張明 盛浩 徐辰 趙怡陽
摘要:本研究以典型高濃度有機廢水(焚燒廠滲濾液實際工程)為例,對MBR系統(tǒng)曝氣策略進行優(yōu)化。在傳統(tǒng)曝氣控制基礎(chǔ)上引入溶解性蛋白質(zhì)作為控制參數(shù),在150 m3/d滲濾液處理中,試驗組產(chǎn)水通量在系統(tǒng)運行30 d后平均高于對照組8.5 L/m2?h,提高效率約12%。單位處理電耗降低8.8%。
關(guān)鍵詞:MBR;曝氣量;溶解性蛋白質(zhì);控制策略
污水處理領(lǐng)域中,MBR(膜生物反應器)是一種活性污泥法(生化處理單元)與膜分離技術(shù)(膜處理單元)相結(jié)合的組合工藝,生化處理單元的污染物降解率和膜處理單元的產(chǎn)水通量是衡量MBR工藝處理效果的關(guān)鍵指標。好氧生物(活性污泥)通過曝氣獲得生化反應需氧量,同時對反應池中各反應物進行攪拌混合,提高傳質(zhì)效率和反應速度。曝氣量過少,生化好氧段微生物活動受到限制,影響出水有機物和氨氮的降解;過多則能耗加劇,還會造成菌膠團解絮,影響后續(xù)膜處理過濾效率,進而降低膜產(chǎn)水通量。
由于實際污水處理中進水水質(zhì)和運行工況的差異,運行成本和技術(shù)的限制,現(xiàn)有《給排水設計手冊》所述曝氣量計算公式中的許多參數(shù)無法完全通過傳感器實時測得。工程應用中的理論曝氣量需在各種參數(shù)的經(jīng)驗值基礎(chǔ)上進行估算,一般僅可作為曝氣量控制的參考基線。以事先設定的生化反應池混合液剩余溶解氧作為控制目標,滿足好氧條件(2-4 mg/L),這與實際所需曝氣量存在較大差異。而且,出水中的剩余含氧量控制僅能滿足微生物系統(tǒng)的需氧量,確保污染物去除率,而無法保證活性污泥的過濾性能。因此,本研究在傳統(tǒng)曝氣量控制方式的基礎(chǔ)上,對曝氣影響參數(shù)進行優(yōu)化,提高活性污泥的過濾性能。
1 曝氣量理論調(diào)控方式
研究發(fā)現(xiàn),活性污泥中微生物產(chǎn)生的胞外聚合物(EPS)和溶解性微生物產(chǎn)物(SMP)是造成超濾膜有機污染的主要物質(zhì),而EPS和SMP中的溶解性蛋白質(zhì)是最主要的污染成分,直接影響活性污泥的過濾性能。溶解性蛋白質(zhì)含量在一定的曝氣范圍內(nèi)與曝氣量呈負相關(guān),曝氣量過少時,微生物處于缺氧狀態(tài),細胞大量析出溶解性蛋白質(zhì);曝氣量過大,營養(yǎng)物不足以滿足微生物生長需要,微生物處于內(nèi)源呼吸狀態(tài),大量細胞解體,也會造成溶解性蛋白質(zhì)含量增加。所以,在滿足微生物基本需氧量的前提下,根據(jù)溶解性蛋白質(zhì)含量的變化趨勢,對出水溶解氧進行控制,使其保持在合理范圍,對提高MBR的整體效率具有重要意義。
本研究中采用一種新的曝氣量調(diào)控思路,同時測定生化處理出水的實際溶解氧含量(CX)和溶解性蛋白質(zhì)含量(CP),通過溶解性蛋白質(zhì)含量變化率(L)計算溶解氧微調(diào)值(ΔC),并將溶解氧的初始控制值(C0)和溶解氧微調(diào)值(ΔC)的總和設為溶解氧控制值(C1),進而調(diào)控MBR裝置的曝氣量(G),并進行連續(xù)化的曝氣量調(diào)控,具體調(diào)控過程的數(shù)學描述為:
2 調(diào)控方式實際應用和效果
