加劇劃痕深度和寬度;當液壓油油質(zhì)不合格時,會導(dǎo)致主配壓閥內(nèi)壁產(chǎn)生銹蝕或砂眼,造成閥芯和閥套的間隙增大超標,導(dǎo)致漏油加劇,最終造成油泵頻繁啟動補油。
導(dǎo)葉接力器采用雙直缸式,接力器活塞直徑700 mm,動作行程830 mm,活塞采用漲環(huán)密封形式,規(guī)定接力器缸與活塞間的漏油量不得超過0.53 L/min,我廠曾出現(xiàn)過下面幾次因接力器問題導(dǎo)致漏油增大的事件:
(1)3號機組檢修過程中發(fā)現(xiàn)上游側(cè)導(dǎo)葉接力器端蓋出現(xiàn)了漏油現(xiàn)象,檢查主要是廠房-X方向端蓋把緊螺絲4顆出現(xiàn)松動原因造成,重新將螺絲緊固后,間隙由之前的19 mm調(diào)整為18 mm,并將頂絲把緊,經(jīng)過處理后5 d均未出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。但是在某晚間機組停機后發(fā)現(xiàn)漏油加大,漏油幾乎成線狀。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)廠房-X方向4顆螺絲松動,用手可以擰動,而廠房+X方向4顆螺絲較緊,后將所有螺絲緊固,測量端蓋間隙,廠房-X方向為15~16 mm,靠廠房+X方向為17 mm。分析出現(xiàn)此情況的原因,是在機組檢修時更換端蓋4道V型密封,在安裝過程中出現(xiàn)受力不均勻,導(dǎo)致端蓋間隙不均勻,造成漏油增大。
圖1 主配壓閥裝配圖
(2)某日巡檢時發(fā)現(xiàn)2號機組水車室上游側(cè)調(diào)速器導(dǎo)葉接力器漏油,在機組檢修時檢查發(fā)現(xiàn),接力器關(guān)腔排油管堵頭環(huán)形焊縫上有一個較大的滲油點,對滲漏點進行補焊并對接力器關(guān)腔進行耐壓試驗檢查不再漏油。
(3)發(fā)現(xiàn)4號機組調(diào)速器上游側(cè)導(dǎo)葉接力器開腔操作油管法蘭輕微滲油。機組檢修時拆開滲油法蘭檢查,發(fā)現(xiàn)法蘭密封處有長度30 mm的破損,滲油由此引起,更換法蘭密封并經(jīng)充壓力油檢查已無滲油。
調(diào)速器導(dǎo)葉接力器上安裝有三路MTS型位移傳感器,其中一路送至機組LCU,另外兩路將全開全關(guān)信號轉(zhuǎn)化為4~20 mA電流信號輸出至調(diào)速器電氣柜,在電氣柜經(jīng)信號隔離模塊轉(zhuǎn)為2~10 V電壓信號用于調(diào)速器A/B通道控制。當主用位移傳感器故障后,切至備用傳感器運行,當兩路傳感器均故障后,則切換通道,當兩個通道導(dǎo)葉位移傳感器測量均故障時則自動切至現(xiàn)地機械手動控制方式。主配壓閥僅采用一路LVDT型電磁非接觸式位移傳感器,該傳感器將主配壓閥±10 mm的位移轉(zhuǎn)換為±10 V電壓信號輸出至調(diào)速器電氣柜。
調(diào)速器隨動控制系統(tǒng)有兩個閉環(huán)反饋環(huán)節(jié),一個是由主閥位置反饋構(gòu)成的內(nèi)環(huán)控制,另一個為導(dǎo)葉位置反饋構(gòu)成的外環(huán)控制(部分廠站稱作大環(huán)、小環(huán)控制),經(jīng)過處理計算后輸出控制信號作用于伺服比例閥以達到控制導(dǎo)葉開度目的,實現(xiàn)調(diào)速器的自動調(diào)節(jié)。因?qū)~接力器有兩路位移傳感器,互為備用,某一路斷線或燒毀時輸出電流會變?yōu)? mA,反饋不在4~20 mA范圍,調(diào)速器較為容易判斷反饋是否正確,但主閥位移傳感器僅一路,發(fā)生斷線、燒毀和主配正常情況回中時輸出電壓信號均為0 V,該值處在監(jiān)測的正常范圍,調(diào)速器不易判斷故障和報警。國內(nèi)曾發(fā)生多次因主配壓閥反饋故障導(dǎo)致調(diào)速器系統(tǒng)發(fā)生抽動和功率波動的事件,下面將簡單說明主配壓閥反饋故障導(dǎo)致調(diào)速器系統(tǒng)發(fā)生抽動的原因。