本研究在江蘇某300 m3/d規(guī)模的垃圾焚燒廠滲濾液處理項目中將上述調(diào)控方式與傳統(tǒng)方式進行了比較。該項目分為兩條處理線,每條線處理規(guī)模150 m3/d,分別采用傳統(tǒng)控制和上述新調(diào)控方式。厭氧進水COD約為10000 mg/L,氨氮約為1800 mg/L,生化池(兩級A/O)內(nèi)停留時間為8 d,第一級O池采用最大量曝氣(風機1臺,參數(shù)為:Q=24.80 m3/min,H=7 m,N=45 kW,此處指單條處理線配置,下同),試驗組和對照組在第二級O池處分別采用了溶解性蛋白質(zhì)含量調(diào)控方式和DO固定值調(diào)節(jié)(變頻控制風機1臺,參數(shù)為:Q=5.70 m3/min,H=6 m,N=11 kW)。超濾(UF)處理中,采用8寸管式超濾膜,單支膜組件過濾面積27 m2,共4支,最低產(chǎn)水通量為65 L/m2?h。
溶解氧控制值的獲得方法是:每天人工檢測兩次處理液II的溶解性蛋白質(zhì)含量(圖 1(左)所示),檢測一次處理液II的微生物量MLVSS值,計算日平均溶解性蛋白質(zhì)含量 ,自處理開始5日起計算處理液II的五日平均溶解性蛋白質(zhì)含量;以處理液III的產(chǎn)水流量計記錄產(chǎn)水量,觀察產(chǎn)水通量變化趨勢(如圖 1(右)所示)。
曝氣量調(diào)控過程中處理組和對照組的MBR系統(tǒng)的出水水質(zhì)沒有明顯區(qū)別,均達到了預期設計要求。但圖 1(左)可以看出,以出水溶解性蛋白質(zhì)含量變化率作為曝氣優(yōu)化調(diào)節(jié)的指標,可以有效控制溶解性蛋白質(zhì)濃度的變化范圍在70-170 mg/L之間,明顯好于對照組,進而減少了溶解性蛋白質(zhì)對后續(xù)UF膜的有機污染。圖 1(右)中試驗組產(chǎn)水通量在系統(tǒng)運行30 d后平均高于對照組8.5 L/m2?h,提高效率約12%,隨著運行時間的增加兩者差距繼續(xù)加大。同時,由于曝氣量按需供給,曝氣能耗也有所降低,結(jié)合UF系統(tǒng)因產(chǎn)水效率提高可減少的開機時間,試驗組總能耗要顯著低于對照組。根據(jù)60 d試驗能耗數(shù)據(jù)(僅考察生化+UF系統(tǒng)電耗),兩組處理線分別處理了約6500 m3滲濾液,其中試驗組耗電量為105758 kWh,單位電耗16.27 kWh/m3滲濾液,對照組耗電量為125790 kWh,單位電耗19.35 kWh/m3滲濾液,試驗組單位電耗比對照組節(jié)約3.08 kWh/m3滲濾液。按照常規(guī)系統(tǒng)單位電耗35 kWh/m3滲濾液計算,采用新的MBR曝氣量調(diào)控方法后,至少可節(jié)約能耗約8.8%。
3 結(jié)論與建議
在高濃度有機污水處理中,納濾、超濾和反滲透膜的應用越來越廣泛。膜有機污染是造成產(chǎn)水通量降低的主要原因,且會大大降低膜使用周期,增加洗膜頻率,增加運行費用。本研究在理論調(diào)控方式優(yōu)化的基礎(chǔ)上進行了工程實際應用實驗,發(fā)現(xiàn)通過在傳統(tǒng)曝氣控制策略中引入溶解性蛋白質(zhì)控制參數(shù),可以有效降低膜有機污染,提高產(chǎn)水通量12%,從而降低能耗約8.8%。且調(diào)控方法簡單易行,適于推廣,對市場應用具有實際指導意義。
參考文獻:
[1] 左薇;吳晴;王浩宇;陳琳;利用數(shù)學模擬方法分析硝化MBR系統(tǒng)中SMP轉(zhuǎn)換過程【D】《環(huán)境工程學報》2014-04-05