圖2為我廠調(diào)速器隨動系統(tǒng)控制原理圖,當機組檢修或隨機組運行主閥反饋發(fā)生零飄,即主閥實際已回中,但反饋不為零,即判斷向開或關(guān)方向漂移;當調(diào)速器接收到有功負荷設(shè)定或?qū)~開度設(shè)定指令時,調(diào)速器控制系統(tǒng)經(jīng)過功率模式或開度模式PID運算,將PID計算輸出至隨動控制系統(tǒng)環(huán)節(jié),即給定一個新的導(dǎo)葉開度值。在外環(huán)控制環(huán)節(jié),新的導(dǎo)葉開度給定值與導(dǎo)葉位置反饋值進行差值運算,并經(jīng)過系數(shù)K0的調(diào)整,形成主閥位置給定值,進入內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié)。在內(nèi)環(huán)控制環(huán)節(jié),由于主閥位置反饋信號存在偏差,將造成調(diào)速器輸出超調(diào),隨之造成導(dǎo)葉超調(diào),外環(huán)控制環(huán)節(jié)輸出反向調(diào)整命令調(diào)整導(dǎo)葉開度,而在進入內(nèi)環(huán)控制后,導(dǎo)葉反向調(diào)節(jié)又會超調(diào),如此反復(fù),形成循環(huán),造成導(dǎo)葉反復(fù)來回動作。當主閥位移傳感器燒毀或信號回路斷線時,將會造成反饋為0 V,保持此值不變,內(nèi)環(huán)控制實質(zhì)已變成開環(huán)控制,將加劇調(diào)速器超調(diào)現(xiàn)象。最終造成主閥抽動,導(dǎo)葉動作頻繁,壓力油使用增加,輕則發(fā)生頻率波動,重則機組發(fā)生功率振蕩,甚至機組因?qū)~動作頻繁造成調(diào)速器壓油裝置油壓過低事故停機。
圖2 調(diào)速器隨動系統(tǒng)控制原理圖
如圖3所示,油泵出口組合式插裝閥組由單向逆止閥、卸載旁通閥、加載電磁閥、安全閥等組成,油泵啟動過程是先由繼電器吸合通過軟起動器啟動油泵,此時油泵啟動后短時油壓不穩(wěn)定經(jīng)卸載旁通閥流回至回油箱,待油泵運行平穩(wěn)后,經(jīng)PLC設(shè)定延時,加載電磁閥帶電,關(guān)閉卸載旁通閥,油泵出口油壓打開止回閥(壓力設(shè)定開啟壓力>4.05 MPa,全開壓力<4.3 MPa),液壓油進入壓力油罐;停泵時加載電磁閥先失電,卸載旁通閥打開,止回閥關(guān)閉,液壓油經(jīng)卸載旁通閥流回回油箱,經(jīng)PLC設(shè)定延時將泵停止運行,這樣設(shè)計目的是保護油泵平穩(wěn)啟動、加載和卸載。除此之外還配置有安全閥,當油泵出口壓力超過定值時將排掉卸載旁通閥控制腔的油壓,強制打開卸載旁通閥卸壓,以此保護壓力油罐。
教師在運用《教師法》維護自己合法權(quán)益往往遇到這種問題:想申訴卻苦于沒有渠道。這就是存在的問題之一:申訴制度的不完善。申訴制度不完善不單指申訴渠道單一還包括其他渠道及相應(yīng)的保障措施沒有形成相應(yīng)的體系,除此以外教師申訴制度的操作性不強,是另一個弊端。申訴制度脫離了最廣泛,而最真實的民情,但真正到了用的時候可用性和操作性并不強,所以當教師用法律維護自己權(quán)益的時候,他并不能發(fā)揮真正的作用,反而更像一個擺設(shè)。
圖3 油泵啟動管路圖
某日監(jiān)控發(fā)“1號機調(diào)速器壓油裝置2號泵運行時間過長”報警信號(此報警信號動作邏輯為油泵啟動后延時120 s且油泵仍在運行),現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)速器油壓裝置控制柜上有卸荷閥啟動指示燈點亮(油泵運行且加載電磁閥未動作時點亮該指示燈),油壓顯示為3.4 MPa,油位440 mm(但備用1號泵沒有自動啟動),立即手動停止2號泵,啟動1號油泵建壓正常。經(jīng)檢查確認是由2號油泵加載電磁閥故障所引起,更換電磁閥后試驗正常。也曾出現(xiàn)過因為加載電磁閥端子松動,造成油泵啟動后未向油罐打油的情況。
若單向逆止閥密封不嚴,壓力油罐液壓油倒流回回油箱,或因安全閥彈簧預(yù)緊力調(diào)整不當,動作定值偏低,導(dǎo)致還未到油泵停泵油壓時安全閥動作,以上兩種情況都會造成油泵啟動頻繁。
正常運行時壓力油罐內(nèi)油體積與氣體積按1:2比例進行調(diào)整,當氣體所占比例減少時,使得壓力油罐儲能降低,調(diào)速器動作使用同樣體積油,壓力將下降更多,造成油壓達到啟泵壓力時間更短,油泵啟動頻繁。
油氣管路、接頭、閥門、法蘭、焊縫密閉性不良,很容易造成漏氣、漏油現(xiàn)象,我廠曾出現(xiàn)過下面兩次因管路問題導(dǎo)致漏油增大的事件:①某日發(fā)現(xiàn)5號機調(diào)速器泄油閥關(guān)閉不嚴,漏油量不大但已成線狀漏油,判斷為球閥密封缺陷導(dǎo)致漏油,經(jīng)過更換新的閥門后,檢查無滲漏。②某日發(fā)現(xiàn)2號機調(diào)速器壓力油罐的液位計上法蘭處漏氣,使用肥皂水檢查能夠看到明顯漏氣現(xiàn)象,經(jīng)檢查是截止閥密封墊漏氣,更換后無滲漏。
正常運行時機組需投入AGC中調(diào)控制,調(diào)度通過設(shè)定總有功來控制全廠負荷,經(jīng)過AGC計算后,將各機組有功設(shè)定值送機組LCU。我廠AGC部分邏輯為:當單機負荷波動之和>3 MW時,AGC控制將重新進行有功設(shè)定值計算分配,當負荷變化之和>3 MW而≤25 MW且分配后的機組出力在160~225 MW之間時,則對優(yōu)先級最高的機組重新進行負荷設(shè)定(其他機組不變);當負荷變化之和>3 MW而≤25 MW且分配后的機組出力不在160~225 MW之間時或當負荷變化之和>25 MW時,則對所有AGC控制機組進行負荷計算分配,這就造成優(yōu)先級別高的機組調(diào)速器調(diào)節(jié)更為頻繁,統(tǒng)計某一周內(nèi)機組調(diào)速器動作次數(shù),優(yōu)先級別最高的1號機調(diào)速器油泵啟動間隔平均值較其他機組縮短12 min。
針對每種原因,應(yīng)制定相互對應(yīng)的解決辦法,對具體問題提出針對性的措施:
(2)為防止因主配壓閥位移反饋故障導(dǎo)致主閥發(fā)生抽動,增加導(dǎo)葉動作頻次,可參照部分廠站使用主閥位移反饋輸出為0~20 mA電流信號的傳感器或設(shè)置2套位移傳感器的方法,以此來避免因主閥反饋故障導(dǎo)致內(nèi)環(huán)失效調(diào)速器超調(diào)的現(xiàn)象。
(3)優(yōu)化調(diào)速器PLC控制邏輯,設(shè)置合理的啟泵壓力、起泵油位、補氣油位等參數(shù)定值,充分考慮實際運行中可能出現(xiàn)的各種運行工況,統(tǒng)籌兼顧可靠性與靈活性,做好接觸器、軟起動器、電磁閥、安全閥等重要零部件檢查維護工作,定期輪換機組AGC調(diào)節(jié)優(yōu)先級別,這樣才能達到油壓裝置平穩(wěn)、協(xié)調(diào)運行的目的。
(4)在日常檢查試驗時,根據(jù)環(huán)境溫度、運行工況等條件合理調(diào)整壓力油罐油氣比例,注意檢查壓油裝置各管路、法蘭、閥門是否存在“三漏”現(xiàn)象,出現(xiàn)時應(yīng)及時處理,避免擴大。
總而言之,調(diào)速器是發(fā)電機組的重要的設(shè)備之一,本文針對水輪機調(diào)速器油泵頻繁啟動這一故障做了簡要的分析和探討,但實際運行中隨工況變化原因復(fù)雜多樣,油泵頻繁啟動也將對發(fā)電機的可靠運行產(chǎn)生一定影響,對于油泵啟動頻繁問題應(yīng)仔細分析,采取切實有效地應(yīng)對措施辦法,保證機組的安全穩(wěn)定運行。